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        模型預(yù)測先進(jìn)控制技術(shù)在480t/h CFB中的應(yīng)用

        2022-09-29 04:37:16張鵬軍張代華王彩麗
        儀器儀表用戶 2022年10期
        關(guān)鍵詞:流化床蒸汽鍋爐

        張鵬軍,張代華,段 鋒,王彩麗

        (1.內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司,內(nèi)蒙古自治區(qū) 鄂爾多斯 017000;2.內(nèi)蒙古伊泰煤基新材料研究院有限公司,內(nèi)蒙古自治區(qū) 鄂爾多斯 017000)

        0 引言

        內(nèi)蒙古伊泰化工120萬噸/年精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目配套4×480t/h循環(huán)流化床鍋爐,型號SG-480/9.81-M2304,由上海鍋爐廠有限公司制造,型式為單汽包自然循環(huán)、單爐膛,無中間再熱,π型布置,平衡通風(fēng),水冷式旋風(fēng)分離器,固態(tài)排渣高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐[1]。

        根據(jù)安全穩(wěn)定蒸汽需求,正常工況3臺循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行,1臺備用,單臺負(fù)荷300t/h,負(fù)荷率約為62.5%。蒸汽用量相對穩(wěn)定,最大干擾來源于空分裝置汽輪機(jī)用汽,其用汽量波動較大時可達(dá)20 t/h~30 t/h,波動較小時為10 t/h~20 t/h。當(dāng)用汽量波動時,由單臺鍋爐調(diào)節(jié)。這種負(fù)荷波動,操作人員一般保持一次風(fēng)量不變,僅調(diào)整給煤量和二次風(fēng)量,其它(包括脫硝系統(tǒng)在內(nèi))保持不變。4臺循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行處于同行業(yè)較高水平,但仍有改進(jìn)和提升空間。

        同時隨著國家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)越來越高,原設(shè)計(jì)和實(shí)際運(yùn)行的NOx排放值在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下很難達(dá)標(biāo)。通過先進(jìn)技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)NOx排放量達(dá)標(biāo),成為各企業(yè)共同期待的目標(biāo)。

        伊泰化工生產(chǎn)過程控制方面采用Honeywell PKS 430 DCS控制系統(tǒng),對工藝過程穩(wěn)定操作起到了關(guān)鍵作用。因其主要采用常規(guī)控制,除過熱蒸汽溫度控制和鍋爐汽包液位三沖量控制投用自動外,其它控制回路均處于手動控制狀態(tài),自控率總體水平不高。針對循環(huán)流化床燃煤鍋爐多輸入/多輸出的非線性、強(qiáng)耦合和大滯后[2]的復(fù)雜控制對象,存在多項(xiàng)熱量及物料平衡的工藝關(guān)系,是多變量、強(qiáng)耦合的復(fù)雜系統(tǒng),無法將相關(guān)的多個變量統(tǒng)籌考慮,協(xié)調(diào)控制,不能整體考慮控制目標(biāo)。其控制品質(zhì)無法達(dá)到工藝過程對大擾動下產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的控制。

        1 模型預(yù)測控制原理

        本項(xiàng)目基于先進(jìn)過程控制(APC)技術(shù),通過單爐控制和多爐控制優(yōu)化,在控制器中融入對鍋爐燃燒與蒸汽動力流程工藝的深入理解,在系統(tǒng)內(nèi)嵌入“人腦機(jī)制”,使原本僅能夠?qū)崿F(xiàn)平穩(wěn)操作的控制器具備工藝優(yōu)化功能。針對循環(huán)流化床燃煤蒸汽鍋爐裝置開發(fā)APC先進(jìn)控制解決方案,使得CFB鍋爐在應(yīng)對煤質(zhì)變化、負(fù)荷調(diào)整等動態(tài)過程中,能夠以模擬預(yù)測和中間過程尋優(yōu)調(diào)整及時加以響應(yīng)。由APC系統(tǒng)代替操作員進(jìn)行系統(tǒng)操作,克服了基于反饋的常規(guī)調(diào)節(jié)模式的滯后和波動問題,實(shí)現(xiàn)了“最佳工藝工程師”與“最佳操作員”的統(tǒng)一,并且對裝置進(jìn)行全年24h無休監(jiān)控和控制優(yōu)化,確保鍋爐運(yùn)行在較高的燃燒效率區(qū)間,降低蒸汽煤耗并提供更為穩(wěn)定的蒸汽,同時通過鍋爐性能差異的動態(tài)判斷,優(yōu)化負(fù)荷調(diào)整分配,兼顧各自的爐溫約束,限制各鍋爐調(diào)節(jié)幅度,確保安全,延長鍋爐使用壽命[3]。

        2 模型預(yù)測控制模塊

        項(xiàng)目采用成熟的AVEVA APC2020多變量模型預(yù)測控制系統(tǒng)平臺,結(jié)合過程控制領(lǐng)域豐富的專家知識和經(jīng)驗(yàn),提供關(guān)于循環(huán)流化床鍋爐的先進(jìn)控制解決方案,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)的同時,提高裝置產(chǎn)能,降低單位產(chǎn)品能耗,帶來顯著經(jīng)濟(jì)效益。

        模型預(yù)測控制[4](Model Predictive Control,MPC)是一種多變量高級控制技術(shù)。它基于系統(tǒng)辨識技術(shù),通過收集生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)辨識出過程中各種變量之間的動態(tài)數(shù)學(xué)關(guān)系,即建立模型。模型預(yù)測控制模塊通過辨識的模型,認(rèn)知各種擾動因素對于被控變量的影響,計(jì)算被控變量在接下來時段的變化趨勢,從而實(shí)時不斷地更新控制策略,提高過程控制品質(zhì)。當(dāng)擾動發(fā)生時,可預(yù)測被控變量在未來時段發(fā)生的變化。根據(jù)未來時刻,變量對于設(shè)定值的偏差,及時調(diào)整控制策略,使被控變量可以緊靠設(shè)定點(diǎn),提高過程的控制品質(zhì)。

        3 模型預(yù)測控制實(shí)現(xiàn)過程

        3.1 服務(wù)器安裝軟件

        1)霍尼韋爾DCS系統(tǒng)RDM軟件

        RDM軟件為霍尼韋爾DCS系統(tǒng)提供給第三方使用的軟件,目前安裝在APC系統(tǒng)服務(wù)器上?;裟犴f爾DCS服務(wù)器有A、B主備之分,當(dāng)DCS服務(wù)器切換時,主服務(wù)器切到備用服務(wù)器仍然可以正常通訊,不影響OPC數(shù)據(jù)通信。

        2)AVEVA APC2020

        AVEVA APC2020先進(jìn)過程控制是一套基于模型的預(yù)測控制軟件,具有以下特點(diǎn):①采用線性動態(tài)模型預(yù)測被控變量的開環(huán)行為;②預(yù)測被控變量是否會操作約束條件;③利用實(shí)時數(shù)據(jù)來矯正預(yù)測值;④可對各種非常規(guī)動態(tài)過程建模;⑤自動階躍測試;⑥內(nèi)置線性優(yōu)化功能;⑦快速趨勢圖組態(tài);⑧數(shù)據(jù)分析便利。

        3)其它軟件

        U盤插拔防毒系統(tǒng)SMX軟件,旨在防止U盤任意插拔感染傳播病毒,只有系統(tǒng)注冊認(rèn)證過的U盤方可使用,否則無法識別,并且任何插拔U盤均有記錄。

        MCafee麥卡菲殺毒軟件能夠自動偵測文件的安全性,若文件內(nèi)含病毒,會立即告警并做適當(dāng)自動處理,可使用密碼將個人的設(shè)定文件鎖定。

        3.2 OPC接口通訊

        AVEVA APC模型預(yù)測軟件將通過OPC實(shí)現(xiàn)同底層霍尼韋爾PKS 430DCS控制系統(tǒng)的讀寫通訊。為了避免其他系統(tǒng)對于APC控制系統(tǒng)的干擾,單獨(dú)為APC控制系統(tǒng)配置1臺OPC服務(wù)器。

        3.3 APC數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

        對需要階躍測試的試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查,對有問題的數(shù)據(jù)要予以剔除。要被剔除的數(shù)據(jù)主要發(fā)生在以下場景中:出現(xiàn)大的過程擾亂,數(shù)據(jù)采集發(fā)生故障,沒有明顯的數(shù)據(jù)響應(yīng),關(guān)鍵的控制回路飽和或失效,出現(xiàn)未測量到的較大干擾。

        3.4 APC控制基礎(chǔ)

        基礎(chǔ)過程控制系統(tǒng)通常采用常規(guī)PID回路實(shí)現(xiàn)回路控制。它以單回路或串級控制為主,進(jìn)行單參數(shù)調(diào)節(jié),很少考慮變量間的相互作用,且常規(guī)PID控制室在控制變量產(chǎn)生偏差后才進(jìn)行調(diào)節(jié)的。由于裝置變量總是存在相互作用,因而在裝置狀況或者生產(chǎn)方案發(fā)生變化時,需要同時調(diào)節(jié)多個控制回路,并確保各調(diào)節(jié)量相互匹配,才能將裝置的操作點(diǎn)控制在某一范圍內(nèi)。然而,即使操作經(jīng)驗(yàn)豐富的操作人員也很難同時調(diào)節(jié)多個控制回路,并確保各調(diào)節(jié)量相互匹配,且保持穩(wěn)定以至達(dá)到最優(yōu)。

        圖1 循環(huán)流化床鍋爐生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)歷史趨勢圖Fig.1 Historical trend diagram of the production process data of the circulating fluidized bed boiler

        圖2 模型預(yù)測控制偏置嵌入DCS常規(guī)PID邏輯圖Fig.2 Logic diagram of model predictive control bias embedded in DCS conventional PID

        表1 常規(guī)PID控制與模型預(yù)測先進(jìn)過程控制對比表Table 1 Comparison of conventional PID control and model prediction advanced process control

        圖3 模型預(yù)測控制原理圖Fig.3 Schematic diagram of model predictive control

        將其應(yīng)用于連續(xù)過程工業(yè)的解決方案,它將整個生產(chǎn)裝置或某個工藝單元整體作為一個研究對象,通過現(xiàn)場測試,量化描述獨(dú)立變量(包括前饋?zhàn)兞浚┡c各個相應(yīng)工藝變量之間的動態(tài)階躍響應(yīng)模型,建立工藝過程的多變量動態(tài)矩陣控制器[5];利用模型預(yù)測裝置關(guān)鍵控制變量的變化,通過提前預(yù)測,實(shí)現(xiàn)提前控制,提前調(diào)節(jié)多個相關(guān)的操作變量,因而提高裝置運(yùn)行的平穩(wěn)性。

        采用APC軟件平臺中的建模工具配置和建立過程模型,評價模型識別的結(jié)果——自變量(獨(dú)立變量,MV/FV)和因變量(CV)的對應(yīng)關(guān)系。在模型識別過程中,對過程模型進(jìn)行多次修正測試,直到模型滿足工程實(shí)際需要。

        MV(Manipulated Variable):控制/操作變量,由控制器調(diào)整的操縱變量。

        CV(Controlled Variable):被控變量或受控變量,一般指帶設(shè)定點(diǎn)目標(biāo)的受控變量或帶最小/最大極限的約束變量。

        FV/DV(Feedforward/Disturbance Variable):前饋/干擾變量,用于前饋預(yù)測的可測量擾動的前饋擾動變量,可以測量其對被控變量施加影響的程度,但是不可以控制或者操作的變量。

        3.5 APC控制策略

        智能APC先進(jìn)控制系統(tǒng)解決方案中,控制策略包括:蒸汽管網(wǎng)壓力控制器,主蒸汽溫度、爐膛溫度控制器,氧含量控制、風(fēng)量控制和給煤機(jī)控制及NOX排放控制等。在實(shí)際裝置應(yīng)用后,預(yù)計(jì)蒸汽煤耗降低0.5%,并將主蒸汽壓力標(biāo)準(zhǔn)偏差降低50%。在穩(wěn)定供汽品質(zhì)的前提下,實(shí)現(xiàn)節(jié)約能源并顯著降低污染排放物的效果。

        1)蒸汽側(cè):過熱蒸汽溫度/過熱蒸汽壓力。

        2)燃燒側(cè):流化床溫/稀相溫度/床層差壓/稀相差壓/飛灰含碳量/底渣含碳量/過剩氧含量/NOx原始排放濃度。

        3)脫硝側(cè):NOx最終排放濃度/氨逃逸濃度。

        3.6 系統(tǒng)測試建模

        系統(tǒng)建模關(guān)鍵步驟是階躍測試。項(xiàng)目首先關(guān)注數(shù)據(jù)質(zhì)量,需要對采集數(shù)據(jù)進(jìn)行濾波等預(yù)處理,對可能存在問題的數(shù)據(jù)進(jìn)行校正。然后,依據(jù)對工藝過程深入的理解,選擇相關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)進(jìn)行建模工作。建模過程中,根據(jù)工藝特點(diǎn)設(shè)計(jì)出的操作變量一個一個進(jìn)行階躍響應(yīng)測試,以一級減溫水為例,觀察動態(tài)矩陣響應(yīng)曲線,反復(fù)測試,直到測試模型與實(shí)際情況相符為準(zhǔn)。建模過程中爭取工藝技術(shù)人員和操作人員的支持,使其理解先進(jìn)控制的理念,更好地配合制定出合理的調(diào)整策略指導(dǎo)操作。

        圖4 模型預(yù)測控制策略MV典型回路圖Fig.4 Typical loop diagram of model predictive control strategy MV

        3.7 預(yù)期效果

        通過AVEVA APC系統(tǒng),預(yù)期達(dá)到以下效果:提高裝置基礎(chǔ)自動化水平;提升基礎(chǔ)自動化投用率,實(shí)現(xiàn)一次風(fēng)流量、二次風(fēng)流量、爐膛負(fù)壓系統(tǒng)和總?cè)剂舷到y(tǒng)的自動控制;穩(wěn)定流化床溫/稀相溫度/床層差壓/稀相差壓,降低飛灰含碳量/過剩氧濃度/NOx原始排放;降低NOx最終排放,減少氨逃逸;降低操作人員的勞動強(qiáng)度。系統(tǒng)優(yōu)化后,人工控制將變?yōu)樽詣涌刂?,降低操作人員的勞動強(qiáng)度,引導(dǎo)操作人員將注意力轉(zhuǎn)向最佳過程參數(shù)配置和調(diào)整;能實(shí)現(xiàn)智能操作模式和人工操作之間的快速無擾切換;預(yù)期鍋爐熱效率增加0.2%~0.4%。

        4 組織保證

        項(xiàng)目在實(shí)施過程中,確保項(xiàng)目順利進(jìn)行,成立模型預(yù)測調(diào)試小組,由先進(jìn)控制儀控組、生產(chǎn)工藝組共同組成。

        先進(jìn)控制儀控組:軟硬件驗(yàn)收維護(hù)、先進(jìn)過程控制系統(tǒng)維護(hù),包括網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)搭建,與DCS系統(tǒng)數(shù)據(jù)通訊、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)應(yīng)用等基礎(chǔ)工作,了解生產(chǎn)先進(jìn)控制項(xiàng)目的數(shù)據(jù)分析、建模、功能設(shè)計(jì)、組態(tài)等過程,進(jìn)行先進(jìn)控制系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)試,參與階躍測試,會簽試運(yùn)行報告和驗(yàn)收報告。

        圖5 減溫水系統(tǒng)建模過程圖Fig.5 Modeling process diagram of desuperheating water system

        生產(chǎn)工藝組:從工藝生產(chǎn)角度進(jìn)行分析、指導(dǎo),針對系統(tǒng)操作提出限定范圍,跟蹤項(xiàng)目指標(biāo)運(yùn)行情況并對指標(biāo)驗(yàn)證,提供生產(chǎn)工藝過程資料,討論并批準(zhǔn)先進(jìn)控制功能設(shè)計(jì)、預(yù)測試計(jì)劃、階躍測試計(jì)劃和DCS操作界面,參加APC控制器現(xiàn)場安裝前的出廠驗(yàn)收測試(FAT),給出修改意見和批準(zhǔn)FAT報告,會簽試運(yùn)行報告和驗(yàn)收報告。

        5 結(jié)束語

        本項(xiàng)目采用MPC模型預(yù)測控制先進(jìn)控制技術(shù),將先進(jìn)控制理論與生產(chǎn)過程相結(jié)合,以計(jì)算機(jī)技術(shù)與DCS常規(guī)控制系統(tǒng)為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)循環(huán)流化床鍋爐生產(chǎn)過程的優(yōu)化控制。通過實(shí)施優(yōu)化控制,使循環(huán)流化床鍋爐不間斷地平穩(wěn)優(yōu)化運(yùn)行,以達(dá)到穩(wěn)定生產(chǎn),優(yōu)化指標(biāo),節(jié)能減排,降低操作員勞動強(qiáng)度的目的[6]。

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