張紅春,唐國華,張嘉惠,李 培,王凱麗,張仁珍
(昆山市污水處理有限公司,江蘇 蘇州 215301)
近年來,隨著國家對污水排放標(biāo)準(zhǔn)要求提高,許多地方大力推進(jìn)污水處理廠提標(biāo)改造[1-2]。2019年住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等三部委聯(lián)合印發(fā)了《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案(2019—2021年)》[3],在此大政策環(huán)境背景下,江蘇省頒布實(shí)施了《太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值》(DB 32/1072—2018),明確要求江蘇省太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠在一級A排放標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高排放標(biāo)準(zhǔn)[4-6]。污水處理廠出水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的提升,將直接提高污水處理能耗。
對于建造時(shí)間較長的小型污水處理廠,在面臨多次提質(zhì)增效及技術(shù)改造后,仍要保證污水廠正常運(yùn)行,且需實(shí)現(xiàn)投入少、節(jié)能效果好等問題。
現(xiàn)以昆山某污水處理廠效能提升改造工程為例,在污水處理廠排放標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能降耗要求提高的情況下,通過設(shè)施精簡、設(shè)備更新再到控制優(yōu)化,依次開展節(jié)能降耗工作,實(shí)現(xiàn)污水處理廠節(jié)能降耗。
1.1.1 評估目標(biāo)
污水處理廠運(yùn)行效能評估的目標(biāo)是明確污水處理廠運(yùn)行過程中存在的核心問題,提出污水處理廠優(yōu)化運(yùn)行和節(jié)能降耗的潛力和方向,為污水處理廠整體效能的提升提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和判斷依據(jù)。
1.1.2 評估原則與思路
污水處理廠運(yùn)行效能評估的原則是范圍明確、數(shù)據(jù)有效、評價(jià)客觀、結(jié)論可靠,評估思路如圖1所示。
圖1 評估線路圖
1.1.3 評估內(nèi)容
根據(jù)污水處理廠歷史運(yùn)行資料和現(xiàn)場調(diào)研信息,對污水處理廠的進(jìn)水水質(zhì)特征、處理效能、運(yùn)行能耗進(jìn)行系統(tǒng)評估,明確污水處理廠運(yùn)行過程中存在的核心問題,提出污水處理廠節(jié)能降耗的潛力和方向。
1.2.1 污水處理廠概況
該污水處理廠總體規(guī)模3萬m3/d,一期現(xiàn)有工程規(guī)模為2 000 m3/d,二期、三期現(xiàn)有工程規(guī)模均為4 000 m3/d;四期、五期工程建設(shè)規(guī)模均為1萬m3/d,處理工藝采用“A2/O工藝+微絮凝工藝”,日平均處理水量為1.34萬m3/d,進(jìn)出水水質(zhì)情況如表1所列。經(jīng)過處理后尾水排放至朝南港,出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)滿足《2018蘇州特別排放限值》。
表1 2019年污水處理廠進(jìn)出水水質(zhì)平均值一覽表 單位:mg/L
1.2.2 污水廠現(xiàn)狀分析評估
根據(jù)昆山某污水處理廠的2019年的歷史運(yùn)行資料和現(xiàn)場調(diào)研信息,對該污水處理廠進(jìn)水特征、處理效能、運(yùn)行能耗進(jìn)行系統(tǒng)評估。
1.2.2.1 進(jìn)水特征
通過對該污水處理廠過往數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),得出進(jìn)水特征數(shù)值如表2所列。
表2 污水處理廠進(jìn)水特征數(shù)值表
由表2可知:
BOD5/CODCr比值的波動(dòng)范圍為0.29~0.99,平均值為0.58,表明該廠的進(jìn)水可生化性整體較好,但存在進(jìn)水可生化性較低的風(fēng)險(xiǎn)。
BOD5/TN比值的波動(dòng)范圍為1.13~17.49,平均值為5.05,表明該廠生物脫氮碳源水平總體較高。
BOD5/TP比值的波動(dòng)范圍為14.54~107.78,平均值為44.93,表明該廠的生物除磷碳源水平不高。
SS/CODCr與SS/BOD5比值的波動(dòng)范圍較大,變化范圍分別為0.35~0.73和0.39~1.73,平均值分別為0.52和0.90,表明該廠進(jìn)水SS中無機(jī)組分的比例較高。
1.2.2.2 處理效能分析
(1)工藝處理效能分析。
2019年該污水處理廠在當(dāng)前運(yùn)行工況下,出水CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP濃度均100%滿足設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求(GB 18918—2002中的一級A標(biāo)準(zhǔn)),且出水濃度均較穩(wěn)定,達(dá)標(biāo)率均為100%(見表3)。
表3 污水處理廠處理效能數(shù)值表
(2)設(shè)施處理效能分析。
通過對污水處理廠生化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)資料匯總,實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)與設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)的校核,各期生化段構(gòu)筑物設(shè)計(jì)處理能力和最大處理能力詳見表4所列。
表4 該污水處理廠各期生化系統(tǒng)設(shè)計(jì)處理量一覽表
根據(jù)對生化系統(tǒng)處理水量的評估和主要處理構(gòu)筑物進(jìn)行仿真模擬核算(見圖2),一至五期最大總處理能力可達(dá)到4.1萬m3/d,該廠處理設(shè)施具有較大的調(diào)節(jié)空間。
圖2 對生化系統(tǒng)主要處理構(gòu)筑物仿真模擬核算圖示
(3)運(yùn)行能耗分析。
a.整體能耗分析。
該污水處理廠2019年的月均水處理用電量如表5所列。2019年第二季度的月均水處理用電量明顯偏高,第二季度比第四季度多耗電13.38%。
表5 污水處理廠月均水處理用電量表
該污水處理廠2019年的日均電單耗如圖3所示,可以看出運(yùn)行能耗波動(dòng)較大且具有一定的規(guī)律性。該廠日均水處理電單耗的變化范圍為0.365~1.616 kW/(h·m3),平均值為0.672 kW/(h·m3);7—11月的日均水處理電單耗處于低谷狀態(tài),12—4月處于峰值狀態(tài)。
圖3 2019年污水廠用電單耗分布圖
b.能耗組成分析。
在對各工藝單元進(jìn)行能耗分析時(shí),發(fā)現(xiàn)如圖4所示的情況,生物處理段電能耗占整個(gè)污水廠能耗的67.35%,預(yù)處理段能耗約占27.17%,污泥處理段及其他約占全廠能耗的5.48%。說明該污水廠在生物處理段和預(yù)處理段有節(jié)能空間。
圖4 污水處理廠能耗分布圖
在對污水廠設(shè)備進(jìn)行能耗分析發(fā)現(xiàn),鼓風(fēng)機(jī)的能耗占比最大為59.93%,其次是回流泵為19.91%左右。眾所周知,鼓風(fēng)機(jī)在污水廠運(yùn)行中屬于常開設(shè)備,且占比總能耗最大,優(yōu)化鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)行,可以很大程度上節(jié)能,表6為風(fēng)機(jī)設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)狀統(tǒng)計(jì)表。
表6 風(fēng)機(jī)設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)狀統(tǒng)計(jì)表
通過校核設(shè)計(jì)水質(zhì)水量與實(shí)際水質(zhì)水量與生化性系統(tǒng)供風(fēng)量能力的匹配度返現(xiàn),廠區(qū)各期配置的鼓風(fēng)機(jī)基本處于低負(fù)荷運(yùn)行、且部分風(fēng)機(jī)水泵老舊、高能低效,直接導(dǎo)致曝氣能耗較高。此外,現(xiàn)有各期系統(tǒng)鼓風(fēng)機(jī)供風(fēng)能力滿足超負(fù)荷進(jìn)水處理要求,從設(shè)備優(yōu)化角度評估,具備優(yōu)化條件。
c.運(yùn)行藥耗分析。
該污水處理廠藥劑使用主要包括碳源、PAC、PAM和次氯酸鈉。2019年該污水處理廠藥劑投加數(shù)值見表7所列。該廠藥耗投加量存波動(dòng),但整體藥劑使用量屬于正常范圍內(nèi)。
表7 污水處理廠運(yùn)行藥耗數(shù)值表 單位:kg
污水處理廠在提升污水、生物處理供氧及污泥處理等工藝過程中存在大量的能源消耗問題。常見的節(jié)能降耗措施包括提高污水廠運(yùn)營管理、優(yōu)化污水廠工藝控制、更換高效設(shè)備等方式。
2.1.1 提高污水廠運(yùn)營管理
提高污水廠的運(yùn)行管理,實(shí)施科學(xué)化、制度化、精益化的管理,提高員工的主觀能動(dòng)性,保障污水處理設(shè)備穩(wěn)定高效運(yùn)行。通過管理節(jié)能措施引導(dǎo)、約束員工更加合理高效參與工作之中,為節(jié)能降耗提供執(zhí)行保障。
2.1.2 優(yōu)化污水廠工藝控制
優(yōu)化污水廠工藝控制是實(shí)現(xiàn)污水廠節(jié)能降耗重要措施,主要通過優(yōu)化曝氣控制系統(tǒng)、優(yōu)化加藥控制系統(tǒng)、優(yōu)化回流控制系統(tǒng)等方式實(shí)現(xiàn)。
2.1.3 更換高效設(shè)備
更換高效設(shè)備,淘汰使用年份較長、電機(jī)老化或自身能耗水平較高的設(shè)備,更換低能耗、高效率設(shè)備,提升設(shè)備運(yùn)行效率、降低能耗。
2.2.1 節(jié)能降耗思路
該污水廠節(jié)能降耗思路是以“節(jié)能降耗”為導(dǎo)向,通過對該污水廠現(xiàn)場調(diào)研踏勘與歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)資料、設(shè)計(jì)資料的分析,優(yōu)化污水運(yùn)行控制模式、調(diào)整設(shè)備配置,制定技術(shù)改造方案。
2.2.2 節(jié)能降耗措施
針對該污水處理廠能耗現(xiàn)狀,制定節(jié)能降耗措施,分為設(shè)施精簡、設(shè)備更新、控制優(yōu)化三個(gè)階段。
2.2.2.1 設(shè)施精簡
根據(jù)對生化系統(tǒng)處理水量的評估和主要處理構(gòu)筑物核算,該廠處理設(shè)施具有較大的調(diào)節(jié)空間,對各期的水量調(diào)配做出如下調(diào)整:
(1)關(guān)閉一期系統(tǒng),二期保持原樣,提升三期系統(tǒng)處理能力至5 000 m3/d;提升四期運(yùn)行進(jìn)水負(fù)荷至11 000~12 000 m3/d;提升五期運(yùn)行進(jìn)水負(fù)荷至13 000~14 000 m3/d。
(2)在系統(tǒng)進(jìn)水量低于24 000 m3/d時(shí),僅啟動(dòng)四、五期系統(tǒng)運(yùn)行;當(dāng)進(jìn)水超出24 000 m3/d逐步接近滿負(fù)荷時(shí),且進(jìn)水濃度未出現(xiàn)明顯下降時(shí),同時(shí)啟動(dòng)三、四、五系統(tǒng)以保證處理效果。
設(shè)施精簡可以每天節(jié)省約2 800 kW·h,可節(jié)省能耗至少約8.2%。
2.2.2.2 設(shè)備更新
結(jié)合水量調(diào)配和設(shè)施關(guān)停方案,在滿足各期設(shè)施處理要求和設(shè)備之間兼容性的前提下,對現(xiàn)有鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行重新組合分配。
(1)將二期原2#空氣懸浮鼓風(fēng)機(jī)移動(dòng)到四期期鼓風(fēng)機(jī)房,1#空氣懸浮鼓風(fēng)機(jī)和3#羅茨鼓風(fēng)機(jī)不移動(dòng),由兩用一備轉(zhuǎn)為一用一備,二期風(fēng)機(jī)功率由74 kW降低為37 kW。
(2)四期泵房原3臺羅茨鼓風(fēng)機(jī)關(guān)停,增加了二期2#空氣懸浮鼓風(fēng)機(jī)。為了避免發(fā)生四期風(fēng)量不足的情況,將五期泵房的1#空氣懸浮風(fēng)機(jī)引至四期,氣量不足時(shí)可開啟。四期風(fēng)機(jī)功率由150 kW降低為37 kW。
(3)五期泵房原2#空氣懸浮鼓風(fēng)機(jī)關(guān)停,由兩用一備轉(zhuǎn)為一用一備,五期風(fēng)機(jī)功率由150 kW降低為75 kW。
在對風(fēng)機(jī)優(yōu)化配置過程中,對使用年份較長、電機(jī)老化或自身能耗水平較高的設(shè)備,進(jìn)行能耗節(jié)約與投資平衡分析,適當(dāng)互換部分設(shè)備,提升設(shè)備運(yùn)行效率、降低能耗。
設(shè)備更新可以每天節(jié)省約5 400 kW·h,可節(jié)省能耗至少約15.9%。
2.2.2.3 風(fēng)量優(yōu)化控制
結(jié)合目前該污水處理廠風(fēng)機(jī)自控程度較為簡單,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)調(diào)控風(fēng)量,因其智能化程度不高,要實(shí)現(xiàn)風(fēng)量精確控制,需要時(shí)間和成本上較大投入,因此對風(fēng)量優(yōu)化控制分為兩個(gè)階段。
階段一:前期是通過經(jīng)驗(yàn)加理論實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)的優(yōu)化變頻,控制DO濃度,風(fēng)機(jī)優(yōu)化配置后,在該污水處理廠現(xiàn)有曝氣自控系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,通過工藝校核,對運(yùn)行控制邏輯進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,如增加三~五期的DO濃度不超過3.00 mg/L,最佳維持調(diào)控范圍為1~2 mg/L等控制條件;
階段二:實(shí)現(xiàn)精確曝氣,根據(jù)污水廠實(shí)際進(jìn)水負(fù)荷的變化及各控制單元溶解氧運(yùn)行水平的需求,動(dòng)態(tài)計(jì)算反應(yīng)區(qū)最佳溶解氧濃度范圍,通過對鼓風(fēng)機(jī)總風(fēng)量的調(diào)節(jié)及與流量調(diào)節(jié)閥門的聯(lián)動(dòng),及時(shí)準(zhǔn)確地分配與控制生物反應(yīng)池的氣量,以達(dá)到溶解氧穩(wěn)定控制的需求,使生物池各反應(yīng)段高效穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)達(dá)到節(jié)能降耗的目的[7],風(fēng)量優(yōu)化控制可以每天節(jié)省約2 300 kW·h,可節(jié)省能耗至少約6.8%。
該污水處理廠于8月30日至10月10日期間進(jìn)行節(jié)能調(diào)節(jié),其中:9月上旬(8月30日至9月12日)完成對風(fēng)機(jī)重新組合、低效能設(shè)備更換和優(yōu)化控制等措施,9月中旬試運(yùn)行,調(diào)節(jié)期間對每周的用電量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),如圖5所示。由圖5可知,9月中旬試運(yùn)行后每周動(dòng)力用電量呈明顯下降趨勢,節(jié)能調(diào)節(jié)前平均每周用電量為73 047 kW·h,節(jié)能調(diào)節(jié)后平均每周用電量為58 051 kW·h,降低了14 996 kW·h。
圖5 8月30日-10月10日污水處理廠每周總動(dòng)力用電量分布柱狀圖(單位:萬KW·h)
進(jìn)一步對該污水處理廠節(jié)能調(diào)節(jié)進(jìn)行分析,如圖6所示。
由圖6可知,該污水處理廠節(jié)能調(diào)節(jié)期間用電單耗較調(diào)試前整體下降,期間用電單耗值范圍為0.341~0.418 kW·h/m3,平均值為0.382 kW·h/m3,相比用電單耗基準(zhǔn)值0.566 kW·h/m3(該污水廠2018—2020年用電單耗平均值)下降了0.184 kW·h/m3,降低了32.5%。
圖6 8月30日-10月10日污水處理廠節(jié)能調(diào)節(jié)前后用電單耗對比圖(單位:kW·h·m3)
針對小型城鎮(zhèn)污水處理廠出水標(biāo)準(zhǔn)提高和節(jié)能降耗之間矛盾,開展污水處理廠效能綜合評估、管理節(jié)能、控制節(jié)能、設(shè)備節(jié)能等節(jié)能降耗途徑的綜合節(jié)能方案研究,得出如下結(jié)論:
(1)污水處理廠運(yùn)行效能評估是節(jié)能降耗重要環(huán)節(jié),通過對污水處理廠的進(jìn)水水質(zhì)特征、處理效能、運(yùn)行能耗進(jìn)行系統(tǒng)評估,明確污水處理廠運(yùn)行過程中存在的核心問題,提出污水處理廠節(jié)能降耗的潛力和方向。
(2)從節(jié)能降耗和效能提升角度出發(fā),通過對污水處理廠實(shí)施管理節(jié)能、控制節(jié)能、設(shè)備節(jié)能等節(jié)能降耗措施,有助于實(shí)現(xiàn)污水廠節(jié)能降耗。
(3)以昆山某污水處理廠為例,通過對該廠能效評估發(fā)現(xiàn)各期生化池處理效率較低、大功率設(shè)備配置不合理等問題,針對性地采取設(shè)施精簡、設(shè)備更新、控制優(yōu)化等層層遞進(jìn)的節(jié)能降耗工作,在污水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放的情況下用電單耗降低了32.5%,每天節(jié)省11 000度電左右。其中:設(shè)施精簡貢獻(xiàn)占8.2%、設(shè)備更新貢獻(xiàn)占15.9%、控制優(yōu)化貢獻(xiàn)占6.8%。
污水處理廠應(yīng)充分利用信息化、數(shù)字化、智能化發(fā)展的理念和技術(shù)成果,建設(shè)智慧型污水處理廠,助力于污水廠實(shí)現(xiàn)智能化、精細(xì)化節(jié)能降耗。