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        消除黃磷生產(chǎn)系統(tǒng)開停車置換死角的探討

        2022-09-19 15:43:36楊勝軍云南紅河技師學(xué)院云南開遠(yuǎn)661600
        化工管理 2022年25期
        關(guān)鍵詞:黃磷死角水封

        楊勝軍(云南紅河技師學(xué)院,云南 開遠(yuǎn) 661600)

        1 黃磷生產(chǎn)系統(tǒng)開、停車前進(jìn)行置換的必要性

        黃磷生產(chǎn)原理:以焦炭作為還原劑,將磷礦石中的化合態(tài)磷元素還原成單質(zhì)磷。在這個(gè)反應(yīng)過程中,碳在缺氧的環(huán)境中發(fā)生不完全氧化反應(yīng),生成磷爐氣。磷爐氣(為磷蒸汽、一氧化碳、惰性氣體、粉塵、氟化物等復(fù)雜的混合物)從磷爐出發(fā),依次經(jīng)過靜電除塵器(以下簡(jiǎn)稱“除塵器”)除塵,經(jīng)過收磷系統(tǒng)洗滌、冷凝,再分別經(jīng)過復(fù)雜的磷爐尾氣管道(以下簡(jiǎn)稱“氣站”),剩余的氣體通過火炬放空燃燒,或者送往用戶作為提供熱源的原料。所以,磷爐氣經(jīng)過的設(shè)備管道充滿了攜帶一氧化碳的氣體,恢復(fù)生產(chǎn)前及停運(yùn)清理檢修都需要進(jìn)行置換[1]。

        每臺(tái)磷爐配套有并聯(lián)的兩組除塵器、兩套收磷系統(tǒng),進(jìn)入氣站又合并為一條氣體輸送處理系統(tǒng)。為保證除塵器良好的除塵效率,在電場(chǎng)電壓<20 kV,或電場(chǎng)電壓不穩(wěn)定影響粗磷質(zhì)量時(shí),必須對(duì)除塵器停運(yùn)清理檢修。清理檢修前,需要與運(yùn)行的生產(chǎn)線進(jìn)行隔斷,隔斷由除塵器進(jìn)出口角閥閥板的閉合來實(shí)現(xiàn),但是隔斷的系統(tǒng)中依然充滿了磷爐氣,其中70%以上為一氧化碳,所以必須使用惰性氣體進(jìn)行置換,合格以后才能進(jìn)行作業(yè)。

        原設(shè)計(jì)系統(tǒng)置換使用的惰性氣體是氮?dú)猓晒拘】辗盅b置生產(chǎn)提供。公司進(jìn)行了技術(shù)改造后,將合成系統(tǒng)生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)物二氧化碳引入黃磷車間,實(shí)施了二氧化碳替代氮?dú)?,現(xiàn)在黃磷車間使用的密封、置換氣體改為二氧化碳。

        這里的置換分為兩類:第一類是指除塵器停運(yùn)清理檢修置換。需要用二氧化碳將系統(tǒng)中的一氧化碳置換至低于1%,再開啟除塵器檢修內(nèi)外門使用環(huán)境空氣送風(fēng)置換,使除塵器氣室氧含量大于20%,除塵器具備入塔進(jìn)罐的置換作業(yè)。第二類置換是除塵器檢修完成后投運(yùn)前的置換。此時(shí)的置換是使用二氧化碳?xì)怏w將除塵器及對(duì)應(yīng)的收磷系統(tǒng)中的氧含量置換至低于2%,為系統(tǒng)投運(yùn)通入磷爐氣提供安全通道的置換作業(yè)。

        本文探討的基礎(chǔ)是指在磷爐正常運(yùn)行的情況下,需要對(duì)其中一套除塵器及對(duì)應(yīng)收磷系統(tǒng)停運(yùn)清理檢修時(shí)以及檢修完畢后系統(tǒng)投入運(yùn)行時(shí)的置換,在這個(gè)置換過程中存在死角,通過改造來消除置換死角。

        2 黃磷生產(chǎn)系統(tǒng)三類主要置換操作介紹

        2.1 磷爐恢復(fù)生產(chǎn)前的系統(tǒng)置換

        黃磷生產(chǎn)系統(tǒng)經(jīng)歷大檢修以后再次啟動(dòng)生產(chǎn),需要進(jìn)行系統(tǒng)置換。置換方法是:從磷爐本體通入二氧化碳,經(jīng)過除塵器、收磷塔、槽及管線、氣站,氣體從磷爐火炬放空,在火炬前取樣分析,達(dá)到系統(tǒng)置換的目的,如圖1所示。

        圖1 磷爐恢復(fù)生產(chǎn)前系統(tǒng)置換示意圖

        2.2 系統(tǒng)全面停產(chǎn)檢修置換

        其置換方法和線路與系統(tǒng)投產(chǎn)前的完全一致。

        2.3 系統(tǒng)局部檢修、投運(yùn)的置換

        黃磷生產(chǎn)系統(tǒng)的局部檢修和投運(yùn),是指磷爐沒有停車,一個(gè)系列需要維持正常生產(chǎn),另一系列通過系統(tǒng)隔離實(shí)現(xiàn)檢修的情況,一般指除塵器的清理檢修。按照系統(tǒng)設(shè)計(jì)及操作說明書要求,操作步驟如下:通過關(guān)閉下角閥,截?cái)嗯c磷爐的聯(lián)通,防止磷爐氣從磷爐竄入除塵器;關(guān)閉上角閥,與收磷系統(tǒng)實(shí)施隔離,防止后續(xù)系統(tǒng)的一氧化碳倒灌進(jìn)入除塵器。置換使用的二氧化碳從除塵器入口的底部通入,自除塵器的第一氣室、第二氣室從除塵器頂部出口的放空管進(jìn)行放空,進(jìn)行置換系統(tǒng)[2],如圖2所示。

        圖2 電除塵檢修投運(yùn)置換示意圖

        3 置換工作中遇到的困難分析

        前兩類置換作業(yè),由于可以自磷爐通入二氧化碳,經(jīng)過除塵器、收磷系統(tǒng)以及氣站的所有路線,能夠?qū)嵤┫到y(tǒng)性置換,可以做到不留死角,置換是有效和安全的,本文不進(jìn)行討論。

        3.1 系統(tǒng)開停車置換留下死角的原因

        在原始設(shè)計(jì)中,為應(yīng)對(duì)除塵器單獨(dú)檢修設(shè)計(jì)了一條單獨(dú)的置換路線。除塵器進(jìn)出口都設(shè)置有角閥進(jìn)行截?cái)啵_\(yùn)除塵器時(shí)同時(shí)關(guān)閉進(jìn)、出口角閥的閥板,讓停運(yùn)的除塵器與磷爐及收磷系統(tǒng)進(jìn)行隔斷,通過二氧化碳可以實(shí)現(xiàn)獨(dú)立置換,從而實(shí)現(xiàn)安全控制手段。但是,由于角閥設(shè)計(jì)上存在嚴(yán)重缺陷,傳動(dòng)機(jī)構(gòu)在初始開車階段已經(jīng)損壞。后面進(jìn)行過修復(fù)、改造,一直不能正常使用。同時(shí),由于除塵器原有的用于置換的放空管線在使用了一年以后完全堵塞,導(dǎo)致了除塵器原有置換線路處于癱瘓狀態(tài)。

        3.2 系統(tǒng)開停車置換存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患

        在除塵器原有置換線路癱瘓以后,車間采用了新的置換線路。截?cái)嗔谞t下角閥以后,從除塵器底部通入二氧化碳,打開除塵器頂部水封進(jìn)行放空。存在的問題是:一是由于氣站系統(tǒng)依舊在運(yùn)行,置換氣體不能自除塵器到收磷、尾氣管道進(jìn)行全系統(tǒng)置換,一旦除塵器打開原有充滿一氧化碳的運(yùn)行系統(tǒng)與大氣直接接觸,容易產(chǎn)生中毒和爆炸;二是除塵器水封都設(shè)計(jì)在除塵器頂部中間的位置,在除塵器第二氣室與出口之間必然存在死角,而這個(gè)區(qū)域是必須進(jìn)入工作的區(qū)域,存在巨大安全隱患。

        3.3 解決原有置換線路癱瘓問題存在的困難

        恢復(fù)原始設(shè)計(jì)置換線路不僅需要大量的經(jīng)濟(jì)投入,而且沒有找到可行的解決辦法。原有置換線路恢復(fù)的難度在于:一是除塵器出口截?cái)嘞到y(tǒng)沒有找到合適的有效設(shè)備來實(shí)施;二是如果效仿進(jìn)口截?cái)嘞到y(tǒng),四臺(tái)除塵器出口需要加裝巨大的作業(yè)平臺(tái),投入很大;三是原有四套放空管線需要全部重新設(shè)計(jì)、改造,而且還難以解決避免被黃磷堵塞的難題。

        通過分析需要解決的問題是:在除塵器原有設(shè)計(jì)線路無法恢復(fù)的情況下,如何在現(xiàn)有設(shè)備和工藝的基礎(chǔ)上實(shí)施改造,確保除塵器在停運(yùn)、投運(yùn)以及清理、檢修時(shí)的安全。

        3.4 必須解決的兩個(gè)置換死角

        經(jīng)過對(duì)黃磷生產(chǎn)置換過程中遇到問題的分析,可以看出,現(xiàn)有的置換方法會(huì)在如下兩個(gè)位置留下死角:一是除塵器第二氣室水封與出口端會(huì)形成置換死角;二是與實(shí)施檢修的除塵器配套的收磷系統(tǒng)中一氧化碳依舊停留在系統(tǒng)中。

        4 消除系統(tǒng)置換死角的辦法

        通過上述分析,要徹底消除系統(tǒng)置換死角,在原有設(shè)計(jì)路線不能恢復(fù)使用的情況下,重新設(shè)計(jì)置換路線。項(xiàng)目的難度在于依托現(xiàn)有工藝線路,不進(jìn)行較大的改造及投入,解決局部清理檢修的置換線路既要進(jìn)行全系統(tǒng)置換,又不能干擾另外一套生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

        4.1 消除置換死角的改造原則

        (1)必須確保磷爐氣系統(tǒng)的有效隔離,原有的截?cái)嘞到y(tǒng)必須保留,確保系統(tǒng)隔離的有效和安全。

        (2)重新尋找新的置換氣體放空渠道,避免生產(chǎn)系統(tǒng)前后兩端對(duì)清理檢修構(gòu)成安全威脅,也要防止檢修系統(tǒng)置換的二氧化碳進(jìn)入尾氣系統(tǒng)降低發(fā)熱值,影響用戶對(duì)磷爐尾氣的正常使用。

        (3)必須實(shí)施檢修系統(tǒng)的整體置換,不能留下置換死角。

        (4)只能立足現(xiàn)有工藝線路、管道及設(shè)備,進(jìn)行投入少、易操作、維護(hù)成本低的改造。

        4.2 改造實(shí)施方案

        4.2.1 置換線路設(shè)計(jì)

        對(duì)黃磷尾氣系統(tǒng)安全水封(位號(hào)458)進(jìn)、出口管道之間增設(shè)管道進(jìn)行聯(lián)通,并加裝閥門控制,讓除塵器、收磷系統(tǒng)、氣站形成一個(gè)臨時(shí)的置換回路,包裝清理檢修系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)完全隔離,如圖3、圖4所示。

        圖3 改造工藝簡(jiǎn)圖

        圖4 458水封改造示意圖

        4.2.2 操作介紹

        在實(shí)施系統(tǒng)置換的時(shí)候,打開閥門使置換氣體通過除塵器、收磷系統(tǒng)、尾氣管道、水封入口、水封出口和磷爐尾氣的放空管進(jìn)行放空,此時(shí)安全水封不需要履行水封功能,操作上不違反安全規(guī)定。置換結(jié)束,關(guān)閉閥門恢復(fù)水封功能。

        當(dāng)系統(tǒng)中一氧化碳含量低于1%視為系統(tǒng)置換合格,關(guān)閉二氧化碳置換氣體,打開需要檢修的除塵器,完成第一次置換。除塵器清理檢修完畢后,封閉系統(tǒng),再次打開二氧化碳對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行置換,二氧化碳經(jīng)過同樣的路線,取樣分析,當(dāng)系統(tǒng)中的氧含量低于2%,視為第二次置換合格。關(guān)閉安全水封連通管上的閥門,關(guān)閉置換氣體。解除與工作端前后的隔離,完成一輪清理檢修與投運(yùn)工作。

        5 項(xiàng)目實(shí)施效果

        消除黃磷生產(chǎn)系統(tǒng)開停車置換死角項(xiàng)目對(duì)四套安全水封進(jìn)行了改造,總投入2萬元。與兩臺(tái)磷爐配套的四組除塵器都進(jìn)行了置換檢修,使用了新的置換線路以后取得了良好的效果,體現(xiàn)在以下四個(gè)方面。

        (1)降低了置換難度、簡(jiǎn)化了置換操作步驟。通過一次操作上的技術(shù)培訓(xùn),工藝班組長(zhǎng)、崗位操作人員就熟練地掌握了操作辦法,而且只需要開關(guān)兩個(gè)閥門就可以實(shí)現(xiàn)置換操作。

        (2)提高了除塵器停運(yùn)的置換效率。未改造前,除塵器從停運(yùn)置換合格到交出清理檢修,平均需要6 h,最長(zhǎng)達(dá)12 h。改造以后,置換合格時(shí)間縮短到了3 h。

        (3)提高了磷爐平均運(yùn)行負(fù)荷,降低了單位成本。由于單組除塵器運(yùn)行磷爐負(fù)荷只能按照設(shè)計(jì)負(fù)荷的55%運(yùn)行,會(huì)增加消耗、提高成本,通過改造縮短了置換時(shí)間,從而縮短了檢修時(shí)間,提高磷爐單位運(yùn)行負(fù)荷。

        (4)提高了系統(tǒng)檢修的安全性。改造以后由原來的局部置換改為全系統(tǒng)的置換,消除了系統(tǒng)的每一個(gè)死角,既保障了停運(yùn)除塵器清理、檢修能夠?qū)⒁谎趸贾脫Q到最低水平,也保障了系統(tǒng)在再次投運(yùn)過程中將氧含量置換到最低水平,提高了系統(tǒng)的安全保障水平。

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