李 崗
(霍州煤電集團(tuán)呂梁山煤電有限公司方山店坪煤礦,山西 呂梁 033199)
霍州煤電集團(tuán)呂梁山煤電有限公司方山店坪煤礦現(xiàn)階段主采9#煤層,9#煤層自燃傾向性等級為Ⅱ類自燃,煤塵具有爆炸性。9-208 工作面位于呂梁環(huán)城高速的北面、麻塔村(已搬遷)附近,頂部有少量耕地,屬丘陵梯田,其余為坡地。9-208 工作面井下位于二采區(qū)西翼,采區(qū)工作面雙翼對稱布置,西側(cè)為井田邊界,東側(cè)為采區(qū)上山、區(qū)段石門等,南側(cè)為規(guī)劃的9-210 回采工作面,北側(cè)為正在回采的9-206 工作面。9-208 工作面采掘工程平面及其軌道巷斷面圖如圖1 所示。根據(jù)回采巷道及開切眼揭露煤層厚度為2.69~3.48 m,均厚3.1 m。9#煤層回采巷道采用單巷掘進(jìn)方式,礦井煤炭產(chǎn)出量大,工作面接替頻繁,巷道掘進(jìn)強(qiáng)度大,煤層注水濕潤效果差,種種原因?qū)е戮蜻M(jìn)工作面粉塵污染嚴(yán)重。為有效減小綜掘工作面粉塵濃度,以9-208 軌道巷掘進(jìn)施工為背景展開相關(guān)研究。
圖1 9-208 工作面采掘工程平面圖及軌道巷斷面圖(mm)
通過毛細(xì)管反向滲透法測定店坪煤礦9#煤層煤塵的親水性[1],為降塵方案的制定提供參考。通過測試得出9#煤層煤塵在自來水中不沉降,在濕潤劑溶液中沉降時間為30.8 s,反向滲透吸液增重速度為0.48 mg/min。根據(jù)潤濕性判別標(biāo)準(zhǔn)可知,9#煤層為不親水煤層,采用常規(guī)的噴霧對于粉塵的潤濕性差,降塵效果不理想,一定濃度的潤濕劑可提高煤塵的親水性[2],因此可通過添加潤濕劑的方式提高煤層注水及噴霧降塵的效果。為確定最佳的潤濕劑濃度,采用毛細(xì)管反向滲透法和沉降法分別研究煤層的增重規(guī)律和沉降規(guī)律。結(jié)合類似煤質(zhì)條件下潤濕劑使用實例,設(shè)計實驗樣本潤濕劑溶液濃度為0.1%~1%。將9#煤層煤樣烘干、研磨后,將適量煤樣放置在底部由濾紙封閉的試管內(nèi),然后將試管放置在不同濃度的潤濕劑溶液靜置30 min,測試煤樣的增重量,整理得到結(jié)果如圖2(a)。將1.0 g 煤塵倒入不同濃度的潤濕劑溶液中,得到煤塵的自然沉降時間變化規(guī)律如圖2(b)。
由圖2(a)看出,當(dāng)潤濕劑濃度較低時,隨著濃度的增大,煤樣的增重量呈增大趨勢,當(dāng)潤濕劑濃度達(dá)到一定值后,煤樣的增重量繼而呈下降趨勢,煤樣的增重量隨潤濕劑濃度增大整體呈“上升-下降”趨勢。在潤濕劑濃度為0.6%附近達(dá)到峰值,表明潤濕劑濃度0.6%的溶液在煤層內(nèi)浸潤速度最快,因此煤層注水時應(yīng)采用該濃度的潤濕劑溶液。由圖2(b)看出,隨著潤濕劑濃度增大,煤塵的自然沉降時間呈“急劇減小-緩慢增大”。潤濕劑溶液濃度為0.6%時,自然沉降時間最短,說明煤塵在該濃度下溶液中沉降最快,因此采用噴霧降塵措施時,噴霧中應(yīng)加入0.6%的潤濕劑。
圖2 煤塵潤濕性實驗測試結(jié)果
通過添加潤濕劑解決煤塵親水性差問題后,設(shè)計采用煤塵注水主動抑塵技術(shù)來降低掘進(jìn)工作面產(chǎn)塵量?!叭龎簬А狈侄巫⑺夹g(shù)廣泛用于煤礦綜掘工作面,該技術(shù)具有注水速度快、效率高、用水省等優(yōu)點[3]。店坪煤礦引進(jìn)可回收式FKSS-50/12 型兩段式注水封孔器,額定封孔壓力為12 MPa,如圖3。注水系統(tǒng)由高壓泵站、封孔器、壓力表、高壓管路組成,泵站水箱容積為1 m3,額定水壓25 MPa。
圖3 封孔器示意圖
店坪煤礦9-208 軌道巷斷面為斜梯形,為確定合理的注水工藝參數(shù),在掘進(jìn)初期進(jìn)行分段注水試驗,注水試驗鉆孔布置如圖4(a)。在巷道斷面中部布置一個注水試驗鉆孔,兩側(cè)布置測試孔,注水試驗鉆孔和測試孔均采用直徑42 mm 的鉆頭鉆進(jìn),深度6 m。首先研究注水水壓對于注水效果的影響,泵站水箱內(nèi)添加0.6%的潤濕降塵劑,注水壓力為6~16 MPa,統(tǒng)計注水的時間和流量。進(jìn)行第一段注水,當(dāng)煤壁掛汗時或者注水量穩(wěn)定不變時,開始第二段注水。整理得到結(jié)果見表1。
圖4 注水試驗及注水鉆孔布置示意圖(mm)
表1 不同壓力條件下注水時間和注水量結(jié)果
當(dāng)注水壓力小于8 MPa 時,灌注時間均大于60 min,且總注水量小于300 L,注水效果差,效率低;注水壓力為10~12 MPa 時,單孔注水時間在35 min左右,注水總量達(dá)到950 L 左右,注水速度快,注水量大,注水效果良好??紤]到封孔器額定工作阻力為12 MPa,確定注水壓力為10 MPa 較為合理。
對平行測試孔1~3 鉆屑取樣,通過實驗室測試得到煤屑相對于原始煤樣的水分增量,結(jié)果見表2。距注水鉆孔徑向0.5 m 處煤體水分增量均值為2.3%;距離1.0 m 時,水分增量均值1.77%;距離1.5 m 時,水分增量均值為1.54%。距注水鉆孔1.5 m 范圍內(nèi)煤體的平均水分增量均大于1.5%,說明注水鉆孔有效潤濕半徑為1.5 m。據(jù)此設(shè)計掘進(jìn)工作面注水鉆孔布置如圖4(b),每次布置兩個直徑42 mm 的注水鉆孔,孔深6 m,沿巷道軸線方向施工。
表2 測試孔煤屑水分增量測試結(jié)果 %
店坪煤礦引進(jìn)G 型高壓霧化噴嘴,射出的高壓噴霧呈實體圓錐形,具有流速高、射程遠(yuǎn)、覆蓋范圍廣等優(yōu)點[4],噴嘴直徑為0.8 mm??紤]到噴霧霧粒及壓力的關(guān)系及耗水量、降塵效果等因素,確定噴霧壓力為8 MPa,噴霧霧滴直徑約為54~73 μm。噴嘴的安裝方式如圖5,頂板共6 個噴嘴,兩側(cè)各2 個,頂部兩端噴嘴軸心朝向巷道兩幫頂部方向,兩側(cè)下部噴嘴軸心朝向兩幫中下部方向,噴嘴安裝在截割懸臂上,距截割部1.2 m。噴霧壓力為8 MPa 條件下,每分鐘耗水量約為30 L,對于巷道頂板和兩幫的強(qiáng)度影響很小。
圖5 噴嘴安裝方式示意圖(mm)
店坪煤礦9-208 軌道巷綜掘工作面采用煤柱分段注水+高壓噴霧聯(lián)合除塵技術(shù),為考察該技術(shù)的降塵效果,在掘巷階段采用濾膜質(zhì)量法檢測工作面的粉塵濃度,測試點為距迎頭15 m 處的回風(fēng)側(cè)。根據(jù)現(xiàn)場測試及實驗室測量數(shù)據(jù),整理得到煤層注水前后粉塵濃度測試結(jié)果見表3。
表3 注水前后掘進(jìn)工作面粉塵濃度測試結(jié)果
根據(jù)現(xiàn)場粉塵濃度實測結(jié)果,未進(jìn)行煤層注水前,距迎頭15 m 處回風(fēng)側(cè)總粉塵濃度達(dá)到574.8 mg/m3,遠(yuǎn)高于粉塵濃度規(guī)定,必須采取有效的降塵措施。煤層分段注水后,總粉塵濃度降低61.7%,呼吸性粉塵濃度降低63.1%。掘進(jìn)工作面粉塵濃度顯著下降,說明通過煤層注水降低了煤塵的彌散、流動能力,可有效減少截割部的產(chǎn)塵量。
為進(jìn)一步考察高壓噴霧技術(shù)的降塵效果,對高壓噴霧開啟前后工作面粉塵濃度進(jìn)行對比分析,采樣點同樣布置在距迎頭15 m 的巷道回風(fēng)側(cè),整理結(jié)果見表4。僅采用高壓噴霧降塵技術(shù)措施時,距迎頭15 m 處回風(fēng)側(cè)總粉塵、呼塵降塵效率分別為73.9%、73.4%,說明采用0.6%潤濕劑溶液取得良好的捕塵效果,可有效減少截割部粉塵向掘進(jìn)工作面的流動;采用分段注水+高壓噴霧技術(shù)措施條件下,距迎頭15 m 處回風(fēng)側(cè)總粉塵、呼塵降塵效率分別為94.4%、87.8%,呼塵濃度僅為7.9 mg/m3。
表4 高壓噴霧技術(shù)降塵測試結(jié)果
店坪煤礦9#煤層為不親水煤層,可通過添加一定濃度的潤濕劑來提高煤塵的親水性。實驗測試表明,質(zhì)量濃度為0.6%的潤濕劑溶液對煤層的浸潤和捕捉效果最佳,煤層注水及高壓噴霧應(yīng)采用該溶液。分段注水鉆孔最佳水壓為10 MPa,潤濕半徑為1.5 m。9-208 軌道巷采用煤塵分段注水+高壓噴霧聯(lián)合降塵技術(shù)掘巷期間,距迎頭15 m回風(fēng)側(cè)總粉塵、呼塵濃度分別為32.4 mg/m3、7.9 mg/m3,降塵效率分別為94.4%、87.8%,掘進(jìn)工作面作業(yè)區(qū)域全塵和呼塵濃度整體保持在較低水平,除塵效果顯著。