馬金衛(wèi),盧浩鵬,張 鋒,鄭聰聰,郭繼程
(一拖(洛陽)柴油機(jī)有限公司,河南洛陽 471004)
作為發(fā)動(dòng)機(jī)裝配線瓶頸工序的關(guān)鍵設(shè)備,缸體搬運(yùn)機(jī)器人在作業(yè)過程中多次出現(xiàn)機(jī)械手夾緊報(bào)警故障,發(fā)動(dòng)機(jī)在放入人工工作臺(tái)時(shí)高頻發(fā)生磕碰,甚至發(fā)動(dòng)機(jī)松脫被懸掛在半空,不僅造成長時(shí)間的停線影響生產(chǎn)、損害發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)量,同時(shí)也存在發(fā)動(dòng)機(jī)夾緊不牢固造成的空中墜落的安全隱患。
通過現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn)該故障的主要原因應(yīng)當(dāng)是機(jī)器人在作業(yè)過程中,在往梭臺(tái)放置時(shí)發(fā)生干涉,最終形成設(shè)備夾緊信號(hào)丟失導(dǎo)致的故障報(bào)警。在對(duì)機(jī)器人機(jī)械手進(jìn)行進(jìn)一步手動(dòng)操作觀察后,發(fā)現(xiàn)該設(shè)備的定位與夾緊機(jī)構(gòu)可能存在以下問題:
(1)梭臺(tái)夾具四六缸轉(zhuǎn)換后定位精度差導(dǎo)致的放置干涉。
(2)機(jī)器人夾具定位組件磨損導(dǎo)致的抓取位置偏差,產(chǎn)生放置干涉。
(3)機(jī)器人夾具夾緊失效導(dǎo)致在機(jī)器人運(yùn)動(dòng)過程中定位失效,缸體在夾具內(nèi)發(fā)生偏移產(chǎn)生放置干涉。
利用成產(chǎn)間隙,對(duì)梭臺(tái)夾具四六缸轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)主要零部件進(jìn)行拆檢,將已發(fā)生磨損的定位組件進(jìn)行更換,恢復(fù)四六缸轉(zhuǎn)換夾具位置精度,保持梭臺(tái)夾具穩(wěn)定。
在梭臺(tái)夾具檢修完成后,嘗試抓取一臺(tái)六缸發(fā)動(dòng)機(jī)。但在抓取放置過程中仍出現(xiàn)了干涉與磕碰現(xiàn)象,因此梭臺(tái)夾具問題不是該現(xiàn)象的主要原因。
(1)通過對(duì)機(jī)械手夾具的拆檢發(fā)現(xiàn)該夾具的前端定位孔已發(fā)生嚴(yán)重磨損,通過測(cè)量發(fā)現(xiàn)該定位孔上部磨損3.5 mm,在機(jī)器人進(jìn)行抓取的時(shí)候也能夠看到發(fā)動(dòng)機(jī)前端被明顯帶起,該問題不僅能夠影響發(fā)動(dòng)機(jī)放置位置精度,同時(shí)也對(duì)托盤定位銷機(jī)構(gòu)及機(jī)械手夾具的使用壽命產(chǎn)生影響,因此立即重新制作該定位銅套并將定位孔尺寸定在了
(2)利用新制作的定位銅套進(jìn)行安裝調(diào)試。在安裝新制作定位銅套后發(fā)現(xiàn)機(jī)器人無法抓取發(fā)動(dòng)機(jī),主要問題就出在新制定位銅套上。通過手動(dòng)驅(qū)動(dòng)機(jī)器人進(jìn)行動(dòng)作發(fā)現(xiàn)新銅套與發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸部位發(fā)生干涉,導(dǎo)致無法抓取。分析應(yīng)是新銅套與曲軸小頭間隙較小,需要機(jī)器人進(jìn)行精確抓取,因此對(duì)機(jī)器人進(jìn)行了姿態(tài)微調(diào),以保證抓取位置精度。
(3)在對(duì)機(jī)器人進(jìn)行微調(diào)之后進(jìn)行了多臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的抓取工作,發(fā)現(xiàn)仍存在無法抓取問題,在綜合考慮設(shè)備舉升定位精度及缸體曲孔位置精度等情況后將定位銅套孔加工至Φ50 mm,將抓取成功率提升至100%。
在后續(xù)觀察中發(fā)現(xiàn)雖然發(fā)動(dòng)機(jī)放置干涉問題有所改善,磕碰程度有所降低,但六缸磕碰問題仍十分頻繁,因此考慮主要原因應(yīng)是機(jī)械手夾具夾不緊的問題。
(1)對(duì)夾具進(jìn)行夾緊受力分析(圖1):
圖1 缸體夾取受力分析
夾緊氣缸型號(hào)為MDNBB80-450-D-M9BWZ,其內(nèi)徑為Φ80 mm,壓縮空氣壓力約為0.55 MPa,在不考慮氣缸及其他附件機(jī)械效率的情況下估算其夾緊力為:
該夾緊力所產(chǎn)生的靜摩擦力保持發(fā)動(dòng)機(jī)不產(chǎn)生滑移,根據(jù)夾緊墊塊的材料為黑尼龍,靜摩擦因數(shù)μ 為0.2~0.5,計(jì)算其靜摩擦力為:
兩個(gè)方向合計(jì)靜摩擦力約為1000~2500 N,考慮機(jī)械效率最優(yōu)90%折算靜摩擦力最高2250 N。查詢生產(chǎn)的成品缸體重量,四缸缸體為124~144 kg,六缸缸體為158~209 kg,再加上曲軸、軸蓋等其他附件,預(yù)估缸體搬運(yùn)機(jī)器人抓取的四缸機(jī)型約為164~184 kg、六缸218~269 kg。
根據(jù)缸體在搬運(yùn)過程中的受力分析可知,當(dāng)缸體被旋轉(zhuǎn)90°后,六缸缸體所受重力將超越最大靜摩擦力,其穩(wěn)定性轉(zhuǎn)而需要靠側(cè)部輔助拉緊塊進(jìn)行加持,拉緊塊本就是橡膠塊組成穩(wěn)定性差,這也同時(shí)印證了現(xiàn)實(shí)情況中總是更換拉緊塊后問題有所改善的原因。
由以上分析得出結(jié)論,由于夾具設(shè)計(jì)夾緊力衍生的摩擦力不足導(dǎo)致的六缸機(jī)型夾不緊正是目前故障頻發(fā)的主要原因,因此考慮通過設(shè)備改造來提升靜摩擦力來改善設(shè)備。有2 個(gè)方案可以考慮實(shí)施:①更換夾緊塊材料,通過提升靜摩擦因數(shù)μ 來提升靜摩擦力;②提升夾緊力,通過提升壓縮空氣壓力或者更換更大的夾緊氣缸來提升壓力F,進(jìn)而提升靜摩擦力。比較2 種方案可以看出,方案1 改造簡單快捷,但受材料屬性限制改善空間比較小;方案2 改造需要購置增壓裝置或氣缸,用時(shí)長但改善空間較大。綜合考慮先執(zhí)行方案1,如果受限效果達(dá)不到要求再考慮方案2。
通過查詢鑄鐵與其他材料的靜摩擦因數(shù)可知鑄鐵與銅的靜摩擦因數(shù)能夠達(dá)到1.05,超過尼龍的一倍,通過計(jì)算可知更換為銅墊塊后的靜摩擦力為:
所以可以將尼龍夾緊墊塊更換為黃銅,經(jīng)過測(cè)繪制作與原有尼龍墊塊相同的銅墊塊進(jìn)行安裝,同時(shí)對(duì)每個(gè)墊塊進(jìn)行高度調(diào)整,保證每個(gè)墊塊都能夠充分與缸體端面接觸。
通過反復(fù)測(cè)試機(jī)械手夾具夾持缸體的具體數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),由于夾具夾緊最終位置是靠位于夾緊氣缸上的行程檢測(cè)開關(guān)控制的,這種控制方式就導(dǎo)致了夾具定位端在經(jīng)過長時(shí)間工作發(fā)生磨損后,夾緊行程不能及時(shí)跟進(jìn),導(dǎo)致夾具在對(duì)缸體進(jìn)行夾持時(shí)雖然夾緊到位信號(hào)已觸發(fā),但夾緊端事實(shí)上還未或者剛剛與缸體發(fā)生接觸,在沒有形成夾緊力的時(shí)候夾緊氣缸就已經(jīng)停止動(dòng)作,出現(xiàn)缸體夾持不緊。
在缸體搬運(yùn)機(jī)器人快速動(dòng)作時(shí)缸體將發(fā)生嚴(yán)重傾斜,在進(jìn)行放置時(shí)與定位機(jī)構(gòu)發(fā)生干涉,但機(jī)器人力量很大能夠推動(dòng)定位發(fā)生彈性變形,而此時(shí)機(jī)器人動(dòng)作到位,在進(jìn)行機(jī)械手松開時(shí)由于干涉力量阻礙夾緊氣缸放松,進(jìn)而出現(xiàn)夾緊氣缸故障的報(bào)警。因此,根據(jù)目前的磨損狀況對(duì)機(jī)械手主夾緊塊進(jìn)行了高度微調(diào),同時(shí)對(duì)應(yīng)的精確調(diào)整了氣缸行程開關(guān)位置,調(diào)整該開關(guān)相對(duì)應(yīng)的控制程序點(diǎn)位的延遲時(shí)間,恢復(fù)主夾緊機(jī)構(gòu)的夾持力。
(1)將氣缸與夾緊滑臺(tái)脫開,分別檢查氣缸動(dòng)作與夾緊滑臺(tái)動(dòng)作情況。發(fā)現(xiàn)氣缸在手動(dòng)進(jìn)行伸縮過程中不存在動(dòng)作卡滯情況,同時(shí)氣缸鎖相應(yīng)速度正常,不存在氣缸卡滯造成的夾緊故障問題。用手推動(dòng)夾緊滑臺(tái)發(fā)現(xiàn)在氣動(dòng)導(dǎo)軌鉗制器打開的情況下,滑臺(tái)移動(dòng)存在較大的阻力,將會(huì)對(duì)夾緊力形成產(chǎn)生不良影響。
(2)將夾緊滑臺(tái)機(jī)構(gòu)兩個(gè)導(dǎo)軌上的導(dǎo)軌鉗制器與滑臺(tái)進(jìn)行分離,分別測(cè)試其在氣路打開和關(guān)閉下的工作狀態(tài),判斷出夾緊滑臺(tái)的故障點(diǎn)在于其中一個(gè)導(dǎo)軌鉗制器無法正常完全打開,導(dǎo)致的阻力增大。
(3)根據(jù)該導(dǎo)軌鉗制器的型號(hào)進(jìn)行查詢,確定其為NBK 公司生產(chǎn)的型號(hào)為MKS-3001-A-03 的常閉型導(dǎo)軌鉗制器,主要用于固定滑臺(tái)、定位及防止振動(dòng),在供氣時(shí)解除夾緊,在排氣后借助機(jī)構(gòu)彈簧的作用力夾緊線性導(dǎo)軌,夾緊行程可調(diào)。其解除夾緊的氣壓為0.3 MPa,低于裝配線現(xiàn)場(chǎng)的0.5~0.6 MPa 的壓縮空氣壓力,正常情況下應(yīng)當(dāng)完全解除夾緊,但發(fā)現(xiàn)的一個(gè)導(dǎo)軌鉗制器無法完全解除夾緊應(yīng)該是由于在安裝時(shí)未能根據(jù)線軌尺寸對(duì)該導(dǎo)軌鉗制器夾緊行程進(jìn)行適配調(diào)整,導(dǎo)致鉗制夾緊無法完全釋放。因此根據(jù)圖紙對(duì)該鉗制器的夾緊行程進(jìn)行了微調(diào),直至在供氣時(shí)其能夠完全解除夾緊,同時(shí)驗(yàn)證了其排氣后的夾緊效果。
經(jīng)過實(shí)際使用測(cè)試,缸體搬運(yùn)機(jī)器人夾緊效果大大改善,即使是六缸機(jī)型也同樣夾持牢靠,經(jīng)過調(diào)整機(jī)器人姿態(tài)后該設(shè)備工作穩(wěn)定可靠,有效提升了工作效率。