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        微污染水源水廠的預(yù)處理單元工程改造設(shè)計(jì)方案

        2022-09-06 15:38:42宋麗范培震
        工程建設(shè)與設(shè)計(jì) 2022年16期
        關(guān)鍵詞:超濾膜原水濾池

        宋麗,范培震

        (中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司,武漢 430014)

        1 項(xiàng)目概況

        某縣共有兩處自來(lái)水廠,其中,A 水廠取水水源為地方地表水,該廠現(xiàn)狀處理水量為50 000 m3/d,平均日總供水量為40 000 m3/d,負(fù)責(zé)城東片區(qū)供水;B 水廠取水水源為縣內(nèi)湖泊,供水規(guī)模為10 000 m3/d,負(fù)責(zé)縣中心、老城區(qū)及附屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)和工業(yè)供水。

        2 水廠水源的水質(zhì)分析

        近年來(lái),縣內(nèi)湖泊原水水質(zhì)日趨惡化,原水BOD5最高已達(dá)7.2 mg/L,相比于前幾年,藻類數(shù)量有顯著的提升,達(dá)到107~109個(gè)/L 數(shù)量級(jí),以夏季7 月、8 月的水域生態(tài)環(huán)境惡化現(xiàn)象最為明顯,爆發(fā)大規(guī)模的藍(lán)藻水華,由于水質(zhì)的惡化,加劇了B 水廠的水處理壓力,滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的水處理效果偏差,無(wú)法達(dá)到現(xiàn)行出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),且日常的水處理中普遍有沉淀池泥水難以有效分離的情況。因此,需要立足于現(xiàn)狀,針對(duì)既有的預(yù)處理單元采取改造升級(jí)措施,提高預(yù)處理水平。

        3 水源水質(zhì)問(wèn)題的預(yù)處理單元改造措施

        3.1 取水口的改造

        有效減輕藻類的影響是預(yù)處理單元改造中的重要目標(biāo)。從水質(zhì)分析結(jié)果來(lái)看,原水中含有豐富的藻類,若未經(jīng)處理而直接流入水廠,將嚴(yán)重?fù)p壞構(gòu)筑物池壁,不利于原水的處理。近年來(lái),該縣內(nèi)湖泊中藻類在夏季高溫時(shí)段生長(zhǎng)旺盛,受風(fēng)力的推動(dòng)作用,取水口周邊有明顯的藻類聚集現(xiàn)象,易影響水處理效果,且制水成本有所增加,影響到水廠的經(jīng)濟(jì)效益。

        針對(duì)原水水質(zhì)問(wèn)題,將取水位置適當(dāng)向湖內(nèi)延伸,具體需在取水泵房的集水池前端修筑擋水壩,長(zhǎng)度約100 m(以拋毛石砌筑的方法施工成型)。以免集水池前的水直接匯入吸水間,同時(shí)配套延伸至湖內(nèi)的管線。因此,將吸水頭向湖區(qū)延伸0.5 km,配套2 根DN800 mm 原水輸水鋼管,以滿足1.1×105m3/d 的取水量要求。鋪設(shè)時(shí),考慮到管道的穩(wěn)定性要求,采用鋼筋混凝土樁基支撐的方法,確保管道穩(wěn)定、正常地運(yùn)行。

        3.2 預(yù)處理間的設(shè)計(jì)

        常規(guī)給水處理方法的應(yīng)用效果欠佳,在去除氮、氨等有機(jī)污染物時(shí)并不能取得良好的效果,且經(jīng)過(guò)處理后仍有一定的臭味。相比之下,高錳酸鉀-粉末活性炭協(xié)同處理方案更具可行性,依托于氧化和吸附的方式,可取得良好的除臭效果,使水中的有機(jī)物得到有效的處理[1]。因此,此處聯(lián)合應(yīng)用錳酸鉀和粉末活性炭?jī)煞N材料,按照特定的比例取用,以滿足預(yù)處理要求。根據(jù)水源的現(xiàn)有狀況,提出如下設(shè)計(jì)方案:

        1)以1 t 原水為例,向其中摻入20~40g 的粉末活性炭,投加量90~180 kg/h。

        2)取用的是粒度為250 mm、顆粒均勻度≥95%的粉末活性炭,按照前述提及的用量要求投加,發(fā)揮其在原水預(yù)處理方面的作用,具體工藝流程如圖1 所示。

        圖1 粉末活性炭工藝流程圖

        實(shí)際操作中的技術(shù)要點(diǎn)如下:

        1)配備兩個(gè)攪拌池,用于調(diào)配粉末活性炭,兩者交替運(yùn)行,盡可能提高調(diào)配效率。按體積比計(jì)算,單次粉末活性炭與水的比例按1∶9 控制。調(diào)配時(shí),先開(kāi)啟進(jìn)水閥門,按比例增加適量的水,達(dá)到特定的液位要求后隨即關(guān)閉閥門,啟用固液懸浮攪拌器,用該裝置做充分的攪拌處理。待1#攪拌池的材料將投加完時(shí),2#池已經(jīng)調(diào)好,此時(shí)開(kāi)啟2#池的出料蝶閥并關(guān)閉1#池的出料蝶閥(呈一開(kāi)一閉的狀態(tài)),順暢做好切換工作,按照前述思路連續(xù)投加。

        2)投加即將結(jié)束時(shí),將自來(lái)水球閥打開(kāi),關(guān)閉兩攪拌池的出料蝶閥,電動(dòng)隔膜泵持續(xù)運(yùn)行10 min,此后關(guān)閉自來(lái)水球閥和電動(dòng)隔膜泵,經(jīng)過(guò)前述操作后,管路中的剩余活性炭被清理干凈,以便下一次投料及配制工作的順利進(jìn)行。

        3)向絮凝池的輸送管內(nèi)送入適量的粉末活性炭水劑,此項(xiàng)工作由電動(dòng)隔膜泵完成。在配置時(shí),采取的是“一用一備”的方式,以保證電動(dòng)隔膜泵的正常運(yùn)行,通過(guò)該類裝置的應(yīng)用,可高效輸送含有懸浮顆粒的液體,同時(shí)在變頻器的協(xié)助作用下,電動(dòng)隔膜泵的流量將得到精細(xì)化的控制。

        4)適配LD-40/Y 電磁流量計(jì),此裝置的測(cè)量精度可達(dá)到1~2 級(jí),在日常運(yùn)行中,能夠及時(shí)測(cè)量含顆粒狀的液體,結(jié)果準(zhǔn)確、靈敏度高。

        3.3 深度處理設(shè)計(jì)

        3.3.1 臭氧制備間的設(shè)計(jì)

        重點(diǎn)組成包含氧氣發(fā)生器間、臭氧制備間、值班室及配電間、自控儀表間4 大區(qū)域,共同構(gòu)成協(xié)同性較好的臭氧制備間?,F(xiàn)場(chǎng)配備3 臺(tái)臭氧制備器,單臺(tái)設(shè)備正常工況下的產(chǎn)量可達(dá)到7.4 kg/h。

        3.3.2 活性炭濾池間的設(shè)計(jì)

        按照100 000 m3/d 的規(guī)模建設(shè)1 座活性炭濾池,平面尺寸為46.6 m×42.0 m,高度9.0 m。在傳統(tǒng)方式下,主要設(shè)置為V形濾池,但隨著行業(yè)技術(shù)的發(fā)展,翻板濾池的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)得以顯現(xiàn),且應(yīng)用頻率逐步提高,依托于反沖洗的方式,減少濾料的流失量,可以有效規(guī)避以往V 形濾池在反沖洗時(shí)大量排水的問(wèn)題,濾料流失得到有效的控制。翻板濾池的應(yīng)用頻率正逐步提高,得益于減少濾料流失量的優(yōu)勢(shì)而深受青睞。

        但也需注意到,翻板濾池在實(shí)際應(yīng)用中也存在一些有待解決的問(wèn)題,主要包括:(1)進(jìn)水實(shí)施的是短邊單側(cè)配水的方式,導(dǎo)致進(jìn)水缺乏足夠的均勻性;(2)單池面積受限,不宜超過(guò)90 m2,否則會(huì)加大沖洗排水難度;(3)相比常規(guī)的V 形濾池,初期設(shè)備投資較高,資金緊張的項(xiàng)目會(huì)面臨較大的資金壓力。

        綜合考慮應(yīng)用效果、投資等多個(gè)方面,經(jīng)系統(tǒng)性分析后,最終選用的是Ⅴ形濾池,分兩組兩排布置,每排6 格,單格平面尺寸為8.5 m×8.2 m,高度均按6.35 m 予以控制。

        3.3.3 反沖洗水池及泵房的設(shè)計(jì)

        新建反沖洗水池、反沖洗泵房各1 座,平面尺寸分別為12.0 m×4.0 m、12.0 m×6.9 m,高度分別為4.85 m、6.6 m,其目的在于給反沖洗提供水量。

        3.3.4 排水池的設(shè)計(jì)

        排水池用于收集濾池的反沖洗廢水,共建設(shè)2 座,平面尺寸25.0 m×15.0 m,有效水深4.0 m。其排水池上清液全部回用至處理系統(tǒng)前端。每座排水池設(shè)3 臺(tái)潛水泵,流量50 m3/h,功率3.0 kW。

        3.4 超濾膜系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

        超濾膜系統(tǒng)具有多重應(yīng)用優(yōu)勢(shì),具體體現(xiàn)在如下方面:產(chǎn)水水質(zhì)良好;對(duì)微生物的截留能力較強(qiáng),有利于提高水質(zhì);藥劑消耗量較少,運(yùn)行期間的成本投入較低,有突出的經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)勢(shì);進(jìn)水水質(zhì)耐沖擊負(fù)荷。經(jīng)過(guò)超濾膜系統(tǒng)處理后,病毒和細(xì)菌的去除率需達(dá)到99.99%~99.999 9%,否則不滿足出水水質(zhì)要求;此外,感官指標(biāo)也需得到有效的改善。

        超濾膜系統(tǒng)只產(chǎn)生廢水,例如,CEB 清洗廢水、超濾反沖廢水,通常每60 min 需安排一次反洗操作,在此期間產(chǎn)生的廢水以SS 為主。正常情況下,完成一次單套膜反洗需耗費(fèi)16.0m3的水。

        按特定的周期定期完成膜的全方位清洗操作,原因在于隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),膜上黏附細(xì)菌、藻類、水垢等,在做有效的清洗后,膜通量可恢復(fù)至正常狀態(tài)。全面清洗的關(guān)鍵要點(diǎn)在于:反洗環(huán)節(jié)按特定的比例摻入適量的HCl、NaOH、NaClO,將其混合后組成均勻性較好的清洗液,而后再做10 min 的浸泡處理,在此基礎(chǔ)上,做一次反洗操作。相比于常規(guī)的CIP 化學(xué)清洗方法,此方法在清理膜上附著的雜物時(shí)效果更為突出,并且還可有效減少藥劑的消耗量。從廢水排放路徑的角度來(lái)看,超濾化學(xué)反洗的廢水將被有效導(dǎo)入市政污水系統(tǒng),以免因排放不合理而導(dǎo)致污染問(wèn)題,具體采取以下措施:

        1)按照33.0 m×9.6 m 的平面尺寸、4.5 m 的高度建設(shè)反沖洗水池,有效水深4.0 m,給供水提供充足的緩沖時(shí)間。

        2)現(xiàn)場(chǎng)共配套6 臺(tái)超濾供水泵,通過(guò)此類裝置的聯(lián)合應(yīng)用,給超濾系統(tǒng)提供充足的壓力;依托于變頻恒定流量控制的方法,可提高超濾提升泵的運(yùn)行精度,產(chǎn)生出水流量的信號(hào)反饋,該部分信號(hào)將傳輸至提升泵變頻器,在信號(hào)的指導(dǎo)作用下,對(duì)泵的轉(zhuǎn)速做靈活的調(diào)整,確保進(jìn)水流量的穩(wěn)定性。

        3)原水中含有異物,可能會(huì)進(jìn)入超濾膜系統(tǒng)中,導(dǎo)致膜的完整性受到影響。為規(guī)避該問(wèn)題,可配套自清洗過(guò)濾器,過(guò)濾精度200 μm,依托于該裝置的“屏障作用”,可濾掉會(huì)對(duì)膜造成損害的雜質(zhì)。此外,自動(dòng)清洗過(guò)濾器的自動(dòng)化運(yùn)行水平較高,可以根據(jù)壓差情況適時(shí)對(duì)過(guò)濾元件做清洗操作,也可以根據(jù)實(shí)際需求設(shè)定特定的間隔時(shí)間,富有周期性地清洗過(guò)濾元件。在整個(gè)清洗過(guò)程中排出的水較少,因此,其他設(shè)備不會(huì)由于清洗而受到影響。

        4)超濾膜組是超濾膜系統(tǒng)的重要組成部分,可有效去除細(xì)菌、藻類、大分子有機(jī)物等。此外,配套壓力傳感器可借助此裝置及時(shí)檢測(cè)進(jìn)水壓力,若實(shí)測(cè)結(jié)果顯示進(jìn)水壓力偏高,系統(tǒng)會(huì)及時(shí)做出響應(yīng),隨即暫停運(yùn)行,以免因壓力異常偏高而損壞超濾膜系統(tǒng)。

        5)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的超濾后,膜的表面構(gòu)成污染層,該部分需得到有效的清理。為此,根據(jù)實(shí)際情況或需求合理設(shè)定周期,依次完成自動(dòng)反洗操作,以便有效清理大塊物質(zhì)、懸浮物等,在此方式下,膜的水通量恢復(fù)至正常狀態(tài)。反洗期間,反洗泵有重要作用,能夠抽取超濾水池內(nèi)的水,經(jīng)由出水口反向泵入中空纖維膜,以達(dá)到深度清洗膜的效果。

        6)按特定的周期清理膜,避免細(xì)菌、藻類等黏附在膜上,進(jìn)而使膜通量恢復(fù)至正常狀態(tài)。在膜的清理過(guò)程中,主要采用的是化學(xué)加強(qiáng)反洗裝置,其基本應(yīng)用思路在于:按比例取適量的HCl、NaOH、NaClO 充分混合,將得到的清洗液浸泡10 min,在此前提下安排一次反洗。前述所提的化學(xué)加強(qiáng)反洗方法在清理膜上附著的雜物、提高膜的清潔程度方面有重要的作用,可以充分發(fā)揮膜的自身性能優(yōu)勢(shì),且藥劑的用量有所減少。在硬件配置方面,主要考慮如下幾點(diǎn):為三類清洗材料(HCl、NaOH、NaClO)分別適配1 個(gè)計(jì)量箱,容量為1 000 L;計(jì)量泵、卸料箱、卸料泵各3 臺(tái);5 m3藥劑儲(chǔ)槽3 個(gè);酸霧吸收器1 臺(tái)。各裝置協(xié)同運(yùn)行,有效完成膜的清洗作業(yè)。

        4 結(jié)語(yǔ)

        綜上所述,水資源是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程中的重要資源,水的品質(zhì)是社會(huì)各界高度關(guān)注的話題,常規(guī)處理工藝下出水的品質(zhì)難以達(dá)到現(xiàn)行要求,為此需要在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上加以突破。針對(duì)微污染水源,需要加強(qiáng)對(duì)其的預(yù)處理,具體可以采取臭氧-生物活性炭、超濾深度處理等方法,通過(guò)多重措施的共同應(yīng)用,去除原水中藻類氨氮等一系列的微量污染物,在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步安排后續(xù)的處理工作,有效提高出水品質(zhì),提供優(yōu)質(zhì)的供水服務(wù)。

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