鄒繼龍,趙 蘭,李 鋒,鄒永康
(寧波金發(fā)新材料有限公司,浙江 寧波 315800)
隨著2019 年1 月1 日起在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)始執(zhí)行國(guó)Ⅵ車用汽油A 階段標(biāo)準(zhǔn),2023 年1 月1 日起將執(zhí)行國(guó)Ⅵ車用汽油B 階段標(biāo)準(zhǔn),汽車排放標(biāo)準(zhǔn)要求汽油中烯烴、芳烴含量指標(biāo)不斷降低。烷基化油作為一種高標(biāo)準(zhǔn)清潔汽油添加劑,具有高辛烷值,不含芳烴、烯烴、硫等優(yōu)點(diǎn),以合適比例調(diào)和至汽油中可降低汽油中烯烴和芳烴含量,大幅降低汽車尾氣排放的PM2.5,成為不可缺少的清潔能源[4]。寧波某公司采用美國(guó)Lummus 公司的CDAlky 技術(shù),該技術(shù)是一種先進(jìn)的硫酸法烷基化工藝,與傳統(tǒng)工藝相比具有反應(yīng)溫度低、酸烴比高、烷烯比高、無(wú)需攪拌裝置等特點(diǎn),低溫反應(yīng),有效抑制了副反應(yīng),目標(biāo)產(chǎn)品異辛烷收率高,且酸耗低。
硫酸法烷基化工藝的一個(gè)突出問(wèn)題是廢硫酸處理。該公司采用WSA(濕法制酸)工藝,該裝置將w(H2SO4)為89%~90.5%的廢硫酸再生成w(H2SO4)為98%~99%的新硫酸,再生后的新硫酸返回烷基化裝置循環(huán)使用。裝置設(shè)計(jì)規(guī)模為30 kt/a,年開(kāi)工8000 h,操作彈性為60%~110%,于2014 年建成投產(chǎn),迄今已運(yùn)行近8 年。裝置運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)一系列問(wèn)題,在公司技術(shù)人員和廠家的共同努力下,這些問(wèn)題被逐一解決,有效保證了廢酸再生裝置正常運(yùn)行。
WSA 工藝廢酸再生裝置工藝流程見(jiàn)圖1。主要有焚燒、除塵、轉(zhuǎn)化、水合冷凝4 個(gè)步驟。廢硫酸經(jīng)霧化后與天然氣、助燃空氣在焚燒爐內(nèi)燃燒分解成富含SO2的工藝氣,爐溫達(dá)到950 ℃~1000 ℃,反應(yīng)式為:H2SO4+HC+O2+q→SO2+xCO2+yH2O。在焚燒爐內(nèi)生成的工藝氣,首先經(jīng)廢熱鍋爐換熱冷卻,工藝氣被冷卻至約500 ℃,再經(jīng)靜電除塵器除塵后進(jìn)入SO2轉(zhuǎn)化器,在VK-WSA 催化劑(有效組分V2O5)作用下與氧氣反應(yīng)生成SO3,反應(yīng)式為:SO2+O2→SO3。酸霧控制器向工藝氣中注入硅晶核,以減少工藝氣酸霧形成,然后工藝氣進(jìn)入WSA 冷凝器。在冷凝器中SO3與H2O 反應(yīng)生成硫酸,并在冷凝器內(nèi)的豎直玻璃管內(nèi)壁上凝結(jié),在重力作用下硫酸滴落在冷凝器底部進(jìn)入酸槽,反應(yīng)式為:SO3+H2O→H2SO4。冷凝器出口煙氣進(jìn)入堿液洗滌塔經(jīng)過(guò)堿洗降溫,滿足環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)后經(jīng)煙囪排出。
圖1 廢酸再生裝置流程
二氧化硫轉(zhuǎn)化器是一臺(tái)錐頂形立式容器,其入口處安裝了兩層帶旁通閥的防塵催化劑層,該防塵催化劑由兩層WSA 催化劑組成,主要作用是吸附靜電除塵器未捕捉的粉塵。防塵催化劑層下方是三層催化劑床層,每層催化劑床層下方均設(shè)有層間換熱器,以便移走反應(yīng)熱,提高二氧化硫轉(zhuǎn)化率。
WSA 冷凝器是一個(gè)降膜式冷凝器,由多組并聯(lián)的玻璃管組成,玻璃管配有螺旋線,被冷卻空氣冷凝后的硫酸沿玻璃管壁流到底部酸槽中。WSA 冷凝器是該裝置的關(guān)鍵設(shè)備之一。
廢酸再生裝置的主要特點(diǎn):
(1)硫回收率高。采用活性較高的VK 型專用催化劑和合理的溫度控制以獲得較高的SO2轉(zhuǎn)化率,硫回收率可達(dá)99.9%以上。
(2)適用范圍廣。原料組成、進(jìn)料數(shù)量等大幅波動(dòng)不會(huì)影響裝置正常運(yùn)行,尤其不受原料中烴類、氰化物、碳化物等組分的影響,能處理H2S 體積分?jǐn)?shù)在3%~60%范圍內(nèi)的酸性氣體。
(3)無(wú)環(huán)境污染。該工藝除消耗催化劑外,僅在堿洗塔注入少量NaOH 溶液,不需要其他吸附劑或添加劑。裝置配置合理,僅在堿洗塔產(chǎn)生少量堿洗廢液(至烷基化裝置中和池處理),對(duì)環(huán)境基本沒(méi)有二次污染。
(4)運(yùn)行成本低。除焚燒爐消耗天然氣外,裝置僅在開(kāi)車時(shí)需引入蒸汽,開(kāi)車正常后即可高效回收大量工藝反應(yīng)熱,復(fù)產(chǎn)4.0 MPa、405 ℃的過(guò)熱蒸汽。
2014 年,裝置開(kāi)工后廢熱鍋爐管壁出現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象,見(jiàn)圖2。爐管結(jié)垢的突出問(wèn)題是換熱管束傳熱效率下降,廢熱鍋爐(兩段換熱)中段及出口溫度不斷上漲(最高上漲至800 ℃,正常溫度約600℃)。為了緩解廢熱鍋爐中段溫度上漲,采取降低裝置負(fù)荷和焚燒爐溫度等臨時(shí)措施。一旦廢熱鍋爐中段溫度達(dá)到近800 ℃,必須停工對(duì)廢熱鍋爐管壁進(jìn)行人工清灰。經(jīng)采樣分析,烷基化裝置產(chǎn)生的廢硫酸中金屬含量偏高(廢硫酸組成見(jiàn)表1)。尤其是含鈉、鎳、鉻等低熔點(diǎn)金屬,在廢熱鍋爐與鍋爐水換熱降溫后呈熔融態(tài),附著在管束內(nèi)壁。
圖2 廢熱鍋爐管壁結(jié)垢
表1 烷基化裝置廢硫酸組成
為解決此問(wèn)題,公司嘗試在廢熱鍋爐中段位置增設(shè)聲波吹灰器。其原理是通過(guò)聲波振動(dòng),引起塵粒共振,使塵粒之間相互碰撞,達(dá)到除塵的目的。項(xiàng)目實(shí)施后,廢熱鍋爐管壁結(jié)垢情況得到一定緩解,但聲波吹灰器引起助燃空氣流量周期性波動(dòng),對(duì)焚燒爐及后續(xù)系統(tǒng)影響較大,系統(tǒng)工況不穩(wěn)定,仍無(wú)法滿足裝置高負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行要求。
2016 年初,與奧地利CS 公司廢酸噴槍(見(jiàn)圖3)生產(chǎn)廠家人員討論,采用逐步降低廢酸霧化空氣壓力,完美解決了困擾裝置已久的廢熱鍋爐管壁結(jié)垢問(wèn)題。降低霧化空氣壓力改變了廢硫酸霧化效果,使廢硫酸被霧化成顆粒較大的酸滴,顆粒較大的酸滴焚燒后形成較粗糙、粒徑較大的灰垢,大粒徑灰垢不易附著在廢熱鍋爐管壁上,易被工藝氣帶走。霧化空氣的合適壓力與裝置負(fù)荷、廢硫酸雜質(zhì)含量等因素有關(guān),需在生產(chǎn)中逐步摸索。
圖3 廢酸噴槍
廢酸再生裝置運(yùn)行初期,因操作人員技能水平、儀表故障等原因,多次出現(xiàn)聯(lián)鎖停車。例如,2016 年3 月8 日20 時(shí)22 分,靜電除塵器入口溫度在幾秒內(nèi)從457.7 ℃突然漲至490.1 ℃,后立即恢復(fù)至457.7 ℃,觸發(fā)聯(lián)鎖(聯(lián)鎖值480 ℃)動(dòng)作導(dǎo)致裝置停車。因裝置聯(lián)鎖邏輯多、復(fù)雜,且大部分為單測(cè)點(diǎn)聯(lián)鎖回路,對(duì)裝置中溫度高高聯(lián)鎖采取設(shè)置5 s 延時(shí)(當(dāng)某測(cè)點(diǎn)溫度觸發(fā)聯(lián)鎖值持續(xù)5 s,則聯(lián)鎖動(dòng)作,否則聯(lián)鎖不動(dòng)作),及增加斜率判斷(變化率大于5 ℃/s 自動(dòng)切除聯(lián)鎖)等優(yōu)化措施。同時(shí)在DCS 操作畫(huà)面設(shè)置彈窗報(bào)警,提高操作人員響應(yīng)速度。上述優(yōu)化措施實(shí)施后,基本杜絕了因儀表偶發(fā)故障導(dǎo)致的聯(lián)鎖停車,保證了裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行。
裝置運(yùn)行期間,二氧化硫轉(zhuǎn)化器床層壓差上升快(催化劑床層積灰情況見(jiàn)圖4),催化劑撇頭篩分頻次高,原因是開(kāi)工初期廢熱鍋爐管壁結(jié)垢,停工、開(kāi)工頻繁,停工降溫和開(kāi)工升溫過(guò)程中吹掃風(fēng)量較大,未被靜電除塵器捕捉的部分灰塵進(jìn)入催化劑床層;同時(shí),停工、開(kāi)工過(guò)程中催化劑與濕空氣接觸后吸附水分,導(dǎo)致催化劑機(jī)械強(qiáng)度降低,造成部分催化劑粉化。
圖4 催化劑積灰情況
為防止催化劑床層壓差上升快,需做好以下幾點(diǎn):(1)保證靜電除塵器正常運(yùn)行,減少手動(dòng)振打頻次,定期清灰;(2)保證裝置運(yùn)行工況穩(wěn)定,平穩(wěn)操作,防止裝置聯(lián)鎖停車;(3)催化劑篩分期間空氣濕度應(yīng)低于60%,防止催化劑吸潮后粉化;(4)催化劑床層壓差判斷要精準(zhǔn),防止催化劑過(guò)度篩分導(dǎo)致其機(jī)械強(qiáng)度下降。
裝置首次停工消缺,發(fā)現(xiàn)堿洗塔入口管線內(nèi)出現(xiàn)鹽類結(jié)晶從而堵塞管道,原因是堿洗塔工藝氣入口管線未設(shè)計(jì)坡度,循環(huán)堿液沿堿洗塔塔壁流入工藝氣入口管線內(nèi)聚集,長(zhǎng)期積累后在管線內(nèi)形成硫酸鹽結(jié)晶,導(dǎo)致管線堵塞,影響工藝氣流通,造成系統(tǒng)壓力升高,影響裝置運(yùn)行。
通過(guò)在工藝氣入口管線遠(yuǎn)傳壓力表引壓閥后增加三通,將堿洗塔補(bǔ)水線引至三通處,以套管形式注入工藝氣管道內(nèi),利用堿洗塔補(bǔ)水沖洗工藝氣入口管道,使堿液無(wú)法在此部位聚集,解決了硫酸鹽在堿洗塔入口管道內(nèi)結(jié)晶造成管道堵塞的問(wèn)題。
酸冷卻器結(jié)垢堵塞將導(dǎo)致產(chǎn)品硫酸輸送壓力偏低、溫度偏高,高溫硫酸會(huì)造成后續(xù)輸送管道及設(shè)備腐蝕加劇。如產(chǎn)品硫酸輸送壓力降低至聯(lián)鎖值即0.1 MPa,還將觸發(fā)聯(lián)鎖引起裝置停車,原因是部分粉化的催化劑灰分進(jìn)入所致。
發(fā)生此類問(wèn)題時(shí)往往需要切斷裝置廢酸進(jìn)料,系統(tǒng)進(jìn)入熱備狀態(tài),待無(wú)產(chǎn)品硫酸產(chǎn)出后將酸冷卻器(板式)倒空、拆清。
在系統(tǒng)進(jìn)入熱備狀態(tài)后,創(chuàng)新地采用氮?dú)夥创担ǚ创盗鞒桃?jiàn)圖5)的方式,氮?dú)夥创岛螽a(chǎn)品酸冷卻器壓差得到有效緩解,保證了裝置的安全運(yùn)行。
圖5 反吹流程示意圖
通過(guò)采取上述優(yōu)化措施,目前該30 kt/a 廢酸再生裝置生產(chǎn)平穩(wěn),工況良好,產(chǎn)品硫酸質(zhì)量合格,裝置能達(dá)到長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,滿足上游烷基化裝置生產(chǎn)需求。生產(chǎn)實(shí)踐表明,WSA 濕法制酸工藝是烷基化裝置的完美配套工藝。