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        陽(yáng)極銅模壓鑄控制系統(tǒng)改造及應(yīng)用*

        2022-08-31 07:51:24杜昱初管桂生
        云南冶金 2022年4期
        關(guān)鍵詞:凹面底模冷卻水

        毛 慶,杜昱初,管桂生

        (云南銅業(yè)股份有限公司西南銅業(yè)分公司,云南 昆明 650102)

        銅陽(yáng)極模是指用于陽(yáng)極板生產(chǎn)的一種純銅鑄件,其作用是:從陽(yáng)極爐流出的高溫銅液經(jīng)溜槽流入到銅模凹面內(nèi),凝固冷卻成型為陽(yáng)極板。陽(yáng)極板脫模后,被輸送至電解車間進(jìn)行再次提純形成純度較高的電解銅。目前,陽(yáng)極銅模采用壓鑄工藝生產(chǎn),由設(shè)備特點(diǎn)所決定,生產(chǎn)工藝采用人工控制(如:中頻爐中銅液傾倒量控制、銅模小車運(yùn)行控制、上頂模冷卻水溫控制以及上頂模下壓和拔??刂频龋?,存在較大的人為影響因素,導(dǎo)致銅模質(zhì)量不穩(wěn)定,成品率較低,在一定程度上導(dǎo)致陽(yáng)極銅模生產(chǎn)成本偏高。為提高陽(yáng)極銅模合格品率和產(chǎn)品質(zhì)量,針對(duì)銅模壓鑄生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程的控制系統(tǒng)實(shí)施改造,力爭(zhēng)以自動(dòng)控制方式替代人工控制,實(shí)現(xiàn)“一鍵操作”。

        1 陽(yáng)極銅模壓鑄設(shè)備及工藝

        1.1 陽(yáng)極銅模主要生產(chǎn)設(shè)備

        除銅板剪切機(jī)外,陽(yáng)極銅模壓鑄生產(chǎn)線還包括:中頻爐、溜槽、底模、壓鑄機(jī)及其他輔助系統(tǒng),如圖1所示。壓鑄機(jī)主要由支架、電機(jī)、減速機(jī)構(gòu)、上模、底模、軌道及相關(guān)控制系統(tǒng)組成,上模、底模結(jié)構(gòu)如圖2所示。

        圖1 陽(yáng)極銅模壓鑄生產(chǎn)線Fig.1 Pressure casting production line of anode copper mould

        圖2 壓鑄機(jī)上模、底模Fig.2 Upper and bottom mould of pressure casting machine

        銅板剪切機(jī)的作用是將電解銅板剪切分解成小塊,以便小塊銅板能順利被放入爐中;中頻爐的作用是將小塊銅板熔化;溜槽的作用是將熔化的銅液導(dǎo)入到底模中;底模的作用是盛裝銅液;壓鑄機(jī)的作用是通過(guò)移動(dòng)上模,將底模內(nèi)的銅液壓鑄成陽(yáng)極銅模。

        1.2 陽(yáng)極銅模主要生產(chǎn)工藝及控制方法

        陽(yáng)極銅模的生產(chǎn)工藝流程為:剪板機(jī)將電解銅板剪切為4小塊→小塊銅板通過(guò)滑板被加入到中頻爐內(nèi)→銅板在爐內(nèi)熔化→銅液通過(guò)溜槽流到底模內(nèi)→底模小車壓模位→壓鑄機(jī)壓鑄銅液成型→上模內(nèi)部通入冷卻水冷卻→冷卻成型后上模向上移動(dòng)拔?!撨吙颉跹b、運(yùn)輸銅模至冷卻區(qū)再次冷卻。底模由底板和邊框組成。

        實(shí)現(xiàn)上模上下移動(dòng)的原理及控制方法:變頻器控制電機(jī)通過(guò)減速裝置、渦輪蝸桿起升裝置傳輸動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)上模的上下移動(dòng)??刂品绞綖椋和ㄟ^(guò)啟停及正反轉(zhuǎn)開關(guān)控制電機(jī)的正反轉(zhuǎn)及啟停,實(shí)現(xiàn)對(duì)上模的控制。當(dāng)需要壓鑄銅模時(shí),操作人員通過(guò)視覺(jué)反饋控制上模壓入銅液的深度[1],當(dāng)目測(cè)上模下移到預(yù)定位置時(shí),按停止按鈕,電機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn),上頂模停止下移;當(dāng)陽(yáng)極銅模冷卻成型后,啟動(dòng)電機(jī)反轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)上模拔模動(dòng)作。上模上下移動(dòng)的控制流程圖如圖3所示。

        圖3 上模控制流程圖Fig.3 Control flow chart of upper mould

        1.3 陽(yáng)極銅模質(zhì)量要求及現(xiàn)狀分析

        圖4為上模壓鑄銅液過(guò)程照片,從圖4中可以看出,上模壓入到銅液中。圖5為壓鑄銅液冷卻后形成了凹面,即為陽(yáng)極銅液澆鑄用模具,陽(yáng)極銅液澆鑄到凹面內(nèi),冷卻后形成陽(yáng)極板。

        圖4 上模壓鑄銅液及冷卻過(guò)程Fig.4 Melting copper of upper pressure casting mould and its cooling process

        圖5 壓鑄成型冷卻后的陽(yáng)極銅模Fig.5 Anode copper mould after pressure casting formation and cooling

        根據(jù)陽(yáng)極銅液澆鑄工藝及陽(yáng)極銅模壓鑄工藝的特點(diǎn),對(duì)陽(yáng)極銅模質(zhì)量要求提出了要求:①陽(yáng)極銅模凹面深度為(75±5) mm;②凹面的左右兩邊尺寸必須保持對(duì)稱;③陽(yáng)極銅模的重量誤差為±50 kg;④陽(yáng)極銅模凹面不得有開裂現(xiàn)象。生產(chǎn)出的陽(yáng)極銅模必須全部同時(shí)滿足4個(gè)要求,才能被判為合格。

        采用壓鑄工藝生產(chǎn)陽(yáng)極銅模,產(chǎn)生的不合格評(píng)率情況如表1所示,從表1中可以看出,近 3年中,部分陽(yáng)極銅模達(dá)不到要求,產(chǎn)生的廢品率較高,平均值達(dá)15%,主要是由以下4個(gè)方面的控制不準(zhǔn)確所致。

        表1 陽(yáng)極銅模不合格率統(tǒng)計(jì)情況Tab.1 Statistics of unqualified product yield of anode copper mould

        1.3.1 銅液澆鑄量控制

        銅模壓鑄生產(chǎn)的第一道流程為:中頻爐內(nèi)的高溫銅液通過(guò)翻轉(zhuǎn)中頻爐將銅液澆入底模內(nèi),操作人員根據(jù)目測(cè)底模內(nèi)銅液面情況控制澆鑄過(guò)程,人為影響因素較大,很容易出現(xiàn)澆鑄量過(guò)多或過(guò)少的現(xiàn)象。澆鑄量過(guò)少導(dǎo)致陽(yáng)極模重量少于銅模要求的重量,澆鑄量過(guò)多導(dǎo)致陽(yáng)極銅模重量超過(guò)規(guī)定重量。銅模重量偏差量達(dá)到±200 kg以內(nèi),遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足質(zhì)量要求。

        1.3.2 銅模小車??课恢每刂?/p>

        銅模小車的作用是將盛裝銅液的底模輸送至壓鑄位置進(jìn)行壓鑄,完成壓鑄后再將銅模輸送到澆鑄位置。底模的運(yùn)行全程采用手動(dòng)控制,這種控制方式存在一定的弊端:①小車??课恢每刂戚^難控制,很容易出現(xiàn)偏差,從而導(dǎo)致銅模凹面左右兩邊出現(xiàn)不對(duì)稱的現(xiàn)象;②在壓鑄過(guò)程中,由于小車沒(méi)有固定,會(huì)出現(xiàn)滑動(dòng)現(xiàn)象,也會(huì)導(dǎo)致陽(yáng)極銅模凹面左右兩邊出現(xiàn)不對(duì)稱的情況。

        1.3.3 上頂模上下移動(dòng)位置控制

        從上模下移的時(shí)間和距離來(lái)看,壓鑄速度較大,達(dá)到了7.5 mm/s,這就給操作人員造成了一定的控制難度[2]:①由于操作人員必須遠(yuǎn)離(5 m以上)銅液壓鑄點(diǎn),以免被突然噴出的高溫銅液燙傷引起安全事故;②高溫銅液所產(chǎn)生的光線較為刺眼;③上模移動(dòng)速度較快,當(dāng)移動(dòng)到預(yù)定位置時(shí),來(lái)不及反應(yīng)。由于這3個(gè)原因,使得上模下壓距離較難控制在預(yù)定位置,易出現(xiàn)下壓量過(guò)多或過(guò)少的情況,不合格品率較高。

        1.3.4 上頂模冷卻水溫度控制

        上頂模下壓到位后,需向其內(nèi)通入冷卻水,目的:①冷卻上頂模,防止溫度過(guò)高損壞頂模;②冷卻銅液,使其凝固成型。目前對(duì)于冷卻水溫度、上頂模溫度及凝固過(guò)程中銅模溫度沒(méi)有采取控制措施,從而導(dǎo)致凝固過(guò)程不受控,產(chǎn)生大量的鑄造應(yīng)力,很容易導(dǎo)致凹面表層出現(xiàn)開裂。

        2 改造方法

        從產(chǎn)生不合格品的原因分析來(lái)看,很有必要對(duì)上頂模的移動(dòng)控制、銅液倒入底模量的控制、底模小車的運(yùn)行控制及上頂冷卻水溫控制進(jìn)行自動(dòng)化改造,實(shí)現(xiàn)壓模全流程“一鍵操作”要求。

        2.1 電控方案設(shè)計(jì)

        根據(jù)工藝流程,將整個(gè)壓模流程劃分為3個(gè)電控階段:銅液傾倒計(jì)重→底模小車運(yùn)行→壓模流程→冷卻拔模,根據(jù)這3個(gè)電控階段的特點(diǎn)分別進(jìn)行電控方案的設(shè)計(jì)。

        2.1.1 底模銅液稱重設(shè)計(jì)

        由于銅液倒入底模中需測(cè)量倒入銅液質(zhì)量以確定銅模厚度滿足使用要求,底模又位于軌道小車上,直接測(cè)量小車質(zhì)量計(jì)算銅液質(zhì)量較為方便可靠?;诖怂悸罚捎贸墒炜煽康撵o態(tài)軌道衡對(duì)小車質(zhì)量進(jìn)行稱重的方案,通過(guò)計(jì)算小車停于軌道衡上增加的重量變相得出銅液的質(zhì)量來(lái)確認(rèn)銅模的重量是否滿足使用要求。軌道衡原理如圖6所示。

        圖6 軌道衡原理Fig.6 Rail weighbridge principle

        軌道衡與周圍物體無(wú)任何硬性連接,可準(zhǔn)確對(duì)小車進(jìn)行稱重。由于工藝所需銅模為大模(重3.2 t)和小模(重2.6 t)兩種尺寸,重量偏差為±50 kg即可滿足標(biāo)準(zhǔn),再加上小車質(zhì)量(重3.5 t),選取額定載荷為10 t的靜態(tài)軌道衡即可滿足使用需求。

        2.1.2 底模小車運(yùn)行設(shè)計(jì)

        底模小車的平穩(wěn)運(yùn)行和壓模位的精確定位是小車運(yùn)行控制的核心關(guān)鍵點(diǎn),是保證銅模定位尺寸的重要流程。小車原為使用變頻驅(qū)動(dòng)的雙向卷?yè)P(yáng)機(jī)牽引軌道平車,采用人工手動(dòng)控制和機(jī)械阻擋方式進(jìn)行小車行走和定位。

        在不改變驅(qū)動(dòng)方式的條件下進(jìn)行改造,自動(dòng)運(yùn)行過(guò)程中,變頻器使用“S”型曲線加減速方式,根據(jù)“S”型加減速的路程、速度、加速度曲線圖7可知,加速度的逐漸變化使小車受力逐漸變化,可保證小車運(yùn)行過(guò)程的平穩(wěn)[3]。小車增加減速限位和停止限位控制小車進(jìn)行粗定位,在小車4個(gè)邊角增加液壓錐型定位銷對(duì)小車進(jìn)行精確定位,如圖8所示,當(dāng)小車感應(yīng)到停車限位后減速停車,4液壓油缸驅(qū)動(dòng)錐形定位銷進(jìn)入小車4角定位孔,實(shí)現(xiàn)小車的準(zhǔn)確定位。

        圖7 “S”型曲線加減速圖Fig.7 Diagram of acceleration and deceleration of "S" curve

        圖8 錐形定位銷示意圖Fig.8 Schematic diagram of conical dowel pin

        2.1.3 壓模驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)

        采取低成本改造方式,對(duì)上模驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行改造升級(jí),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制、速度調(diào)整、準(zhǔn)確定位的功能。上模由4極異步電機(jī)絲杠螺母機(jī)構(gòu)進(jìn)行驅(qū)動(dòng),滿速運(yùn)行速度為7.5 mm/s,根據(jù)計(jì)算,電機(jī)旋轉(zhuǎn)1圈上模移動(dòng)0.31 mm的距離,工藝需求上模下壓深度誤差≤±1 mm范圍內(nèi)可完全滿足使用要求,去除機(jī)械間隙誤差,電機(jī)定位精度只需在±360°以內(nèi)可以達(dá)到所需定位精度。

        電機(jī)原驅(qū)動(dòng)方式采用富士FRENIC-MEGA系列變頻器V/F控制對(duì)變頻電機(jī)進(jìn)行控制,該控制方式為開環(huán)控制,無(wú)位置控制功能,同時(shí)速度控制精度也較差[4],難以滿足使用需求。交流伺服電機(jī)的控制精度由電機(jī)軸后端的旋轉(zhuǎn)編碼器保證。以標(biāo)準(zhǔn)2000線編碼器的電機(jī)而言,由于驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部采用了四倍頻技術(shù),其脈沖當(dāng)量為360°/8000=0.045°,定位精度可在0.045°。目前使用場(chǎng)景下伺服電機(jī)的定位精度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于所需標(biāo)準(zhǔn),且改造成本較高,為降低成本,采用電機(jī)增加旋轉(zhuǎn)變壓器進(jìn)行位置反饋的變頻閉環(huán)控制[5],定位精度可以達(dá)到≤360°的要求。

        通過(guò)對(duì)變頻器增加PG卡:旋轉(zhuǎn)變壓器選件卡OPC-G1-RES,可以使變頻器采集電機(jī)旋轉(zhuǎn)變壓器信號(hào)分析得到電機(jī)旋轉(zhuǎn)位置和速度,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制[6]。通過(guò)控制原理和接線圖可知,使用PLC向PG卡輸出和采集脈沖信號(hào)可以實(shí)現(xiàn)類似于伺服的位置控制模式,如圖9所示。通過(guò)PLC自帶的運(yùn)動(dòng)控制功能使用高速脈沖接口(PTO/PWM)對(duì)電機(jī)的速度和位置進(jìn)行控制。在電機(jī)尾部增加旋轉(zhuǎn)變壓器作為電機(jī)位置反饋元件,實(shí)現(xiàn)變頻器的閉環(huán)矢量控制,滿足電機(jī)控制精度需求,示意圖如圖10所示。

        圖9 變頻器PG卡的控制方式Fig.9 Control method of PG card of frequency converter

        圖10 系統(tǒng)控制原理Fig.10 The control principle of the system

        由于系統(tǒng)需要電機(jī)在負(fù)載變化、頻繁加減速和正反轉(zhuǎn)的工況下進(jìn)行精確的速度和位置控制,要求控制系統(tǒng)具有動(dòng)態(tài)響應(yīng)快和穩(wěn)態(tài)準(zhǔn)確度高的特性,本系統(tǒng)采用帶速度傳感器的矢量控制[7]。變頻器使用旋轉(zhuǎn)變壓器作為位置反饋元件,檢測(cè)電機(jī)的旋轉(zhuǎn)位置與速度,進(jìn)行速度控制,并將電機(jī)電流分解為勵(lì)磁電流和轉(zhuǎn)矩電流,進(jìn)行各自的矢量控制。

        2.1.4 冷卻系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        在壓鑄銅模過(guò)程中,盡量在表層產(chǎn)生較厚的細(xì)晶區(qū),減緩冷卻速度減少內(nèi)應(yīng)力的產(chǎn)生,對(duì)防止陽(yáng)極銅模凹面開裂有積極作用[8]。所以,對(duì)上模內(nèi)部循環(huán)冷卻水的控制原則為:

        1) 控制上模在壓鑄前的表面溫度在70℃以內(nèi),利于細(xì)晶區(qū)的形成;

        2) 冷卻過(guò)程中上模維持較高溫度,保持穩(wěn)定,減緩內(nèi)應(yīng)力產(chǎn)生;

        3)精確檢測(cè)模溫,達(dá)到拔模溫度自動(dòng)拔模,多利用自然緩冷減少內(nèi)應(yīng)力。

        根據(jù)以上控制原則,增加水溫檢測(cè)儀表、冷卻水流量計(jì)、水泵變頻控制流量、底模紅外測(cè)溫槍等元件和功能。壓鑄前對(duì)上模通過(guò)低流量冷卻水,通過(guò)檢測(cè)水溫計(jì)算上模溫度,將上頂模溫度控制在70℃以內(nèi),壓鑄過(guò)程中通過(guò)檢測(cè)水溫控制水流量,將上模維持在較高的溫度,同時(shí)激光測(cè)溫儀檢測(cè)底模溫度計(jì)算銅模溫度,達(dá)到拔模溫度后自動(dòng)拔模。

        2.2 控制流程

        本次改造選用西門子S7-1200系列1217C PLC對(duì)各個(gè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行控制,使用PLC的差分信號(hào)接口采集和控制壓模變頻器相關(guān)信號(hào),模擬量通道控制小車和水泵變頻器,硬件架構(gòu)示意圖如圖11。

        圖11 硬件架構(gòu)圖Fig.11 Structure chart of hardwares

        2.2.1 稱重控制邏輯

        銅液傾倒是由手動(dòng)液壓閥控制中頻翻轉(zhuǎn)通過(guò)溜槽流入底模中,改造系統(tǒng)無(wú)法對(duì)中頻爐進(jìn)行控制,控制方案仍然以人工傾倒,根據(jù)顯示重量進(jìn)行手動(dòng)調(diào)節(jié)方式進(jìn)行控制,控制流程圖如圖12。

        圖12 稱重控制邏輯Fig.12 Control logic of weighing

        2.2.2 小車行走控制邏輯

        設(shè)計(jì)小車按高、低雙速進(jìn)行行走,設(shè)立減速限位和停止限位,轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中以高速運(yùn)行到達(dá)減速位后降為低速逼近停止位,到達(dá)停止位后小車停止,4個(gè)液壓錐型定位銷伸出固定主小車進(jìn)行準(zhǔn)確定位。小車的加減速速度在PLC程序內(nèi)部設(shè)定為“S”型曲線,通過(guò)PLC完成整個(gè)小車的自動(dòng)運(yùn)行控制。控制流程圖如圖13。

        圖13 小車控制邏輯Fig.13 Control logic of trolley

        2.2.3 壓鑄控制流程

        整個(gè)壓鑄過(guò)程自動(dòng)控制和調(diào)節(jié)下壓速度和位置,控制過(guò)程思路為:

        1)當(dāng)盛裝高溫銅液的底模移動(dòng)到壓鑄位置時(shí),操作人員啟動(dòng)壓鑄按鈕,上??焖傧蛳乱苿?dòng);

        2)上模底面接近銅液距離約50 mm時(shí)停止,到達(dá)烘烤位,利用銅液溫度烘烤上模30 s,去除水汽并加熱上模;

        3)烘烤時(shí)間到達(dá)后上模緩慢向下移動(dòng),直到底面接觸到底模內(nèi)的銅液,到達(dá)接觸位,使銅液和上模間空氣排出;

        4) 停頓3 s后,上模根據(jù)工藝設(shè)定的下壓速度和下壓位置運(yùn)行;

        5)到達(dá)下壓終點(diǎn)后上模停止運(yùn)行,冷卻系統(tǒng)檢測(cè)底模溫度和冷卻水溫度控制水流量對(duì)上模進(jìn)行冷卻;

        6)冷卻時(shí)間到達(dá)后,上模緩慢上升50 mm,之后快速向上移動(dòng)到預(yù)定位置完成拔模。

        上模接觸銅液的停止位置和下壓過(guò)程的速率和位置控制。根據(jù)整個(gè)控制過(guò)程思路,進(jìn)行控制程序編寫,控制流程圖如圖14所示。

        圖14 壓鑄控制流程圖Fig.14 Flow chart of pressure casting control

        2.2.4 冷卻控制流程

        結(jié)合冷卻水的控制原則,需對(duì)冷卻水的流量和出水溫度進(jìn)行控制,不僅在壓鑄前將上模模溫控制在70℃以下,同時(shí)在冷卻過(guò)程中保持較高的上模溫度降低銅液冷卻的速率。這兩個(gè)控制要求均通過(guò)對(duì)冷卻水出水溫度結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行測(cè)量反推。冷卻水的控制方框圖如圖15所示。

        圖15 冷卻水控制框圖Fig.15 Control block diagram of cooling water

        3 實(shí)踐及結(jié)果

        完成了電控原理和電路圖設(shè)計(jì)控制程序編寫,隨即根據(jù)圖紙購(gòu)買相關(guān)零部件實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試,通過(guò)實(shí)踐驗(yàn)證是否實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。到目前已經(jīng)過(guò)了近10月(2021年3月~12月) 的實(shí)踐驗(yàn)證,情況如表2所示。從表中可以看出,除了3月、4月因設(shè)備調(diào)試以及后續(xù)出現(xiàn)了設(shè)備故障導(dǎo)致產(chǎn)生了不合格品,其他月份均未出現(xiàn)過(guò)不合品,整體不合格率從原來(lái)15%降低至2.07%。

        表2 2021年改完成改造后壓鑄陽(yáng)極銅模不合格率統(tǒng)計(jì)情況Tab.2 Statistics of unqualified product yield of anode copper mould after renovation finished in 2021

        4 結(jié)語(yǔ)

        原陽(yáng)極銅模生產(chǎn)工藝手動(dòng)控制方式,存在一定的缺陷,較易產(chǎn)生不合格品,改為位置閉環(huán)自動(dòng)控制后,效果非常明顯,極大地減少了陽(yáng)極銅模不合格品率。

        1)采用人工控制方式,部分關(guān)鍵工藝參數(shù)較難控制,陽(yáng)極銅模不合格品率達(dá)15%;

        2)改由自動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)“一鍵操作”后,銅液澆鑄量控制、銅模小車移動(dòng)控制、上頂模移動(dòng)控制以及上頂模冷卻水溫控制的精度得到了大幅度提升,廢品率降低至2.07%。

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