曹海彬
(山西潞安化工集團(tuán)蒲縣開拓煤業(yè)公司,山西 蒲縣 041206)
山西潞安集團(tuán)蒲縣開拓煤業(yè)有限公司礦井,地處蒲縣喬家灣鄉(xiāng)井上村一帶,行政區(qū)劃屬喬家灣鄉(xiāng)管轄,距蒲縣縣城23 km.開拓煤業(yè)為生產(chǎn)礦井,現(xiàn)階段正開采3號煤層,煤層厚度1.15~2.60 m,平均1.93 m;屬穩(wěn)定可采煤層。根據(jù)采掘巷道的揭露情況,煤層頂板多為泥巖,局部為粉砂巖,底板多為泥巖、炭質(zhì)泥巖,巷道均沿3號煤層底板布置?,F(xiàn)階段在3號煤層一采區(qū)布置有一個(gè)回采工作面和兩個(gè)掘進(jìn)工作面。回采工作面為3107綜采工作面,掘進(jìn)工作面為3109回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面和3109進(jìn)風(fēng)巷掘進(jìn)工作面。工作面采掘巷道布置詳情如圖1所示。
圖1 3109工作面采掘工程平面圖
開拓煤業(yè)3號煤層原沿空巷道,支護(hù)方式為錨桿+鋼筋網(wǎng)+錨索+W鋼帶支護(hù)。巷道錨桿主要參數(shù)為:桿體直徑20 mm,桿體長度2.4 m,間距為0.9 m,排距為01.0 m,錨索直徑18.9 mm,長度8.5 m,間距1.8 m,排距3.0 m.以3107進(jìn)風(fēng)巷為例,與采空區(qū)之間留設(shè)15 m煤柱掘巷。由于未合理回避礦山壓力,導(dǎo)致沿空巷道變形嚴(yán)重,服務(wù)期間需多次返修,嚴(yán)重制約工作面安全高效生產(chǎn)。
依據(jù)統(tǒng)計(jì)擬合公式計(jì)算支承壓力峰值點(diǎn)距煤幫的距離B為[1]:
B=15-0.475f0-0.16Rc-0.2α+1.6m+1.7×10-3H
(1)
式中:f0為煤層硬度系數(shù),取2;Rc為頂板巖石單向抗壓強(qiáng)度,35 MPa;α為煤層傾角,取8°;m為采高,1.93 m;H為煤層深度,取515 m.
將各參數(shù)代入上式算得B=12.8 m,即支承壓力峰值點(diǎn)距煤壁12.8 m.
工作面回采后,在工作面推進(jìn)方向一側(cè)采空區(qū)邊緣煤層內(nèi),將形成破裂區(qū)、塑性區(qū)、彈性區(qū)和原巖應(yīng)力區(qū),基于極限平衡理論推導(dǎo),采空區(qū)側(cè)煤體內(nèi)塑性破壞深度x0為[2]:
(2)
式中:m為工作面采高,取1.93 m;γ為上覆平均巖層重力密度,取0.025 MN/m3;A為側(cè)壓系數(shù),取1.5;H為巷道埋深,取515 m;φ0為煤體內(nèi)摩擦角,取30°;C為煤層界面黏聚力,取0.5 MPa;K為應(yīng)力集中系數(shù),取2.0;P為鄰近工作面巷道煤柱幫支護(hù)強(qiáng)度,取0.07 MPa(錨桿支護(hù))。
將以上參數(shù)代入式(2),計(jì)算得x0=12.1 m,考慮沿空掘巷寬度為4.6 m,則合理的煤柱寬度不應(yīng)大于12.1-4.6=7.5 m.
巷道圍巖控制效果是應(yīng)力、圍巖強(qiáng)度和支護(hù)三者共同作用的結(jié)果。采空區(qū)側(cè)向煤體存在應(yīng)力降低區(qū),這是沿空掘巷得以實(shí)施的基礎(chǔ)環(huán)境。但是與之相對應(yīng)的,應(yīng)力降低區(qū)內(nèi)煤體次生裂隙發(fā)育,強(qiáng)度損傷嚴(yán)重。而隨著深部煤體應(yīng)力增高,其次生裂隙密度逐漸降低,強(qiáng)度損傷程度緩解。不可追求過度低值應(yīng)力,否則難以保證巷道圍巖變形可控。
如圖2所示,煤柱寬度選擇在陰影部分,既使巷道位于低值應(yīng)力區(qū),又保留了相對低損傷煤體護(hù)幫成巷。根據(jù)前述計(jì)算,煤柱尺寸應(yīng)控制在4~7.5 m之間。
圖2 采空區(qū)側(cè)向煤體應(yīng)力與裂隙度關(guān)系
小煤柱兩側(cè)邊緣易松散破碎,需雙向?qū)﹀^后對其形成三向約束維持承載性能。煤柱尺寸應(yīng)以能實(shí)現(xiàn)雙向?qū)﹀^為基準(zhǔn)。上個(gè)工作面巷道煤幫采用D20 mm×2 400 mm螺紋鋼錨桿支護(hù),工作面回采結(jié)束后煤幫不可退錨。3109工作面沿空掘巷一側(cè)應(yīng)采取規(guī)格不低于D22 mm×2 400 mm螺紋鋼錨桿支護(hù),加大承載圈厚度,在煤柱中部形成承載核區(qū)。據(jù)此,小煤柱寬度應(yīng)設(shè)置為5~6 m.
根據(jù)已有工程案例[3-4],煤柱的寬高比大于0.8時(shí)有助于承壓期間姿態(tài)穩(wěn)定。由此確定煤柱寬度應(yīng)大于2.6 m.
總結(jié)上述煤柱寬度確定結(jié)果如圖3所示,由各項(xiàng)確定方法的交集得到最佳煤柱寬度為5~6 m.小煤柱最優(yōu)尺寸的選擇應(yīng)遵循以下原則:①煤柱及沿空巷道應(yīng)力集中程度低;②煤柱幫錨桿能夠錨桿在較穩(wěn)定巖體內(nèi);③保證巷道圍巖變形在合理范圍內(nèi);④煤柱能夠起到隔離采空區(qū)的效果;⑤盡量多的回采煤炭資源。綜合考慮以上原則,結(jié)合數(shù)值模擬及理論計(jì)算結(jié)果,確定最優(yōu)煤柱寬度為6.0 m.
圖3 小煤柱寬度的選擇范圍
工作面回采后,沿空巷道頂板將形成圖4所示結(jié)構(gòu),頂板“大結(jié)構(gòu)”主動卸壓控制,通過窄煤柱幫的高強(qiáng)支護(hù),促使堅(jiān)硬頂板沿此位置斷裂,并以斷裂線延伸方向引導(dǎo)老頂以上其它巖層斷裂。主動卸壓不僅轉(zhuǎn)移了頂板斷裂位置,也縮短了沿空巷道的擾動周期,改善了應(yīng)力環(huán)境,還避免了巷道圍巖直接承受老頂?shù)摹敖o定變形”造成壓裂破壞的問題。
圖4 沿空巷道圍巖“卸壓-錨固”一體化協(xié)同控制技術(shù)
巷道“小結(jié)構(gòu)”主動錨固控制,在卸壓結(jié)構(gòu)的掩護(hù)下,于采空區(qū)側(cè)向擾動區(qū)內(nèi)構(gòu)建相對穩(wěn)定的錨固圈層,進(jìn)一步降低圍巖變形量。由于次生裂隙大量發(fā)育,錨固應(yīng)以短錨桿構(gòu)建基礎(chǔ)承載圈,并以長錨索構(gòu)建厚層強(qiáng)化圈,既防淺表裂隙導(dǎo)通松碎破壞,又防基礎(chǔ)圈層整體失穩(wěn)。頂板卸壓為巷道錨固提供了良好的應(yīng)力壞境,維持了采動巖體高效錨固性能,巷道錨固保障圍巖結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,進(jìn)一步強(qiáng)化了卸壓的效果。
支護(hù)長度優(yōu)化,促進(jìn)錨桿、錨索高效耦合承載。當(dāng)錨固長度一定時(shí),錨桿和錨索的軸向敏感度(反應(yīng)抑制變形的能力)隨著桿體長度的增加而降低,因此若錨索長度過長則支護(hù)效率下降。而與之對應(yīng),承載層厚度隨著錨桿長度的降低而降低,若錨桿長度過短則錨固層厚度不足。通過加大錨桿長度、縮短錨索長度,形成長短組合間隔支護(hù),促進(jìn)錨桿和錨索高效協(xié)調(diào)承載,既能保證錨固層的厚度,又能維持桿體的高敏感度。
1) 頂板支護(hù):① 柔性錨桿:頂板每排采用5根D21.8 mm×4 300 mm柔性錨桿壓鋼筋網(wǎng)支護(hù),間排距為950 mm×1 200 mm;每根柔性錨桿搭配2節(jié)MSCK2370型樹脂藥卷;使用D28 mm鉆頭,外露長度150~300 mm;預(yù)緊力不小于200 kN.②錨索:每隔兩排柔性錨桿補(bǔ)充2根D21.8 mm×6 300 mm錨索支護(hù),間排距為2 850 mm×2 400 mm;每根錨索搭配1節(jié)MSCK2370型、2節(jié)MSK2370型樹脂藥卷;錨索預(yù)緊力不小于250 kN.③ 網(wǎng)片:頂板鋼筋網(wǎng)規(guī)格為D6.5 mm×4 600 mm×1 300 mm(網(wǎng)孔100 mm×100 mm).
2) 煤幫支護(hù):① 螺紋鋼錨桿(配M3鋼帶、M3托盤):幫部每排布置4根D22 mm×2 600 mm左旋螺紋鋼錨桿(屈服強(qiáng)度為500 MPa),間距不一,排距1 200 mm,上部3根錨桿配M3托盤壓M3鋼帶支護(hù),底部1根為單體支護(hù)。每根錨桿搭配2節(jié)MSCK2370型樹脂藥卷;螺紋鋼錨桿預(yù)緊力矩不小于300 N·m.② 網(wǎng)片:幫部縱向鋪設(shè)1片金屬菱形網(wǎng),規(guī)格為3 200 mm×1 300 mm.支護(hù)布置圖如圖5所示。
3109工作面掘進(jìn)留設(shè)6 m小煤柱,采用上述支護(hù)方案掘進(jìn)期間,采用十字?jǐn)嗝娣ú贾脺y點(diǎn),測站布置于自迎頭0~160 m范圍,觀測工作與掘進(jìn)工作同步進(jìn)行,并及時(shí)進(jìn)行觀測。在掘進(jìn)期間,測站多次受巷內(nèi)施工影響,遭到破壞后,在原有測站的基礎(chǔ)上重新調(diào)整繼續(xù)觀測。工作面回采期間同樣布置測點(diǎn)監(jiān)測巷道表面位移情況,監(jiān)測結(jié)果整理后如圖6所示,沿空巷道掘巷期間,成巷60 d內(nèi),表面位移量呈增長趨勢,60 d后表面變形基本不再增大,頂?shù)装逡平糠€(wěn)定在147 mm左右,實(shí)體煤幫內(nèi)移量穩(wěn)定在132 mm左右,煤柱幫內(nèi)移量穩(wěn)定在126 mm左右,圍巖穩(wěn)定性良好。工作面回采期間,至工作面回采到測點(diǎn)位置,頂?shù)装逡平孔畲笾禐?65 mm,煤柱幫內(nèi)移量最大值316 mm,工作面一側(cè)煤幫內(nèi)移量286 mm,巷道圍巖整體穩(wěn)定性良好,巷道斷面輕微收縮,能夠滿足正常使用的要求。
根據(jù)開拓煤業(yè)10-1002工作面具體的地質(zhì)條件,通過理論計(jì)算及數(shù)值模擬分析得知,10-1002工作面采用留小煤柱沿空留巷煤柱寬度為6 m較合理,10-1002運(yùn)輸巷采用“錨桿(索)+W型鋼帶+注漿”支護(hù)方式,現(xiàn)場應(yīng)用后進(jìn)行圍巖位移量觀測,10-1002運(yùn)輸巷掘進(jìn)期間,頂?shù)装逡七M(jìn)量最大值為300 mm,實(shí)體煤側(cè)最大變形量為273 mm,煤柱側(cè)最大變形量為249 mm.10-1002工作回采期間,超前支承壓力影響范圍約為80 m,巷道頂?shù)装遄畲笠七M(jìn)量為376 mm,實(shí)體煤側(cè)最大位移量為270 mm,煤柱側(cè)最大位移量為299 mm.通過注漿加固有效的改善了煤柱的力學(xué)特征,取得了很好的支護(hù)效果。