王 鵬
(安徽恒源煤電股份有限公司 銷售分公司,安徽 宿州 234000)
錢營(yíng)孜煤礦選煤廠隸屬于皖北煤電集團(tuán)錢營(yíng)孜煤礦,屬礦井型煉焦煤選煤廠,2009年投產(chǎn)使用,設(shè)計(jì)入洗能力為2.4 Mt/a,最大處理量為550 t/h。主要洗選工藝為:300~50 mm動(dòng)篩排矸,50~0.5 mm有壓兩產(chǎn)品旋流器主再洗,煤泥水分級(jí)旋流器分級(jí),粗煤泥脫水后作為動(dòng)力煤配煤使用,細(xì)煤泥浮選,尾煤壓濾?,F(xiàn)礦井所開采的32煤層煤種為氣煤,選煤廠現(xiàn)階段只開主洗系統(tǒng)排矸(見圖1),產(chǎn)品以灰分為20%~40%的動(dòng)力煤為主。
圖1 錢營(yíng)孜煤礦選煤廠主洗重介質(zhì)系統(tǒng)工藝流程
選煤廠自投產(chǎn)以來(lái)進(jìn)行了多次系統(tǒng)優(yōu)化,噸煤介質(zhì)消耗由原來(lái)的2.5 kg降至1.8 kg,但系統(tǒng)中仍有影響介質(zhì)消耗的環(huán)節(jié),針對(duì)這些環(huán)節(jié)進(jìn)行分析改造,以達(dá)到降本增效的目的。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)觀察分析后,排除重介質(zhì)質(zhì)量及管理方面的問(wèn)題,對(duì)重介系統(tǒng)設(shè)備效率方面進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題如下:
(1)脫泥篩脫泥效率低:主要原因是脫泥篩物料分布不均勻,入洗原煤經(jīng)上游帶式輸送機(jī)輸送至脫泥篩入料漏斗,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,在入洗量為500 t/h時(shí),脫泥篩左側(cè)(膠帶運(yùn)行方向)物料最大厚度達(dá)到120 mm,右側(cè)物料厚度僅為90 mm,造成部分煤泥不能有效脫除,隨篩上物料進(jìn)入重介系統(tǒng),影響下游設(shè)備分選及介質(zhì)回收效果。
(2)粗精煤產(chǎn)品帶介,精煤弧形篩脫介效果差:由于重介質(zhì)旋流器溢流箱與下游粗精煤一次脫介弧形篩的設(shè)備布局緊湊,旋流器溢流粗精煤出料與下游弧形篩入料口緩沖距離不足,主洗旋流器分選壓力高達(dá)200 kPa,較高流速的物料直接沖至弧形篩面,弧形篩及下游脫介篩的有效脫介時(shí)間較少,甚至出現(xiàn)“竄料”至脫介篩稀介質(zhì)段的現(xiàn)象,含有較高濃度介質(zhì)的物料在脫介篩上不能有效脫介,造成產(chǎn)品帶介。
(3)粗精煤篩篩面噴水的問(wèn)題:在入洗量增大后,篩面物料厚度在90 mm以上時(shí),脫介篩噴水存在穿透性差,粗精煤篩產(chǎn)品帶介高達(dá)0.62 kg/t,同時(shí),部分篩面噴頭在洗選生產(chǎn)過(guò)程中堵塞,影響稀介質(zhì)段脫介效果,主要原因是循環(huán)水中存在隨礦井原煤帶入的木屑等雜物,不能隨煤泥沉降,進(jìn)入系統(tǒng)后,堵塞篩面噴水,特別是噴水管路堵頭處的2~3道噴嘴,最易堵塞,主要是由循環(huán)水內(nèi)雜物在噴水管路堵頭處聚集導(dǎo)致。
(4)粗精煤離心機(jī)離心液介質(zhì)損失:經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)取樣試驗(yàn)測(cè)得,粗精煤離心機(jī)離心液內(nèi)含介量為0.75 g/L左右,離心液量為20 m3/h,介質(zhì)損失量為30 kg/h,離心液直接進(jìn)入煤泥水桶,介質(zhì)隨煤泥流失。
(5)循環(huán)水濃度過(guò)高,且有過(guò)多的浮選藥劑殘留:原設(shè)計(jì)加壓過(guò)濾機(jī)的濾液進(jìn)入一段尾煤濃縮池,濾液中的低灰顆粒沉降后再次隨一段濃縮機(jī)底流進(jìn)入浮選進(jìn)行回收。但在實(shí)際使用過(guò)程中,含有浮選藥劑的低灰細(xì)煤泥會(huì)浮在濃縮池表面,隨溢流進(jìn)入二段濃縮池后進(jìn)入循環(huán)水。一方面造成尾煤濃縮池煤泥水沉降速度減慢,循環(huán)水濃度升高;另一方面增加了洗水的粘度,影響脫介篩透篩效果及磁選機(jī)分選效果,是磁選機(jī)跑介和產(chǎn)品帶介的原因之一。
如圖2所示,在脫泥篩漏斗內(nèi)增加導(dǎo)流板對(duì)向緩沖,使帶式輸送機(jī)運(yùn)行方向的原煤分流一部分到對(duì)向一側(cè),達(dá)到均勻分布煤量的目的。
圖2 脫泥篩入料漏斗改造示意
如圖3所示,即在旋流器溢流出料方向加裝緩沖板,上部緩沖板表面用10 mm厚聚氨酯耐磨板鋪設(shè),底部襯以12 mm厚耐磨鋼板以支撐其受壓,緩沖板表面開若干25mm×25mm孔洞,既能起到卸壓作用,又能減少緩沖板壓力,增加其使用壽命;在下部卸料方向加裝階梯式緩沖板,緩沖板上依次加裝高30 mm的耐磨鋼板,用以降低下沖物料流速。
圖3 主洗旋流器溢流箱緩沖板加裝示意
(1)原粗精煤篩篩面噴水由前后2道噴幕構(gòu)成,但由于前后噴嘴間距過(guò)小,存在一定的干涉現(xiàn)象,影響實(shí)際噴淋壓力。為減少干涉,將后面較短噴水管縮短50 mm,增加前后噴嘴之間間隔,同時(shí),如圖4所示,采用前后錯(cuò)位安裝的方式,將前端噴水由1個(gè)增加至2個(gè),整體噴幕由原來(lái)的2道增加至3道,有效噴淋面積較改造前增加了近一倍。
(2)針對(duì)篩面噴水管路堵頭處雜物積聚的問(wèn)題,在二段濃縮池溢流集水池至循環(huán)水池管路連接處加裝孔徑為3 mm的過(guò)濾網(wǎng),用來(lái)過(guò)濾循環(huán)水中木屑等漂浮雜物,從源頭控制循環(huán)水中的雜物量。同時(shí),如圖4所示,在噴水管路堵頭處加裝法蘭,螺栓連接,方便在檢修期間對(duì)管路內(nèi)雜物進(jìn)行沖洗清理。
圖4 粗精煤脫介篩篩面噴水改造示意
針對(duì)粗精煤離心液帶介的問(wèn)題,將粗精煤離心機(jī)離心液改路至粗精煤稀介質(zhì)桶,有效回收離心液中殘余介質(zhì)。
如圖5所示,將加壓過(guò)濾機(jī)濾液改路至浮選機(jī)礦漿預(yù)處理器,進(jìn)行再次浮選回收。由于錢營(yíng)孜有3臺(tái)浮選機(jī),現(xiàn)只開主洗,煤泥量減少,只有2臺(tái)在用,故將加壓過(guò)濾機(jī)濾液?jiǎn)为?dú)用1臺(tái)浮選機(jī)回收處理,凈化了循環(huán)水質(zhì)的同時(shí),又增加了動(dòng)力煤回收率。
圖5 加壓過(guò)濾機(jī)濾液管路改造示意
通過(guò)上述改造,錢營(yíng)孜煤礦選煤廠介質(zhì)消耗量由1.8 kg/t降至1.1 kg/t,年入洗量為240 萬(wàn)t,按介質(zhì)單價(jià)700 元/t計(jì)算,實(shí)際每年節(jié)省介質(zhì)費(fèi)用為240×0.7×0.7=117.6(萬(wàn)元)。
洗選成本的控制是選煤廠重要的持續(xù)性研究課題,錢營(yíng)孜選煤廠通過(guò)對(duì)脫泥篩入料方式、旋流器溢流箱、脫介篩篩面噴水以及循環(huán)水處理環(huán)節(jié)進(jìn)行改造,達(dá)到了降低介質(zhì)消耗、提升企業(yè)效益的目的。