崔豫泓
(煤科院節(jié)能技術(shù)有限公司,北京 100013)
在碳達(dá)峰、碳中和背景下,需要加快優(yōu)化我國能源產(chǎn)業(yè)及結(jié)構(gòu),但煤炭的主體地位短時(shí)期不會(huì)發(fā)生明顯變化,節(jié)能減排是如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵支撐。近日,國務(wù)院印發(fā)的“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案指出,到2025年大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域燃煤鍋爐要全面實(shí)現(xiàn)超低排放,降低煤粉鍋爐污染物排放依然是當(dāng)前工作的重中之重。
PDCA循環(huán)是質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的一種方法,該循環(huán)研究起源于20世紀(jì)20年代,后被美國質(zhì)量管理專家戴明博士進(jìn)一步發(fā)展并運(yùn)用于持續(xù)改善產(chǎn)品的質(zhì)量,所以又稱戴明循環(huán)[1]。它包括持續(xù)改進(jìn)與不斷學(xué)習(xí)的四個(gè)循環(huán)反復(fù)的步驟,即計(jì)劃(Plan)、執(zhí)行(Do)、檢查(Check/Study)、處理(Act)。它既是一個(gè)循序漸進(jìn)的流程,也是一個(gè)反復(fù)的過程和可量化的過程[2-3]。
煤科院節(jié)能技術(shù)有限公司承擔(dān)著B礦煤粉鍋爐房的運(yùn)行服務(wù)工作,該鍋爐房配套7臺(tái)蒸汽煤粉工業(yè)鍋爐,可提供180 t/h蒸汽量,自2010年陸續(xù)投入運(yùn)行以來,共產(chǎn)蒸汽超過100萬t。經(jīng)第三方測試,鍋爐熱效率達(dá)90%以上,節(jié)煤率達(dá)30%。相較于鏈條爐,在同樣蒸發(fā)量的情況下,實(shí)現(xiàn)節(jié)電142.86萬kW·h,節(jié)煤3.07萬t,CO2減排6.8萬t,SO2減排385.71 t,煙塵減排208.85 t。自投產(chǎn)以來,除偶爾出現(xiàn)污染物排放超標(biāo)現(xiàn)象外,環(huán)保設(shè)備一直正常運(yùn)行,達(dá)標(biāo)排放。然而,2020年以來,隨著排污生產(chǎn)許可證的下發(fā)、排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,現(xiàn)有鍋爐房的污染物排放量指標(biāo)已不能滿足該規(guī)定要求。與此同時(shí),隨著原材料、人員成本的增加,鍋爐房的運(yùn)行成本,尤其是環(huán)保作業(yè)成本也成倍增大,兩方面因素阻礙著煤粉鍋爐供熱企業(yè)的發(fā)展。因此,污染物排放總量的限制是煤粉鍋爐供熱行業(yè)長期發(fā)展的重要限制因素,連鎖反應(yīng)帶來的經(jīng)濟(jì)損失迫切需要尋找原因,給出解決辦法。
針對(duì)煤粉爐污染物排放量超標(biāo)問題,公司成立專業(yè)小組,由運(yùn)營部主任、副主任、環(huán)保工程師、站長、運(yùn)行班長、維修班長、司爐工等組成,同時(shí)對(duì)污染物排放情況調(diào)查和分析,目前B煤粉鍋爐房共有2臺(tái)40 t/h蒸汽鍋爐、5臺(tái)20 t/h蒸汽鍋爐,2套煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)(1號(hào)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)1號(hào)、6號(hào)、7號(hào)鍋爐;2號(hào)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)2~5號(hào)鍋爐),調(diào)查結(jié)果如表1所示。
從表1可以看出,1號(hào)和2號(hào)在線監(jiān)測系統(tǒng)均未出現(xiàn)污染物排放超標(biāo)的情況,但是1號(hào)系統(tǒng)各污染物監(jiān)測數(shù)據(jù)均高于2號(hào)系統(tǒng)。因此,為了降低污染物排放量,1號(hào)、6號(hào)、7號(hào)鍋爐的環(huán)保設(shè)備應(yīng)是治理的重點(diǎn),其次為2號(hào)在線監(jiān)測系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的2~5號(hào)鍋爐的環(huán)保設(shè)備。
表1 煤粉爐污染物排放量調(diào)查情況
專業(yè)小組成員對(duì)煤粉爐脫硝、脫硫除塵一體化設(shè)備(NGD)使用情況[4]也進(jìn)行了調(diào)查,通過調(diào)查得知,各環(huán)保設(shè)備使用過程中同樣存在著一些缺陷。具體設(shè)備缺陷統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果見表2。
從表2可以看出,煤粉爐環(huán)保作業(yè)設(shè)備缺陷中的“SNCR脫硝工藝[5-6]”、“NGD脫硫工藝”分別占缺陷總數(shù)的30%,兩者占缺陷總數(shù)的60%,另外“除塵工藝”也占到缺陷總數(shù)的20%,因此針對(duì)這三項(xiàng)影響煤粉爐污染物排放的主要因素制定目標(biāo)、分析原因、采取措施。
表2 煤粉爐環(huán)保系統(tǒng)質(zhì)量缺陷原因調(diào)查
根據(jù)表2可知,統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi)各污染物排放均值為:SO2:225 mg/m3、NOx:211 mg/m3、顆粒物:36 mg/m3,在煤粉爐環(huán)保達(dá)標(biāo)排放的前提下,為了降低各污染物排放總量,設(shè)定目標(biāo)為:繼續(xù)保持污染物排放不能超標(biāo),同時(shí)將煤粉爐各污染物排放均值減少30%左右,改造后SO2排放平均值為160 mg/m3、NOx排放平均值為150 mg/m3、顆粒物排放平均值為:36 mg/m3,詳見圖1。
圖1 各污染物排放均值目標(biāo)
2.2.1 要因分析
從圖2中分析煤粉爐污染物排放量高的原因,然后用現(xiàn)場調(diào)查分析進(jìn)行要因驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致煤粉爐污染物排放較高的要因?yàn)椋孩?尿素溶液噴槍位置不合適;② 除塵設(shè)備較為陳舊;③ 脫硫反應(yīng)器前缺少熟石灰含量、濕度監(jiān)測裝置;④ 熟石灰添加不符合技術(shù)規(guī)范。
圖2 要因分析
2.2.2 對(duì)策實(shí)施
(1)優(yōu)化鍋爐尿素溶液噴槍位置:通過測量現(xiàn)有噴槍位置的溫度分布,確定目前噴槍位置是否合適,并在此基礎(chǔ)上調(diào)整噴槍位置,為脫硝反應(yīng)提供合理的反應(yīng)溫度區(qū)間[7](750~850 ℃),提高脫硝效率。
(2)加裝取樣裝置:在增濕混合器出口,流灰斜槽中心處(落灰管正下方)配置一個(gè)取樣器;定期對(duì)脫硫劑進(jìn)行取樣,方便對(duì)脫硫劑關(guān)鍵參數(shù)的跟蹤監(jiān)測。該對(duì)策的實(shí)施,建立了粉煤灰取樣監(jiān)測系統(tǒng),生產(chǎn)中關(guān)鍵工藝參數(shù)得到了有效的監(jiān)測,為基層管理人員提供操作依據(jù)。
(3)維護(hù)除塵設(shè)備:加強(qiáng)對(duì)除塵設(shè)備的維護(hù)檢修力度;及時(shí)更換損壞部件,尤其是除塵器中的濾袋、袋籠;加強(qiáng)對(duì)除塵作業(yè)中相關(guān)工藝參數(shù)的監(jiān)控,使其保持在合適范圍,如除塵差壓、壓縮空氣濕度等,降低成本。
(4)優(yōu)化熟石灰添加工藝:將石灰塔倉泵系統(tǒng)升級(jí)成自動(dòng)控制,每次倉泵作業(yè)只能維持少許的熟石灰量,便于精確控制;將提升閥也升級(jí)為自動(dòng)連鎖,倉泵作業(yè)時(shí),依次往7號(hào)、6號(hào)、1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)脫硫緩沖罐中添加熟石灰。這樣做的目的是為了保證脫硫劑中活性氧化鈣的相對(duì)濃度穩(wěn)定,以提高瞬時(shí)反應(yīng)的鈣硫比,進(jìn)而提高脫硫效率。
2021年11月28日對(duì)執(zhí)行后的煤粉爐污染物排放量情況進(jìn)行檢查統(tǒng)計(jì),其環(huán)保作業(yè)質(zhì)量均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),詳細(xì)檢查結(jié)果如表3所示。
表3 對(duì)策執(zhí)行煤粉爐各污染物排放量調(diào)查情況
從表3可以看出,對(duì)策執(zhí)行后,煤粉爐各污染物排放數(shù)據(jù)得到了有效降低,從2021年10月到2021年12月統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi),SO2排放均值為131 mg/m3,NOx排放均值為112 mg/m3,顆粒物排放均值為10 mg/m3,各污染物排放量不僅達(dá)到了預(yù)期值,還比其縮減了20%,超額實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo),同時(shí)脫硫效率由原來的65%提高到80%,脫硝效率由50%提高至65%。據(jù)統(tǒng)計(jì),脫硫作業(yè)過程中節(jié)省熟石灰約15%~20%,脫硝作業(yè)過程中節(jié)省尿素約10%~15%,降低了運(yùn)行成本,提升了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。對(duì)策實(shí)施前后煤粉爐各污染物對(duì)比分析如圖3所示。
圖3 對(duì)策實(shí)施前后各污染物排放均值對(duì)比分析
為了進(jìn)一步鞏固所取得的成果,加強(qiáng)日常生產(chǎn)監(jiān)管,專業(yè)小組采取如下措施:① 加強(qiáng)現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)控,對(duì)于重要工序?qū)嵤┦孪阮A(yù)控措施;② 加強(qiáng)教育交底和技術(shù)交底,加強(qiáng)班組員工的責(zé)任意識(shí)和質(zhì)量意識(shí);③ 成果推廣,形成了作業(yè)指導(dǎo)書,確保調(diào)整后的經(jīng)驗(yàn)參數(shù)能執(zhí)行下去;④ 2022年1—2月,對(duì)煤粉爐污染物排放量情況進(jìn)行了調(diào)查,調(diào)查結(jié)果如表4所示。
表4 成果鞏固期煤粉爐污染物排放量調(diào)查情況
鞏固期統(tǒng)計(jì)檢查煤粉爐各污染物排放量:SO2排放均值為128 mg/m3,NOx排放均值為78 mg/m3,顆粒物排放均值為9 mg/m3,相比對(duì)策執(zhí)行后,鞏固期各污染物排放均值均低于目標(biāo)值。
改善了煤粉爐脫硫工藝、脫硝工藝及除塵工藝。脫硝效率由改善前的50%增加到 65%,脫硫效率由改善前的65%增加到85%,節(jié)省成本30~60萬元/a,顆粒物排放低于超低排放標(biāo)準(zhǔn)。
專業(yè)小組成員遵照PDCA循環(huán)解決實(shí)際問題,合理運(yùn)用統(tǒng)計(jì)工具,培養(yǎng)了嚴(yán)密的邏輯性,專業(yè)化運(yùn)行管理能力得到進(jìn)一步提升,積累了管理和相關(guān)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。
專業(yè)小組成員的質(zhì)量意識(shí)、團(tuán)隊(duì)精神、改進(jìn)意識(shí)、PDCA循環(huán)工具運(yùn)用技巧、工作熱情、進(jìn)取精神等方面進(jìn)步明顯,成員的綜合素質(zhì)上了一個(gè)新臺(tái)階。
得到了業(yè)主的認(rèn)可,提升了企業(yè)的形象,樹立了良好的口碑。
PDCA循環(huán)雖然是企業(yè)全面質(zhì)量管理的手段和方法,但也可借鑒運(yùn)用到鍋爐房的生產(chǎn)管理中,在減少污染物排放總量方面,得到有效的體現(xiàn)。通過對(duì)PDCA循環(huán)更深入的了解和認(rèn)識(shí),促使員工運(yùn)用科學(xué)的方法和手段,分析問題和解決問題。本文中PDCA 循環(huán)的應(yīng)用使鍋爐房環(huán)保管理水平呈現(xiàn)階梯式上升,也為今后能更熟練地運(yùn)用 PDCA 循環(huán)方法,持續(xù)改進(jìn)工作中出現(xiàn)的其他問題做好能力儲(chǔ)備。