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        煤矸石300MW 鍋爐高溫氧化皮脫落分析與預(yù)防

        2022-08-25 02:41:20鄭潤輝
        科海故事博覽 2022年23期
        關(guān)鍵詞:汽溫熱汽爐管

        鄭潤輝

        (遼寧調(diào)兵山煤矸石發(fā)電有限責任公司,遼寧 鐵嶺 112700)

        現(xiàn)在隨著火電技術(shù)水平的發(fā)展,一大批大容量、高參數(shù)機組大量投入運行,但是在運行過程中或多或少會產(chǎn)生一定的氧化皮,在高參數(shù)下,爐管的焊件受到不同擴張力的影響會產(chǎn)生裂紋,使金屬直接暴露在氧化環(huán)境中,導(dǎo)致爐管氧化速度進一步加速,產(chǎn)生的氧化皮會附著在爐管表面,如果鍋爐管壁長期存在過熱現(xiàn)象,便可能容易發(fā)生爆管事故[1],以及汽輪機主、調(diào)閥卡澀事故,威脅機組安全運行。通過討論火電廠金屬氧化皮產(chǎn)生的機理并制定相應(yīng)的安全措施,對火電廠的安全運行具有很大的指導(dǎo)意義。

        1 氧化皮產(chǎn)生機理

        氧化皮生產(chǎn)原因、蒸汽氧化主要機理,其電化學(xué)過程如下:

        在火電鍋爐熱力系統(tǒng)的環(huán)境溫度要求范圍內(nèi),鐵、給水、氧氣指標體系的吸附反應(yīng)依照環(huán)境溫度區(qū)間及作用基本原理的區(qū)別,可以分為電化學(xué)變化及化學(xué)變化。在運行低溫區(qū)是電化學(xué)反應(yīng),金屬通過氧氣之間的一系列化學(xué)反應(yīng)最終變成穩(wěn)定的Fe3O4。隨著溫度的升高,高溫氧化的化學(xué)反應(yīng)速度極速加快,F(xiàn)e3O4氧化層呈現(xiàn)1%-15%的孔隙,由于孔隙的存在使Fe2+發(fā)生氧化,生成Fe2O3沉淀在Fe3O4層的縫隙里,堵住了Fe3O4膜的縫隙,進而使Fe2+氧化的速度變慢,在金屬表面生成穩(wěn)定的雙層保護膜,高溫段的氧化膜一般統(tǒng)一叫做氧化膜[2]。

        高溫蒸汽管內(nèi)壁氧化薄膜應(yīng)是個自然的過程,蒸汽水溫大于450℃才進入氧化范圍,開始時氧化薄膜演變很快,當氧化膜形成后反應(yīng)速率變慢,但隨著運行工況的劇烈變化,以及管子母材和氧化膜各異的擴張能力,金屬表面的氧化膜能產(chǎn)生裂縫,裂縫的存在致使機體金屬直接暴露于氧化環(huán)境之中,加快了氧化的速度,隨著高溫高壓的持續(xù),金屬管壁能持續(xù)被氧化,最終產(chǎn)生大量的氧化皮,氧化層亦開始向雙層、多層發(fā)展。

        2 氧化皮脫落原因

        2.1 影響鍋爐氧化皮脫落的因素

        火電廠在運行過程中,蒸汽的溫度最高可以達到550℃~600℃,但是它的氧化范圍只為450℃~700℃,正好在機組運行參數(shù)范圍內(nèi),蒸汽通過分解變成氫氧原子以及氧原子,進而與鍋爐內(nèi)壁金屬原子發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成金屬氧化皮,在機組運行的高參數(shù)下,當金屬氧化膜生成到0.05~0.1mm,即達到臨界值時,氧化皮會出現(xiàn)自然脫落現(xiàn)象,堵塞鍋爐爐管,嚴重時會發(fā)生爆管事件。通過對火電廠運行過程中金屬氧化皮產(chǎn)生的機理和脫落原因進行分析,進一步對機組運行過程中氧化皮的環(huán)境因素展開以下分析。

        2.2 爐管材質(zhì)因素

        鍋爐爐管材質(zhì)成分多且含量各異,T23、T91、TP347以及Super304H 的抗氧化性和抗氧化溫度也存在差異,在進行設(shè)計時要充分考慮實際情況,預(yù)留好富裕度,否則在運行過程中就會超過設(shè)計值,鍋爐爐管長時間溫度高于抗氧化溫度,進而在短時間內(nèi)快速發(fā)生氧化現(xiàn)象,氧化皮超過臨界值,出現(xiàn)氧化皮脫落[3]。

        表1

        2.3 管壁溫度因素

        對于已經(jīng)脫落的氧化皮,一般通過查閱運行記錄,檢查蒸汽溫度是否超溫來驗證金屬氧化皮的生成,當運行工況溫度超過設(shè)計值時,就會在短時間內(nèi)加快氧化速度,另一方面爐管氧化皮厚度變大,迅速達到臨界厚度,極易引起氧化皮掉落。

        2.4 機組啟停時熱應(yīng)力因素

        鍋爐啟動時,一般熱負荷很大,水循環(huán)不能達到正常的流量規(guī)范,這時鍋爐管壁處于干燒工況,在這種情況下,應(yīng)該及時噴減溫水來降低溫度,同時由于減溫水的應(yīng)用,盡管降低了爐管溫度,但也會同步產(chǎn)生大量的熱應(yīng)力,促進了金屬氧化皮的脫落。在汽輪機組停機時,容易出現(xiàn)參數(shù)波動大,鍋爐燃燒情況不穩(wěn)定等問題,這些問題出現(xiàn)后,容易導(dǎo)致主再熱汽溫迅速下降,進而使金屬產(chǎn)生巨大的熱應(yīng)力,在熱應(yīng)力下使氧化皮脫落。綜上所述,火電廠機組在啟停過程中,主再熱汽溫變化大、溫升變化率大導(dǎo)致金屬內(nèi)壁產(chǎn)生很大的熱應(yīng)力,是引起爐管金屬氧化皮脫落的因素之一。

        2.5 鍋爐BT 壓火,停爐不停機的影響

        循環(huán)流化床鍋爐蓄熱量大,可以實現(xiàn)這種工況。調(diào)兵山電廠至2 號機組投產(chǎn)以來,每年都有不止一次的鍋爐BT 或壓火處理缺陷而短時間停爐不停機的運行工況。這種停爐不停機的短時間運行工況,為了不使汽溫、汽壓下降過快,汽輪機需要快速將負荷減到最低,并且旁路要保持關(guān)閉狀態(tài)。這樣通過爐管的蒸汽流量非常少,很有可能在爐管局部出現(xiàn)超溫現(xiàn)象,而這種超溫現(xiàn)象又無法監(jiān)視到,在短時間內(nèi)加劇爐管氧化的速度。

        3 氧化皮脫落產(chǎn)生的問題

        2010 年5 月遼寧調(diào)兵山煤矸石發(fā)電有限責任公司2 號機組投產(chǎn)運行,至X 年11 月高壓主汽門未發(fā)生過因爐管氧化皮脫落引起的卡澀,X 年12 月1 日機組發(fā)生事故造成全廠停電,機組雙停期間,機組跳閘后,由于循環(huán)流化床鍋爐雖然BT 跳閘,但由于其蓄熱能力強、過熱蒸汽減溫水失去、高壓旁路開度不夠(高壓旁路減溫水失去,開度過大時高旁后溫度超溫),導(dǎo)致高溫過熱器超溫(超過545℃)56 分鐘,最高溫度達到571℃,這樣加劇了高溫過熱器的氧化皮的形成、脫落,隨后在機組啟動后的運行過程中,1 號高壓主汽門在做定期試驗時多次出現(xiàn)輕微卡澀現(xiàn)象,在次年6 月2 日的定期活動試驗時1 號高壓主汽門卡澀嚴重,無法開至正常位置。在其后的機組小修中,將1 號高壓主汽門解體后獲取的卡澀物質(zhì)送遼寧電科院檢查,證明是管壁脫落的氧化皮。

        4 防止氧化皮減緩、脫落的技術(shù)措施

        4.1 給水處理方式

        當前國內(nèi)給水處理方法主要有三種方法,分別是還原性全揮發(fā)處理AVT(R)、弱氧化性全揮發(fā)處理AVT(O)和加氧處理OT[4],在實際運行過程中,根據(jù)機組型式、材料特性等制定相應(yīng)的運行規(guī)范。

        4.2 調(diào)兵山電廠給水處理方式

        調(diào)兵山電廠采用[AVT(O)]即機組給水只加氨的處理,機組爐水采用爐水固體堿化劑處理,根據(jù)運行情況來看,機組基本無腐蝕情況發(fā)生,通過檢修期間對兩臺機組水冷壁割管檢測情況,我廠均屬一類情況。

        4.3 機組啟動

        1.確認除氧器水質(zhì)符合要求,鍋爐可以進行上水。鍋爐上水過程中控制上水量80~120t/h,夏季不小于2小時,冬季上水時間不小于4 小時,上至點火水位。

        2.啟動煙風系統(tǒng),檢查機組具備點火條件。

        3.根據(jù)要求投入風道燃燒器運行,控制出口煙溫不大于900℃,鍋爐的床溫升溫速率不得超過100 ℃/h。逐漸增加油量,原則上控制升溫速度不大于1.5℃/min,升壓速度:4.0MPa以下0.01MPa/min-0.03MPa/min;4.0MPa以上0.02MPa/min-0.05MPa/min。具體按升溫升壓曲線進行。

        4.床溫380℃檢查給煤線,床溫400℃對稱投入2、3 號給煤線(前給煤口),1、4 號給煤線(后給煤口)點動給煤,燃燒后逐漸升溫至520℃,逐漸減少油量。床壓不再繼續(xù)下降時二次風量改為上小下大,控制高過入口溫度500℃。投煤燃燒穩(wěn)定后,根據(jù)需要緩慢投入高再低過外置床各風室流化風量,緩慢暖外置床,定期開灰控閥。

        5.汽壓升至4.2MPa,過熱汽溫340℃,再熱汽壓力:0.8MPa 再熱汽溫260℃,蒸汽品質(zhì)合匯報值長,具備沖轉(zhuǎn)條件,利用高低旁路控制機組壓力。

        6.暖機時中壓主汽門前蒸汽溫度達260℃時,開始計算暖機時間 ≮ 3 小時,原則上控制主汽溫升溫速度≯0.25℃/min,再熱汽溫≯0.2℃/min,但主汽溫度不得超過427℃,再熱汽溫不得低于260℃。

        7.暖機后結(jié)束后升速定速緩慢增加給煤,高旁仍保持80%以上,低旁60%以上,保持壓力穩(wěn)定,緩慢投入中過外置床。

        8.并網(wǎng)立即關(guān)閉減溫水門氣溫逐漸上升,關(guān)高低旁控制壓力上升,帶初負荷15MW 維持10 分鐘,緩慢增加機組負荷。

        4.4 機組停運

        1.機組主蒸氣、再熱蒸氣的降溫速率:<1℃/min。

        2.機組主蒸氣、再熱蒸氣的降壓速度:<0.098 MPa/min。

        3.汽輪機缸體金屬的溫度下降率:<1℃/min。

        4.機組主蒸氣、再熱蒸氣的過熱度:>56℃。

        5.機組主蒸氣、再熱蒸氣的溫度差值小于30℃。

        6.負荷下降速度:<3 MW/min。

        7.汽輪機調(diào)節(jié)級后面的蒸汽溫度,不得低于高壓內(nèi)缸金屬溫度30℃,若低于則暫時停止降溫。

        8.按照機組滑參數(shù)停機的要求控制床溫不大于100℃/h,床溫490℃以下停止風機運行,關(guān)閉送風引風機進出口擋板封閉爐膛進行悶爐,防止受熱面快速冷卻。六小時后,開啟兩臺二次風機和兩臺引風機出入口擋板,全開上二次風風量擋板,然后根據(jù)汽包壁溫差調(diào)整上二次風擋板開度。

        9.如果遇到特殊情況,當床溫降至200℃左右時,可執(zhí)行快速冷卻措施。

        4.5 機組正常運行汽溫變化規(guī)定及異常處理

        嚴格執(zhí)行主、再熱蒸汽溫度異常的運行規(guī)定,不斷完善熱工自動控制系統(tǒng),對給水、一、二級減溫水、再熱器溫度自動、負荷控制邏輯不斷進行改進,減輕系統(tǒng)溫度的周期性波動幅度和速率。

        1.正??刂浦髌麥囟龋?41+5 或-10℃,再熱汽溫:541+5 或-10℃。

        2.主、再熱蒸汽汽溫上升至551℃,應(yīng)匯報值長,鍋爐盡快恢復(fù)必須立即采取一切手段進行調(diào)整降溫,且異常升高至546℃~551℃之間全年累計運行時間不得超過400 小時。

        3.主、再熱蒸汽汽溫上升至565℃,連續(xù)運行時間不得超過15 分鐘,否則應(yīng)匯報值長不破壞真空故障停機,并且異常升高至551℃~565℃之間全年累計運行時間不得超過80 小時。

        4.主、再熱蒸汽汽溫上升超過565℃,應(yīng)立即匯報值長不破壞真空故障停機處理。

        5.主、再熱蒸汽汽溫下降至525℃,應(yīng)及時進行調(diào)整恢復(fù);下降至510℃,應(yīng)按相應(yīng)的規(guī)定進行減負荷,并適當降低汽壓,保證蒸汽過熱度不低于120℃,并匯報值長;下降至460℃,雖經(jīng)減負荷至零仍不能恢復(fù)并繼續(xù)下降至454℃時,應(yīng)匯報值長不破壞真空故障停機處理。

        6.主、再熱蒸汽溫度異常時,應(yīng)迅速采取措施恢復(fù)汽溫至正常,在處理過程中,若汽溫在10 分鐘內(nèi)急速下降超過50℃,應(yīng)立即匯報值長,按不破壞真空故障停機處理。

        7.汽溫下降減負荷過程中,應(yīng)適當降低主汽壓力以保持蒸汽過熱度不小于56℃,否則立即匯報值長按不破壞真空故障停機。

        5 結(jié)語

        總之,在機組運行過程中,應(yīng)加強鍋爐爐管金屬氧化皮的監(jiān)管,在運行過程中要嚴格按照規(guī)范操作,及時調(diào)整汽溫、汽壓,防止溫度超過規(guī)定值,加速金屬氧化皮的生成,同時,在運行過程中,應(yīng)該避免鍋爐熱負荷短時間內(nèi)大幅度波動、負荷大幅度波動;在機組停運后,要堅持逢停必檢的原則,針對鍋爐本體及高溫蒸氣管道進行氧化皮狀態(tài)檢查、清理,降低機組運行過程中由于氧化皮的存在造成事故發(fā)生的概率。

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