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        降低加熱爐連鑄坯氧化燒損的控制方法

        2022-08-25 02:41:20
        科海故事博覽 2022年23期
        關(guān)鍵詞:換輥氧化鐵連鑄

        王 崇

        (鞍鋼集團(tuán)本鋼板材股份有限公司特殊鋼事業(yè)部,遼寧 本溪 117000)

        降低氧化燒損作為成本指標(biāo)中的重要一環(huán),一直是特鋼事業(yè)部的工作重心之一,有效地降低加熱爐氧化燒損對(duì)提高成材率、節(jié)能降耗等方面起到關(guān)鍵性作用。本文對(duì)氧化鐵皮的形成原理進(jìn)行了研究,并且提出了改進(jìn)措施,有效地降低了氧化鐵皮生成量,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。

        1 加熱爐簡(jiǎn)介及氧化燒損現(xiàn)狀

        1.1 加熱爐簡(jiǎn)介

        鞍鋼集團(tuán)本鋼板材特殊鋼事業(yè)部大棒作業(yè)區(qū)兩臺(tái)步進(jìn)梁式加熱爐由北京神霧公司設(shè)計(jì)制造,是一座“三段步進(jìn)式蓄熱加熱爐”,沿爐長(zhǎng)分為預(yù)熱段、加熱段、均熱段。該加熱爐燃料為高、焦混合煤氣,采用空氣單蓄熱與對(duì)側(cè)換向燃燒技術(shù),能夠通過(guò)對(duì)空、燃比的精準(zhǔn)控制來(lái)調(diào)整爐內(nèi)氣氛及溫度。采用汽化冷卻的方式對(duì)步進(jìn)梁進(jìn)行冷卻,能將其過(guò)程產(chǎn)生的蒸汽有效地回收和利用,降低了能源消耗。該加熱爐的有效長(zhǎng)度為29700mm、有效寬度為9100mm;爐子采用端進(jìn)端出的裝出料方式以及單、雙排的爐內(nèi)布料方式;爐內(nèi)鋼坯的最高加熱溫度為1250℃,燒損量≤0.8%,單臺(tái)加熱爐的加熱能力為120t/h(冷坯)。

        我廠生產(chǎn)的主要品種包括八大類:碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、碳素工具鋼、合金工具鋼、彈簧鋼、不銹鋼、滾珠鋼、模具鋼類鋼材和鋼坯,主要用于軍工、汽車、石油、機(jī)械、煤氣、鐵路等行業(yè)。

        1.2 氧化鐵皮產(chǎn)生原理及氧化燒損現(xiàn)狀

        1.2.1 氧化鐵皮產(chǎn)生原理

        氧化鐵皮形成的過(guò)程主要是氧和鐵這兩種元素高溫?cái)U(kuò)散的過(guò)程,氧原子由外部向內(nèi)部擴(kuò)散,而鐵原子則相反的向外部擴(kuò)散。最外層的氧濃度較大,鐵的濃度較小,易產(chǎn)生鐵的高價(jià)氧化物——Fe2O3;內(nèi)層的氧濃度較小,鐵的濃度較大,易產(chǎn)生低價(jià)氧化物—FeO。Fe2O3、Fe3O4及FeO 的熔點(diǎn)分別為1565℃、1594℃、1369℃[1]。

        1.2.2 氧化燒損現(xiàn)狀

        特鋼事業(yè)部大棒作業(yè)區(qū)加熱爐連鑄坯氧化燒損為1.8%~2.0%,與最初設(shè)計(jì)的0.8%相差較大。

        2 影響連鑄坯氧化燒損的因素

        影響連鑄坯氧化燒損的主要因素為爐內(nèi)氣氛、加熱溫度及在爐時(shí)間等。以下將分別從這幾方面進(jìn)行分析。

        2.1 爐內(nèi)氣氛

        加熱爐的爐內(nèi)氣氛主要取決于燃料的成分、空氣的過(guò)剩系數(shù)以及燃燒是否完全。爐內(nèi)氣體中一般含有O2、CO2、H2、SO2等氧化性氣體,其中SO2與Fe2O3反應(yīng)而產(chǎn)生的FeS 使得氧化鐵皮的熔點(diǎn)降低,加劇熔化,使得氧化得更加深入。而爐內(nèi)氣氛呈氧化性的主要原因是空氣過(guò)剩系數(shù)過(guò)大。

        根據(jù)特鋼事業(yè)部大棒作業(yè)區(qū)使用的高、焦混合煤氣成分的分析與計(jì)算,空燃比最佳比例為2.0:1~2.5:1(空氣過(guò)剩系數(shù)取1.05~1.10)。但是在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,由于加熱爐設(shè)備及操作的原因,空燃比遠(yuǎn)高于此比例。

        在設(shè)備方面,特鋼事業(yè)部大棒作業(yè)區(qū)加熱爐采用對(duì)側(cè)換向的方式進(jìn)行燒鋼,即一側(cè)進(jìn)行燃燒時(shí),另一側(cè)排出廢氣。由于加熱爐密封性較差,空、廢氣管線腐蝕嚴(yán)重,換向時(shí),有大量冷空氣進(jìn)入爐內(nèi),使?fàn)t內(nèi)有較強(qiáng)的氧化性氣氛。

        在操作方面,由于實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,高、焦?fàn)t煤氣配比不穩(wěn)定,并且無(wú)熱值儀,操作工只能憑借經(jīng)驗(yàn)操作,導(dǎo)致空燃比與理論計(jì)算的相差甚遠(yuǎn)。

        2.2 加熱溫度

        連鑄坯在加熱過(guò)程中,隨著加熱時(shí)間與加熱溫度的增加,氧化鐵皮量就增多。在600℃~1200℃的范圍內(nèi),碳鋼氧化燒損與溫度及時(shí)間的關(guān)系,有如下經(jīng)驗(yàn)公式[2]:

        式中:

        τ——加熱時(shí)間,min。

        e——自然對(duì)數(shù)的底。

        T——鋼坯表面溫度,K。

        由式(1)可知,氧化燒損與加熱溫度及加熱時(shí)間的關(guān)系如圖1、圖2 所示。

        圖1 燒損率與加熱溫度的關(guān)系

        圖2 燒損率與加熱時(shí)間的關(guān)系

        由圖1 可以看出,當(dāng)加熱溫度大于800℃開(kāi)始,單位時(shí)間內(nèi)氧化燒損量隨著溫度的增加呈指數(shù)狀態(tài)增加。同時(shí)受軋線或加熱爐故障影響,故障時(shí)間判斷不準(zhǔn)確,加熱爐實(shí)際也會(huì)有反復(fù)升降溫的情況,從而加劇氧化燒損。

        由此可見(jiàn),加熱溫度是影響氧化燒損的主要因素之一。

        2.3 在爐時(shí)間

        由式(1)可知,在相同溫度下加熱時(shí)間越長(zhǎng),連鑄坯的氧化燒損量越多。通過(guò)實(shí)際測(cè)量發(fā)現(xiàn),鋼坯在爐時(shí)間300~500min 時(shí),氧化鐵皮厚度為1.78~2.9mm。當(dāng)在爐時(shí)間大于500min 時(shí),氧化鐵皮厚度在3.0mm 以上。但實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中受軋線不順行等因素影響,在爐時(shí)間通常為420~540min,因此氧化燒損量大大增加。

        3 降低加熱爐連鑄坯氧化燒損的控制措施

        3.1 爐內(nèi)氣氛的合理控制

        通過(guò)合理調(diào)整空燃比控制爐內(nèi)氣氛。若空氣過(guò)剩系數(shù)過(guò)大,連鑄坯在加熱過(guò)程中,爐內(nèi)會(huì)呈現(xiàn)氧化性氣氛而產(chǎn)生較多的氧化鐵皮,影響產(chǎn)材表面質(zhì)量以及成材率。因此,要嚴(yán)格控制高溫段的空氣過(guò)剩系數(shù),高溫段的空氣過(guò)剩系數(shù)如表1 所示。

        表1 各段空氣過(guò)剩系數(shù)

        合理地控制爐膛壓力,使?fàn)t內(nèi)呈微正壓,防止冷空氣進(jìn)入爐內(nèi),降低氧化燒損。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況,爐內(nèi)壓力控制在10~20Pa。同時(shí)熱值儀、殘氧儀等計(jì)量?jī)x表是不可或缺的,換句話說(shuō),它們是實(shí)現(xiàn)爐內(nèi)氣氛合理的一個(gè)前提。加強(qiáng)空、煤氣閥門、翻板的維修與保養(yǎng),使其儀表控制與實(shí)際開(kāi)度一致,防止誤操作。

        通過(guò)近三個(gè)月的實(shí)踐表明,爐內(nèi)的氣氛得到了大大的改善,進(jìn)而降低了連鑄坯在高溫段所產(chǎn)生的氧化燒損。優(yōu)化前后的空燃比與殘氧值對(duì)比如表2 所示。

        表2 優(yōu)化前后的數(shù)據(jù)對(duì)比

        3.2 加熱溫度的優(yōu)化

        合理地控制爐內(nèi)各段的加熱溫度。對(duì)現(xiàn)有的加熱工藝溫度進(jìn)行優(yōu)化,減少溫度波動(dòng)的范圍。從原始的各段溫度區(qū)間±40℃,降低至各段溫度區(qū)間為±30℃,目標(biāo)控制在±20℃,即降低各段加熱溫度上限10℃~20℃。實(shí)踐表明,優(yōu)化加熱溫度后,氧化燒損顯著降低,清渣時(shí)加一段及均熱段的氧化鐵皮量明顯減少。

        3.3 控制在爐時(shí)間

        合理地控制連鑄坯的在爐時(shí)間。兩臺(tái)加熱爐投產(chǎn)時(shí),加熱能力大于軋制能力,導(dǎo)致連鑄坯的在爐時(shí)間大大增加,氧化燒損加劇。目前結(jié)合軋制能力,對(duì)加熱爐內(nèi)的連鑄坯采取合理調(diào)整坯間距和換輥空步距的措施,減少了連鑄坯的在爐時(shí)間。

        3.3.1 坯間距

        由于生產(chǎn)不同組距時(shí)的機(jī)時(shí)產(chǎn)量不同,通過(guò)合理的調(diào)整爐內(nèi)每支連鑄坯間的距離,來(lái)控制爐內(nèi)連鑄坯的總數(shù)量,再根據(jù)相應(yīng)的工藝時(shí)間來(lái)計(jì)算出加熱爐的加熱能力(小時(shí)出鋼量),以達(dá)到加熱爐的加熱能力與軋機(jī)的軋制能力相匹配為原則,來(lái)控制坯料的在爐時(shí)間,進(jìn)而降低氧化燒損。例如:中方坯生產(chǎn)φ80 時(shí),加熱爐的加熱能力=[加熱爐有效長(zhǎng)度/(中方坯截面長(zhǎng)邊+坯間距)]/工藝在爐時(shí)間。中方坯生產(chǎn)φ80 的機(jī)時(shí)產(chǎn)量為100-130/t·h-1,故坯間距采用150mm,這樣加熱爐的加熱能力與軋機(jī)的軋制能力可以高度吻合。實(shí)踐表明,通過(guò)此方法氧化燒損得到了降低,進(jìn)而提高了成材率。

        根據(jù)生產(chǎn)不同規(guī)格時(shí),機(jī)時(shí)產(chǎn)量的不同,投產(chǎn)的坯料大小不同,大致分為三類:

        第一類生產(chǎn)規(guī)格≥φ210mm 時(shí),機(jī)時(shí)產(chǎn)量為130t/h,這時(shí)坯間距可調(diào)整為300mm。

        第二類生產(chǎn)規(guī)格φ200~φ85mm 時(shí),機(jī)時(shí)產(chǎn)量為120-150t/h,矩形坯的坯間距可調(diào)整為200mm、中方坯的坯間距可調(diào)整為100mm。

        第三類生產(chǎn)規(guī)格≤φ80mm 時(shí),矩形坯的坯間距可調(diào)整為200mm、中方坯的坯間距可調(diào)整為150mm。

        3.3.2 換輥空步距

        為進(jìn)一步降低連鑄坯的在爐時(shí)間,可根據(jù)軋線定額換輥的時(shí)間來(lái)對(duì)加熱爐內(nèi)的連鑄坯進(jìn)行空步距的調(diào)整,即根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃得知換輥時(shí)間后,在連鑄坯入爐階段空出相應(yīng)步距,當(dāng)軋線換輥時(shí),加熱爐按正常出鋼速度向前步進(jìn)。通過(guò)此方案能夠大大地降低連鑄坯的在爐時(shí)間,同時(shí)縮短其在高溫段停留的時(shí)間,從而降低氧化燒損,進(jìn)而提高成材率。具體調(diào)整換輥空步距的方案如下:

        軋線定額換輥時(shí)間為10min 時(shí),加熱爐裝鋼階段空出3 步的步距;隨著定額換輥時(shí)間的增加,加熱爐裝鋼時(shí)空出的步距也要增加;根據(jù)理論計(jì)算,定額換輥時(shí)間每增加10min,加熱爐裝鋼時(shí)多空出3 步。

        由于矩形坯軸承鋼的加熱工藝時(shí)間較長(zhǎng),受加熱爐設(shè)計(jì)影響(有效長(zhǎng)度為29700mm),當(dāng)爐內(nèi)含有矩形坯軸承鋼時(shí),不執(zhí)行此方案。

        通過(guò)近三個(gè)月的調(diào)整可以看出,連鑄坯的在爐時(shí)間由7~9h 降低至5~7h,同時(shí)其在高溫段停留的時(shí)間也與工藝時(shí)間相契合,氧化燒損得到了有效的控制。

        4 經(jīng)濟(jì)效益

        經(jīng)過(guò)近三個(gè)月對(duì)爐內(nèi)氣氛、加熱溫度及在爐時(shí)間的有效控制,目前連鑄坯的氧化燒損降低至1.6%~1.8%。預(yù)計(jì)年效益=(當(dāng)前水平-擬定目標(biāo))*年產(chǎn)量*(噸鋼成本-廢鋼價(jià)格)=(2.0%-1.8%)*60000*12*(5000-732)=614 萬(wàn)元。

        5 結(jié)論

        1.特鋼事業(yè)部大棒作業(yè)區(qū)加熱爐氧化燒損是多方面作用結(jié)果,直接影響因素有爐內(nèi)氣氛、加熱溫度及加熱時(shí)間等。

        2.有效地降低加熱爐氧化燒損,首先要制定合理的加熱工藝,防止加熱溫度過(guò)高和高溫下停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng);其次要保證均熱段為微還原性氣氛,從根源上降低燒損。

        3.通過(guò)采取控制爐內(nèi)氣氛、加熱溫度及在爐時(shí)間等措施,有效降低連鑄坯的氧化燒損,極大地降低了成本,預(yù)計(jì)可獲得年效益614 萬(wàn)元。

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