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        城市軌道交通車輛轉向架踏面制動單元閘瓦吊銷軸松脫故障原因分析及優(yōu)化

        2022-08-23 12:02:18甄文通褚洪菲劉顧同
        城市軌道交通研究 2022年8期
        關鍵詞:故障

        甄文通 褚洪菲 劉顧同 李 津

        (徐州地鐵運營有限公司, 221005, 徐州∥第一作者, 高級工程師)

        在對徐州地鐵列車的檢查中發(fā)現(xiàn),部分車輛出現(xiàn)轉向架踏面制動單元閘瓦吊銷軸(以下簡為“閘瓦吊銷軸”)松脫故障。經現(xiàn)場確認,該故障由緊固螺栓及支撐環(huán)脫落引起。閘瓦吊銷軸主要起到連接閘瓦托及箱體的鉸鏈作用。如果銷軸松脫,閘瓦則會從車上脫落,從而嚴重影響運營安全。因此,有必要深入分析閘瓦吊銷軸脫落故障的根本原因,并采取相應的優(yōu)化措施,以避免此類故障引起的嚴重后果。

        1 閘瓦吊銷軸脫落故障的根本原因

        1.1 閘瓦吊銷軸連接結構

        閘瓦吊銷軸連接結構如圖1所示。由圖1可見,閘瓦吊銷軸兩端通過連接螺栓將2片支撐環(huán)固定,以防止閘瓦吊銷軸左右脫出。

        注:1——閘瓦吊; 2——支撐環(huán); 3——連接螺栓; 4——閘瓦吊銷軸; 5——襯套; 6——箱體。

        1.2 閘瓦吊銷軸脫落的原因

        由閘瓦吊銷軸的連接結構可知,閘瓦吊銷軸脫松是由連接螺栓松脫引起的。進一步分析可知,發(fā)生螺栓松脫的可能原因為:① 螺栓緊固力矩偏低,未達到規(guī)定的扭矩要求;② 螺栓的螺紋鎖固膠固化不良;③ 未嚴格按照安裝工藝規(guī)定執(zhí)行;④ 銷軸相關配合尺寸不滿足要求。

        1.2.1 螺栓緊固力矩

        從設計上核準閘瓦吊銷螺栓力矩分析,有:

        T=T1+T2=KF0d0

        (1)

        式中:

        T——擰緊扭矩;

        T1——螺紋摩擦力造成的力矩;

        T2——螺栓斷面摩擦力造成的力矩;

        F0——軸向預緊力;

        d0——螺栓的公稱直徑;

        K——擰緊力矩系數(shù)。

        閘瓦吊銷軸表面均采用錳酸鹽處理,故本文中K取0.24(無潤滑)。經計算,當T=25.5 N·m時,F(xiàn)0=10 625 N,滿足設計要求。

        1.2.2 閘瓦吊銷軸的質量控制檢驗

        在零部件入廠檢驗中,對閘瓦吊及閘瓦吊銷軸的配合尺寸、螺紋規(guī)格等進行檢驗。在生產過程檢驗中,對扭力工具有效期及螺紋鎖固膠有效期等過程要素進行確認,并對清洗、涂抹鎖固膠等操作及相應工藝的文件符合性進行檢驗;同時,按照零缺陷(C=0)抽樣方案、AQL(接收質量限)為 1.5的抽樣標準,對扭矩施加有效性進行復核。完工檢驗時,檢查六角頭螺栓、支撐環(huán)及閘瓦吊銷軸的安裝狀態(tài)。每周對安裝扭力工具進行校驗,確認工具狀態(tài)。故障發(fā)生后,從供應商庫存零部件中隨機抽取了10件閘瓦吊及10件閘瓦吊銷軸,經配合尺寸檢查,均滿足圖紙設計要求。上述質量控制檢驗結果表明,零部件均為合格產品。

        1.2.3 閘瓦吊銷軸安裝工藝

        由于閘瓦吊銷軸表面采用了錳酸鹽及防銹油防腐處理,故現(xiàn)有閘瓦吊銷軸安裝工藝規(guī)定:首先,在產品組裝前須用清洗劑清洗閘瓦吊銷軸螺紋孔內油污,并用風槍吹干;然后,在螺紋前端2~3牙位置涂抹樂泰243螺紋鎖固厭氧膠(以下簡為“樂泰243膠”),且涂抹量約為0.2 ml;緊固扭矩為25.5 N·m,并在緊固處畫好防松標記。

        經核查,上述工藝規(guī)定滿足生產工藝要求。但在現(xiàn)場拆解故障件時發(fā)現(xiàn),螺紋孔內依然存在油污。這說明,現(xiàn)場未能按照工藝規(guī)定要求嚴格執(zhí)行,未能徹底清除螺紋孔內油污,從而導致螺栓螺紋緊固膠固化不良。由此可以推斷,螺紋孔內殘留的防銹油是閘瓦吊銷軸松脫的主要原因。

        1.3 閘瓦吊銷軸脫落原因的試驗驗證

        為驗證扭矩、螺紋鎖固膠以及防銹油對緊固效果的影響,按照IEC 61373中2類工況,對踏面制動單元按3個方向分別進行5 h模擬長壽命試驗及模擬振動沖擊試驗。經試驗測試,產品性能正常,能滿足T/CAMET 04004.8—2018《城市軌道交通車輛制動系統(tǒng),第8部分:踏面制動單元技術規(guī)范》[1]的要求。沖擊試驗垂向、橫向、縱向3個方向尖峰加速度為300 m/s2,額定試驗時間為18 ms,試驗頻率為5~250 Hz。模擬長壽命試驗以及振動沖擊試驗及結果如表1~2所示。

        表1 模擬長壽命試驗條件

        表2 模擬振動沖擊試驗條件及結果

        由模擬長壽命試驗及振動沖擊試驗結果,在低扭矩且殘留防銹油的情況下,閘瓦吊銷軸螺栓的防松性能下降,可能導致閘瓦吊銷軸松脫。

        為研究防銹油殘留對螺紋鎖固膠緊固效果的影響,在采用樂泰243鎖固膠、緊固扭矩為25.5 N·m的工況下,進行螺栓松脫試驗,結果如表3所示。由表3可見,防銹油殘留會明顯影響螺栓鎖固膠的固化效果,降低螺栓連接強度。

        上述模擬試驗結果進一步驗證了閘瓦吊銷軸脫落的原因。如果閘瓦吊銷軸在組裝前未能將防銹油徹底清理,則將影響螺紋鎖固膠的固化效果,從而降低螺紋副的鎖固性能。

        表3 螺栓松脫扭矩影響分析

        2 針對閘瓦吊銷軸脫落故障的優(yōu)化

        基于對質量、工藝及試驗等分析,踏面制動單元閘瓦吊銷軸連接結構優(yōu)化措施主要為:改用樂泰272螺紋鎖固膠(以下簡為“樂泰272膠”),增設雙疊自鎖墊圈,將緊固扭矩增至49 N·m。

        1) 改用樂泰272膠?,F(xiàn)使用的樂泰243膠為中高強度螺紋鎖固膠。與樂泰243膠相比,樂泰272膠為高強度鎖固膠,其平均拆卸扭矩更大,具有更好的鎖固效果。

        2) 增設雙疊自鎖墊圈。為了進一步防止螺栓松脫,可在連接螺栓與支撐環(huán)之間增設雙疊自鎖墊圈(符合DIM 2501對螺栓連接等級的要求)。1套雙疊自鎖墊圈由2片相同的墊圈組成,其結構原理如圖2所示。每片墊圈的上、下面都帶有不同鋸齒:一面為凸輪狀大齒,其斜坡角度α大于螺栓螺紋角β;另一面為較密小齒。安裝墊圈時,大齒面相對,并成對安裝。小齒面分別與螺母和被緊固件接觸。擰緊螺栓連接緊固件后,一旦發(fā)生振動,則大齒面就會錯動抬升,因α>β,故螺栓將被鎖住,不能松動。

        注:α為凸輪狀大齒斜坡角;β為螺栓螺紋角。圖2 雙疊自鎖墊圈原理圖示Fig. 2 Illustration of principle of double self-locking gasket

        3) 增大閘瓦吊銷軸的螺栓緊固扭矩。對于性能等級為8.8級的M10螺栓,可將緊固扭矩增大至49 N·m。閘瓦吊銷軸材料為45號鋼,螺栓旋合深度為16 mm,相應的閘瓦吊銷軸內螺紋孔強度校核如表4所示(VDI 2230—2010《高強度螺栓緊固系統(tǒng)設計計算》)。由表4可知:σp,a>σp,即螺紋擠壓應力滿足螺紋抗擠壓要求;τa>τ,即螺紋剪切應力滿足螺紋抗剪切要求;σb,a>σb,即螺紋彎曲應力滿足螺紋抗彎曲要求;原螺栓的強度、牙型及螺距等均滿足緊固扭矩增大的要求。

        表4 螺紋孔強度校核

        3 優(yōu)化效果驗證

        對優(yōu)化后的閘瓦吊銷軸進行螺紋緊固力矩試驗檢測。結果顯示:螺栓螺紋通止規(guī)檢測合格;銷軸螺紋通止規(guī)檢測合格;螺紋拆卸力矩高達38.5 N·m,比表3中有防銹油殘留時的松脫扭矩(21.3 N·m)高出約80%。

        對完成優(yōu)化整改后的列車進行試車線運行、過彎運行、模擬線路運行及純空氣線路運行的制動工況沖擊振動試驗。試驗結果表明,優(yōu)化效果明顯。優(yōu)化后列車在1年的上線運營跟蹤觀察中,未再出現(xiàn)閘瓦吊銷軸松脫的故障,取得了預期效果。

        4 結語

        通過對閘瓦吊銷軸松脫故障件的調查和試驗,確認了閘瓦吊銷松脫的根本原因。由于組裝前,未能徹底清理銷軸內螺紋孔的防銹油,導致殘留的防

        銹油影響了螺紋鎖固膠的固化效果,從而降低了螺紋副的鎖固性能。針對此原因,為有效提高閘瓦吊銷軸螺栓緊固強度,提出改用樂泰272膠,來提高螺栓緊固扭矩及增加雙疊自鎖墊圈的優(yōu)化措施,經驗證達到預期效果。

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