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        己內(nèi)酰胺PAN值的影響因素及控制方法探討

        2022-08-22 02:46:38旭,丁
        合成纖維工業(yè) 2022年4期
        關(guān)鍵詞:己內(nèi)酰胺環(huán)己酮重排

        邱 旭,丁 露

        (中石化巴陵石油化工有限公司 ,湖南 岳陽 414014)

        中石化巴陵石油化工有限公司(簡稱巴陵石化公司)100 kt/a己內(nèi)酰胺裝置采用自主研發(fā)的氨肟化工藝生產(chǎn)環(huán)己酮肟,環(huán)己酮肟在發(fā)煙硫酸作用下發(fā)生貝克曼分子重排反應(yīng)生成重排轉(zhuǎn)位酯,轉(zhuǎn)位酯經(jīng)中和、萃取、離交、加氫、蒸發(fā)、蒸餾等精制工序提純?yōu)榧簝?nèi)酰胺產(chǎn)品[1-4]。

        隨著下游用戶對己內(nèi)酰胺產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高,以及新版《工業(yè)用己內(nèi)酰胺》(GB/T 13254—2017)標準的實施,己內(nèi)酰胺各項指標的控制更加嚴格,與舊版GB/T 13254—2008標準相比,新版GB/T 13254—2017標準中己內(nèi)酰胺高錳酸鉀吸收值(PAN值)的優(yōu)等品、一等品、合格品指標分別由小于等于5、小于等于8、小于等于18提升至小于等于4、小于等于6、小于等于10,提高己內(nèi)酰胺產(chǎn)品質(zhì)量已成為公司參與國內(nèi)外市場競爭并取得競爭主動權(quán)的關(guān)鍵。

        1 己內(nèi)酰胺生產(chǎn)中存在的問題

        生產(chǎn)實踐發(fā)現(xiàn),己內(nèi)酰胺生產(chǎn)過程中存在重排滴定值偏高,產(chǎn)品PAN值不穩(wěn)定等現(xiàn)象。

        1.1 重排滴定值偏高

        一般認為,重排工序是決定己內(nèi)酰胺質(zhì)量和消耗最關(guān)鍵的步驟,直接影響己內(nèi)酰胺產(chǎn)品質(zhì)量和收率[5]。重排反應(yīng)效果以重排混合物的滴定值來表征,重排滴定值越高,表明重排反應(yīng)產(chǎn)生的還原性雜質(zhì)越多。重排滴定值增大會導致己內(nèi)酰胺產(chǎn)品PAN值升高。

        生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),當環(huán)己酮肟進料流量降至10 t/h以下或者環(huán)己酮肟管線壓力發(fā)生變化(環(huán)己酮肟管線壓力發(fā)生變化意味著環(huán)己酮肟的物料動能發(fā)生變化)時,己內(nèi)酰胺水溶液顏色變深,重排滴定值大幅提高,己內(nèi)酰胺產(chǎn)品PAN值增大。

        1.2 己內(nèi)酰胺產(chǎn)品PAN值不穩(wěn)定

        PAN值是表征己內(nèi)酰胺中不飽和雜質(zhì)含量的主要指標,PAN值越大,表明己內(nèi)酰胺中不飽和雜質(zhì)含量越多[6-7]。

        生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),裝置負荷提升后,己內(nèi)酰胺PAN值優(yōu)等品率僅為95%,遠低于其他質(zhì)量指標。己內(nèi)酰胺產(chǎn)品PAN值成為制約己內(nèi)酰胺產(chǎn)品質(zhì)量的一個瓶頸指標。

        2 影響因素分析

        2.1 重排反應(yīng)

        巴陵石化公司100 kt/a己內(nèi)酰胺裝置重排混合采用外循環(huán)方式,即由循環(huán)泵提供的豎直流向的循環(huán)重排混合液物料流與穿過小孔的水平流向的環(huán)己酮肟物料流,在垂直方向發(fā)生交匯混合。因此,如何使環(huán)己酮肟和重排混合液兩股物料混合均勻是關(guān)鍵。通常影響該混合體系混合效果的因素一共有5個,分別是一級重排混合器的型號、環(huán)己酮肟進料流量(根據(jù)混合器型號和環(huán)己酮肟進料流量可計算得到環(huán)己酮肟流速)、混合器喉管直徑、重排液流量、循環(huán)泵的工作電流(根據(jù)混合器喉管直徑、重排液流量、循環(huán)泵的工作電流可計算得到重排液的流速)。這5個因素共同作用決定了環(huán)己酮肟和重排混合液兩股物料的能量(由重排混合液/環(huán)己酮肟流速比表征)。

        考慮到混合器的型號、混合器喉管直徑等參數(shù)已經(jīng)確定,在環(huán)己酮肟質(zhì)量穩(wěn)定期間(排除原料干擾),改變環(huán)己酮肟的進料流量,循環(huán)泵的出口流量保持不變,達到改變重排混合液/環(huán)己酮肟流速比的目的,在一級重排溫度100 ℃、二級重排溫度125 ℃、發(fā)煙硫酸質(zhì)量分數(shù)20.5%、發(fā)煙硫酸/環(huán)己酮肟流量比1.32的條件下,考察了重排混合液/環(huán)己酮肟流速比對重排滴定值的影響,見表1。

        表1 不同重排混合液/環(huán)己酮肟流速比下的重排滴定值Tab.1Rearrangement titration value at different rearrangementmixture/cyclohexanone oxime flow rate ratio

        從表1可以看出,隨著環(huán)己酮肟進料流量降低,對應(yīng)的重排混合液/環(huán)己酮肟流速比從2.89升至5.43,重排滴定值從0.98升至5.97,說明重排混合液/環(huán)己酮肟流速比提高,重排滴定值增大,重排反應(yīng)生成了后續(xù)工序難以分離的雜質(zhì)。所以為了保持重排滴定值穩(wěn)定,貝克曼重排反應(yīng)過程中,應(yīng)該控制重排混合液/環(huán)己酮肟流速比在2.89~3.34。即當混合器型式和循環(huán)量不變,環(huán)己酮肟進料流量低于12 t/h時,重排混合液/環(huán)己酮肟流速比會大于3.60,導致重排副產(chǎn)物增多,增加后續(xù)工序雜質(zhì)分離的難度。

        同時,在低負荷(環(huán)己酮肟進料流量為10 t/h),一級重排溫度100 ℃、二級重排溫度125 ℃、發(fā)煙硫酸質(zhì)量分數(shù)20.5%、發(fā)煙硫酸/環(huán)己酮肟流量比1.32的條件下,通過調(diào)節(jié)循環(huán)泵的電流,改變循環(huán)泵的出口流量達到改變重排混合液/環(huán)己酮肟流速比的目的,考察了重排混合液/環(huán)己酮肟流速比對重排滴定值的影響,見表2。

        表2 低負荷時不同重排混合液/環(huán)己酮肟流速比下的重排滴定值Tab.2Rearrangement titration value at different rearrangementmixture/cyclohexanone oxime flow rate ratio under low load

        從表2可以看出,環(huán)己酮肟進料流量為10 t/h時,隨著循環(huán)泵電流從40 A降至30 A,對應(yīng)重排混合液/環(huán)己酮肟流速比從4.35降至3.26,重排滴定值從1.16降至0.98,說明低負荷時,循環(huán)泵電流下降,重排混合液/環(huán)己酮肟流速比降低,重排滴定值下降,重排反應(yīng)產(chǎn)生的雜質(zhì)減少。

        綜上可知,在環(huán)己酮肟進料流量大于12 t/h的情況下,控制重排混合液/環(huán)己酮肟流速比在2.89~3.34;在環(huán)己酮肟進料流量小于10 t/h(低負荷)的情況下,控制重排液/肟流速比在3.70以內(nèi),循環(huán)泵電流低于34 A,可確保重排滴定值穩(wěn)定在1.00左右,減輕后續(xù)工序除雜的壓力。

        2.2 加氫精制

        己內(nèi)酰胺加氫精制效果主要受加氫溫度、壓力、空速(反應(yīng)停留時間)、氫液比、磁場強度及催化劑濃度的影響,若加氫效率低,則產(chǎn)品的PAN值下降。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),針對產(chǎn)品PAN值超標,通過大量加入催化劑,可以快速地控制產(chǎn)品PAN值,但一段時間后產(chǎn)品PAN值又會升高,生產(chǎn)陷入了催化劑消耗高、質(zhì)量波動頻繁的困境。推測這種現(xiàn)象的出現(xiàn)可能是加氫催化劑濃度過低導致的。加氫催化劑濃度取決于兩個方面,一方面通過往系統(tǒng)補加新鮮催化劑來維持有活性催化劑的數(shù)量,另一方面通過催化劑過濾器的攔截來實現(xiàn)固液分離,防止催化劑被己內(nèi)酰胺水溶液夾帶到后續(xù)工序。

        以離子交換工序后質(zhì)量分數(shù)為30%的己內(nèi)酰胺水溶液為原材料,在反應(yīng)溫度80 ℃,反應(yīng)壓力750 kPa,氫氣流量15 Nm3/h的加氫反應(yīng)條件下,設(shè)計加氫反應(yīng)試驗,分析加氫反應(yīng)器、磁穩(wěn)定床、催化劑過濾器等設(shè)備中己內(nèi)酰胺水溶液的PAN值,考察不同催化劑濃度對加氫精制階段己內(nèi)酰胺水溶液PAN值及己內(nèi)酰胺產(chǎn)品PAN值的影響,見表3。其中,試驗1為新更換催化劑濾布后配置1桶加氫催化劑,6 h取樣;試驗2為新更換催化劑濾布后配置1桶加氫催化劑,12 h取樣;試驗3為新更換催化劑濾布后配置2桶加氫催化劑,6 h取樣;試驗4為新更換催化劑濾布后配置2桶加氫催化劑,12 h取樣;試驗5為更換催化劑濾布一個月后配置1桶加氫催化劑,6 h取樣;試驗6為更換催化劑濾布一個月后配置1桶加氫催化劑,12 h取樣;試驗7為更換催化劑濾布一個月后配置2桶加氫催化劑,6 h取樣;試驗8為更換催化劑濾布一個月后配置2桶加氫催化劑,12 h取樣。

        表3 不同加氫精制階段己內(nèi)酰胺水溶液的PAN值Tab.3 PAN value of caprolactam aqueous solution atdifferent hydrofining stages

        從表3可以看出:新更換催化劑濾布后,產(chǎn)品PAN值控制在3.0以下,催化劑的配置量與取樣時間間隔對其影響不大;當更換催化劑濾布一個月后,產(chǎn)品PAN值開始波動,催化劑的配置量對PAN值影響不大,但產(chǎn)品PAN值明顯依賴于取樣時間,也就是說取樣時間超過一定時長(12 h)后,通過補加催化劑控制下來的PAN值又會上升,直至超標;當更換催化劑濾布一個月后,催化劑過濾器后的己內(nèi)酰胺水溶液PAN值變化最明顯,遠高于新更換催化劑濾布后的PAN值。這說明加氫效率與過濾器濾布的更換周期有明顯關(guān)系,在一定的生產(chǎn)負荷下,必須定期更換催化劑濾布來維持過濾器的攔截效率。

        另外,試驗還發(fā)現(xiàn),低負荷生產(chǎn)時未出現(xiàn)己內(nèi)酰胺產(chǎn)品PAN值偏高的問題,而負荷提升后,則頻繁出現(xiàn)產(chǎn)品PAN值超標問題,這是因為己內(nèi)酰胺水溶液流速加大,則在一定的設(shè)備體積內(nèi),己內(nèi)酰胺水溶液的停留時間縮短,加氫效率降低;另外,己內(nèi)酰胺水溶液流速大,對催化劑過濾器的濾布沖擊力也大,易導致濾布損壞,失去攔截能力。所以加氫精制過程中,必須充分利用加氫設(shè)備的有效體積,確保加氫催化劑的攔截作用,形成加氫環(huán)境,增大己內(nèi)酰胺水溶液的停留時間。

        綜上可知,加氫效果與催化劑濃度密切相關(guān),加氫精制過程中,催化劑濃度降低不是因為催化劑加入量過少,而是由于濾布對催化劑的攔截作用減弱,催化劑流失較多,特別是在高負荷下,負荷越高,過濾器濾布更換周期越短。因此,維持催化劑過濾器的攔截效果、保持加氫點的加氫催化劑濃度、增大己內(nèi)酰胺水溶液在加氫環(huán)境下的停留時間是控制己內(nèi)酰胺產(chǎn)品PAN值的關(guān)鍵。

        3 改進措施及效果

        3.1 動態(tài)管控重排混合效果

        針對負荷變化時,重排滴定值大幅上漲的情況,采取控制重排混合液/環(huán)己酮肟流速比的手段,達到動態(tài)管控重排混合效果的目的。當生產(chǎn)需要提高重排工序負荷時,在重排溫度、酸肟比等工藝條件不變情況下,控制重排混合液/環(huán)己酮肟流速比在2.89~3.34;當生產(chǎn)需要降低重排工序負荷時,為了避免重排滴定值上升,通過改變循環(huán)泵工作電流來調(diào)整循環(huán)量,確保重排混合液/環(huán)己酮肟流速比在3.3左右。從表4可以看出,通過控制重排兩股混合物料的流速比,重排滴定值下降,重排滴定值實現(xiàn)100%達標。

        表4 優(yōu)化前后的重排混合效果Tab.4 Rearrangement mixing effect beforeand after optimization

        3.2 提高濾布對加氫催化劑的截留能力

        針對己內(nèi)酰胺產(chǎn)品PAN值不穩(wěn)定的情況,采取的措施:在催化劑過濾器上設(shè)置壓力表,當壓力持續(xù)上升,說明濾布的通透性降低,及時更換過濾器的濾布;選取精度更高的催化劑濾布,提高加其對氫催化劑的截留能力,從而延長濾布的更換周期。從表5可以看出,優(yōu)化后,己內(nèi)酰胺PAN值優(yōu)級品率提高至99%以上,加氫工序己內(nèi)酰胺水溶液PAN值和己內(nèi)酰胺產(chǎn)品PAN值分別穩(wěn)定控制在2.8和2.1左右,催化劑用量大大減少。

        表5 優(yōu)化前后的己內(nèi)酰胺PAN值Tab.5 PAN value of caprolactam before and after optimization

        4 結(jié)論

        a.優(yōu)化己內(nèi)酰胺貝克曼液相重排的關(guān)鍵在于動態(tài)管控環(huán)己酮肟和重排混合液兩股混合流體的流速比,確保物料在混合器混合均勻,減少低酸肟比物料結(jié)塊。

        b.當環(huán)己酮肟進料流量降至10 t/h以下或者環(huán)己酮肟管線壓力發(fā)生變化時,可采取調(diào)節(jié)循環(huán)泵的電流,從而調(diào)整循環(huán)泵的出口閥開度的措施調(diào)節(jié)循環(huán)量,通過改變循環(huán)泵循環(huán)量的大小使之能與環(huán)己酮肟進料量匹配,實現(xiàn)兩股混合流體均勻混合,動態(tài)優(yōu)化反應(yīng)效果。

        c.當環(huán)己酮肟進料流量大于12 t/h時,保持重排混合液/環(huán)己酮肟流速比在2.89~3.34,可確保重排滴定值穩(wěn)定在1.00左右,減輕后續(xù)工序除雜的壓力。

        d.加氫精制效果與加氫催化劑濃度密切相關(guān),采用高強度和高目數(shù)過濾器濾布,可提高催化劑過濾器的攔截性能,延長濾布的更換周期。

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