高 文
(安陽鋼鐵股份有限公司)
安鋼第二煉軋廠擁有三座150 t轉(zhuǎn)爐,承擔(dān)了安鋼集團(tuán)70%以上的煉鋼產(chǎn)能。應(yīng)環(huán)保要求,該廠在2018年投產(chǎn)了轉(zhuǎn)爐干法除塵回收系統(tǒng)。轉(zhuǎn)爐煤氣煉鋼周期有間斷,該系統(tǒng)利用杯閥進(jìn)行煤氣回收,PLC自動(dòng)化程度高,出現(xiàn)故障時(shí)可立即自動(dòng)切換放散,所以安全性也比濕法除塵中的三通閥要高。經(jīng)過不斷的摸索,該系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了的蒸汽余熱回收、轉(zhuǎn)爐煤氣回收、轉(zhuǎn)爐粗灰回爐、轉(zhuǎn)爐細(xì)灰收集和顆粒物超低排放全過程控制。筆者主要介紹提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收技術(shù)在干法除塵系統(tǒng)中的應(yīng)用。轉(zhuǎn)爐干法除塵煤氣回收系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 轉(zhuǎn)爐干法除塵煤氣回收系統(tǒng)
安鋼第二煉軋廠轉(zhuǎn)爐干法除塵系統(tǒng)自2018年投產(chǎn)以來,經(jīng)過不斷的探索,平均單爐噸鋼回收量已經(jīng)達(dá)到公司給定的標(biāo)準(zhǔn)120 m3/t。但是由于降本增效的需求,鐵水中各個(gè)元素成分有所變化,吹煉中煤氣中的CO體積含量變低,煤氣回收量有所下降,無法滿足用戶的大量需求。
經(jīng)過修改煤氣回收CO含量標(biāo)準(zhǔn),提前煤氣回收時(shí)間來提高煤氣回收量。修改前,回收標(biāo)準(zhǔn):CO含量大于20%、O2含量降到2%以下;修改后,當(dāng)CO含量較低(小于20%)時(shí),只要O2含量降到2%,轉(zhuǎn)爐煤氣柜內(nèi)有部分煤氣,就可以開始進(jìn)行回收。 2#、3#轉(zhuǎn)爐CO含量標(biāo)準(zhǔn)修改前后的回收量對(duì)比見表1。
表1 2#、3#轉(zhuǎn)爐CO含量標(biāo)準(zhǔn)修改前后的回收量對(duì)比
從表1可以看出,修改2#轉(zhuǎn)爐煤氣回收標(biāo)準(zhǔn)(O2含量降到2%以下即可回收,不再限制CO含量),要比原先的回收標(biāo)準(zhǔn)每爐能多回收約3 000 m3,3#轉(zhuǎn)爐每爐能多回收約7 000 m3,可以得出降低轉(zhuǎn)爐煤氣中CO含量回收標(biāo)準(zhǔn)是提高煤氣回收量的有效途徑。一定注意,回收時(shí)O2含量降到2%以下和煤氣柜內(nèi)有部分煤氣是回收安全的保證。
干法除塵工藝使用的是ID風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)整體都位于煙氣管道內(nèi)部,而且呈流體結(jié)構(gòu)。根據(jù)熱力學(xué)定律,封閉空間內(nèi)風(fēng)機(jī)做功受煙氣溫度影響較大。在煉鋼吹氧初期,管道中的溫度較低,特別是當(dāng)進(jìn)口溫度低于80 ℃時(shí),ID風(fēng)機(jī)負(fù)荷較大,為了變頻電機(jī)不超過額定電流106 A,設(shè)定轉(zhuǎn)速較低。隨著管道內(nèi)溫度的上升,ID風(fēng)機(jī)負(fù)荷變小,回收時(shí)提高風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,回收率會(huì)相應(yīng)提高。以2#、3#轉(zhuǎn)爐煤氣回收時(shí)隨機(jī)采樣值為參考對(duì)象,其中前三組數(shù)據(jù)(采樣1、采樣2、采樣3)為2#轉(zhuǎn)爐隨機(jī)采樣值,后三組數(shù)據(jù)(采樣4、采樣5、采樣6)為3#轉(zhuǎn)爐隨機(jī)采樣值,分析對(duì)比見表2。
表2 2#、3#轉(zhuǎn)爐煤氣回收隨機(jī)采樣值分析
從表2可以看出,2#轉(zhuǎn)爐煤氣回收的風(fēng)機(jī)風(fēng)量要比3#轉(zhuǎn)爐的大,2#轉(zhuǎn)爐煤氣回收量普遍要比3#轉(zhuǎn)爐煤氣回收量高,這說明轉(zhuǎn)爐煤氣回收量與風(fēng)機(jī)風(fēng)量呈直接正相關(guān)。從采樣4與采樣6的數(shù)據(jù)對(duì)比可以看出,風(fēng)機(jī)風(fēng)量與轉(zhuǎn)速呈直接正相關(guān)。溫度相近時(shí),風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速為1 903 r/min時(shí)的噸鋼回收量要比1 840 r/min單爐的高約5 m3/t。因此,可以得出在溫度適中時(shí),適時(shí)提高風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速可以有效提高回收率。
表2中采樣5組數(shù)據(jù)是由于杯閥故障了15 s,對(duì)比采樣5和采樣4的數(shù)據(jù)可以看出:3#轉(zhuǎn)爐煤氣回收風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速相同時(shí),由于杯閥出現(xiàn)故障,回收量就會(huì)減少,因此保證杯閥能夠正常工作很關(guān)鍵,也是保證煤氣正?;厥盏挠行緩健?/p>
當(dāng)回收條件滿足后,杯閥閥體開始進(jìn)行回收切換:放散閥先動(dòng)作,關(guān)閉至58%,開始對(duì)風(fēng)機(jī)出口的煙氣壓力進(jìn)行憋壓,在壓力超過氣柜壓力時(shí),打開回收閥,回收閥開到位后,放散閥繼續(xù)關(guān)閉,直至關(guān)閉到0%。當(dāng)不滿足回收條件時(shí),回收閥關(guān)閉,放散閥打開。該回收系統(tǒng)中,正常切換的時(shí)間在8 s左右,緊急放散的時(shí)間在3 s左右。
如何判斷和處理無法回收的問題在哪呢?有以下幾種情況:
(1)PLC程序故障、傳感器信號(hào)故障或者電器模塊出現(xiàn)問題。判斷回收閥和放散閥的開度,就要在放散閥和回收閥上配置位移傳感器,進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。當(dāng)杯閥的“正常放散條件”中“放散閥位置反饋故障”閃紅燈時(shí),說明閥位傳感器需要檢查。如果閥位傳感器沒有問題,則檢查電路通訊是否正常,模塊是否出現(xiàn)故障。復(fù)位或者更換相應(yīng)電子元件或線路,排除故障。
(2)閥體出口壓力過高,風(fēng)機(jī)壓力小于進(jìn)柜壓力,無法回收。此時(shí)應(yīng)該檢查進(jìn)柜壓力表是否出現(xiàn)故障,需要排污泄壓。如果表沒有問題,則通知煤氣柜檢查進(jìn)柜閥門是否全部開啟。
(3)當(dāng)杯閥的“放散條件”中“切換站差壓故障”閃紅燈時(shí),提示液壓站供油壓力低?,F(xiàn)場(chǎng)檢查供油泵油路是否通暢,包括各個(gè)供回油閥門是否正常開啟、油箱過濾濾芯是否堵塞(需要更換)。當(dāng)冬季氣溫較低導(dǎo)致油溫過低時(shí),需要檢查油溫加熱裝置是否正常,保證供油壓力。
(4)當(dāng)杯閥的“快速放散條件”中提示“蓄能器壓力低”時(shí),需要現(xiàn)場(chǎng)檢查蓄能器電磁裝置線路、電源是否正常。當(dāng)磁力較小時(shí),蓄能器無法帶動(dòng)閥體,需要更換相應(yīng)零部件。
(5)當(dāng)杯閥的“放散條件”中沒有其他明顯信號(hào)閃紅,只提示“緊急放散”或者“快速放散”,需要檢查閥體與連接帽是否斷開,如果是則需要停機(jī)后連接閥體與連接帽。
(6)當(dāng)杯閥的“快速放散條件”中“煤氣冷卻器故障”閃紅燈時(shí),提示煤氣冷卻器的供水閥沒有正常打開,不能冷卻煤氣溫度,需要及時(shí)打開煤冷供水閥,使進(jìn)柜煤氣溫度合格。
(7)當(dāng)杯閥的“快速放散條件”中“氣柜拒絕回收”閃紅燈時(shí),需要聯(lián)系煤氣柜值班人員,做好煤氣外供節(jié)奏與煉鋼節(jié)奏的配合,實(shí)時(shí)調(diào)整外供量來增加回收量。
針對(duì)以上各個(gè)問題,當(dāng)出現(xiàn)氣體含量滿足但杯閥無法回收的情況時(shí),要逐一排查,及時(shí)進(jìn)行維修處理。定期對(duì)液壓站、杯閥以及相關(guān)設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù),保證煤氣回收過程順暢,是提高煤氣回收量的有效途徑。
要想提高轉(zhuǎn)爐干法除塵系統(tǒng)的煤氣回收能力,除了設(shè)定CO含量最低回收條件和最大風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速外,還需要維持該系統(tǒng)PLC各個(gè)模塊穩(wěn)定性,例如煤氣回收條件電氣信號(hào)包括沒有放散信號(hào)、干法除塵系統(tǒng)準(zhǔn)備好、液壓站蓄能器油壓正常、CO含量大于設(shè)定值、煤氣柜允許回收、液壓站功能組啟動(dòng)、畫面選擇回收模式。保證以上各條件信號(hào)滿足,保證回收故障時(shí)能夠第一時(shí)間判斷和處理,也就能減少無法回收的概率,從而提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收量。