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        循環(huán)流化床鍋爐煙、風(fēng)道振動分析與治理

        2022-08-16 05:20:26中科廣東煉化有限公司蔡小平尹建明中國石油化工股份有限公司化工事業(yè)部高建新
        電力設(shè)備管理 2022年14期
        關(guān)鍵詞:卡門風(fēng)道煙道

        中科(廣東)煉化有限公司 蔡小平 尹建明 中國石油化工股份有限公司化工事業(yè)部 高建新

        1 引言

        某大型煉化企業(yè)熱電裝置配備4臺450t/h高溫超高壓循環(huán)流化床鍋爐,以滿足全廠煉油及化工裝置用熱需求及發(fā)電用蒸汽,設(shè)計年發(fā)電量19億kWh,供熱710萬噸蒸汽。該CFB爐為π型、單汽包自然循環(huán)鍋爐,額定壓力12.5MPa、溫度540℃,鍋爐本體主要結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 鍋爐三維效果圖

        在試運(yùn)過程中,一、二次風(fēng)機(jī)出口風(fēng)道出現(xiàn)劇烈振動,最大達(dá)到61.5mm/s,測點(diǎn)位置如圖2所示,實測數(shù)據(jù)見表1。風(fēng)機(jī)出口非金屬膨脹節(jié)先后撕裂多次,外護(hù)板多處開裂,風(fēng)擋板執(zhí)行器損壞4次。爐膛出口風(fēng)壓從-500Pa~+300Pa波動,引風(fēng)機(jī)電流擺動達(dá)10A,水冷風(fēng)室積渣嚴(yán)重。

        圖2 風(fēng)機(jī)振動測點(diǎn)位置圖

        表1 風(fēng)道實測振幅數(shù)據(jù)表(mm/s)

        在帶負(fù)荷過程中,前煙井煙道振動明顯,并發(fā)出低沉轟鳴聲。隨著鍋爐負(fù)荷增加,煙道振動越發(fā)劇烈,振幅達(dá)220μm,轟鳴達(dá)93.4dB(A),并帶動尾部煙道包覆墻面、剛性梁及操作平臺大幅晃動。在現(xiàn)場35米標(biāo)高處設(shè)置4個固定監(jiān)測點(diǎn),具體振幅及噪音情況見表2。

        表2 豎井煙道監(jiān)測點(diǎn)振幅(μm)、噪音值﹝dB(A)﹞

        鍋爐煙、風(fēng)道振動會造成焊口撕裂、保溫層脫落等情況,當(dāng)煙、風(fēng)道壁面及內(nèi)部支撐結(jié)構(gòu)在長時間振動作用下,局部撕裂損壞后,其強(qiáng)度、剛度進(jìn)一步降低,振幅將成倍增加[1];同時,其他運(yùn)行設(shè)備(如風(fēng)機(jī))受振動影響也會損壞,甚至內(nèi)部管束間發(fā)生碰撞磨損,直至減薄泄漏,威脅鍋爐運(yùn)行安全。現(xiàn)場低沉的轟鳴噪音,危害員工身心健康[2]。

        2 原因分析

        鍋爐煙、風(fēng)道振動是一個典型問題,輕則誘發(fā)劇烈振動,重則導(dǎo)致局部焊口開裂或煙、風(fēng)道泄漏,甚至?xí)l(fā)生懸吊管、省煤器等受熱面泄漏被迫停爐。一般是多方面共同作用的結(jié)果,如系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理、機(jī)械干擾、流體不穩(wěn)定性、安裝施工不到位、運(yùn)行參數(shù)變化等,但主要原因有兩個,一是由煙、風(fēng)道內(nèi)部結(jié)構(gòu)所引起流體流動變化誘發(fā)的振動,二是煙、風(fēng)道系統(tǒng)本身剛度不夠所造成的[3]。

        2.1 流體流動變化誘發(fā)振動

        根據(jù)流體流量、壓力、速度等參數(shù),可將流動分為穩(wěn)定流動和不穩(wěn)定流動。鍋爐尾部煙道或風(fēng)道內(nèi)的流動一般視為穩(wěn)定流動,按照穩(wěn)定流動的特性和數(shù)學(xué)模型來分析。根據(jù)參照物對象又將穩(wěn)定流動分為外部流動和內(nèi)部流動。

        2.1.1 外部流動

        指流體流經(jīng)物體(如樓房、橋墩等)外部表面時產(chǎn)生的變化。其引發(fā)振動的主要原因有卡門渦流(即卡門渦街)、彈性激振以及共振等。

        卡門渦流。卡門渦流是自然界中的一個普遍現(xiàn)象,在一定條件下流體流經(jīng)某些物體(例如圓柱體)時,物體側(cè)后部會在順時針和逆時針兩個方向周期性地產(chǎn)生和脫落,形成一個旋轉(zhuǎn)方向相反、排列規(guī)則的雙列漩渦,從而形成所謂渦流。

        對于大截面煙、風(fēng)道內(nèi)的管束均會形成卡門渦流,交替出現(xiàn)的旋渦使管束后兩側(cè)壓力場出現(xiàn)周期性脈動,形成一個與氣體流動方向垂直的橫向交變靜推力,從而使管束產(chǎn)生橫向激振,其交變力頻率就是卡門渦街頻率?[4]。常采用公式(1)計算:

        式中:?—渦街頻率,Hz;

        s—試驗常數(shù),通常取0.15~0.2,管束取0.4~0.7;

        ν—煙氣流速,m/s;

        d—管束外徑,m。

        彈性激振。彈性激振又稱自激振動,是系統(tǒng)內(nèi)部流體由非振動性的激發(fā)轉(zhuǎn)變?yōu)檎駝有约ぐl(fā)而引起的振動。其特點(diǎn)是流速超過某一臨界點(diǎn)時,管子振幅急劇增大,嚴(yán)重時前后相鄰管子發(fā)生碰撞,振動與流速、換熱器結(jié)構(gòu)等有關(guān)。當(dāng)流體速度較高時,這種振動具有極強(qiáng)破壞性。

        共振。指某系統(tǒng)所受到的激勵頻率與該系統(tǒng)的某階固有駐波頻率相接近時,系統(tǒng)振幅顯著增大的現(xiàn)象,在聲學(xué)上稱為“共鳴”,其經(jīng)常會造成重大財產(chǎn)損失。

        一般駐波頻率?c按簡易公式(2)計算:

        式中:?c—駐波頻率,Hz;

        α—流速,m/s;

        λ—波長,m。

        共振通常有三種情況,一是卡門渦流頻率?與煙、風(fēng)道的駐波頻率?c耦合產(chǎn)生的振動;二是卡門渦流頻率?與管束的固有頻率一致產(chǎn)生的共振;三是卡門渦流頻率?與聲駐波頻率?c及結(jié)構(gòu)固有頻率三者恰好同時一致產(chǎn)生的共振,此時風(fēng)煙系統(tǒng)表現(xiàn)出劇烈的振動和顯著噪聲。

        該CFB鍋爐產(chǎn)生振動及轟鳴聲噪音的源頭位于豎井煙道高溫省煤器位置,為此對高溫省煤器典型工況振動頻率進(jìn)行了校核,具體數(shù)據(jù)見表3。

        表3 典型工況高溫省煤器振動頻率

        在設(shè)計BMCR工況、高加全部切除工況時,卡門渦流脫落頻率?與煙氣聲柱波固有頻率?c均偏離整數(shù)倍30%以上,不會產(chǎn)生共振。但在開工蒸汽吹掃階段,由于高加、低加等換熱設(shè)施未能正常投運(yùn),鍋爐給水溫度僅有70~90℃,導(dǎo)致實際給煤量、煙氣量等數(shù)據(jù)偏離正常值,高溫省煤器處具備了低煙溫、高流速特性,渦流脫落頻率?與煙氣聲柱波固有頻率?c接近,故而發(fā)生共振。

        2.1.2 內(nèi)部流動

        內(nèi)部流動指流體在封閉管路系統(tǒng)(如汽水管道和煙、風(fēng)道系統(tǒng))內(nèi)的流動。當(dāng)流體流經(jīng)彎頭、變徑等部件時,流場、流速、壓力等發(fā)生變化,從而引發(fā)系統(tǒng)振動。

        流經(jīng)變徑時。流體在流經(jīng)變徑時受沿程阻力和局部阻力影響,會出現(xiàn)明顯的壓力損失。根據(jù)伯努利方程在流量不變情況下,流體從層流狀態(tài)突變?yōu)槲闪鳡顟B(tài),從而形成連續(xù)漩渦,產(chǎn)生持續(xù)交變力,引發(fā)振動。

        流經(jīng)彎頭時。在慣性離心力的作用下,在彎頭外壁面彎曲處會聚集形成一片壓力較高的區(qū)域,反之在彎頭內(nèi)壁面彎曲處則形成一片壓力較低的區(qū)域,在差壓的作用下,流體從靠近外壁面向內(nèi)壁面方向流動,在慣性離心力和壓力共同作用下就形成了渦流。

        同時,在彎頭左右兩側(cè)壁面附近流動的流體,在貼近壁面處壓力較高但流速較慢,而中心區(qū)域則是流速較快、壓力較低,同樣在差壓的作用下流體由外向內(nèi)流動,從而在密閉管路中央部位斷面形成一個雙渦旋式的二次流。由于渦流和二次流的存在引起彎頭部位發(fā)生振動。

        對各臺鍋爐運(yùn)行初期煙道負(fù)壓和總風(fēng)量數(shù)據(jù)等進(jìn)行對比,具體見表4。發(fā)現(xiàn)左右側(cè)負(fù)壓偏差最大達(dá)1.5kPa,并發(fā)現(xiàn)鍋爐總風(fēng)量存在超標(biāo)現(xiàn)象,鍋爐BMCR工況標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)量為506t/h,而在負(fù)荷350t/h時,運(yùn)行總風(fēng)量平均為600t/h,最高達(dá)692t/h,偏離設(shè)計值。通過計算上下層渦流脫落頻率?與煙氣聲柱波固有頻率?c,其比值為2.9,達(dá)到共振條件,因此對鍋爐實際總風(fēng)量應(yīng)加以控制。

        表4 各臺爐豎井煙道實際負(fù)壓(kPa)和總風(fēng)量數(shù)據(jù)

        2.2 煙、風(fēng)道系統(tǒng)本身剛度不夠

        2.2.1 風(fēng)道安裝不合格

        該CFB鍋爐冷風(fēng)道安裝后,存在以下問題。一是風(fēng)道加固肋數(shù)量不足,且加固肋與板壁間雙面斷續(xù)交錯焊縫凈距超過150mm;二是風(fēng)機(jī)出口風(fēng)道安裝偏斜,固定拉桿松脫;三是風(fēng)機(jī)出口膨脹節(jié)未能將風(fēng)機(jī)振動實現(xiàn)有效阻隔;四是冷風(fēng)道內(nèi)部支撐不足。

        2.2.2 煙道剛度不夠

        該CFB鍋爐前煙井采用尾部包覆墻設(shè)計,尺寸為10520mm×5400mm的矩形通道,煙道四角采用銷釘連接。由于采用懸吊結(jié)構(gòu)、銷釘固定且煙道尺寸大,導(dǎo)致煙道整體強(qiáng)度(剛度)不足,煙道系統(tǒng)不足以抵御流動引起的激振。雖然在運(yùn)行中采取加固煙道、固定四角等補(bǔ)救措施,但在角部依然發(fā)生了泄漏,具體如圖3所示。

        圖3 鍋爐角部結(jié)構(gòu)及泄漏示意圖

        3 具體措施

        3.1 消除煙道振動

        3.1.1 改變振動頻率

        經(jīng)過計算在高溫省煤器位置的豎井煙道內(nèi)部加裝上下兩層防振隔板,每層安裝4屏,每屏10塊,共計80塊隔板。具體位置如圖4所示。

        圖4 防振隔板示意圖

        3.1.2 優(yōu)化流場特性

        在煙道彎頭內(nèi)部加裝3層弧形導(dǎo)流板,有效改善煙道內(nèi)氣流分布的均勻性,消除渦流和二次流影響。

        3.1.3 優(yōu)化運(yùn)行參數(shù)

        恢復(fù)鍋爐給水溫度至額定215℃,控制鍋爐總風(fēng)量,將煙氣流速降到標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi);在降低總風(fēng)量的同時,調(diào)整一、二次風(fēng)配比,滿足鍋爐燃燒需求。

        采取上述措施后,煙道高頻共振及轟鳴噪音徹底消除,現(xiàn)場振動值小于50μm,具體數(shù)據(jù)見表5。

        表5 采取措施后豎井煙道監(jiān)測點(diǎn)振幅μm、噪音值dB(A)

        3.2 消除風(fēng)道振動

        在風(fēng)道內(nèi)部加裝內(nèi)撐桿,風(fēng)道外側(cè)增加肋片,交錯焊縫凈距控制在150mm以內(nèi);對風(fēng)機(jī)出口風(fēng)道重新安裝,膨脹節(jié)進(jìn)行調(diào)整;吊架采用雙防松脫螺母結(jié)構(gòu),防止吊架松脫失效;垂直風(fēng)道上安裝水平限位。實施后,風(fēng)道振動平均下降40%,最大降幅達(dá)60%,具體數(shù)據(jù)見表6。

        表6 采取措施后風(fēng)道振動(mm/s)測量數(shù)據(jù)

        4 結(jié)語

        通過對該裝置CFB鍋爐煙、風(fēng)道振動原因分析,認(rèn)為造成煙道振動的主要原因是共振和煙道整體剛度不足,主要與設(shè)計裕量和強(qiáng)度不夠及實際運(yùn)行工況偏離等有關(guān),通過對煙道系統(tǒng)采取安裝防振隔板、弧形導(dǎo)流板、優(yōu)化運(yùn)行參數(shù)等措施,煙道振幅下降80%,最大值不足50μm,徹底消除了高頻振動和轟鳴噪音。風(fēng)道振動的主要原因是施工安裝不到位,造成風(fēng)道系統(tǒng)整體剛度不夠和風(fēng)機(jī)振動的傳導(dǎo)所致,通過對風(fēng)機(jī)出口風(fēng)道采取內(nèi)部加裝支撐、外部增加肋板等措施,振動平均下降40%,達(dá)到預(yù)期效果。

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