中科(廣東)煉化有限公司 蔡小平 尹建明 中國石油化工股份有限公司化工事業(yè)部 高建新
某大型煉化企業(yè)熱電裝置配備4臺450t/h高溫超高壓循環(huán)流化床鍋爐,以滿足全廠煉油及化工裝置用熱需求及發(fā)電用蒸汽,設(shè)計年發(fā)電量19億kWh,供熱710萬噸蒸汽。該CFB爐為π型、單汽包自然循環(huán)鍋爐,額定壓力12.5MPa、溫度540℃,鍋爐本體主要結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 鍋爐三維效果圖
在試運(yùn)過程中,一、二次風(fēng)機(jī)出口風(fēng)道出現(xiàn)劇烈振動,最大達(dá)到61.5mm/s,測點(diǎn)位置如圖2所示,實測數(shù)據(jù)見表1。風(fēng)機(jī)出口非金屬膨脹節(jié)先后撕裂多次,外護(hù)板多處開裂,風(fēng)擋板執(zhí)行器損壞4次。爐膛出口風(fēng)壓從-500Pa~+300Pa波動,引風(fēng)機(jī)電流擺動達(dá)10A,水冷風(fēng)室積渣嚴(yán)重。
圖2 風(fēng)機(jī)振動測點(diǎn)位置圖
表1 風(fēng)道實測振幅數(shù)據(jù)表(mm/s)
在帶負(fù)荷過程中,前煙井煙道振動明顯,并發(fā)出低沉轟鳴聲。隨著鍋爐負(fù)荷增加,煙道振動越發(fā)劇烈,振幅達(dá)220μm,轟鳴達(dá)93.4dB(A),并帶動尾部煙道包覆墻面、剛性梁及操作平臺大幅晃動。在現(xiàn)場35米標(biāo)高處設(shè)置4個固定監(jiān)測點(diǎn),具體振幅及噪音情況見表2。
表2 豎井煙道監(jiān)測點(diǎn)振幅(μm)、噪音值﹝dB(A)﹞
鍋爐煙、風(fēng)道振動會造成焊口撕裂、保溫層脫落等情況,當(dāng)煙、風(fēng)道壁面及內(nèi)部支撐結(jié)構(gòu)在長時間振動作用下,局部撕裂損壞后,其強(qiáng)度、剛度進(jìn)一步降低,振幅將成倍增加[1];同時,其他運(yùn)行設(shè)備(如風(fēng)機(jī))受振動影響也會損壞,甚至內(nèi)部管束間發(fā)生碰撞磨損,直至減薄泄漏,威脅鍋爐運(yùn)行安全。現(xiàn)場低沉的轟鳴噪音,危害員工身心健康[2]。
鍋爐煙、風(fēng)道振動是一個典型問題,輕則誘發(fā)劇烈振動,重則導(dǎo)致局部焊口開裂或煙、風(fēng)道泄漏,甚至?xí)l(fā)生懸吊管、省煤器等受熱面泄漏被迫停爐。一般是多方面共同作用的結(jié)果,如系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理、機(jī)械干擾、流體不穩(wěn)定性、安裝施工不到位、運(yùn)行參數(shù)變化等,但主要原因有兩個,一是由煙、風(fēng)道內(nèi)部結(jié)構(gòu)所引起流體流動變化誘發(fā)的振動,二是煙、風(fēng)道系統(tǒng)本身剛度不夠所造成的[3]。
根據(jù)流體流量、壓力、速度等參數(shù),可將流動分為穩(wěn)定流動和不穩(wěn)定流動。鍋爐尾部煙道或風(fēng)道內(nèi)的流動一般視為穩(wěn)定流動,按照穩(wěn)定流動的特性和數(shù)學(xué)模型來分析。根據(jù)參照物對象又將穩(wěn)定流動分為外部流動和內(nèi)部流動。
2.1.1 外部流動
指流體流經(jīng)物體(如樓房、橋墩等)外部表面時產(chǎn)生的變化。其引發(fā)振動的主要原因有卡門渦流(即卡門渦街)、彈性激振以及共振等。
卡門渦流。卡門渦流是自然界中的一個普遍現(xiàn)象,在一定條件下流體流經(jīng)某些物體(例如圓柱體)時,物體側(cè)后部會在順時針和逆時針兩個方向周期性地產(chǎn)生和脫落,形成一個旋轉(zhuǎn)方向相反、排列規(guī)則的雙列漩渦,從而形成所謂渦流。
對于大截面煙、風(fēng)道內(nèi)的管束均會形成卡門渦流,交替出現(xiàn)的旋渦使管束后兩側(cè)壓力場出現(xiàn)周期性脈動,形成一個與氣體流動方向垂直的橫向交變靜推力,從而使管束產(chǎn)生橫向激振,其交變力頻率就是卡門渦街頻率?[4]。常采用公式(1)計算:
式中:?—渦街頻率,Hz;
s—試驗常數(shù),通常取0.15~0.2,管束取0.4~0.7;
ν—煙氣流速,m/s;
d—管束外徑,m。
彈性激振。彈性激振又稱自激振動,是系統(tǒng)內(nèi)部流體由非振動性的激發(fā)轉(zhuǎn)變?yōu)檎駝有约ぐl(fā)而引起的振動。其特點(diǎn)是流速超過某一臨界點(diǎn)時,管子振幅急劇增大,嚴(yán)重時前后相鄰管子發(fā)生碰撞,振動與流速、換熱器結(jié)構(gòu)等有關(guān)。當(dāng)流體速度較高時,這種振動具有極強(qiáng)破壞性。
共振。指某系統(tǒng)所受到的激勵頻率與該系統(tǒng)的某階固有駐波頻率相接近時,系統(tǒng)振幅顯著增大的現(xiàn)象,在聲學(xué)上稱為“共鳴”,其經(jīng)常會造成重大財產(chǎn)損失。
一般駐波頻率?c按簡易公式(2)計算:
式中:?c—駐波頻率,Hz;
α—流速,m/s;
λ—波長,m。
共振通常有三種情況,一是卡門渦流頻率?與煙、風(fēng)道的駐波頻率?c耦合產(chǎn)生的振動;二是卡門渦流頻率?與管束的固有頻率一致產(chǎn)生的共振;三是卡門渦流頻率?與聲駐波頻率?c及結(jié)構(gòu)固有頻率三者恰好同時一致產(chǎn)生的共振,此時風(fēng)煙系統(tǒng)表現(xiàn)出劇烈的振動和顯著噪聲。
該CFB鍋爐產(chǎn)生振動及轟鳴聲噪音的源頭位于豎井煙道高溫省煤器位置,為此對高溫省煤器典型工況振動頻率進(jìn)行了校核,具體數(shù)據(jù)見表3。
表3 典型工況高溫省煤器振動頻率
在設(shè)計BMCR工況、高加全部切除工況時,卡門渦流脫落頻率?與煙氣聲柱波固有頻率?c均偏離整數(shù)倍30%以上,不會產(chǎn)生共振。但在開工蒸汽吹掃階段,由于高加、低加等換熱設(shè)施未能正常投運(yùn),鍋爐給水溫度僅有70~90℃,導(dǎo)致實際給煤量、煙氣量等數(shù)據(jù)偏離正常值,高溫省煤器處具備了低煙溫、高流速特性,渦流脫落頻率?與煙氣聲柱波固有頻率?c接近,故而發(fā)生共振。
2.1.2 內(nèi)部流動
內(nèi)部流動指流體在封閉管路系統(tǒng)(如汽水管道和煙、風(fēng)道系統(tǒng))內(nèi)的流動。當(dāng)流體流經(jīng)彎頭、變徑等部件時,流場、流速、壓力等發(fā)生變化,從而引發(fā)系統(tǒng)振動。
流經(jīng)變徑時。流體在流經(jīng)變徑時受沿程阻力和局部阻力影響,會出現(xiàn)明顯的壓力損失。根據(jù)伯努利方程在流量不變情況下,流體從層流狀態(tài)突變?yōu)槲闪鳡顟B(tài),從而形成連續(xù)漩渦,產(chǎn)生持續(xù)交變力,引發(fā)振動。
流經(jīng)彎頭時。在慣性離心力的作用下,在彎頭外壁面彎曲處會聚集形成一片壓力較高的區(qū)域,反之在彎頭內(nèi)壁面彎曲處則形成一片壓力較低的區(qū)域,在差壓的作用下,流體從靠近外壁面向內(nèi)壁面方向流動,在慣性離心力和壓力共同作用下就形成了渦流。
同時,在彎頭左右兩側(cè)壁面附近流動的流體,在貼近壁面處壓力較高但流速較慢,而中心區(qū)域則是流速較快、壓力較低,同樣在差壓的作用下流體由外向內(nèi)流動,從而在密閉管路中央部位斷面形成一個雙渦旋式的二次流。由于渦流和二次流的存在引起彎頭部位發(fā)生振動。
對各臺鍋爐運(yùn)行初期煙道負(fù)壓和總風(fēng)量數(shù)據(jù)等進(jìn)行對比,具體見表4。發(fā)現(xiàn)左右側(cè)負(fù)壓偏差最大達(dá)1.5kPa,并發(fā)現(xiàn)鍋爐總風(fēng)量存在超標(biāo)現(xiàn)象,鍋爐BMCR工況標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)量為506t/h,而在負(fù)荷350t/h時,運(yùn)行總風(fēng)量平均為600t/h,最高達(dá)692t/h,偏離設(shè)計值。通過計算上下層渦流脫落頻率?與煙氣聲柱波固有頻率?c,其比值為2.9,達(dá)到共振條件,因此對鍋爐實際總風(fēng)量應(yīng)加以控制。
表4 各臺爐豎井煙道實際負(fù)壓(kPa)和總風(fēng)量數(shù)據(jù)
2.2.1 風(fēng)道安裝不合格
該CFB鍋爐冷風(fēng)道安裝后,存在以下問題。一是風(fēng)道加固肋數(shù)量不足,且加固肋與板壁間雙面斷續(xù)交錯焊縫凈距超過150mm;二是風(fēng)機(jī)出口風(fēng)道安裝偏斜,固定拉桿松脫;三是風(fēng)機(jī)出口膨脹節(jié)未能將風(fēng)機(jī)振動實現(xiàn)有效阻隔;四是冷風(fēng)道內(nèi)部支撐不足。
2.2.2 煙道剛度不夠
該CFB鍋爐前煙井采用尾部包覆墻設(shè)計,尺寸為10520mm×5400mm的矩形通道,煙道四角采用銷釘連接。由于采用懸吊結(jié)構(gòu)、銷釘固定且煙道尺寸大,導(dǎo)致煙道整體強(qiáng)度(剛度)不足,煙道系統(tǒng)不足以抵御流動引起的激振。雖然在運(yùn)行中采取加固煙道、固定四角等補(bǔ)救措施,但在角部依然發(fā)生了泄漏,具體如圖3所示。
圖3 鍋爐角部結(jié)構(gòu)及泄漏示意圖
3.1.1 改變振動頻率
經(jīng)過計算在高溫省煤器位置的豎井煙道內(nèi)部加裝上下兩層防振隔板,每層安裝4屏,每屏10塊,共計80塊隔板。具體位置如圖4所示。
圖4 防振隔板示意圖
3.1.2 優(yōu)化流場特性
在煙道彎頭內(nèi)部加裝3層弧形導(dǎo)流板,有效改善煙道內(nèi)氣流分布的均勻性,消除渦流和二次流影響。
3.1.3 優(yōu)化運(yùn)行參數(shù)
恢復(fù)鍋爐給水溫度至額定215℃,控制鍋爐總風(fēng)量,將煙氣流速降到標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi);在降低總風(fēng)量的同時,調(diào)整一、二次風(fēng)配比,滿足鍋爐燃燒需求。
采取上述措施后,煙道高頻共振及轟鳴噪音徹底消除,現(xiàn)場振動值小于50μm,具體數(shù)據(jù)見表5。
表5 采取措施后豎井煙道監(jiān)測點(diǎn)振幅μm、噪音值dB(A)
在風(fēng)道內(nèi)部加裝內(nèi)撐桿,風(fēng)道外側(cè)增加肋片,交錯焊縫凈距控制在150mm以內(nèi);對風(fēng)機(jī)出口風(fēng)道重新安裝,膨脹節(jié)進(jìn)行調(diào)整;吊架采用雙防松脫螺母結(jié)構(gòu),防止吊架松脫失效;垂直風(fēng)道上安裝水平限位。實施后,風(fēng)道振動平均下降40%,最大降幅達(dá)60%,具體數(shù)據(jù)見表6。
表6 采取措施后風(fēng)道振動(mm/s)測量數(shù)據(jù)
通過對該裝置CFB鍋爐煙、風(fēng)道振動原因分析,認(rèn)為造成煙道振動的主要原因是共振和煙道整體剛度不足,主要與設(shè)計裕量和強(qiáng)度不夠及實際運(yùn)行工況偏離等有關(guān),通過對煙道系統(tǒng)采取安裝防振隔板、弧形導(dǎo)流板、優(yōu)化運(yùn)行參數(shù)等措施,煙道振幅下降80%,最大值不足50μm,徹底消除了高頻振動和轟鳴噪音。風(fēng)道振動的主要原因是施工安裝不到位,造成風(fēng)道系統(tǒng)整體剛度不夠和風(fēng)機(jī)振動的傳導(dǎo)所致,通過對風(fēng)機(jī)出口風(fēng)道采取內(nèi)部加裝支撐、外部增加肋板等措施,振動平均下降40%,達(dá)到預(yù)期效果。