馬建成(邯寶煉鋼廠,河北 邯鄲 056015)
邯寶煉鋼廠用于轉(zhuǎn)爐廢鋼加入的110 t天車,采用的是調(diào)壓調(diào)速器控制的雙起升機(jī)構(gòu),由于煉鋼工藝的需求,經(jīng)常需要主、副起升機(jī)構(gòu)同步動(dòng)作。在實(shí)際運(yùn)行中,由于兩個(gè)起升機(jī)構(gòu)采用的都是調(diào)壓調(diào)速器,用正反轉(zhuǎn)接觸器來(lái)實(shí)現(xiàn)上升下降,且動(dòng)作頻繁,每天動(dòng)作500次左右,造成觸點(diǎn)磨損較快,實(shí)際使用中經(jīng)常由于觸點(diǎn)接觸不良而出現(xiàn)各種故障。而且煉鋼廠環(huán)境溫度高、灰塵大,造成其控制板、繼電器板、觸發(fā)板故障時(shí)有發(fā)生,經(jīng)常出現(xiàn)機(jī)構(gòu)不動(dòng)、跳閘、溜鉤等現(xiàn)象。對(duì)于雙起升機(jī)構(gòu)雙調(diào)壓調(diào)速裝置來(lái)說(shuō),這種現(xiàn)象更多,在聯(lián)動(dòng)狀態(tài)時(shí),會(huì)出現(xiàn)一個(gè)機(jī)構(gòu)因?yàn)楣收贤V惯\(yùn)行,而另一個(gè)機(jī)構(gòu)繼續(xù)運(yùn)行,出現(xiàn)不同步現(xiàn)象。如果操作過程沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn),將會(huì)造成嚴(yán)重的安全事故。實(shí)際生產(chǎn)中,因?yàn)閮蓚€(gè)調(diào)壓調(diào)速機(jī)構(gòu)的不同步,每年出現(xiàn)多起險(xiǎn)肇事故,造成整斗廢鋼灑落地面,嚴(yán)重威脅人員和設(shè)備安全[1]。
雙機(jī)構(gòu)雙調(diào)壓調(diào)速裝置由于調(diào)壓調(diào)速裝置本身的特點(diǎn),接觸器觸頭磨損、轉(zhuǎn)子反饋線問題、觸發(fā)板故障、控制板故障、繼電器板故障、主令控制器觸點(diǎn)接觸不良,都會(huì)造成機(jī)構(gòu)突然不動(dòng)、溜鉤、主回路跳閘。由于故障點(diǎn)較多,出現(xiàn)故障后,判斷故障需要時(shí)間較長(zhǎng),而且判斷故障不一定準(zhǔn)確,造成故障反復(fù)出現(xiàn),對(duì)生產(chǎn)影響較大。
雙機(jī)構(gòu)雙調(diào)壓調(diào)速裝置聯(lián)動(dòng)時(shí)出現(xiàn)一個(gè)機(jī)構(gòu)故障停止后另一個(gè)機(jī)構(gòu)繼續(xù)運(yùn)行,會(huì)發(fā)生廢鋼斗傾翻,造成嚴(yán)重的操作事故[2]。
電氣梁溫度高不能及時(shí)發(fā)現(xiàn),造成調(diào)速裝置過熱,系統(tǒng)不能工作。
將正、反轉(zhuǎn)接觸器、甩電阻接觸器、抱閘繼電器、接觸器等關(guān)鍵的6個(gè)部分,進(jìn)入PLC進(jìn)行監(jiān)控,如果接觸器動(dòng)作異常,PLC控制設(shè)備停止運(yùn)行,避免事故擴(kuò)大。對(duì)原有的控制系統(tǒng)進(jìn)行改造,增加新的PLC模板,并編寫控制方案和程序。根據(jù)改造的總體思路,將兩臺(tái)調(diào)速裝置的運(yùn)行狀態(tài)、正反轉(zhuǎn)接觸器、轉(zhuǎn)子接觸器、制動(dòng)器接觸器、制動(dòng)器繼電器輔助觸點(diǎn)、2臺(tái)電機(jī)的轉(zhuǎn)子回路的過流輔助點(diǎn)接入PLC進(jìn)行監(jiān)控,為此加入了1個(gè)16位的DI(數(shù)字量輸入模板6ES 7 321-1BH02-0AA0),同時(shí)為了將故障報(bào)警輸出,增加兩個(gè)16位的DO(輸出模板6ES7 322-1HH01-0AA0)。
對(duì)轉(zhuǎn)子回路進(jìn)行過流、過熱狀態(tài)的監(jiān)控,并將監(jiān)控的結(jié)果反饋至PLC, PLC 根據(jù)過流繼電器的狀態(tài)來(lái)控制電機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)[3]。由于采用了定子調(diào)壓調(diào)速裝置,裝置給2臺(tái)電機(jī)供電,裝置的2臺(tái)電機(jī)采用了硬軸聯(lián)接的方式。而硬軸聯(lián)結(jié)在實(shí)際工程應(yīng)用中,即使每臺(tái)電動(dòng)機(jī)的型號(hào)相同,由于制造誤差和參數(shù)漂移等原因,電樞電阻、磁鏈及其機(jī)械特性也難以完全一致,造成兩臺(tái)電機(jī)的載荷分配不均衡,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致電機(jī)過熱甚至燒損。考慮通過調(diào)整串 聯(lián)在電機(jī)轉(zhuǎn)子上的電阻箱,來(lái)使電機(jī)負(fù)荷達(dá)到平衡。測(cè)量電機(jī)、電阻箱的阻值,計(jì)算出電阻箱的最佳數(shù)據(jù),更換電阻箱時(shí)嚴(yán)格按照計(jì)算的阻值進(jìn)行。每次更換電機(jī)都需要進(jìn)行測(cè)試,并對(duì)電阻器的阻值進(jìn)行調(diào)整。由于電機(jī)的參數(shù)已經(jīng)固定,無(wú)法進(jìn)行更改,只能通過調(diào)整電阻箱的參數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)電機(jī)功率的平均分配,達(dá)到較好的工作狀態(tài)。因?yàn)楦鶕?jù)計(jì)算得出,電阻箱的誤差不得超過15%,如果超出電機(jī)功率會(huì)有較大的偏差。對(duì)電阻箱實(shí)際數(shù)值進(jìn)行了測(cè)量,西側(cè)電機(jī)基本上都超過了15%,有5個(gè)數(shù)據(jù)甚至超過了20%,說(shuō)明西側(cè)電機(jī)的電阻箱的阻值配置存在問題,需要進(jìn)行調(diào)整。東側(cè)電機(jī)最高為8.85%、5.18%,其余全部小于3%,電阻箱配置正常。對(duì)西側(cè)的電阻箱進(jìn)行調(diào)整,更換了5組電阻箱。再進(jìn)行數(shù)據(jù)測(cè)量,得出的數(shù)值都保持在了15%以下[4]。
根據(jù)調(diào)壓調(diào)速設(shè)備特點(diǎn)和起升機(jī)構(gòu)機(jī)械部分動(dòng)作情況,設(shè)計(jì)雙調(diào)壓調(diào)速裝置同步檢測(cè),實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)雙鉤轉(zhuǎn)動(dòng)情況,一旦發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)動(dòng)不同步,立即控制整個(gè)起升機(jī)構(gòu)停止。方法設(shè)計(jì)時(shí),同時(shí)考慮到了可靠性和易維護(hù)性以及改造成本。安裝于主鉤卷筒9和副鉤卷筒10處的主鉤卷筒轉(zhuǎn)動(dòng)檢測(cè)接近開關(guān)3,副鉤卷筒轉(zhuǎn)動(dòng)檢測(cè)接近開關(guān)4分別檢測(cè)主鉤卷筒9和副鉤卷筒10的轉(zhuǎn)動(dòng),將實(shí)際測(cè)得的轉(zhuǎn)動(dòng)間隔時(shí)間和根據(jù)不同檔位轉(zhuǎn)速計(jì)算公式計(jì)算出的間隔時(shí)間進(jìn)行比較來(lái)實(shí)現(xiàn)同步檢測(cè)。雖然天車起升電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)速度較快,轉(zhuǎn)速一般在700 r/min左右,但是經(jīng)過減速機(jī)的變比減速后,最后傳遞到卷筒的轉(zhuǎn)動(dòng)速度只有20 r/min左右,從而可以采用接近開關(guān)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速同步檢測(cè)。同時(shí)根據(jù)卷筒直徑和不同的檔位信號(hào)計(jì)算出的卷筒轉(zhuǎn)速計(jì)算出卷筒的線速度,再乘以一個(gè)平滑系數(shù),得出理論檔位速度對(duì)應(yīng)的理論檔位速度時(shí)間,把計(jì)算出的各檔位理論時(shí)間作為主鉤檔位轉(zhuǎn)速檢測(cè)延時(shí)繼電器15,副鉤檔位轉(zhuǎn)速檢測(cè)延時(shí)繼電器的延時(shí)時(shí)間和接近開關(guān)實(shí)際檢測(cè)的卷筒轉(zhuǎn)動(dòng)信號(hào)間隔時(shí)間進(jìn)行實(shí)時(shí)比較,一旦發(fā)現(xiàn)卷筒轉(zhuǎn)動(dòng)間隔時(shí)間大于延時(shí)繼電器的延時(shí)時(shí)間,說(shuō)明主鉤與副鉤不同步,立即發(fā)出不同步信號(hào)同時(shí)到到主鉤調(diào)速裝置7和副鉤調(diào)速裝置8,使主鉤調(diào)速裝置7和副鉤調(diào)速裝置8同時(shí)停止主鉤卷筒9、副鉤卷筒10的運(yùn)行,避免機(jī)構(gòu)不同步。為保證同步檢測(cè)的準(zhǔn)確性,既不誤動(dòng)作又保證檢測(cè)的有效性,一方面現(xiàn)場(chǎng)用秒表進(jìn)行實(shí)地測(cè)量,另一方面進(jìn)行了理論計(jì)算,主鉤檔位轉(zhuǎn)速檢測(cè)延時(shí)繼電器、副鉤檔位轉(zhuǎn)速檢測(cè)延時(shí)繼電器的設(shè)定延時(shí)時(shí)間根據(jù)檔位轉(zhuǎn)速計(jì)算公式計(jì)算出標(biāo)準(zhǔn)檔位時(shí)間,分別對(duì)主、副鉤各檔位進(jìn)行延時(shí)時(shí)間設(shè)定。檔位轉(zhuǎn)速計(jì)算公式(1)和檔位線速度計(jì)算公式(2):
式中:Vxi為檔位線速度(m/s);Vi為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)檔位速度(m/s);Ne為電機(jī)額定轉(zhuǎn)速(rpm/min);I為傳動(dòng)比;Vdi為檔位速度-百分比;β為平滑系數(shù);π等于 3.14;D為卷筒直徑(m)[5]。
根據(jù)同步邏輯判斷控制器的電路原理圖,可知同步邏輯判斷控制器6包括主鉤同步檢測(cè)邏輯電路11、副鉤同步檢測(cè)邏輯電路21、主副鉤不同步繼電器20。主鉤同步檢測(cè)邏輯電路11和副鉤同步檢測(cè)邏輯電路21分別由主鉤檔位轉(zhuǎn)速檢測(cè)延時(shí)繼電器15、主鉤同步繼電器16、副鉤檔位轉(zhuǎn)速檢測(cè)延時(shí)繼電器、副鉤同步繼電器17組成,主鉤同步檢測(cè)邏輯電路11、副鉤同步檢測(cè)邏輯電路21和主副鉤不同步繼電器20相并聯(lián),主鉤同步繼電器常開觸點(diǎn)18、副鉤同步繼電器常開觸點(diǎn)19與主副鉤不同步繼電器20線圈相串聯(lián)。主鉤同步檢測(cè)邏輯電路11的主鉤檔位轉(zhuǎn)速檢測(cè)延時(shí)繼電器15與主鉤檔位繼電器常開觸點(diǎn)14串聯(lián)連接,主鉤檔位繼電器常開觸點(diǎn)14與主鉤同步檢測(cè)接近開關(guān)常閉觸點(diǎn)12串聯(lián)連接。當(dāng)主鉤檔位繼電器發(fā)出相應(yīng)檔位信號(hào)時(shí),相應(yīng)的主鉤檔位繼電器常開觸點(diǎn)14中的一個(gè)常開觸點(diǎn)閉合,此時(shí),如果主鉤卷筒轉(zhuǎn)動(dòng)檢測(cè)接近開關(guān)3和主鉤卷筒轉(zhuǎn)動(dòng)檢測(cè)擋鐵1位置不重合,主鉤同步檢測(cè)接近開關(guān)常閉觸點(diǎn)12導(dǎo)通。
同時(shí),主鉤同步繼電器16與主鉤檔位轉(zhuǎn)速檢測(cè)延時(shí)繼電器15相并聯(lián),主鉤檔位轉(zhuǎn)速檢測(cè)延時(shí)繼電器常閉延時(shí)斷開觸點(diǎn)13與主鉤同步繼電器16的線圈串聯(lián)連接。當(dāng)主鉤檔位繼電器發(fā)出相應(yīng)檔位信號(hào)時(shí),如果主鉤卷筒轉(zhuǎn)動(dòng)檢測(cè)接近開關(guān)3和主鉤卷筒轉(zhuǎn)動(dòng)檢測(cè)擋鐵1位置不重合時(shí)間沒有超過相應(yīng)的主鉤檔位轉(zhuǎn)速檢測(cè)延時(shí)繼電器設(shè)定的延時(shí)時(shí)間,主鉤同步繼電器16線圈保持得電動(dòng)作。主鉤同步檢測(cè)邏輯電路11與副鉤同步檢測(cè)邏輯電路21結(jié)構(gòu)相同,對(duì)副鉤同步檢測(cè)邏輯電路21的各個(gè)部件不再一一標(biāo)注。
實(shí)際使用中,由于副鉤同步檢測(cè)邏輯電路21的副鉤檔位轉(zhuǎn)速檢測(cè)延時(shí)繼電器與副鉤檔位繼電器的常開觸點(diǎn)串聯(lián)連接,副鉤檔位繼電器常開觸點(diǎn)與副鉤同步檢測(cè)接近開關(guān)常閉觸點(diǎn)串聯(lián)連接。當(dāng)副鉤檔位繼電器發(fā)出相應(yīng)檔位信號(hào)時(shí),相應(yīng)的副鉤檔位繼電器常開觸點(diǎn)中的一個(gè)常開觸點(diǎn)閉合,此時(shí),如果副鉤卷筒轉(zhuǎn)動(dòng)檢測(cè)接近開關(guān)4和副鉤卷筒轉(zhuǎn)動(dòng)檢測(cè)擋鐵2位置不重合,副鉤同步檢測(cè)接近開關(guān)常閉觸點(diǎn)導(dǎo)通。同時(shí),由于副鉤同步繼電器與副鉤檔位轉(zhuǎn)速檢測(cè)延時(shí)繼電器相并聯(lián),副鉤檔位轉(zhuǎn)速檢測(cè)延時(shí)繼電器常閉延時(shí)斷開觸點(diǎn)與副鉤同步繼電器的線圈串聯(lián)連接。當(dāng)副鉤檔位繼電器發(fā)出相應(yīng)檔位信號(hào)時(shí),如果副鉤卷筒轉(zhuǎn)動(dòng)檢測(cè)接近開關(guān)4和副鉤卷筒轉(zhuǎn)動(dòng)檢測(cè)擋鐵2位置不重合時(shí)間沒有超過相應(yīng)的副鉤檔位轉(zhuǎn)速檢測(cè)延時(shí)繼電器設(shè)定的延時(shí)時(shí)間,副鉤同步繼電器17線圈保持得電動(dòng)作。同步邏輯判斷控制器的主副鉤不同步繼電器(20)輸出兩個(gè)常開觸點(diǎn)分別到主鉤調(diào)速裝置(7)、副鉤調(diào)速裝置(8)的控制回路電源公共線上,一旦監(jiān)測(cè)到主副鉤任一個(gè)不同步,主副鉤不同步繼電器(20)輸出的常開觸點(diǎn)斷開,同時(shí)切斷主鉤調(diào)速裝置(7)、副鉤調(diào)速裝置(8)的控制回路電源公共線供電,從而控制主副鉤停止動(dòng)作[6]。
煉鋼廠環(huán)境溫度極高,夏天環(huán)境溫度達(dá)到60多,為此要求電氣梁的空調(diào)冷卻系統(tǒng)必須運(yùn)轉(zhuǎn)良好,多次因?yàn)榭照{(diào)原因造成調(diào)壓調(diào)速器熱保護(hù)停機(jī)影響生產(chǎn)甚至造成停澆。針對(duì)此情況,在電氣梁安裝溫度檢測(cè)裝置,并將此溫度信號(hào)傳到司機(jī)室,進(jìn)行溫度顯示。當(dāng)空調(diào)溫度高于40 ℃時(shí)即為故障情況,所以首先設(shè)定溫度控制器報(bào)警溫度為40 ℃,當(dāng)溫度值上升到大于40 ℃,將發(fā)出一個(gè)溫度報(bào)警開關(guān)量信號(hào)給得電延時(shí)繼電器a,如果溫度報(bào)警信號(hào)持續(xù)時(shí)間超過2 min時(shí),得電延時(shí)繼電器a將發(fā)出信號(hào)給得電延時(shí)繼電器b,通過得電延時(shí)繼電器b控制聲光報(bào)警器發(fā)出聲光報(bào)警提醒職工進(jìn)行檢查維修,警報(bào)持續(xù)一分鐘后,得電延時(shí)繼電器b控制聲光報(bào)警器停止動(dòng)作。
改進(jìn)完成后減少了設(shè)備故障的判斷時(shí)間,對(duì)維護(hù)人員的技術(shù)水平要求降低,許多故障消除在了萌芽狀態(tài),影響時(shí)間降低80%,實(shí)現(xiàn)了全年影響時(shí)間由2 000 min降低到300 min以內(nèi)的效果。
雙機(jī)構(gòu)同步檢測(cè)的實(shí)施,避免了雙機(jī)構(gòu)不同步造成造成的操作事故,設(shè)備安全和操作安全得到了保證。因?yàn)椴煌皆斐傻膹U鋼斗傾翻事故得到了杜絕,避免廢鋼灑落造成的人身傷害和設(shè)備損壞事故,安全效益顯著。而且轉(zhuǎn)動(dòng)檢測(cè)時(shí)間可以根據(jù)具體應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)情況根據(jù)算法公式進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)節(jié),只需要根據(jù)本方法提供的公式計(jì)算出各檔位的理論檔位時(shí)間,然后將其設(shè)定為主、副鉤檔位轉(zhuǎn)速檢測(cè)延時(shí)繼電器的設(shè)定延時(shí)時(shí)間。這時(shí)只需采集檔位信號(hào)和接近開關(guān)轉(zhuǎn)動(dòng)檢測(cè)開關(guān)量信號(hào)到同步邏輯判斷控制器,就可以滿足不同的現(xiàn)場(chǎng)需要。本發(fā)明投入少,工作可靠,推廣性強(qiáng),一旦投用基本上屬于免維護(hù),可以推廣到國(guó)內(nèi)雙驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)有同步要求的大型天車上,無(wú)論是現(xiàn)有的天車改造還是新上天車增加設(shè)計(jì),都可以方便實(shí)現(xiàn),經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益非常可觀。按避免一次廢鋼灑落可以多加廢鋼90噸,噸效益1 000元,一年避免4次灑落計(jì)算,年產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益:90×100 0×4=36萬(wàn)元。此外,避免灑落產(chǎn)生的安全效益不可估量[7]。
煉鋼廠廠房環(huán)境溫度高,同時(shí)變頻和調(diào)壓調(diào)速設(shè)備,發(fā)熱量大,對(duì)溫度敏感,預(yù)警裝置的投用,可以靈活設(shè)置報(bào)警溫度,從而能夠及時(shí)提醒天車工電氣梁溫度升高,空調(diào)出現(xiàn)問題,第一時(shí)間通知到空調(diào)維修人員上車處理,避免了電氣梁溫度高造成設(shè)備停機(jī)影響生產(chǎn)[8]。
改造前,每年發(fā)生廢鋼斗傾翻事故4次以上,事故停澆3次以上,在改造優(yōu)化完成后,廢鋼斗傾翻事故得到了杜絕,事故停澆次數(shù)為零,改造完成后的效果還是相當(dāng)顯著的,有力地保證了安全生產(chǎn)工作[9]。
改造完成后到現(xiàn)在,使用效果良好,達(dá)到了改造的預(yù)期效果,保證了設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行,杜絕了險(xiǎn)肇事故的發(fā)生,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好。