苑 虹
(晉能控股煤業(yè)集團精煤分公司馬脊梁選煤廠, 山西 大同 037000)
隨著煤炭開采機械化的不斷發(fā)展,粉煤含量逐步提升。同時,為了提高煤炭解離程度,保證選煤廠經(jīng)濟效益,許多選煤廠都將大塊物料粉碎,回收煤炭中的低灰精煤,從而使得粗煤泥含量大幅上升。在傳統(tǒng)的粗煤泥分選方法中,重介質(zhì)旋流器粗煤泥分選方法性能最優(yōu),具有效率高、精度高等特點。但在現(xiàn)有的重介質(zhì)旋流器煤泥分選方法中,對于工藝參數(shù)研究較為欠缺,入料壓力、密度及磁性物含量等參數(shù)指標對分選精度影響巨大[1-10]。針對這一現(xiàn)象,本文采用正交試驗的方法對重介質(zhì)旋流器煤泥分選工藝參數(shù)進行了針對性研究,以期得出最優(yōu)的工藝參數(shù),提升煤炭分選精度與效率。
重介質(zhì)旋流器煤泥分選主要是采用阿基米德原理進行的,通過將煤泥放置在離心力場中,利用離心力將重產(chǎn)物與輕產(chǎn)物區(qū)分,從而達到分選效果。重介質(zhì)旋流器煤泥分選過程示意圖如圖1 所示。其將物料以壓力的形式按圖1 中的方式給入設(shè)備的圓筒內(nèi)部,使旋流器圓筒形成具有一定強度的旋流;圓筒內(nèi)部的物料在離心力的作用下會形成外螺旋流及內(nèi)螺旋流兩股旋流,其中外螺旋流方向朝下且沿設(shè)備圓柱體與圓錐體運動,內(nèi)螺旋流方向朝上且沿設(shè)備軸心運動;空氣會在內(nèi)螺旋流負壓作用下進入,且會在設(shè)備軸向形成一定的空氣柱;進入圓筒物料中較重的產(chǎn)物會在外螺旋流內(nèi),隨著旋流運動從底部流出,較輕的產(chǎn)物會在內(nèi)螺旋流內(nèi),并隨著內(nèi)旋流向上運動,從頂部溢流口流出。
圖1 重介質(zhì)旋流器煤泥分選過程示意圖
重介質(zhì)旋流器影響分選效果的參數(shù)主要包括入料壓力、入料密度、入料磁性物含量及圓柱段長度,其中入料壓力與分選效果呈正比,入料壓力越大,離心因數(shù)越高,分選效果越好,但當(dāng)入料壓力達到一定數(shù)值后,懸浮液濃縮程度的增加會導(dǎo)致礦粒密度加大,設(shè)備內(nèi)物料密度分布不均,反而降低分選效果。同時,入料壓力過大,還會使設(shè)備磨損加快,能源損耗增加。入料密度主要與分選密度相關(guān),呈正比關(guān)系。當(dāng)分選密度增加到一定數(shù)值時,尤其是在1.8 kg/L 以上后,分選效果會大幅上升。同時,分選密度的降低會使低密度物料增多,浪費精煤。入料磁性物含量是影響懸浮液煤泥含量的重要指標,懸浮液中含有一定量的煤泥,可提高懸浮液穩(wěn)定性,提高分選效果,但過高的煤泥含量會加大流動摩擦,使懸浮液結(jié)構(gòu)化,黏度的增大會降低分選效果,使懸浮液流動性大大降低。圓柱段長度的增加會增加分選時間,提高分選效果,但過長的圓柱段長度會增加濃縮作用,降低分選密度,損失輕產(chǎn)物。
重介質(zhì)旋流器影響分選效果參數(shù)優(yōu)化試驗系統(tǒng)主要由入料泵、旋流器、測壓設(shè)備、入料桶、取樣桶、流量計及控制系統(tǒng)組成,其中旋流器選取的型號為FHMC200,入料泵選取型號為50ZJD-A33,電動機型號為Y132M1-6,變頻器型號為HLPA2243B。礦漿首先在入料桶內(nèi)充分混勻,然后經(jīng)過入料泵后進入旋流器內(nèi),旋流器會對物料進行分選,尾煤懸浮液由底部口排出,流入入料桶,精煤懸浮液由溢流口排出,進入入料桶。入料桶混勻后會進行重復(fù)循環(huán)試驗。試驗系統(tǒng)示意圖,如圖2 所示。
圖2 試驗系統(tǒng)示意圖
運用正交試驗法需確定試驗的水平因素、列因素及正交表。本試驗的考察因素主要包括入料壓力、入料密度、入料磁性物含量及圓柱段長度四部分,每種因素確定3 個水平進行試驗,其水平表如表1 所示。為簡化試驗,本文不考慮交互作用,設(shè)計的正交表如表2 所示。
表1 因素水平表
表2 正交表
重介質(zhì)旋流器影響分選效果,參數(shù)優(yōu)化試驗首先應(yīng)依據(jù)密度、磁性物含量指標以及具體的試驗環(huán)境進行煤泥、磁性物以及水量多少進行計算。在入料桶內(nèi)按照上述計算數(shù)值進行懸浮液配比,調(diào)整入料泵頻率以及試驗入料壓力后,運行系統(tǒng)調(diào)試。當(dāng)系統(tǒng)壓力與懸浮液穩(wěn)定后,對懸浮液進行密度測量,符合試驗數(shù)值后即可進行試驗系統(tǒng)試驗,整理并記錄相關(guān)試驗結(jié)果。
按上述試驗設(shè)計進行9 次試驗后,即可得相關(guān)試驗結(jié)果,如表3 所示。
表3 試驗結(jié)果匯總
以可能性偏差為評價指標,對A、B、C、D 四個因素 進 行 極 差 計 算 可 得,RA=0.029 0、RB=0.012 7、RC=0.059 7、RD=0.059 3。由此可知,四個因素重要性由大到小為C、D、A、B,入料磁性物含量影響最大,入料密度影響最小,圓柱端長度與入料壓力影響居中。對各因素進行可能性偏差分析可得,A、B、C 三個因素第三水平指標最為優(yōu)異,D 因素第一水平指標最為優(yōu)異。故最佳因素水平組合應(yīng)為入料壓力為k3DP,入料密度為1.25 kg/L,入料磁性物含量為50%,圓柱段長度為322 mm。
隨著粗煤泥在原煤產(chǎn)率所占比例的不斷提高,粗煤泥分選技術(shù)逐漸受到重視。重介質(zhì)旋流器煤泥分選方法作為粗煤泥分選的主流方法,其對工藝參數(shù)的研究尚未完善。針對這一現(xiàn)象,本文通過正交試驗的方法對重介質(zhì)旋流器煤泥分選工藝參數(shù)進行了針對性研究,并得出了以下結(jié)論:
1)影響重介質(zhì)旋流器分選效果的參數(shù)主要包括入料壓力、入料密度、入料磁性物含量及圓柱段長度。
2)通過正交試驗分析,最佳因素水平組合方案為入料壓力為k3DP,入料密度為1.25 kg/L,入料磁性物含量為50%,圓柱段長度為322 mm。