馬汝普,劉翠翠,馬振水
(山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司,山東 無棣 251909)
山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司(以下簡(jiǎn)稱魯北集團(tuán))自20 世紀(jì)70 年代以來一直從事石膏制硫酸聯(lián)產(chǎn)水泥技術(shù)的研究和開發(fā),在總結(jié)國(guó)內(nèi)外技術(shù)的基礎(chǔ)上,先后取得利用鹽石膏、磷石膏、天然石膏、脫硫石膏制硫酸與水泥攻關(guān)試驗(yàn)的成功,通過了省部級(jí)和國(guó)家級(jí)技術(shù)鑒定,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。1990年建成投產(chǎn)了“年產(chǎn)3 萬t 磷銨、副產(chǎn)磷石膏制4 萬t硫酸聯(lián)產(chǎn)6 萬t 水泥”裝置(簡(jiǎn)稱“三四六”工程),于1991年通過了原化工部組織的45 d考核考評(píng)。該裝置回轉(zhuǎn)窯于1994 年和1995 年分別運(yùn)轉(zhuǎn)348 d 和362 d,年生產(chǎn)能力達(dá)到硫酸6 萬t、水泥7萬t。為了實(shí)現(xiàn)磷銨、硫酸、水泥聯(lián)產(chǎn)裝置大型化,魯北集團(tuán)于1997年5月開工建設(shè)“年產(chǎn)15萬t磷銨、副產(chǎn)磷石膏制20 萬t 硫酸聯(lián)產(chǎn)30 萬t 水泥”裝置(簡(jiǎn)稱“15、20、30”工程),1999 年相繼建成投產(chǎn),成為世界石膏制硫酸史上技術(shù)最先進(jìn)、規(guī)模最大的聯(lián)產(chǎn)裝置。
為了節(jié)能降耗,目前魯北集團(tuán)磷石膏烘干工序原料已由原設(shè)計(jì)的半水石膏改為二水石膏,即把磷酸萃取、過濾排出的二水石膏烘干去除游離水,不需經(jīng)過粉磨,配制生料后直接去回轉(zhuǎn)窯預(yù)熱器利用窯氣余熱二次烘干,改進(jìn)后對(duì)物料流動(dòng)性影響不大,但烘干節(jié)能效果明顯。同時(shí),對(duì)磷酸裝置進(jìn)行半水法改造,改造后磷酸萃取排放的石膏最終為半水石膏,并且可提高磷酸濃度和降低磷石膏中P2O5含量,降低磷石膏烘干和磷銨料漿濃縮能耗,滿足磷石膏制硫酸聯(lián)產(chǎn)水泥的要求。
“十二五”期間,魯北集團(tuán)繼續(xù)對(duì)現(xiàn)有裝置進(jìn)行工藝優(yōu)化、設(shè)備改造、延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,重點(diǎn)對(duì)窯外分解磷石膏、水泥余熱利用、稀硫酸凈化循環(huán)利用和硫酸反應(yīng)熱回收等關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行研發(fā)和優(yōu)化改造。從根本上解決目前能耗高、投資大、工藝路線長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)差等制約該技術(shù)推廣應(yīng)用的難題,不僅能大量消納磷石膏,而且能充分利用磷石膏中的硫、鈣元素,緩解我國(guó)硫資源短缺的矛盾,降低硫資源的對(duì)外依存度。
磷石膏煅燒煙氣主要含有SO3、SO2、煙塵等,煙氣經(jīng)過重力除塵、電除塵、洗滌、干燥等凈化系統(tǒng)后,SO3及其他雜質(zhì)被洗滌液帶走形成稀硫酸(待處理),SO2進(jìn)轉(zhuǎn)化系統(tǒng),在轉(zhuǎn)化塔中催化劑的作用下轉(zhuǎn)化成SO3,SO3經(jīng)吸收后得硫酸,過程中可設(shè)兩級(jí)轉(zhuǎn)化和吸收(即兩轉(zhuǎn)兩吸)。
魯北集團(tuán)年產(chǎn)20 萬t 硫酸聯(lián)產(chǎn)30 萬t 水泥裝置預(yù)熱器出口窯氣組分見表1。
表1 出口窯氣組分 %
由于煙氣中塵、水含量較高,需要選擇合適的凈化工藝,該凈化裝置采用“空冷塔、填料洗滌塔、一級(jí)電除霧器、二級(jí)電除霧器”絕熱蒸發(fā)稀硫酸洗滌工藝流程。該流程較可靠,產(chǎn)生稀硫酸量少(生產(chǎn)每噸硫酸產(chǎn)生稀硫酸0.6 ~1.0 t),空冷塔內(nèi)噴淋w(H2SO4)8%~10%的稀硫酸,窯氣在冷卻塔中絕熱蒸發(fā),冷卻至63 ~68 ℃進(jìn)入填料洗滌塔,稀硫酸采用板式換熱器冷卻。
因磷石膏制硫酸煙氣凈化所產(chǎn)生稀硫酸中主要污染物為懸浮性顆粒物質(zhì)、氟等,為回收硫資源及減少水污染,使稀硫酸達(dá)到循環(huán)回用的標(biāo)準(zhǔn),有必要在凈化工藝中增加除氟單元。對(duì)稀硫酸進(jìn)行過濾后除氟,由于直接過濾脫除效果不理想,所以在濾膜表面涂覆一層粉煤灰預(yù)涂液,使得稀硫酸過濾時(shí),稀硫酸里的黏性物質(zhì)被預(yù)涂層隔離吸收,可保護(hù)濾膜,大幅度延長(zhǎng)濾膜的使用壽命。封閉循環(huán)一定時(shí)間后,稀硫酸的濃度升高,吸收煙氣效率降低。為解決這一問題,則應(yīng)保持稀硫酸濃度不超過某一值,使得酸濃達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡,特此增加1套耐酸超濾裝置,處理后的稀硫酸再進(jìn)行干吸處理等后續(xù)工藝。
魯北集團(tuán)年產(chǎn)20 萬t 硫酸聯(lián)產(chǎn)30 萬t 水泥裝置凈化工序一級(jí)洗滌選用空塔,一部分稀硫酸按原洗滌工藝回流循環(huán)使用,從泵的出口開口接三通,取50 m3/h 的液體經(jīng)進(jìn)液泵進(jìn)入自動(dòng)反洗表面過濾器進(jìn)行固液分離,清液流入凈化稀硫酸罐1內(nèi),泥漿進(jìn)入脫水系統(tǒng)。改造后稀硫酸凈化工藝流程見圖1。
圖1 改造后稀硫酸凈化工藝流程
除氟藥劑經(jīng)過除氟泵進(jìn)入高效混合反應(yīng)器,與空塔洗滌的稀硫酸進(jìn)行充分混合反應(yīng),反應(yīng)過程中亞硫酸根離子在空氣的作用下被氧化成硫酸根離子,氟離子被固定在生成的沉淀物中,煙氣洗滌塔內(nèi)一般氟離子質(zhì)量濃度在1 000 mg/L左右,通過此工藝后氟離子質(zhì)量濃度可控制在300 mg/L以下。
分流出來的稀硫酸進(jìn)入自動(dòng)反洗表面過濾器進(jìn)行過濾處理。先對(duì)過濾器進(jìn)行預(yù)涂處理,將預(yù)涂液(用粉煤灰配制)打入過濾器進(jìn)行循環(huán)過濾,直至出液清澈,說明粉煤灰已在濾膜表面形成預(yù)涂層,此時(shí)關(guān)閉預(yù)涂泵。打開進(jìn)液泵進(jìn)行過濾處理,原稀硫酸ρ(懸浮物)大概在300 mg/L左右,過濾后ρ(懸浮物)可控制在20 mg/L以下。
為了保持硫酸濃度的動(dòng)態(tài)平衡,自動(dòng)反洗表面過濾器凈化后的稀硫酸取10 m3/h用耐酸超濾裝置處理。耐酸超濾裝置是一種高精度的過濾裝置,濾后液懸浮物質(zhì)量濃度極小,可達(dá)到5 mg/L以下,濾后稀硫酸進(jìn)行干吸處理。
經(jīng)測(cè)定,凈化工序進(jìn)水水質(zhì):ρ(氟)1 000 mg/L、ρ(懸浮物)300 mg/L,通過改造后出水水質(zhì)達(dá)到以下要求:ρ(氟)≤300 mg/L、ρ(懸浮物)≤20 mg/L,能夠滿足干吸工段補(bǔ)充液體的要求。
該處理工藝采用預(yù)涂過濾+超濾工藝,特點(diǎn)如下:
(1)空塔洗滌較動(dòng)力波結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易維護(hù),投資較小,該工藝除煙氣的同時(shí)又能高效除氟,另外對(duì)煙氣量波動(dòng)有一定適應(yīng)性,性能穩(wěn)定,氣體阻力??;
(2)使用預(yù)涂過濾,原料采用廉價(jià)的粉煤灰,其來源方便,效果明顯,可以延長(zhǎng)濾膜的使用壽命,增加濾膜過濾精度,去除稀硫酸中的微小顆粒,可以為后續(xù)的干吸工藝提供良好的原液;
(3)高效混合反應(yīng)器占地面積小,安裝簡(jiǎn)單,反應(yīng)充分;
(4)耐酸超濾裝置過濾精度高,處理后的稀硫酸懸浮物滿足后續(xù)工藝要求;
(5)工藝流程簡(jiǎn)單,除氟藥劑選用水玻璃,效果良好,且價(jià)格低廉;
(6)項(xiàng)目占地面積小,綜合布局緊湊,流程短,控制精準(zhǔn)。
凈化工序主要設(shè)備及參數(shù)性能見表2。
表2 凈化工序主要設(shè)備及參數(shù)性能
凈化工序核心設(shè)備是自動(dòng)反洗表面過濾器,該設(shè)備是一種新型低壓反洗液體過濾設(shè)備,它將表面過濾技術(shù)、工業(yè)自動(dòng)控制技術(shù)以及新穎的閥門技術(shù)結(jié)合在一起,實(shí)現(xiàn)了表面過濾技術(shù)的自動(dòng)化。其過濾方式為正壓,采用具有表面過濾性能的濾膜進(jìn)行過濾,能高效截留液體中的固體顆粒和懸浮物,實(shí)現(xiàn)良好的固液分離。
自動(dòng)反洗表面過濾器過濾精度高,流程短,占地面積小,工藝簡(jiǎn)單,對(duì)于污水處理有明顯的優(yōu)勢(shì)。
自動(dòng)反洗表面過濾器工作原理:待過濾液首先進(jìn)入緩沖池,用進(jìn)液泵將緩沖池中的待過濾液輸送至自動(dòng)反洗表面過濾器,經(jīng)過濾后,過濾清液透過濾膜進(jìn)入過濾器上桶體,從清液口自動(dòng)溢流進(jìn)入清液池,作為工藝液體進(jìn)一步處理或作為合格清液回用或達(dá)標(biāo)排放;而其中的固體顆粒和膠體懸浮物被濾膜阻隔在表面,當(dāng)達(dá)到一定厚度時(shí),過濾器經(jīng)由壓力控制或時(shí)間控制(雙控)自動(dòng)進(jìn)入反沖洗狀態(tài),反沖后的濾餅迅速脫離濾膜表面并沉降到過濾器錐形底部;當(dāng)?shù)撞康臑V渣積累到一定量時(shí),排渣閥門自動(dòng)打開,將濾渣排入污泥池進(jìn)行壓濾。濾渣可以連同污水處理廠污泥一起外運(yùn)處理。配置酸洗槽用于定期使用稀硫酸洗滌濾膜。
整個(gè)過濾、反沖、排渣過程全部由集成控制器自動(dòng)控制。
除氟藥劑消耗按照裝置處理污水水量50 m3/h設(shè)計(jì),根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)得知,w(H2SO4)1%的時(shí)候ρ(氟)在10 000 mg/L,針對(duì)此水質(zhì)設(shè)計(jì)工藝,除氟藥劑(水玻璃)消耗量及成本分析如下:
每噸水玻璃以650元計(jì),每小時(shí)消耗藥劑58.5 ~83.5 kg,則日耗藥劑費(fèi)為912.6 ~1 302.6 元,處理每立方米水消耗藥劑費(fèi)為0.8~1.1元。
每年耗藥劑費(fèi)(以330 d 計(jì))為30.1 萬~43.0萬元。
預(yù)涂藥劑為粉煤灰廢料,可不計(jì)算成本。
以上藥劑消耗加之整套裝置設(shè)備運(yùn)行費(fèi)用等,則廢水處理部分總成本為1.14 ~1.48元/m3。
設(shè)備維護(hù)費(fèi)用主要是更換膜過濾器濾膜的費(fèi)用,更換周期為1 次/年,更換費(fèi)用為0.18 元/m3,