郭光海,周建勝,潘培華
(寧波市水庫管理中心,浙江 寧波 315600)
我國水電站開始使用計算機監(jiān)控系統(tǒng)對水電站發(fā)電生產(chǎn)過程實行監(jiān)測和控制是在20 世紀90 年代末,這30年間計算機軟硬件、網(wǎng)絡(luò)信息、工業(yè)控制等技術(shù)發(fā)生了日新月異的變化。計算機監(jiān)控在設(shè)計思路、總體結(jié)構(gòu)、硬件選配、軟件開發(fā)等各方面都有很大的提升,同時原有的水電站計算機監(jiān)控也出現(xiàn)了設(shè)備老化、運行緩慢、故障率高等問題,影響了水電站的安生生產(chǎn),因此有必要與時俱進地對其進行升級改造,重點放在系統(tǒng)先進性、合理性、可靠性方面顯著提升,結(jié)構(gòu)采用開放環(huán)境下全分布式配置,并應(yīng)用了環(huán)形以太網(wǎng)通信方式,硬件選用目前先進的主流產(chǎn)品,軟件選用國際流行的工控軟件,系統(tǒng)整體運行先進安全可靠,顯著提高水電站生產(chǎn)的安全可靠性,滿足水庫及水電站現(xiàn)代化和信息化管理的需求。
白溪電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)自2001 年投產(chǎn)以來已運行20 年,被譽為寧波的“三峽”,承擔市區(qū)60%以上的供水任務(wù),在系統(tǒng)中擔任重要作用。目前設(shè)備老化嚴重,經(jīng)常出現(xiàn)計算機監(jiān)控主機死機、運行速度緩慢、PLC 系統(tǒng)故障、通信中斷、測溫及保護通信故障等問題,直接影響電站運行及供水安全,面向我國電力系統(tǒng)對調(diào)度電廠工業(yè)控制和信息系統(tǒng)安全保護日益提高的要求已捉襟見肘。現(xiàn)在技術(shù)更加先進,設(shè)備更加可靠,更能滿足水庫及水電站安全生產(chǎn)標準化、現(xiàn)代化和信息化的要求。因此有必要對原有計算機監(jiān)控系統(tǒng)進行改進,并針對以上問題進行重新設(shè)計。
白溪電站監(jiān)控系統(tǒng)按照以計算機監(jiān)控為主,輔助現(xiàn)地控制的原則進行總體設(shè)計,注重監(jiān)控自動控制與現(xiàn)地控制方式的協(xié)調(diào)配合,監(jiān)控系統(tǒng)與發(fā)電設(shè)備同步投入。現(xiàn)地控制作為主控站與現(xiàn)地控制單元(LCU)通訊中斷時的熱備用,它硬接線于LCU,具備值守人員進行日常操作的值班條件。系統(tǒng)重點按先進性、合理性和可靠性原則進行設(shè)計和配置。
系統(tǒng)關(guān)鍵核心設(shè)備和軟件均采用國際著名廠商生產(chǎn)的產(chǎn)品,保障了系統(tǒng)的先進性和可靠性。硬件方面,機組LCU 的核心設(shè)備PLC 采用GE 公司生產(chǎn)的PAC RX3I 系列產(chǎn)品,其中CPU 采用32 位486 以上工業(yè)級微處理器(IC695CPE305),主要性能指標如下:時鐘頻率為1.1 GHz;具有Flash 內(nèi)存,內(nèi)置用戶程序容量5 M;支持實時時鐘;I/O離散點為32 kbits,I/O模擬量為32 kwords;背板總線為速度不低于27 MHz 開放式的PCI 總線,無瓶頸,支持帶電熱插拔。軟件方面,組態(tài)軟件采用工業(yè)自控領(lǐng)域先進的GE Cimplicity 工控組態(tài)軟件進行二次開發(fā),該組態(tài)軟件的開發(fā)系統(tǒng)提供多種工具及管理程序,滿足各種應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)需求,提供了具有國際標準的BASIC、C++、JAVA、TCP/IP 等軟件接口,使得應(yīng)用程序具有跨平臺的廣泛應(yīng)用環(huán)境[1]。
現(xiàn)地PLC 控制可在網(wǎng)絡(luò)通信故障或上位機失控時操作備用,LCU 可用現(xiàn)場自動方式獨立工作,維持相應(yīng)機組、送變電設(shè)備、公用設(shè)備等的正常運行;或在現(xiàn)地方式下,由值班人員通過LCU 進行手動控制,完成機組、公用、送變電設(shè)備等的起、閉,斷路器的投、切等操作。
針對水電站生產(chǎn)安全及技術(shù)特點,在保證操作可靠、通訊安全性前提下還在以下方面進行改造。
(1)數(shù)據(jù)庫及控制功能分布處理,系統(tǒng)功能分布在網(wǎng)絡(luò)的各個節(jié)點中,系統(tǒng)任一節(jié)點的故障不影響其他節(jié)點的正常工作,不會造成關(guān)鍵性故障或使外部設(shè)備誤動作。
(2)充分利用PLC 的高可靠性及邏輯控制方面的優(yōu)點,保證機組、公用設(shè)備、開關(guān)站設(shè)備等的順序控制。由PLC 完成監(jiān)控對象的閉環(huán)控制,保證受控對象的安全可靠運行?,F(xiàn)地LCU 在脫離主控級的情況下,可以保證受控對象的安全運行。
(3)電站各LCU 均配置交、直流開關(guān)電源,充分保障了監(jiān)控設(shè)備供電的可靠性。
(4)專門配置了低壓防雷系統(tǒng),在必要的電源處、信號線路處設(shè)置抗浪涌保護裝置,以防止感應(yīng)雷對控制系統(tǒng)造成的干擾和破壞。
(5)機組LCU 屏上裝設(shè)有獨立于計算機監(jiān)控系統(tǒng)的機組水力機械事故停機和事故緊急停機的常規(guī)設(shè)備及電氣回路。
(6)微機保護裝置中重要的保護動作信號以開關(guān)量形式與對應(yīng)的各LCU直接相連。
(7)提高系統(tǒng)的抗干擾能力,現(xiàn)地控制單元的人機界面采用液晶觸摸屏,避免了現(xiàn)場電磁場的干擾;現(xiàn)場交流電源均經(jīng)過隔離、濾波處理后進行供電,另外PLC的I/O 信號接口、通信接口均采用光電隔離措施,具有較強的抗雷擊、抗電磁干擾能力。
電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)從功能上分為中央控制層和現(xiàn)地控制層,如圖1 所示。電站采用開放式環(huán)境下全分布計算機監(jiān)控系統(tǒng),以保證系統(tǒng)中選用不同計算機時的互操作性,系統(tǒng)擴展和設(shè)備更新時的可移植性。
圖1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)
中控層是電站的實時監(jiān)控中心。負責全廠的自動化操作控制,采集和處理來自LCU 的數(shù)據(jù),編制和計算各種運行參數(shù)、制作各種運行報表、形成運行檔案等,全站的人機對話如事故和故障告警、運行監(jiān)視、對設(shè)備各種整定值的設(shè)置和修改、對設(shè)備的手動操作等,與LCU和電力調(diào)度、水情測報等之間的通訊。
LCU 按控制設(shè)備分為機組LCU、公用設(shè)備LCU、送變電LCU、壩區(qū)LCU。各LCU 對所管轄的生產(chǎn)過程進行完善的監(jiān)控,經(jīng)過DI、DO 與生產(chǎn)過程相連;通過485通信與微機勵磁系統(tǒng)、調(diào)速器系統(tǒng)、火災(zāi)報警裝置、繼電保護、直流系統(tǒng)等交換信息,在人機界面上動態(tài)實時顯示各種運行參數(shù)和繼電保護動作情況;通過以太網(wǎng)接口接到以太網(wǎng)上,向中控層上傳信息并接受執(zhí)行中控層命令,同時各LCU 間亦可交換信息。各LCU 對中控層有相對獨立性,它們能在與中控層斷網(wǎng)情況下獨立完成生產(chǎn)過程的實時數(shù)據(jù)采集及預處理,數(shù)據(jù)監(jiān)視、調(diào)整和控制等功能[2]。
計算機監(jiān)控系統(tǒng)采用全開放系統(tǒng),由各現(xiàn)地LCU 單元、主控工作站、打印機終端以及遠程終端和相應(yīng)的外設(shè)構(gòu)成。
LCU 由PLC、液晶TFT 彩顯觸摸屏、各輸出繼電器、雙電源切換模塊等組成,機組LCU 還包括自動準同期裝置、多功能儀表等自動化設(shè)備。LCU 主要完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集及預處理,另外具有監(jiān)視和控制功能?,F(xiàn)地的彩顯觸摸屏,在與中控層脫離后仍然能實現(xiàn)對機組進行必要的監(jiān)視和控制,如機組運行參數(shù)的監(jiān)視;機組的開、停機;增、減有功、無功;而與中控層通信恢復后又能自動轉(zhuǎn)為中上位機控制[3]。
LCU 與現(xiàn)場其他智能設(shè)備間的通訊采用專用通訊管理機完成。該裝置采用RISC嵌入式工業(yè)計算機,具有高可靠性??梢詫F(xiàn)場不同設(shè)備的通訊規(guī)約轉(zhuǎn)換為標準的以太網(wǎng)應(yīng)用層協(xié)議(如Modbus TCP),并直接接入局域網(wǎng)與PLC 及上位機相互交換信息。主要用來完成與現(xiàn)場輔助設(shè)備(如微機保護裝置、多功能電量表、微機勵磁、微機調(diào)速器等)的通訊。通訊管理機選用MOXA IA240型號,性能指標如下:CPU 為Intel Xscale IXP-422 266 MHz 處理器;128 Mb RAM,32 Mb Flash Disk;4 個RS-232/422/485 串 口;2 個10/100 Mb/s 以 太 網(wǎng) 口;具 有LCM 顯示屏和鍵盤方便現(xiàn)場調(diào)試和操作;采用Linux 通信平臺。
電站采用環(huán)形以太網(wǎng)進行通信,在各主計算機工作站、通信服務(wù)器、工程師工作站、管理工作站以及各LCU 均配置以太網(wǎng)交換機,傳輸介質(zhì)采用網(wǎng)線或光纜。在現(xiàn)地每個LCU 單元各配置一臺環(huán)形以太網(wǎng)交換機,選用GE IC086SLM042SS 型號,采用模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計,提高設(shè)備的擴展性和靈活性。單模100M 光口2 個,100M電口4個;符合工業(yè)級設(shè)計及IEEE802.3標準。
中控室核心交換機用于控制中心自動化控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò),采用可網(wǎng)管模塊化交換機。交換機選用GE IC086SLM162 型號,設(shè)備均布置于中控室的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備屏內(nèi)。具體技術(shù)指標如下:支持OPC Server,可以與工業(yè)監(jiān)控組態(tài)軟件無縫連接,實現(xiàn)實時網(wǎng)管。交換機內(nèi)部含溫度感應(yīng)器,能探測到外界的實時溫度,且顯示在管理頁面中,如出現(xiàn)了超出的設(shè)定溫度界限,交換機可自動報警;交換機支持內(nèi)存卡配置功能,即交換機自帶內(nèi)存卡插槽,交換機本身的配置程序可自動保存在內(nèi)存卡里面,以方便日常維護。
GPS 選用東大金智iPACS-5785 型號,采用BSS 標準衛(wèi)星同步時鐘,接收GPS 信號,并通過以太網(wǎng)接口對各工作站相連發(fā)送對時信號,使全廠裝置時間同步,時鐘的同步精度為±1 ms。
系統(tǒng)軟件符合國際開放系統(tǒng)組織推薦的開放式系統(tǒng),選用國際流行的工控軟件(Cimplicity),供運行人員二次開發(fā)使用。操作系統(tǒng)采用實時多任務(wù)多窗口的Microsoft Windows 操作系統(tǒng)。Cimplicity 能提供多種工具及管理程序,滿足各種應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)需求,采用真正的客戶端/服務(wù)器構(gòu)架,實現(xiàn)無縫擴展;與Proficy 軟件套件緊密集成;通過功能強大的API,能夠利用Cimplicity 采集、管理、維護形成的數(shù)據(jù)和報警信息開發(fā)自己的直接接口;能夠?qū)崿F(xiàn)定制程序或第三方程序的無縫集成;交互式可視化環(huán)境及JAVA、FORTRAN、C、C++等高級語言編譯系統(tǒng)提供了各種開發(fā)工具和較強的編程能力。
網(wǎng)絡(luò)通訊及網(wǎng)絡(luò)管理采用Client(客戶)—Server(服務(wù)器)模式,通訊軟件基于TCP/IP網(wǎng)絡(luò)接口,為系統(tǒng)各進程間提供了網(wǎng)絡(luò)透明的通訊服務(wù)。數(shù)據(jù)庫管理軟件采用Microsoft SQL Server,能提供各測量值的越復限處理、定時定期數(shù)據(jù)的檢索、歸檔,事件事故的動作次數(shù)、報警,各數(shù)據(jù)的瞬時狀態(tài)等,并可根據(jù)需求計算較為復雜,便于使用的運算點。還可利用數(shù)據(jù)庫軟件對歷史數(shù)據(jù)進行查閱、打印、檢索并存檔。
在順序控制方面通過順控管理程序檢查順控程序語法,啟動管理各順控執(zhí)行程序及對條件有限制的順控程序加鎖等,完成與數(shù)據(jù)庫與人機接口的信息互換并執(zhí)行一個順控流程。順控執(zhí)行程序可放在LCU-CPU 中或直接由PLC 去完成[4]。主要控制操作內(nèi)容:操作安全閉鎖;操作過程監(jiān)視;泵組的開、停機順序控制;斷路器、隔離開關(guān)、閥門等設(shè)備的控制等。編程軟件使用PLC 生產(chǎn)廠家自帶,用戶根據(jù)電站實際生產(chǎn)過程的控制順序要求,進行各種PLC 軟件功能的編輯和開發(fā)。PLC 編程采用梯形圖(LD)語言,沿襲了繼電器控制電路的形式,在梯形圖中,輸入觸點代替按鈕,輸出線圈代替負載,左右母線代替繼電器與接觸器控制電源線。圖2 所示為開機準備好的梯形圖,非常形象、直觀、實用。
圖2 開機準備好梯形圖
在交互式方面報表編輯和圖形編輯用的較多。報表編輯提供了表格線、漢字和字符輸入方法,通過鼠標器和鍵盤在界面上建立報表格式,定義報表項與數(shù)據(jù)庫報表功能塊的動態(tài)連接。圖形編輯程序提供用戶開發(fā)人機接口的各種畫面,通過鼠標及鍵盤,選擇圖符庫、字符編輯、漢字編輯、圖形編輯、顏色編輯等,在界面上開發(fā)出所需的畫面,并建立圖形、顏色、字符、數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)庫之間的動態(tài)連接,這樣就能實時顯示與現(xiàn)場情況一致的動態(tài)畫面及操作流程[5]。圖3 所示為停機流程。矩形塊的顏色:條件滿足時,矩形塊為紅色。箭頭的顏色:停機過程未完成時,當箭頭的上一個條件滿足且下一個條件未滿足時,箭頭為閃爍的紅色與黃色;當箭頭上一個條件滿足且下一個條件也滿足時,箭頭為紅色;當箭頭的上一個條件未滿足時,箭頭為粉色虛線;停機過程完成時,所有的箭頭為黃色虛線。
圖3 停機流程
售后服務(wù)方面遠程診斷服務(wù)為用戶提供一套遠程診斷軟件,一般的故障或系統(tǒng)運行中遇到的困難,用戶可以用樹梅派與開發(fā)公司的軟件人員通過因特網(wǎng)相連,由軟件完成遠程診斷和在線修正。
該電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)經(jīng)過6 個月的設(shè)計安裝調(diào)試已正式投產(chǎn)運行,運行人員因為有以前的經(jīng)驗,經(jīng)過短期的培訓適應(yīng)了新的監(jiān)控系統(tǒng),操作習慣變動不大,很快熟悉了監(jiān)盤操作和日常檔案數(shù)據(jù)整理,人機界面感覺舒適,各項動畫和動態(tài)顯示直觀清晰。機組經(jīng)過正常開停機、事故停機、緊急停機流程均正常,所有輔助設(shè)備運行能正常啟停,所有主接線開關(guān)操作正確,所有監(jiān)測數(shù)據(jù)適時準確。經(jīng)過一年的運行目前一切正常,機組每天開停機一次均按流程正確執(zhí)行,經(jīng)過一個雷雨季節(jié)的考驗未發(fā)現(xiàn)異常。一年內(nèi)3 次根據(jù)調(diào)度命令進行倒閘均操作正常,經(jīng)過全廠兩臺機組大修,各項數(shù)據(jù)及通信狀態(tài)正常。綜上所述本次計算機監(jiān)控系統(tǒng)升級改造解決了多年存在的隱患,能滿足電站安全生產(chǎn)需要。
該電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)在設(shè)計思路、總體結(jié)構(gòu)、硬件選配、軟件開發(fā)方面經(jīng)過有針對性地設(shè)計改進,在系統(tǒng)先進性、合理性、可靠性方面顯著提升,結(jié)構(gòu)采用開放環(huán)境下全分布式配置,并應(yīng)用了環(huán)形以太網(wǎng)通信方式,硬件選用目前先進的主流產(chǎn)品,軟件選用國際流行的工控軟件,系統(tǒng)整體運行先進安全可靠,人機互動感覺友好,并解決了多年運行中經(jīng)常出現(xiàn)的計算機監(jiān)控死機、運行速度緩慢、PLC 系統(tǒng)故障、通信故障等問題,提高了自動化水平,保障了電站安全經(jīng)濟高效運行,滿足水電站現(xiàn)代化和信息化管理的需求。