張志峰(上海建工四建集團(tuán)有限公司, 上海 201103)
根據(jù)調(diào)查研究,一般針對(duì)建筑物結(jié)構(gòu)外輪廓變化的問(wèn)題,目前常用的方法是設(shè)置斜向?qū)к?,甚至斜向架體,隨建筑物逐層斜爬,但是也有其局限性和安全性等問(wèn)題。這種方法只適用于外立面變化規(guī)則,且一般逐層內(nèi)收的建筑物,每層內(nèi)收的尺寸一致。從安全性考慮,傾斜度一般控制在 3°以?xún)?nèi)。對(duì)于變斜率的建筑,或者既有內(nèi)收又有外凸的外立面形式并不適用,這時(shí)很多項(xiàng)目不得不采用傳統(tǒng)的懸挑腳手架形式,而這種形式應(yīng)用在高層建筑上非常不經(jīng)濟(jì),加上重復(fù)搭拆給安全帶來(lái)了極大的考驗(yàn),也與當(dāng)今社會(huì)提倡的綠色、環(huán)保理念相違背。
因此,我們大膽地設(shè)想,如果防護(hù)平臺(tái)能在高空整體平移,且熟練掌握該平移技術(shù),就能使得防護(hù)平臺(tái)滿(mǎn)足不同外立面的變化,徹底解決在此類(lèi)建筑物上的適用性。對(duì)于整個(gè)行業(yè)的發(fā)展具有推廣意義,為項(xiàng)目綠色施工保駕護(hù)航。
上海前灘信德文化中心 1 號(hào)樓位于上海市前灘區(qū)域開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的地塊之一(31-01 地塊),工程南至高青西路、北至海陽(yáng)西路、東至濟(jì)陽(yáng)路、西至東育路海陽(yáng)西路。建筑物總高度為 149.2 m,總層數(shù)為 31 層,4 層以上為標(biāo)準(zhǔn)層,標(biāo)準(zhǔn)層層高為 4.5 m。其建筑結(jié)構(gòu)類(lèi)型為鋼結(jié)構(gòu)框架-鋼筋混凝土核心筒形式。核心筒結(jié)構(gòu)施工外墻防護(hù)采用附著式升降作業(yè)安全防護(hù)平臺(tái)。
本工程核心筒四周外墻面均有不同程度的內(nèi)收,南北立面最大內(nèi)收距離為 0.45 m,東立面最大內(nèi)收距離為 0.30 m,西立面最大內(nèi)收距離為 0.25 m。本文以南立面為例,介紹防護(hù)平臺(tái)如何在高空實(shí)現(xiàn)整體平移。
由于外立面內(nèi)收導(dǎo)致了離墻距離的增加,防護(hù)平臺(tái)到結(jié)構(gòu)邊距離從上到下相差 450 mm,再加上原本架體到結(jié)構(gòu)就有 450 mm 的作業(yè)空間,因此不采取措施的話(huà),離墻距離將達(dá)到 900 mm。這就帶來(lái)很多問(wèn)題:
(1)安全隱患,離墻過(guò)大會(huì)增加高墜風(fēng)險(xiǎn)。
(2)操作不便,工人在防護(hù)平臺(tái)上綁扎鋼筋、施工側(cè)模板時(shí)夠不到。
(3)底部翻板結(jié)構(gòu)不安全,且很難設(shè)置。為了底部全封閉,使得底部翻板的跨度變大,從受力角度來(lái)看,底部翻板的承載力減小;從施工角度來(lái)說(shuō),二次內(nèi)收,需要二次施工,在高空臨邊重復(fù)搭拆,使得安全性降低。
(4)為了滿(mǎn)足施工作業(yè)距離,往往采用補(bǔ)缺隔離的措施,使得離墻距離控制在 300 mm 左右,但二次內(nèi)收也帶來(lái)了二次施工的問(wèn)題,而且補(bǔ)缺的工作量巨大。
(5)荷載增加,據(jù)計(jì)算統(tǒng)計(jì),用傳統(tǒng)的補(bǔ)缺隔離措施會(huì)讓架體自重和施工荷載各增加 50%,原來(lái)的構(gòu)件受力無(wú)法承受增加的荷載,需要加強(qiáng)。
由此可見(jiàn),外立面結(jié)構(gòu)的變化給防護(hù)平臺(tái)的施工在安全性、操作性、經(jīng)濟(jì)性等方面都帶來(lái)了很多麻煩,限制了防護(hù)平臺(tái)的適用范圍。因此,想到了高空整體平移來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。
為了實(shí)現(xiàn)平移功能,設(shè)計(jì)了一種電動(dòng)平移裝置—由斜拉桿、附墻底座、水平導(dǎo)向軌、電動(dòng)可調(diào)節(jié)導(dǎo)向輪組成,如圖 1 所示。
圖 1 電動(dòng)平移裝置
斜拉桿本身就是防護(hù)平臺(tái)卸荷裝置,一端與架體鉸接,另一端與建筑結(jié)構(gòu)鉸接,既能承受架體豎向荷載,又能釋放因平移產(chǎn)生的附加彎矩。附墻底座通過(guò)螺桿固定在結(jié)構(gòu)上,用于安裝水平導(dǎo)向軌,電動(dòng)可調(diào)節(jié)導(dǎo)向輪固定在附墻底座上,豎向?qū)蜉喸O(shè)置在防護(hù)平臺(tái)豎向?qū)к墐?nèi)可自由豎向滑動(dòng)。水平導(dǎo)向輪設(shè)置在水平導(dǎo)向軌道內(nèi),且導(dǎo)向輪和導(dǎo)軌之間設(shè)置 10 mm 間隙,用于平移過(guò)程中包容架體向下沉降的距離,在平移過(guò)程中形成較為固定的水平向移動(dòng)軌跡。當(dāng)啟動(dòng)電動(dòng)可調(diào)節(jié)導(dǎo)向輪時(shí),防護(hù)平臺(tái)沿水平導(dǎo)向軌向內(nèi)或向外平移。
考慮到施工和安裝時(shí)的誤差,可能會(huì)導(dǎo)致平移過(guò)程中出現(xiàn)某個(gè)附著節(jié)點(diǎn)暫時(shí)性失效,因此必須采取保護(hù)措施,確保平移過(guò)程的安全可控。主要采取了 2 個(gè)措施。
(1)荷載監(jiān)控系統(tǒng)。該系統(tǒng)能夠監(jiān)控斜拉桿的受力情況,使得所有平移節(jié)點(diǎn)均勻受力,既能防止受力過(guò)小導(dǎo)致節(jié)點(diǎn)失效,又能防止受力過(guò)大導(dǎo)致電動(dòng)可調(diào)節(jié)導(dǎo)向輪無(wú)法帶動(dòng)。在斜拉桿上安裝一個(gè)拉力傳感器,然后接入防護(hù)平臺(tái)自身的荷載同步控制系統(tǒng)分控制柜,將電源輸出至電動(dòng)可調(diào)節(jié)導(dǎo)向裝置,最后將所有分控制柜串聯(lián)至總控制柜,啟動(dòng)總控制柜電源開(kāi)關(guān)進(jìn)行同步整體平移,能夠按照荷載設(shè)定值的15% 進(jìn)行報(bào)警,按照荷載設(shè)定值的 30% 進(jìn)行自動(dòng)斷電停機(jī)控制,保障平移過(guò)程荷載均勻穩(wěn)定。
(2)防墜落保險(xiǎn)鋼絲繩。為保證平移過(guò)程中因意外產(chǎn)生架體墜落風(fēng)險(xiǎn),在每個(gè)機(jī)位靠近頂部位置設(shè)置一道 3 t 鋼絲繩鎖緊器作為防墜落保險(xiǎn)鋼絲繩,一端與建筑結(jié)構(gòu)固定,另一端與架體固定。隨著平移過(guò)程進(jìn)行,人工對(duì)每根鋼絲繩進(jìn)行收緊,既能在平移過(guò)程中起到抗傾覆作用,又能防止墜落。由于采用機(jī)械方式,所以在安裝后進(jìn)行檢查驗(yàn)收,不會(huì)產(chǎn)生失效狀態(tài),所以安全可靠。
為了實(shí)現(xiàn)整體平移,在每個(gè)機(jī)位上下設(shè)置 2 組電動(dòng)平移裝置,上部盡可能設(shè)置在高位,最基本的也應(yīng)該設(shè)置在架體重心以上,下部盡可能設(shè)置在低位,且應(yīng)將上部斜拉桿收緊作為主要受力部件,且通過(guò)荷載監(jiān)控進(jìn)行調(diào)勻,下部斜拉桿以將緊未緊狀態(tài)作為保險(xiǎn)斜拉桿的狀態(tài)。頂部按照上述防墜落措施,設(shè)置 3 t 鋼絲繩鎖緊器,如圖 2 所示。
圖 2 機(jī)位節(jié)點(diǎn)整體分布示意圖
對(duì)于防護(hù)平臺(tái)高空整體平移施工必須確保各個(gè)環(huán)節(jié)安全可靠,否則會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的后果。因此,一定要從理論計(jì)算和試驗(yàn)兩個(gè)方面來(lái)進(jìn)行安全性研究分析。
計(jì)算方面,架體的整體受力計(jì)算可以不用重復(fù)驗(yàn)證。因?yàn)椋湟?,未改變架體結(jié)構(gòu);其二,平移裝置代替原有的附墻裝置,工況沒(méi)有改變;其三,施工荷載也沒(méi)有改變。本高空整體平移技術(shù)僅改變了原有的附墻裝置,所以針對(duì)平移裝置要進(jìn)行安全性研究。由于平移裝置選用電動(dòng)千斤頂,電動(dòng)千斤頂是成熟產(chǎn)品,這里只存在選型問(wèn)題,所以要通過(guò)計(jì)算得出到底選用多大頂升力的電動(dòng)千斤頂。
試驗(yàn)方面,應(yīng)要搭設(shè)一個(gè)試驗(yàn)架,模擬施工荷載和自重進(jìn)行平移試驗(yàn),以認(rèn)證平移裝置的可靠性和動(dòng)作的可行性。并且應(yīng)對(duì)不利工況進(jìn)行試驗(yàn),才能確保平移施工的安全可靠。
平移裝置的受力體系為三角受力體系,內(nèi)力計(jì)算并不復(fù)雜。由于未改變防護(hù)平臺(tái)原體系受力特性,因此查詢(xún)了原防護(hù)平臺(tái)的設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū),得出最大水平力為 26.4 kN。電動(dòng)千斤頂與導(dǎo)向輪之間連接采用 M24 螺栓,因此要復(fù)核該螺栓的剪力。實(shí)際剪應(yīng)力按式(1)計(jì)算。
式中:τ—實(shí)際剪應(yīng)力,N/mm2;
F—最大水平力,N;
A—受剪面積,mm。
[τ]—允許剪應(yīng)力,N/mm2。
考慮到平移有啟動(dòng)力影響,因此選用 5 t 的電動(dòng)千斤頂較為合理,且螺栓剪切力也滿(mǎn)足要求,整個(gè)平移裝置受力上安全可靠。
為了實(shí)踐平移功能的安全可靠及可行性,搭設(shè)了一個(gè)試驗(yàn)架,在架體上堆載至設(shè)計(jì)荷載。試驗(yàn)架共布置 3 個(gè)機(jī)位,共搭設(shè) 4 步 5 排,機(jī)位間跨度為 4.50 m,機(jī)位懸挑跨度為1.50 m,試驗(yàn)架搭設(shè)總高度為 7.20 m,總長(zhǎng)度為 12.00 m。內(nèi)側(cè)立桿中心離 10 號(hào)工字鋼面的距離為 0.65 m。試驗(yàn)架每一個(gè)機(jī)位安裝 1 根受力斜拉桿,帶拉力傳感器,安裝 2 道電動(dòng)可調(diào)節(jié)導(dǎo)向裝置。
通過(guò) 6 種工況的試驗(yàn),對(duì)架體的斜拉桿受力情況及架體垂直偏差率與垂直位移情況進(jìn)行分析:①整體向內(nèi)平移工況;②整體向外平移工況;③單組未平移,其余整體向內(nèi)平移工況;④單組未平移,其余整體向外平移工況;⑤單組向內(nèi)平移,其余未平移工況(向內(nèi)平移超載試驗(yàn));⑥單組向外平移,其余未平移工況(向外平移超載試驗(yàn))。試驗(yàn)結(jié)果均與設(shè)計(jì)要求復(fù)核,列舉工況 1 的試驗(yàn)匯總?cè)绫?1 所示。
表 1 整體向內(nèi)平移工況試驗(yàn)數(shù)據(jù)表
(1)工況 1 和工況 2 結(jié)論分析。當(dāng)所有電動(dòng)可調(diào)節(jié)導(dǎo)向裝置處于工作狀態(tài)時(shí),架體能夠在 0~200 mm 內(nèi)實(shí)現(xiàn)整體向內(nèi)或向外平移(電動(dòng)可調(diào)節(jié)導(dǎo)向裝置向內(nèi)或向外最大平移距離為 300 mm),且斜拉桿受力狀況及架體的垂直度與水平度均符合設(shè)計(jì)規(guī)定。整體向內(nèi)平移平均速度為100 mm/min,整體向外平移平均速度為 80 mm/min。
(2)工況 3 和工況 4 結(jié)論分析。當(dāng)單組電動(dòng)可調(diào)節(jié)導(dǎo)向裝置未工作,架體在整體向內(nèi)或向外達(dá)到一定的平移距離后,斜拉桿會(huì)出現(xiàn)不均勻受力。當(dāng)達(dá)到了斜拉桿初始值的±30% 時(shí),所有的電動(dòng)可調(diào)節(jié)導(dǎo)向裝置可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)停機(jī),且架體完好無(wú)明顯變形。
(3)工況 5 和工況 6 結(jié)論分析。當(dāng)單組電動(dòng)可調(diào)節(jié)導(dǎo)向裝置在向內(nèi)或向外達(dá)到一定的平移距離后,電動(dòng)可調(diào)節(jié)導(dǎo)向裝置電機(jī)輸出停止即超過(guò)了額定荷載 30 kN,此時(shí)斜拉桿受力未超過(guò)初始值的 ±30%,且架體完好無(wú)明顯變形。
通過(guò)多種工況的檢測(cè)試驗(yàn),證明附著式升降作業(yè)安全防護(hù)平臺(tái)高空平移可行。最后我們還通過(guò)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)該平移動(dòng)作進(jìn)行了功能性檢測(cè),結(jié)果表名平移動(dòng)作均在設(shè)計(jì)范圍之內(nèi)。
高空整體平移施工流程:平移附著節(jié)點(diǎn)位置預(yù)埋埋件→正常提升至平移層→安裝平移裝置和防墜落保險(xiǎn)鋼絲繩→安裝調(diào)試監(jiān)控系統(tǒng)→斷開(kāi)防護(hù)平臺(tái)四個(gè)角的架體→拆除防傾附墻支座→啟動(dòng)總控箱電源進(jìn)行整體平移→平移到位后安裝防傾覆附墻支座→拆除平移裝置和防墜落保險(xiǎn)鋼絲繩→恢復(fù)防護(hù)平臺(tái)四個(gè)角的架體→恢復(fù)使用工況。
上海前灘信德文化中心項(xiàng)目 1 號(hào)樓中應(yīng)用了高空整體平移技術(shù),縮小附著式升降作業(yè)安全防護(hù)平臺(tái)和結(jié)構(gòu)之間的距離,相比補(bǔ)缺的方式,大大降低了其施工成本,提高了安全性能,應(yīng)用效果非常好。
在施工工期方面,所有準(zhǔn)備工作,包括預(yù)埋、材料等準(zhǔn)備充分,未影響結(jié)構(gòu)施工,在提升到位后安裝平移裝置及拆除防傾覆附墻支座共用時(shí) 90 min,調(diào)試和平移用時(shí)10 min,平移就位后安裝防傾覆支座恢復(fù)使用工況共用時(shí) 30 min,拆除平移裝置未影響工期。因此,總計(jì)比正常提升多用時(shí) 130 min。完成了防護(hù)平臺(tái)在高空進(jìn)行整體平移的工作,對(duì)比采用傳統(tǒng)的補(bǔ)缺架體措施來(lái)說(shuō),能節(jié)約約 1 d 的工期。
在安全性能方面,通過(guò)荷載監(jiān)控系統(tǒng),在平移過(guò)程中的荷載基本符合之前的理論計(jì)算和檢測(cè)試驗(yàn)的數(shù)據(jù)結(jié)論,每個(gè)平移點(diǎn)的斜拉桿荷載較為均勻,約為 4.2 t,未出現(xiàn)意外情況,平移連續(xù)完成,安全可靠。
通過(guò)觀(guān)察研究對(duì)現(xiàn)場(chǎng)附著式安全作業(yè)防護(hù)平臺(tái)平移實(shí)際應(yīng)用情況,本文詳細(xì)介紹了防護(hù)平臺(tái)平移的過(guò)程及步驟,針對(duì)平移裝置的節(jié)點(diǎn)、保險(xiǎn)措施節(jié)點(diǎn)和安全控制措施節(jié)點(diǎn)做了細(xì)致的設(shè)計(jì),通過(guò)這一方式縮小防護(hù)平臺(tái)與結(jié)構(gòu)的距離,得到了來(lái)自各方的一致好評(píng)。這樣不僅提升了項(xiàng)目的安全文明施工形象,更加體現(xiàn)了企業(yè)的實(shí)力與風(fēng)采,而且對(duì)此類(lèi)有內(nèi)收或是外擴(kuò)的結(jié)構(gòu)工程,縮小或擴(kuò)大附著式安全作業(yè)防護(hù)平臺(tái)與結(jié)構(gòu)的距離有了借鑒及經(jīng)驗(yàn),為后續(xù)類(lèi)似工程提供了理論和實(shí)際的支撐。