段治予,吳紅忠
(焦作煤業(yè)(集團)開元化工有限責(zé)任公司,河南 焦作 454191)
近年來,隨著國家安全、環(huán)保政策執(zhí)行力度的加強,企業(yè)以科技創(chuàng)新為支撐,大力發(fā)展自動化技術(shù),精確控制生產(chǎn)過程各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工藝參數(shù), 努力提高產(chǎn)品質(zhì)量與收率、降低生產(chǎn)成本、高度重視節(jié)能減排,增強企業(yè)競爭力。
焦作煤業(yè)(集團)開元化工有限責(zé)任公司為了延伸產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈,在二期項目中建設(shè)了3 萬t/a 環(huán)氧氯丙烷項目。 該項目采用目前先進的甘油法生產(chǎn)技術(shù),生產(chǎn)成本低、污水產(chǎn)生量少、反應(yīng)條件穩(wěn)定,易于控制,受國家產(chǎn)業(yè)政策支持,具有傳統(tǒng)丙烯法技術(shù)無法比擬的優(yōu)勢, 可成為公司下一步利潤的主要增長點, 投入運行后每生產(chǎn)1 t 環(huán)氧氯丙烷可消耗氯氣0.95 t,能夠有效緩解20 萬t/a 離子膜燒堿裝置氯氣平衡的壓力,延長產(chǎn)業(yè)鏈,實現(xiàn)內(nèi)部循環(huán)利用。
甘油法環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)工藝主要分為4 個步驟。 (1)甘油氯化反應(yīng):即甘油在設(shè)定溫度和壓力的條件下和氯化氫氣體、 催化劑及助劑在氯化反應(yīng)釜中反應(yīng),生產(chǎn)二氯丙醇初品,經(jīng)過精餾塔精餾生成合格的二氯丙醇溶液。 (2)皂化反應(yīng)(又稱環(huán)化反應(yīng)):即氯化反應(yīng)生產(chǎn)的合格二氯丙醇在皂化塔中和32%燒堿反應(yīng)生成環(huán)氧氯丙烷初品。(3)環(huán)氧氯丙烷初品提純工藝: 即環(huán)氧氯丙烷初品通過脫水塔脫水和精餾塔精餾提純得到合格的優(yōu)質(zhì)環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)品。 (4)廢水處理工藝:即含有機高鹽廢水先通過生物降解的方法將其中的有機雜質(zhì)分解除去, 再通過三效蒸發(fā)器濃縮、結(jié)晶、分離、焙燒等工藝處理后,回收鹽用于隔膜或離子膜制堿裝置,實現(xiàn)循環(huán)利用。環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)工藝框圖見圖1。
圖1 環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)工藝框圖
環(huán)氧氯丙烷皂化工序核心設(shè)備主要是皂化反應(yīng)器、脫水塔、精餾塔、汽提塔和除焦塔等8 臺設(shè)備,其中最容易被腐蝕的是4 臺不銹鋼皂化反應(yīng)器, 其中皂化反應(yīng)器Ⅰ和皂化反應(yīng)器Ⅳ外形尺寸為?2 800×4 000,體積為27.3 m3,配備一套列管式換熱器,換熱器外形尺寸為?800×8 980,換熱面積為140 m2;皂化反應(yīng)器Ⅱ和皂化反應(yīng)器Ⅲ外形尺寸為?2 000×4 000 體積為13.51 m3, 配備一套列管式換熱器,其外形尺寸為?600×5 980,換熱面積為60 m2。 皂化反應(yīng)器自帶列管式換熱器,由熱水箱供80 ℃水換熱加熱物料溶液,確保皂化反應(yīng)溫度控制在指標范圍內(nèi);各個反應(yīng)器均配備一臺IJ250-250-300D 強制循環(huán)泵,將皂化反應(yīng)系統(tǒng)形成閉環(huán)循環(huán)系統(tǒng),定時控制物料液位,確保反應(yīng)完全,皂化反應(yīng)器工作條件如下。
(1)有機物濃度:≤50%;
(2)其中含生成氯化鈉濃度:≤45%;
(3)溫度:≤80 ℃、防爆、防水IP65。
物料主要是二氯丙醇和32%燒堿按1∶1 混合,反應(yīng)生成環(huán)氧氯丙烷及副產(chǎn)物氯化鈉。
皂化工段設(shè)備均采用304 不銹鋼材質(zhì), 要求設(shè)備內(nèi)運行物料必須控制pH 值在8~11 偏堿性狀態(tài)下運行, 以保證設(shè)備在安全運行條件下不被腐蝕損壞。 同時工藝上嚴格要求皂化反應(yīng)pH 值控制在8~11 偏堿的情況下運行,二氯丙醇才能和32%燒堿完全反應(yīng)生成環(huán)氧氯丙烷, 但皂化系統(tǒng)物料堿性又不宜過大, 否則環(huán)氧氯丙烷容易逆向反應(yīng)重新水解生成甘油,降低環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)的收率,因此皂化反應(yīng)系統(tǒng)pH 值控制尤為重要。
該生產(chǎn)技術(shù)屬于西方壟斷技術(shù), 國內(nèi)環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)裝置由于工藝落后于國外的先進技術(shù), 自動化程度低, 投料全靠人為控制。 原料二氯丙醇和32%氫氧化鈉控制能力不足,為保證皂化反應(yīng)完全,多采用氫氧化鈉過量投放。 為控制物料pH 值,生產(chǎn)現(xiàn)場多采用在皂化反應(yīng)器下料管道上設(shè)計一個取樣點, 由操作人員用5.5~11.0 精確pH 試紙20 min 檢測一次pH 值,要求控制pH 值≥10。 由于該檢測方法比較原始,在光線不足時,光線對pH 試紙顏色容易產(chǎn)生誤差,出現(xiàn)皂化系統(tǒng)堿度不穩(wěn)定,使皂化反應(yīng)不完全,導(dǎo)致原料浪費和設(shè)備腐蝕,同時造成環(huán)氧氯丙烷收率低和高鹽廢水處理量增加,浪費大量蒸汽,導(dǎo)致生產(chǎn)成本偏高。
在皂化反應(yīng)器上新增pH 在線監(jiān)測裝置,與DCS 控制系統(tǒng)連接, 在生產(chǎn)中設(shè)定皂化系統(tǒng)pH 值控制在8~11,將設(shè)定區(qū)間的上、下限作為設(shè)定控制值,由pH 在線監(jiān)測儀探頭檢測物料pH 值,其輸出電壓值在4~20 mA, 隨著被檢測物料的pH 值變動而變化,經(jīng)變換的信號輸入到DCS 系統(tǒng)中。 DCS 控制系統(tǒng)帶有智能計算及糾錯功能為核心的控制機構(gòu),實現(xiàn)與檢測機構(gòu)和執(zhí)行機構(gòu)的接口傳遞功能,并通過DCS 程序按照一定算法實現(xiàn)對整個系統(tǒng)的智能控制。 執(zhí)行機構(gòu)為變頻泵, 其功能由變頻器接收DCS 系統(tǒng)發(fā)出的指令,調(diào)整控制泵的頻率,對氫氧化鈉溶液的流量進行調(diào)節(jié)控制, 進而確保皂化系統(tǒng)物料的pH 值穩(wěn)定保持在規(guī)定范圍內(nèi)。
皂化反應(yīng)pH 在線監(jiān)測及投料自動化控制系統(tǒng)原理圖見圖2。
圖2 皂化反應(yīng)pH在線監(jiān)測及投料自動化控制系統(tǒng)原理圖
(1)先在皂化反應(yīng)器加入2 m 高的熱水,開啟強制循環(huán)泵,使皂化反應(yīng)器內(nèi)物料形成封閉循環(huán)系統(tǒng),同時也在油水分離器中加入一半的熱水, 形成油水分離前的密閉狀態(tài)。
(2)分析氯化液儲存器內(nèi)的二氯丙醇的含量,算好配比。 打開皂化反應(yīng)器Ⅰ的濃堿進料管道閥和氯化液管道閥,啟動濃堿泵,先向皂化Ⅰ反應(yīng)器加0.5 m3濃堿,循環(huán)一段時間后,啟動氯化液泵,向皂化Ⅰ反應(yīng)器按生產(chǎn)任務(wù)投入定量濃堿, 并根據(jù)pH 值的變化調(diào)整氯化液的加入量。
(3)將pH 在線監(jiān)測及控制系統(tǒng)調(diào)整到自動控制狀態(tài),由pH 在線監(jiān)測設(shè)備pH 探頭檢測出皂化反應(yīng)器系統(tǒng)物料的pH 值,由pH 值變送器將信號傳遞給DCS 控制器,DCS 控制器根據(jù)pH 值高低發(fā)出信號控制變頻器,變頻器調(diào)節(jié)燒堿泵的頻率,達到調(diào)節(jié)燒堿的加入量, 最終保持皂化反應(yīng)器物料系統(tǒng)pH值在控制范圍內(nèi)的目的。
(4)調(diào)節(jié)熱水溫度控制反應(yīng)器Ⅰ內(nèi)反應(yīng)溫度在30~40 ℃,二氯丙醇和堿瞬間生產(chǎn)環(huán)氧氯丙烷,在熱水和真空的作用下,環(huán)氧氯丙烷與水發(fā)生共沸,氣體由反應(yīng)器上部經(jīng)三級冷凝器冷凝, 液相進入皂化油水分離器分為兩種組分, 輕組分為環(huán)氧氯丙烷初品進入油層儲存器,重組分為水進入水層儲存器,氣體進入尾氣吸收塔處理合格后直接排空。
(5)待皂化反應(yīng)器Ⅰ物料達到設(shè)定液位后啟動皂化Ⅰ采出泵,打開1# 旋液分離器上的閥門,把反應(yīng)料液輸送進入皂化反應(yīng)器Ⅱ, 調(diào)節(jié)熱水溫度控制反應(yīng)器Ⅱ內(nèi)物料溫度35~45 ℃, 未共沸出的環(huán)氧氯丙烷在更高溫度下的熱水和真空的作用下, 繼續(xù)與水共沸出系統(tǒng),經(jīng)三級冷凝器冷凝,液相進入皂化油水分離器Ⅱ分層,油層分入油層儲存器,水層分入水層儲存器,氣相進入尾氣吸收塔處理合格后直接排空。
(6)待反應(yīng)器Ⅱ內(nèi)物料達到設(shè)定液位后啟動皂化Ⅱ采出泵,打開2# 旋液分離器上的閥門,同樣將反應(yīng)料液輸送進入反應(yīng)器Ⅲ, 調(diào)節(jié)熱水控制反應(yīng)器Ⅲ內(nèi)物料溫度35~50 ℃, 未共沸出的環(huán)氧氯丙烷在更高溫度下的熱水和真空的作用下, 繼續(xù)與水共沸出系統(tǒng),經(jīng)二級冷凝器冷凝,液相進入皂化油水分離器Ⅲ分層,油層分入油層儲存器,水層分入水層儲存器;氣相進入尾氣吸收塔處理合格后直接排空。待反應(yīng)器Ⅲ物料達到設(shè)定液位后啟動皂化Ⅲ采鹽泵,打開3#旋液分離器上的閥門,確保皂化系統(tǒng)反應(yīng)的停留時間為25~30 min,料液進入鹽泥儲存器。
(7)來自氯化工段的二氯水層與32%的濃堿,由二氯水層泵和濃堿泵,按照一定的堿醇比,通過流量計精確計量輸送至堿性的皂化反應(yīng)器Ⅳ。 在皂化反應(yīng)器Ⅳ內(nèi),鹽酸和堿瞬間反應(yīng)生成NaCl,二氯丙醇和堿瞬間反應(yīng)生成環(huán)氧氯丙烷。 在熱水和真空的作用下,生成的環(huán)氧氯丙烷與水共沸,并迅速離開堿性的反應(yīng)系統(tǒng)進入油水分離器Ⅳ。通過液封的作用,油水分離器的油層進入油層儲存器, 水層進入水層儲存器。當皂化反應(yīng)器Ⅳ的液位達到一定要求時,通過4#采鹽泵和4#旋液分離器將皂化反應(yīng)器Ⅳ內(nèi)的物料輸送至皂化反應(yīng)器Ⅲ。 來自兩個反應(yīng)器的物料在皂化反應(yīng)器Ⅲ內(nèi)通過更高溫度的熱水將鹽泥中的環(huán)氧氯丙烷盡可能的蒸出,使最終通過3#采鹽泵和3# 旋液分離器采至鹽泥儲存器的鹽泥的環(huán)氧氯丙烷的指標≤0.05%。
(8)通過采鹽泵和旋液分離器控制各皂化反應(yīng)器的液位,通過Ⅰ、Ⅱ熱水箱的溫度控制各皂化反應(yīng)器的溫度。
(9)及時調(diào)整穩(wěn)定皂化Ⅰ、皂化Ⅲ的過堿度,控制pH 值在8~11。堿度過低造成反應(yīng)器內(nèi)物料偏酸,會腐蝕反應(yīng)器;堿度過高,會造成堿耗高。
皂化反應(yīng)pH 在線監(jiān)測及投料自動化控制系統(tǒng)工藝圖見圖3。
在皂化反應(yīng)裝置增加4 臺pH 值在線監(jiān)測儀,對皂化反應(yīng)過程中pH 值進行控制; 同時增加3 臺變頻堿泵(2 開1 備),對皂化反應(yīng)器Ⅰ和皂化反應(yīng)器Ⅳ進行注堿,通過加堿量控制皂化反應(yīng)中pH 值。
pH 在線測量計正常工作時,DCS 在自動模式下,系統(tǒng)自動控制皂化反應(yīng)器內(nèi)溶液pH 值。
(1)pH<7.0 時,pH 值呈弱酸性; 皂化反應(yīng)不完全且溶液對設(shè)備有腐蝕,設(shè)定變頻器頻率為20 Hz,過300 s 頻率加0.5 Hz 調(diào)整pH 值,頻率超過40 Hz時,皂化系統(tǒng)保持頻率40 Hz 運行;
圖3 皂化反應(yīng)pH在線監(jiān)測及投料自動化控制系統(tǒng)工藝圖
(2)7.0<pH<8.0 時,pH 值呈中性到弱堿性;皂化反應(yīng)不完全但溶液對設(shè)備沒有腐蝕, 超過300 s 頻率加0.1 Hz,調(diào)整溶液pH 值;
(3)8.0<pH<9.0 時,pH 值在正常范圍內(nèi);皂化反應(yīng)完全且耗堿量最低,運行條件最優(yōu),設(shè)備在期望頻率中,手動模式下給定頻率運行不調(diào)節(jié);
(4)9.0<pH<10.0 時,pH 值微偏堿性;皂化反應(yīng)完全且耗堿量微高,運行條件優(yōu),超過600 s 頻率減0.1 Hz,調(diào)整溶液pH 值;
(5)pH>10.0 時,pH 值過堿性;皂化反應(yīng)耗堿量高、造成收率低和高鹽廢水處理量增大,生產(chǎn)成本偏高。 超過300 s 頻率減0.2 Hz 調(diào)整溶液pH 值;
(6)當皂化反應(yīng)系統(tǒng)頻率低于10 Hz 時,系統(tǒng)要保持頻率為10 Hz 運行;
(7)如 果pH 值變化過快,增大調(diào)節(jié)周期穩(wěn)定pH 值;如果pH 值長期穩(wěn)定在弱酸狀態(tài)下運行(pH<7.0),適當增加設(shè)定頻率;
(8)如果pH 值長期穩(wěn)定在偏堿狀態(tài)下運行(pH>10.0),適當減小設(shè)定頻率;這樣通過運行過程中適當調(diào)節(jié)設(shè)定頻率, 可以有效控制pH 值接近標準值8.0~9.0;
(9)如果pH 值停留在非正常范圍內(nèi)變化速度過慢,則減小調(diào)節(jié)周期,穩(wěn)定pH 值。
(1)應(yīng)經(jīng)常觀察反應(yīng)溫度、反應(yīng)真空度、反應(yīng)器的液位、油水分離器液位情況。嚴格控制各個工藝控制點指標;
(2)保持環(huán)化系統(tǒng)的平衡操作;
(3)反應(yīng)器內(nèi)物料為含固體氯化鈉的液和油,需要經(jīng)常檢查各泵的運轉(zhuǎn)情況, 關(guān)注物料輸送是否流暢,有無堵塞,若堵塞應(yīng)及時采取措施用熱水疏通;
(4)注意檢測真空泵循環(huán)水中環(huán)氧氯丙烷的含量并及時更換新鮮水,盡量避免系統(tǒng)真空度的波動;
(5)氯化液雜質(zhì)盡量少,1,3-二氯丙醇和2,3-二氯丙醇含量≥99%,其中1、3-二氯丙醇≥94%,燒堿含量32%左右。二氯水層的雜質(zhì)相對氯化液偏多,所以要跟蹤好皂化反應(yīng)器Ⅳ反應(yīng)后的油層含量。 另外,氯化液的含量較為穩(wěn)定,不需要跟蹤其含量的變化,而二氯水層的含量相對不太穩(wěn)定,需要跟蹤分析好其每一罐的含量,并根據(jù)含量變化調(diào)整投料配比;
(6)環(huán)化反應(yīng)進料堿醇比最好控制在1.05~1.08∶1。堿量大,環(huán)化收率低、副產(chǎn)物多、堿耗高,產(chǎn)能會降低。堿量過少,環(huán)化反應(yīng)不完全,水量較少,不能完全將未反應(yīng)的二氯共沸帶出,母液中殘留二氯,增加廢水處理的負擔(dān);另外,堿量少,反應(yīng)過程中含固鹽較多,物料流動性差,易堵塞,最重要的是堿量少會造成反應(yīng)器偏酸,設(shè)備易腐蝕;
(7)皂化反應(yīng)操作中,一定要控制好反應(yīng)器的液位。 液位高會造成反應(yīng)器“滿效”,造成油水分離器和油層含堿、含鹽,影響后續(xù)工序脫水、精餾系統(tǒng)的正常開車。液位低會造成循環(huán)泵循環(huán)效果不好,嚴重時會造成循環(huán)泵循環(huán)不起來,影響循環(huán)泵及電機的使用壽命;
(8)環(huán)氧氯丙烷在堿性、酸性、甚至中性水(高溫)條件下均易水解,副反應(yīng)終產(chǎn)物分別為甘油、二氯、一氯;小試含ECH 5.0%~6.0%的中性水在20 ℃放置16 h 降解16%;故環(huán)化油層、水層應(yīng)盡快處理,不宜放置過久。
(1)由于該項目自動化控制技術(shù)成熟,設(shè)有DCS系統(tǒng)全程監(jiān)控界面,操作及運行穩(wěn)定可靠。
(2)新增設(shè)備占地面積小,投資資金少,工期短、操作能力可控、效果顯著、經(jīng)濟效益優(yōu)。
(3)工藝優(yōu)化后可有效節(jié)約生產(chǎn)原料,提高環(huán)氧氯丙烷收率,減少高鹽廢水的產(chǎn)生,節(jié)約大量蒸汽消耗,大幅降低生產(chǎn)成本,實現(xiàn)節(jié)能創(chuàng)收的目標。
(4)有效保障環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)裝置的安全運行,避免不銹鋼設(shè)備內(nèi)部,避免造成環(huán)境污染,符合國家節(jié)能減排、綠色環(huán)保政策。
新增pH 在線監(jiān)測系統(tǒng)費用為8 萬元;控制系統(tǒng)連線及系統(tǒng)調(diào)整費用為26 萬元;投入資金合計34 萬元。
每生產(chǎn)1 t 環(huán)氧氯丙烷可節(jié)約32%氫氧化鈉0.15 t,環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能為3 萬t/a。
每年節(jié)約32%氫氧化鈉量為4 500 t;
每噸32%氫氧化鈉歷史平均價為960 元;
每年節(jié)約32%氫氧化鈉原料費用為432 萬元。
每生產(chǎn)1 t 環(huán)氧氯丙烷可減少高鹽廢水量0.50 t,設(shè)計產(chǎn)能為3 萬t/a。
每年減少高鹽廢水量為1.5 萬t;
每噸高鹽廢水處理費用為160 元;
每年節(jié)約高鹽廢水處理費用為240 萬元。
在環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)過程中, 通過pH 值在線監(jiān)測與DCS 控制,完成定量投入氯化液,自動調(diào)節(jié)控制燒堿的加入量, 實現(xiàn)了對皂化反應(yīng)系統(tǒng)物料pH值的自動調(diào)節(jié),有效解決了燒堿過量投入,提高了環(huán)氧氯丙烷的收率,降低操作人員的勞動強度;減少了pH 值波動造成的設(shè)備腐蝕及設(shè)備維修費用,提高生產(chǎn)裝置運行效率;減輕后續(xù)污水處理負擔(dān),降低了生產(chǎn)運行成本, 保障環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)裝置的安全、高效、穩(wěn)定運行,提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。