王春海
(山西焦煤霍州煤電集團有限責任公司李雅莊煤礦,山西 霍州 031400)
近年來隨著各礦區(qū)開采范圍(廣度、深度、難度)的增加,煤礦面臨的水害問題日益突出。當前各煤礦在礦井水害治理工作中存在的問題較多,主要表現在常規(guī)鉆孔精確性差、探查范圍有限。利用定向鉆探技術的優(yōu)勢[1-6],將其應用在煤礦井下底板疏水降壓、底板注漿改造、超前探放水和對穿放水鉆孔施工中,對提高煤礦水害防治效果具有重要意義。
霍州煤電集團李雅莊煤礦位于山西省臨汾市霍州市師莊鄉(xiāng),井田面積30.415 1 km2,核定生產能力為240 萬t/a,現開采煤層為1#、2#煤層,平均厚度2.75 m。礦井為斜井開拓,現生產水平為+355 m 水平,瓦斯等級為高瓦斯。2-603 工作面位于六采區(qū)末端,巷道設計長度為2112 m,主采山西組2#煤,瓦斯放散初速度△p為4~5,煤的堅固性系數f為0.65~0.87,煤的瓦斯壓力為0.47~0.48 MPa。頂板為粉砂巖或泥巖,局部中細粒砂巖,底板為灰色細砂巖或粉砂巖,局部為黑色泥巖。
2#煤層頂板充水來源為其頂板下石盒子組砂巖含水層,主要是K8、K9 砂巖,為弱富水性含水層。2#煤層上覆39 m 為1#煤層采空區(qū),1#煤層采空區(qū)積水約5356 m3,在采空區(qū)大量積水的水壓和掘進期間應力作用下,采空區(qū)積水可能通過導水裂縫帶和巖層裂隙涌入到2-603 工作面,對2-603 運輸巷的掘進施工影響較大,會嚴重降低掘進施工效率。
(1)鉆孔設備。2-603 運輸巷采用超前鉆探設計施工方案,采用ZDY3700B 型煤礦用膠輪式全液壓坑道鉆機+中空鉆桿。鉆機施工作業(yè)參數:額定轉矩為3500~800 N·m,額定轉速為80~300 r/min,主軸傾角-90°~+90°,制動轉矩為1000 N·m,最大給進/起拔力為85/85 kN,給進/超拔行程1250 mm,電機功率為75 kW;配套鉆桿長度1500 mm,直徑73 mm;鉆孔深度500/350 m。
(2)鉆孔布置。2-603 運輸巷掘進前期,在工作面距頂板1.8 m 位置處共布置有5 個探測鉆孔(1#、2#、3#、4#、5#),鉆孔間距1.0 m,鉆孔深度150 m,鉆孔直徑65 mm,鉆孔與頂板仰角為20°,終孔位置位于上覆巖層50 m 處。
(3)封孔工藝。擴孔深度設置為11 m,擴孔后孔徑為135 mm,擴孔后向鉆孔內安裝4 根PVC封口管進行封孔處理。
2-603 運輸巷前期探放水施工工藝存在問題:
(1)探放水鉆孔施工數量多,施工總長度大,施工周期長。受采空區(qū)積水的影響,2-603 運輸巷超前鉆探施工方案中,共需要10 組50 個鉆孔,因此造成需要施工的鉆孔總長度可達7600 m,施工周期可達到35 d,鉆孔施工工程量大,勞動強度高,嚴重影響運輸巷道掘進效率。
(2)鉆孔無用孔數量多。在施工的50 個鉆孔中,近2/3 的鉆孔為無用鉆孔,沒有起到放水作用,探放水效率不高,探放水效果不理想,必須進行優(yōu)化調整。
定向鉆探技術是采用現代化千米鉆機進行超前探測鉆孔施工,泥漿泵提供的高壓水進入孔底驅動馬達提供鉆進動力,實現鉆頭旋轉切削煤巖層。施工時隨鉆測量系統(tǒng)實時采集鉆孔軌跡、彎角、方位角等技術參數,對測量數據進行處理、顯示,形成鉆孔實鉆軌跡,并控制螺桿旋轉角度來調整鉆孔軌跡。煤礦井下定向鉆探施工關鍵技術主要為軌跡控制、開分支、層位控制及復合鉆進等技術。
調整后,2-603 運輸巷定向鉆探施工設備為ZDY12000LF 松軟煤層超深孔水平定向鉆機,額定轉矩12 000~30 000 N·m,轉速50~150 r·min-1,額定功率132 kW。鉆機配套泥漿泵和二代鉆進測量系統(tǒng)。
3.3.1 安全防護措施
在防治水鉆孔施工過程中鉆遇高壓含水地層時,容易出現噴孔現象,特別是在長距離探放水鉆孔施工過程中,危險系數大大增加,孔口安全措施必須做到位,借鑒石油鉆孔防噴技術,在孔口安裝防噴器,在中心通纜鉆桿中加入防噴逆止閥短接,能夠大幅度提高施工安全性。
3.3.2 鉆孔結構設計
國內應用較多的定向鉆進技術施工鉆孔孔徑主要有96 mm、120 mm 兩種規(guī)格,為保障鉆孔順利施工,并為孔內事故處理留有余地,本次定向鉆孔作業(yè)施工采用120 mm 鉆孔孔徑。
3.3.3 高效鉆進措施
定向鉆進技術依靠螺桿鉆具帶動鉆頭回轉切削巖石,實現鉆進施工,當鉆孔深度超過600 m,特別是達到800 m 以上時,孔口給進力難以傳遞至孔底,鉆進效率下降。本次鉆孔含水地層為質地堅硬的砂巖,深孔鉆孔施工效率可能不高,通過摸索采用大扭矩螺桿馬達提高鉆進效率。
(1)經物探結果確認,在巷道推進至840 m位置處應用定向鉆探施工工藝。由于2-603 運輸巷上覆1#煤層采空區(qū)積水位置主要位于1630~1760 m段,基于采空區(qū)積水位置與2-603 運輸巷垂直距離和水平投影偏差角度的影響結果,設計確定施工4個(1#、2#、3#、4#)定向探水鉆孔,鉆孔平均深度為468 m。定向鉆探軌跡曲線如圖1。
圖1 2-603 運輸巷定向鉆探軌跡曲線示意圖
(2)鉆孔布置。1#、2#、3#、4#呈一條直接布置,鉆孔間距1.5 m,與水平投影偏差角度為22°,如圖2 所示。
圖2 定向鉆孔布置示意圖(m)
(3)2-603 運輸巷直接頂為6.5 m 的炭質泥巖,基本頂為16.9 m 的粗砂巖,因此確定鉆孔封孔深度12 m,采用變徑鉆孔用鉆頭進行擴孔施工,如圖3。從圖3 中可知,擴孔段直徑為133 mm 和153 mm,擴孔后在鉆孔內安裝127 mm 的孔口管,采用油井水泥封孔處理。
圖3 鉆孔油井水泥封孔工藝示意圖(mm)
(4)封孔完成后必須進行注水耐壓試驗的測試,之后再安裝卸壓閥、止水閥、卸壓排水三通,安裝逆止閥并繼續(xù)進行鉆進施工,同時對隨鉆測量系統(tǒng)采集的實時數據和軌跡進行記錄,并調整和校正鉆孔軌跡,防止鉆孔軌跡出現偏差。
(1)大幅度降低了探放水鉆孔施工數、施工總長度、施工周期。從840 m 位置處進行定向鉆探施工,僅需施工探放水定向鉆孔4 個,鉆孔長度僅為1872 m,定向鉆孔周期為12 d。對比傳統(tǒng)探放水施工工藝,定向鉆探技術的鉆孔數量、施工工程量、施工周期都有了大幅度降低,探放水鉆孔施工效率大幅度提高,勞動強度大幅度降低,有效提高巷道掘進效率。
(2)探放水效果好。定向鉆探技術施工的4 個鉆孔均為濕孔,水壓1.4 MPa,計放水量5337 m3。該放水量與1#煤層采空區(qū)探測到的積水量基本相符,探放水工作效率高、效果好,有效消除了1#煤層采空區(qū)的水患。
(3)有效提高了巷道掘進效率。定向鉆探技術采用一次性成孔技術,對比以往鉆孔施工周期縮減至12 d,2-603 運輸巷道的平均掘進速度提高至10.9 m/d,巷道掘進效率大幅度提高。
定向鉆探技術應用效果理想,能大幅度縮短鉆孔施工工程量及施工周期,探放水效果好,有效提高巷道掘進效率。