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        采煤機導向滑靴失效分析與改進優(yōu)化設計

        2022-07-14 03:10:40張偉峰
        山東煤炭科技 2022年6期
        關鍵詞:滑靴軸孔采煤機

        張偉峰

        (霍州煤電集團李雅莊煤礦,山西 霍州 031400)

        采煤機作為煤炭生產(chǎn)的關鍵裝備之一,其工作效率是影響煤礦產(chǎn)量及效率的最關鍵因素。導向滑靴為采煤機重要的零部件,導向滑靴滑行在銷軌上使采煤機沿工作面長度方向?qū)蛐凶?,也保持行走輪和銷軌的正常嚙合。導向滑靴和銷軌在上下、左右各方向都留有間隙,間隙的大小是按中部槽連續(xù)向一個方向上下彎曲3°或水平方向連續(xù)彎曲1°設計的。工作磨損以后,間隙還會增加,間隙太大會影響導向和嚙合,間隙太小會在導向滑靴通過彎曲段時卡死,造成導向滑靴損壞,影響采煤機的正常工作,進而影響煤礦開采效率。

        1 采煤機導向滑靴失效分析

        李雅莊煤礦屬霍州煤電生產(chǎn)礦井,各綜采工作面主要采用MG400/920-WD 型采煤機進行截割煤體,是一種大功率采煤機。采煤機在井下復雜環(huán)境工作過程中,導向滑靴部件會出現(xiàn)不同程度的磨損、消耗甚至無法正常使用的情況。通過對李雅莊煤礦MG400/920-WD 型采煤機在工作過程中的故障統(tǒng)計可知,導向滑靴故障占采煤機總故障的28%,占行走部故障的90%,故障比例非常高。導向滑靴故障導致失效的情況主要有:滑靴側壁斷裂、裂紋擴散、嚴重磨損,而滑靴斷裂是導向滑靴失效的主要表現(xiàn)形式。

        統(tǒng)計結果表明,李雅莊煤礦MG400/920-WD 型采煤機導向滑靴故障的維修和更換難度較大,每次故障停機處理的時間為6 h 左右,嚴重影響到采煤機的工作時間和工作效率,必須對采煤機導向滑靴失效問題高度重視,并采取針對性的優(yōu)化措施[1-6],保障采煤機的工作時間和工作效率。

        2 采煤機導向滑靴強度分析

        2.1 三維模型建立

        結合MG400/920-WD 型采煤機導向滑靴結構尺寸,運用SolidWorks 三維建模軟件完成對導向滑靴三維模型。采用ANSYS Workbench 模塊對其進行有限元分析。

        2.2 有限元模型的建立

        將采煤機導向滑靴的三維模型導入ANSYS Workbench 有限元分析軟件中進行材料參數(shù)設置,進行工程仿真分析。該導向滑靴使用的是ZG35CrMnSi 低合金鑄造調(diào)質(zhì)鋼材料,材料密度7800 kg/m3,材彈性模量為200 GPa,抗拉強度980 MPa,泊松比為0.29,屈服強度為835 MPa。對該導向滑靴材料進行網(wǎng)格劃分,如圖1。

        圖1 導向滑靴仿真計算模型示意圖

        2.3 約束與載荷設置

        根據(jù)MG400/920-WD 型采煤機前后導向滑靴實際工作情況可知,前導向滑靴在y方向上(垂直方向)的受力最大值為-164 kN,在z 方向上(踩踏側方向)的受力最大值為-130 kN;后導向滑靴在y方向上(垂直方向)的受力最大值為164 kN,在z 方向上(踩踏側方向)的受力最大值為270 kN。對前、后導向滑靴的銷軸孔施加完全約束,模擬其實際工作情況。

        2.4 應用分析

        啟動ANSYSworkbench 有限元分析軟件,對采煤機前、后導向滑靴強度分析,提取前后導向滑靴應力分布云圖如圖2、圖3。

        圖2 前導向滑靴應力分布云圖(Pa)

        圖3 后導向滑靴應力分布云圖(Pa)

        從圖2 數(shù)據(jù)可知,采煤機前導向滑靴在踩空側處于銷軸孔的下半圓位置時工作中出現(xiàn)最大應力值為245.9 MPa,位于圖2 中的Max 位置處,最大應力值小于導向滑靴材料最大應力值490 MPa,能有效滿足前導向滑靴的工程要求。

        從圖3 數(shù)據(jù)可知,采煤機后導向滑靴在煤壁側處于銷軸孔的下半圓位置時工作中出現(xiàn)最大應力值為527.8 MPa,位于圖3 中的Max 位置處,最大應力值大于導向滑靴材料最大應力值490 MPa,無法有效滿足后導向滑靴的工程要求,必須改進優(yōu)化。

        3 采煤機后導向滑靴結構改進優(yōu)化設計

        3.1 改進優(yōu)化方法分析

        從采煤機導向滑靴強度分析可知,后導向滑靴在工作過程中應力集中明顯,超過ZG35CrMnSi 低合金鑄造調(diào)質(zhì)鋼材料的最大許用應力值,后導向滑靴在煤壁側的銷軸孔位置區(qū)域存在嚴重的斷裂隱患,需要針對性地進行改進優(yōu)化設計,提高采煤機后導向滑靴工作的安全性和可靠性。

        基于采煤機后導向滑靴的實際應用情況,確定了改進優(yōu)化設計方案:(1)將銷軸孔耳板厚度尺寸在原基礎上增加15 mm;(2)將銷軸孔的倒角尺寸在原基礎上增加2 mm。

        3.2 改進優(yōu)化結果分析

        將銷軸孔耳板厚度和倒角尺寸大小改進優(yōu)化設計后的后導向滑靴按上述方法重新建立三維模型,并進行強度分析,應力分布云圖如圖4。

        圖4 改進優(yōu)化設計后的后導向滑靴應力分布云圖(Pa)

        從圖4 數(shù)據(jù)可知,改進優(yōu)化設計后的采煤機后導向滑靴在工作中出現(xiàn)的最大應力值為442.6 MPa,位于圖4 中的Max 位置處,比之前降低了85.2852 MPa。最大應力值小于導向滑靴材料最大應力值490 MPa,此時能有效滿足后導向滑靴的工程要求。采煤機后導向滑靴的改造優(yōu)化設計有效提高了后導向滑靴的結構強度,取得了預期效果。

        4 應用效果分析

        后導向滑靴按上述改進優(yōu)化設計方案進行加工制備后,在MG400/920-WD 型采煤機上進行了安裝調(diào)試,并投入到實際應用中。從2020 年10 月截至2021 年9 月,已對改進后的后導向滑靴在李雅莊煤礦MG400/920-WD 型采煤機中應用情況進行了長達一年的效果觀察。觀察結果表明:改進后的后導向滑靴在MG400/920-WD 型采煤機中的應用可靠穩(wěn)定,滿足采煤機截割煤體作業(yè)的要求;采煤機工作效率提高近12%;導向滑靴零部件的使用壽命提高2.5 倍;工作面停工時間降低22%。該項目的改造應用預計一年內(nèi)為煤礦創(chuàng)造經(jīng)濟效益約180 萬元。

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