胡建君
(四川佳運油氣技術服務有限公司,四川 成都 610000)
伊拉克米桑油田天然氣處理廠主要由增壓單元、脫硫單元和硫磺回收單元組成,天然氣處理能力為142 mmscf/d,其中SRU天然氣脫硫裝置處理能力為71 mmscf/d,硫磺回收單元生產硫磺的能力為113 t/d。硫磺回收單元采用克勞斯工藝路線,主要分為四個部分,克勞斯爐反應部分、焚燒爐部分、液硫脫氣部分、硫磺成型部分??藙谒範t反應部分又包含進氣部分、熱反應部分和催化反應部分[1],工藝流程圖如圖1所示。
圖1 硫磺回收單元工藝流程圖Fig.1 Process of sulfur recovery unit
本裝置采用克勞斯部分燃燒法,嚴格控制進風比例,在克勞斯爐內通過高強力燃燒火嘴,爐內反應的反應式主要是硫化氫和氧氣反應生成二氧化硫和水,生成的二氧化硫繼續(xù)與硫化氫反應生成單質硫。此外,原料酸性氣中的烴類在爐內燃燒生成CO2和水。
反應后的高溫過程氣通過兩個階段冷卻。首先在廢熱鍋爐中冷卻,回收熱量產生中壓蒸汽,然后過程氣在一級硫冷器中冷卻,產生低壓蒸汽,一級硫冷器生成的液硫經液硫封排至液硫池。在這兩個冷卻的過程中,硫蒸汽由S2向S6和S8轉變。
反應后的過程氣還含有相當數量的硫化氫和二氧化硫2,需要在催化反應器中繼續(xù)進行反應。反應方程式如下:
H2S+1/2SO2→3/2nSn+H2O+48.05 kJ/mol
(1)
式中:n為每個硫分子中硫原子數。在催化反應器內隨溫度降低,而依次轉化生成S6和S8。此外,第一級催化反應器還發(fā)生CS2和COS的水解反應式如式(2)、式(3)所示。
COS+H2O→H2S+CO2
(2)
CS2+2H2O→2H2S+CO2
(3)
反應后生成的硫蒸汽在硫冷器中被冷卻,形成液硫通過管道進入液硫池。同時,低溫也有利于催化克勞斯反應向右進行。
跟據工藝設計要求,硫磺回收單元設計規(guī)模為113 t/d,工藝操作彈性為45%~105%,上游SRU脫硫單元處理量最低要求180×104Nm3/d(天然氣H2S含量2.1 mol%),為下游硫磺回收單元提供最低45%生產負荷所需要的原料酸氣量,以保證硫回收率不低于96%。
從2017年脫硫裝置調試至2018年正常運行來看,油田實際伴生天然氣產量為90×104Nm3/d,H2S平均含量為2.3%(mol),現有生產的酸氣氣量,僅能滿足硫磺回收單元生產負荷的13%~20%,低于硫磺回收單元設計參數。若硫磺回收單元堅持在超低負荷工況下運行,其運行參數低于原設計儀表的調節(jié)下限,同時也低于克勞斯爐的最低過程氣進氣要求,嚴重的話將導致克勞斯反應器的催化劑積碳中毒[3]。
硫磺回收單元能否正常運行,主要受以下幾個因素影響: 克勞斯爐內的配風比,克勞斯爐內的溫度,克勞斯的催化反應,催化劑中毒,液硫管線堵塞等[4]。
克勞斯爐內發(fā)生的主要反應有:①酸氣燃燒熱反應,以維持爐內溫度;②原料氣中烴類的氧化反應、硫化氫的裂解反應、有機硫的生成反應等[5]。
克勞斯爐的配風由兩個調節(jié)閥控制,主路線的調節(jié)閥控制大風量,空氣流量跟隨硫化氫的變化來調節(jié);旁路的調節(jié)閥主要控制小風量,旁路的空氣流量主要依據尾氣在線分析儀的反饋信號來調節(jié)。當酸氣量低于設計運行負荷時,配風系統(tǒng)的調節(jié)閥和流量計將超出其測量下限,甚至不能準確地反饋配風實際情況,影響設備正常運行[6]。
配風比的空氣流量波動會導致硫化氫和二氧化硫比例失調,造成轉化率損失,特別是空氣流量不夠時對硫轉化率影響更大。通過計算發(fā)現主線和旁路的配風調節(jié)閥以及流量計均不能滿足設計最低負荷的要求。配風比例的高低,都會破壞硫化氫轉化二氧化硫的比例,從而降低硫磺回收率。配風比過高,會出現過氧化燃燒,部分二氧化硫會氧化為三氧化硫,而三氧化硫會和鋁基催化劑發(fā)生反應,生成硫酸鋁等雜質,造成催化劑失活;配風比例過低,會造成輕烴、胺等有機物不完全燃燒,造成成品硫磺發(fā)黑,影響硫磺產品質量;同時,這些雜質在反應器中易附著在催化劑表面,影響催化劑的正常使用,嚴重時催化劑將失去活性[7]。
克勞斯爐的燃燒室原設計工況流量較大,經過現場實際計算核實,酸氣量燃燒僅能維持爐內溫度在850 ℃左右,無法滿足1050 ℃以上的設計工藝條件。
克勞斯爐利用酸氣燃燒余熱在廢熱鍋爐中產生中壓蒸汽,將一、二級反應器的過程氣預熱至235 ℃和220 ℃左右。如果克勞斯爐的溫度不能滿足中壓蒸汽產氣量,一、二級過程氣的溫度無法達到設計值,該反應器內的有機硫成分將沒有辦法法完全轉化。同時,在酸性氣量不足燃燒器噴嘴火焰會在噴嘴附近燃燒,長期這樣運行將嚴重影響噴嘴的使用壽命[8]。
因此,超低負荷工況下,由于反應酸氣量不足,克勞斯爐的溫度難以滿足硫磺回收工藝設計要求,則會導致反應器溫度不足、催化劑失活等問題,進而造成設備損壞。
查閱燃燒器廠家資料得知其操作彈性較大,該燃燒器調節(jié)比為10:1,并能穩(wěn)定操作的最小酸性氣進氣量為1333 kg/h,相當于該單元設計負荷的13%,滿足工藝運行要求。
查閱廠家資料得知其操作彈性較大,焚燒爐燃燒器調節(jié)比為10:1,按工藝設計,尾氣焚燒爐屬于過氧燃燒,該燃燒器能穩(wěn)定操作的最小尾氣進氣量為2557 kg/h,相當于設計負荷的12%,滿足工藝運行要求。
克勞斯反應器內,硫化氫和二氧化硫在催化劑床層上反應生成硫磺,同時有部分硫氧化碳和二硫化碳的水解反應,都是放熱反應。一般來說,一級反應器的溫升約為50 ℃,二級反應器溫升約為20 ℃,三級反應器溫升約為5 ℃。反應后的硫蒸汽通過硫冷冷卻后,變成液態(tài)硫。
超低負荷工況下, 硫化氫和二氧化硫反應產生的熱量小。導致過程氣的出口溫度低,設計人員核算時一級反應器出口溫度約為305 ℃,二級反應器出口溫度約為215 ℃,三級反應器出口溫度約為170 ℃。過程氣通過硫冷器冷卻形成液態(tài)硫時,液硫的流動性差,容易在管道中凝結,堵塞管道。甚至在設備及管道的表面產生露點腐蝕,嚴重時導致設備損壞[9]。
技術改造按照既能滿足裝置超低負荷下投產運行,也不影響以后酸性氣量達到正常流量時裝置的運行[10]。設計人員以20%超低負荷酸性氣流量為基礎數據,重新核算對應的儀表和相關設備,部分需要更換的儀表核算果如下表2所示。
表2 關鍵儀表核算改造表Table 2 Key instrument accounting and transformation table
核算結果表明克勞斯爐燃燒器、尾氣焚燒爐燃燒器等關鍵設備采用增加燃料氣的操作條件下可實現13%的負荷運行,由于配風調節(jié)閥和流量計控制精度降低,需要更換部分流量計和調節(jié)閥。
首先的是酸氣流量計,將原16寸的流量計替換為10寸的流量計。其次是空氣管線主線、和旁路的調節(jié)閥和空氣管線流量計的更換??諝庵骶€調節(jié)閥從10寸更改為8寸,旁路調節(jié)閥由8寸更改為6寸;同時,為了便于以后負荷的恢復,以上工藝設備的整改設計為法蘭連接,以實現整體更換。裝置現場主要改造位置如圖3所示。
(1)原料酸氣質量分析指標:原料酸氣H2S含量28%~33%,CO2含量60%左右,H2S含量較低,CO2含量較高為惰性氣體,對克勞斯爐運行溫度影響大,大量的CO2吸收和帶走大量熱量。
(2)原料酸氣流量較低:進入硫磺回收單元酸氣流量 2000 Nm3/h(改造后最低生產負荷2000 Nm3/h,原設計生產負荷的20%左右)。酸氣流量較低,對應的克勞斯爐運行負荷較低,對克勞斯爐運行溫度影響較大。
(3)為了使克勞斯爐正常運行,達到設計運行溫度1100 ℃左右,需要伴燒燃料氣以提高熱負荷,因此生產運行模式確定為分流法燃料氣伴燒生產模式。
在完成儀表、閥門、燃燒器等關鍵設備改造后,硫磺回收單元即開車試運行,在采用調整后工藝生產模式后,克勞斯爐內火焰燃燒狀態(tài)良好,火焰檢測器信號穩(wěn)定,溫度可穩(wěn)定控制在1100 ℃左右,克勞斯熱反應效果良好。通過硫比值分析儀Excess H2S(過剩硫化氫)的絕對值進行工藝參數調整,此絕對值趨近于0,克勞斯反應越充分,硫回收率越高。試運行期間每日硫磺產量16~19噸左右,分析結果原料酸氣H2S濃度28%~33%。
按照體積變化法計算硫回收率,通過酸氣流量,酸氣種H2S含量,尾氣SO2含量等參數形成公式,計算出當前裝置運行硫回收率在96.6%~99.6%之間。
回收單元流程設備各參數運行穩(wěn)定,配風流量控制準確,克勞斯爐催化反應溫度液穩(wěn)定,硫磺成型良好,取得良好的超低負荷平穩(wěn)運行效果。詳見表4、圖5~圖7。
圖5 主爐1041 ℃(酸氣)火焰情況Fig.5 Main furnace 1041 ℃(sour gas)flame situation
圖6 尾爐430 ℃火焰情況Fig.6 430 ℃ flame situation in tail furnace
圖7 硫磺成型造粒效果Fig.7 Sulfur molding and granulation effect
經過技術改造后,通過實際試運行驗證,天然氣處理廠硫磺回收單元超低負荷技術改造取得良好效果,其中包括:
(1)改造后,在超低負荷工況下,各單體設備運行平穩(wěn)、安全。
(2)試運行以來,硫磺產品日回收率平均超過96%,滿足設計要求。
(3)克勞斯分流法和燃料氣輔燒相結合的生產模式測試成功,主燃燒爐溫度達到工藝要求,保證了克勞斯熱反應有效進行。
(4)環(huán)保減排效果顯著,每年二氧化硫排放減少約10000噸。
(5)推動當地社會經濟發(fā)展,增加本地人員就業(yè)崗位18個,完善了產業(yè)結構。