崔明
(中海石油(中國)有限公司天津分公司遼東作業(yè)公司 天津市濱海新區(qū) 300452)
為達(dá)到原油穩(wěn)定的要求,海上生產(chǎn)平臺一般設(shè)計多級分離器。油井產(chǎn)出物流經(jīng)多級降壓分離,有效脫除原油中的水分,同時也將原油中的伴生氣脫離出來。這部分脫離出來的天然氣將利用壓縮機(jī)逐級增壓,供給氣舉、透平發(fā)電或外輸至陸地終端。
海上油氣生產(chǎn)平臺一般采用低壓壓縮機(jī)回收低壓分離器分離的伴生天然氣。壓縮機(jī)組一般在入口設(shè)置海水冷卻器,來保證機(jī)組的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的溫度,同時脫出天然氣中部分液體組分,這部分液體組分中含有部分液烴,由于回收壓力較低,這部分液烴只能進(jìn)入閉排系統(tǒng),通過閉排泵轉(zhuǎn)回至原油流程。在原油流程中隨著溫度的升高,這部分液烴將再次揮發(fā)成天然氣進(jìn)入低壓壓縮機(jī),這樣往復(fù)循環(huán)不但增大流程處理負(fù)荷,也不利于液烴的回收利用。
以海上某生產(chǎn)平臺(以下簡稱為A平臺)為例:平臺設(shè)計有一臺低壓壓縮機(jī)、三臺中壓壓縮機(jī)和四臺高壓壓縮機(jī)。其中,低壓壓縮機(jī)無備用機(jī)組,用于將二級生產(chǎn)分離器升溫后脫出的部分天然氣(45Kpa左右)進(jìn)行壓縮處理,進(jìn)入平臺中、高壓天然氣處理流程。平臺低壓機(jī)設(shè)計為兩級壓縮,一級壓縮將天然氣增壓至300Kpa,二級增壓至550Kpa,期間經(jīng)過三個海水冷卻器和兩個洗滌器。天然氣壓縮、冷卻過程中脫出的液烴和少量的水收集在兩個洗滌器中,通過液烴排放管線排放至閉排,管線上分別設(shè)計有一個SDV閥和一個LV閥控制洗滌器的液烴排放。
低壓機(jī)收集的液烴進(jìn)入閉排罐后,需要利用閉排泵轉(zhuǎn)回原油流程。平臺閉排泵設(shè)計為離心泵,離心泵的葉輪在高速旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生很大的離心力,在泵入口形成一定真空度,由于壓力的下降一部分液烴就開始汽化形成氣泡。當(dāng)氣泡達(dá)到靜壓超過飽和蒸汽壓區(qū)域時,氣泡迅速潰滅。周圍的液體以高速向氣泡中心運(yùn)動,這就形成了高頻的水錘作用[1],出現(xiàn)氣蝕現(xiàn)象,嚴(yán)重影響閉排泵的使用壽命[2-3]。另外,液烴氣化后,離心泵的葉輪在高速旋轉(zhuǎn)時,由于氣體的膨脹降低泵頭入口真空度,出現(xiàn)氣縛現(xiàn)象,導(dǎo)致閉排泵無法正常轉(zhuǎn)液。閉排罐屬于安全環(huán)保設(shè)施,應(yīng)隨時處于低液位,且閉排泵應(yīng)隨時處于可用狀態(tài),低壓機(jī)液烴的進(jìn)入嚴(yán)重影響平臺的安全生產(chǎn),成為平臺的重大隱患源。
為保證壓縮機(jī)機(jī)組的溫度,需要在入口設(shè)置海水冷卻器來保持機(jī)組正常運(yùn)轉(zhuǎn)的溫度,但隨著溫度的降低,一部分天然氣轉(zhuǎn)化成液烴,這部分液烴只能通過低壓機(jī)的洗滌器進(jìn)入閉排系統(tǒng),再轉(zhuǎn)回原油流程。而在原油流程中由于溫度升高液烴再次揮發(fā)成天然氣進(jìn)入低壓壓縮機(jī),這樣往復(fù)循環(huán)不但增大流程處理負(fù)荷,也不利于液烴的回收利用。
以A平臺為例,該平臺原油產(chǎn)量為3300方/天,低壓壓縮機(jī)回流閥開度為30-40%,當(dāng)閉排轉(zhuǎn)液時低壓壓縮機(jī)回流閥開度基本關(guān)零,低壓機(jī)全部加載。隨著油田開采的不斷深入,油氣田產(chǎn)量也將不斷增加,油氣田伴生氣量也將不斷增大,屆時在閉排轉(zhuǎn)液過程中,伴生氣量將超出低壓壓縮機(jī)設(shè)計處理能力,部分低壓天然氣將通過低壓放空系統(tǒng)計入火炬進(jìn)行燃燒,增大平臺碳排量,不利于平臺減排增效的目標(biāo)完成。
當(dāng)閉排轉(zhuǎn)液時,大量液烴進(jìn)入原油系統(tǒng),這部分液烴經(jīng)過升溫?fù)]發(fā)后,使低壓機(jī)溫度急劇上升,低壓機(jī)海水冷卻器無自動調(diào)節(jié)功能,導(dǎo)致系統(tǒng)溫度升高,對機(jī)組造成影響,機(jī)組震動升高。同時,低壓機(jī)洗滌器液烴冷凝量大幅降低,最終導(dǎo)致中壓壓縮液烴冷凝量急劇升高,超出設(shè)計能力,造成中壓機(jī)洗滌器出口液烴緩沖罐液位高高關(guān)斷。
由于A平臺盡設(shè)計一臺低壓壓縮機(jī),無備用機(jī)機(jī)組,在低壓機(jī)停機(jī)后,原油系統(tǒng)積存的液烴通過天然氣的放空攜帶至火炬,造成火炬黑煙巨大,有悖于公司節(jié)能環(huán)保的理念。
為了徹底解決上述問題,就需要阻止低壓機(jī)收集的液烴進(jìn)入原油流程,造成流程的惡性循環(huán)。因此,平臺討論設(shè)計改造低壓液烴處理流程,將低壓壓縮機(jī)兩級洗滌器排液管線引至液烴收集立管,再通過A平臺拆除停用的電動液烴泵將液烴輸送至液烴海水冷卻器入口,從而進(jìn)入平臺液烴處理系統(tǒng),在通過液烴分離器的脫水作用后直接進(jìn)行外輸,這樣也避免了液烴降壓或升溫后的損失。
同時,A平臺通過中壓和高壓液烴回收系統(tǒng)的液烴泵運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),發(fā)現(xiàn)電動隔膜泵故障率較高,檢修頻繁,因此,考慮接入備用流程,引一路高壓天然氣進(jìn)入液烴收集立管,通過流程切換,將液烴直接壓入平臺液烴處理系統(tǒng)。
綜上所述,此次流程優(yōu)化內(nèi)容概括如下:
1) 新增電動液烴轉(zhuǎn)液泵,利用立管上新增液位計進(jìn)行自動控制,實現(xiàn)泵的連續(xù)自動輸送;
2) 引高壓天然氣,利用高壓將立管內(nèi)液烴直接壓到液烴海水冷卻器入口,此流程操作前需提前將低壓機(jī)排液倒入閉排流程。
在新增液烴收集立管上設(shè)計液位計,通過液位變送器控制新增液烴轉(zhuǎn)運(yùn)泵的啟停,實現(xiàn)液烴轉(zhuǎn)液的自動控制。
通過分析低壓機(jī)洗滌器的排液曲線,利用容積法計算求得低壓機(jī)一級洗滌器日排液量3.32方,低壓機(jī)二級洗滌器日排液量9.16方。考慮現(xiàn)場甲板布置空間,設(shè)計新增兩根30寸5米高的立管,用于液烴收集,總?cè)莘e約為4方。與A平臺中高壓液烴緩沖罐的處理效果進(jìn)行對比如下:接收中壓機(jī)和高壓機(jī)排液的液烴緩沖罐容積分別為0.1方和0.3方,日處理液烴量分別為10.4方/天和10.5方/天,因此,接收立管的容積完全能夠滿足低壓機(jī)液烴回收的處理需求。
考慮到干氣對流程影響較小,高壓天然氣的氣源接入點(diǎn)選在三甘醇脫水塔出口,利用原流程預(yù)留甩頭即可實現(xiàn)天然的接入,三甘醇出口天然氣壓力為7200KPa,液烴處理系統(tǒng)操作壓力為6500KPa,完全滿足液烴增壓外輸?shù)奶幚硇枨蟆?/p>
流程設(shè)計需充分考慮后部流程故障對低壓機(jī)排液的影響,因此,流程調(diào)整需要保留原有閉排管線流程,新增流程需接入到單流閥后部,避免低壓機(jī)停機(jī)收后部流程帶壓氣體竄入,帶來不必要的安全風(fēng)險。海上生產(chǎn)平臺受現(xiàn)場空間限制,新增收集罐體設(shè)計采用立式結(jié)構(gòu),盡量縮小半徑,以就年少甲板占用空間。A平臺采用了兩根30寸,5米高立管,頂部和底部連通,增大液烴立管容積,其中一根立管設(shè)有液位計,實現(xiàn)泵自動啟??刂啤5撞砍隹陬A(yù)留2寸甩頭,加盲板,用于罐體清罐或排空。罐出口連接兩臺電動隔膜泵,進(jìn)出口分別設(shè)有球閥,并在泵入口設(shè)有Y型濾器,泵總出口設(shè)有單流閥,防止高壓液烴回竄。泵設(shè)有旁通管線,管線上設(shè)有單流閥,同時罐入口引三甘醇脫水塔出口管線,管線上設(shè)有一個球閥、一個截止閥和一個單流閥。這樣,可以利用三甘醇脫水塔氣體,將立管內(nèi)液烴通過泵的旁通管線,壓送至液烴處理系統(tǒng)。液烴收集立管頂部連接至火炬分液罐,保持罐體壓力處于微正壓。流程設(shè)計還應(yīng)同時考慮管線壓力等級變化,選用合適磅級、材質(zhì)的管線和閥門。流程設(shè)計如圖1所示。
圖1 A平臺低壓機(jī)液烴改造示意圖
通過上述流程優(yōu)化改造,低壓機(jī)回收的液烴進(jìn)入液烴處理系統(tǒng)通過氣海管外輸,實現(xiàn)下游液烴的直接接收處理,每日增供液烴10方,約合人民幣1.4萬元。
通過上述流程優(yōu)化改造,降低閉排泵及中壓液烴回收系統(tǒng)的故障率,使平臺安全設(shè)備處于良好使用或備用狀態(tài),保證平臺流程的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
通過上述流程優(yōu)化改造,在低壓機(jī)停機(jī)過程中能夠有效緩解火炬放空黑煙,降低平臺油氣生產(chǎn)對環(huán)境造成的污染,其效益是無法估量的。
A平臺通過流程調(diào)整設(shè)計,徹底解決了液烴回收系統(tǒng)的問題。值得其他海上生產(chǎn)平臺參考和借鑒。對于沒有凝析油處理系統(tǒng)的平臺,可將低壓機(jī)液烴進(jìn)行靜置預(yù)脫水,再直接增壓外輸至天然氣或原油海管入口,避免對設(shè)備流程造成影響,同時也可高效回收液烴。
另外,此次流程優(yōu)化改造中考慮到引入高壓天然氣進(jìn)行直接壓送外輸凝析油,該方法可廣泛應(yīng)用于其他處理設(shè)施,如油田常用的減阻劑,由于藥劑儲存采用分散劑的形式,造成減阻劑注入泵進(jìn)出口單流閥頻繁堵塞。在藥劑允許間歇性注入的前提下,可以考慮在罐出口增設(shè)一個高壓小罐,通過引入高壓天然氣的方式進(jìn)行外輸,即高效又環(huán)保。