于鵬飛
(晉能控股煤業(yè)集團白洞礦業(yè)公司, 山西 大同 037031)
礦用通風(fēng)機是煤礦重要通風(fēng)設(shè)備,主要為煤礦井下供給新鮮風(fēng)流,并及時排除井下有害氣體及粉塵,所以通風(fēng)機安全穩(wěn)定運行對煤礦安全高效生產(chǎn)起著重要作用。通風(fēng)機在運行過程中主要采用監(jiān)控系統(tǒng)對風(fēng)機運行參數(shù)、運行工況以及故障情況進行實時監(jiān)控,但是傳統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)多采用單參數(shù)預(yù)警,系統(tǒng)故障率高,風(fēng)機出現(xiàn)故障后無法及時預(yù)警,影響著礦井風(fēng)機穩(wěn)定性運行,因此,基于傳統(tǒng)局部通風(fēng)機單參數(shù)監(jiān)測存在的問題,設(shè)計了一套主通風(fēng)機智能化監(jiān)控系統(tǒng)并展開應(yīng)用分析。
通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)礦用通風(fēng)機主要故障表現(xiàn)在軸承故障、扇葉故障、轉(zhuǎn)子故障等,這些故障主要出現(xiàn)在風(fēng)機電機以及旋轉(zhuǎn)部位上,所以對該區(qū)域需重點進行監(jiān)控;所以智能化監(jiān)控系統(tǒng)必須能夠?qū)χ黠L(fēng)機實時監(jiān)控,一旦風(fēng)機出現(xiàn)故障后必須及時發(fā)出警報;同時監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)對風(fēng)機工況參數(shù)進行收集、儲存,便于監(jiān)控人員調(diào)閱查看[1-2]。
優(yōu)化后的智能監(jiān)控系統(tǒng)主要由主機系統(tǒng)、PLC控制器、傳感器、智能電表、電機以及變頻器等部分組成;系統(tǒng)運行時通過傳感器對風(fēng)機運行狀況進行數(shù)據(jù)采集,采集后的數(shù)據(jù)通過I/O 轉(zhuǎn)換模塊進行數(shù)據(jù)信號轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換后的信號發(fā)送至PLC 控制器內(nèi),然后通過智能電表和變頻器等經(jīng)TCP/IP 協(xié)議將數(shù)據(jù)傳輸至監(jiān)控系統(tǒng)的主機系統(tǒng)內(nèi),并利用顯示器進行顯示,從而便于操作人員遠程對風(fēng)機運行情況、故障情況進行實時監(jiān)控[3]。
風(fēng)機智能化監(jiān)控系統(tǒng)中傳感器是整個系統(tǒng)重要組成,主要用于對風(fēng)機工況情況進行數(shù)據(jù)采集;傳感器主要包括風(fēng)量傳感器、風(fēng)壓傳感器、溫度傳感器、振動傳感器以及智能電表,分別用于風(fēng)量、風(fēng)壓、電機溫度、風(fēng)機震動情況以及電壓電流等進行采集[4],各類傳感器主要安裝在風(fēng)機機身主要部位上,具體安裝位置如圖1 所示。
圖1 主通風(fēng)機監(jiān)控系統(tǒng)各類傳感器安裝示意圖
PLC 控制器是整個系統(tǒng)的核心部件,控制器主要對各類傳感器上傳的數(shù)據(jù)進行整理、分析以及處理,并對監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出保護指令,實現(xiàn)保護動作;同時PLC 控制對上傳的數(shù)據(jù)整理后,通過以太網(wǎng)及TCP/IP 通信協(xié)議將各類數(shù)據(jù)上傳至遠程主機系統(tǒng)內(nèi),便于操作人員調(diào)閱[5-6]。
變頻器主要對風(fēng)機電機進行控制,變頻器利用變頻技術(shù)以及微電子技術(shù)對電機電源頻率進行控制,從而達到對風(fēng)機電機調(diào)速的目的;電機運行過程中變頻器通過AC/DC 和DC/AC 雙向轉(zhuǎn)換后,從而保證電機無極調(diào)速,電機頻率變化值由PLC 控制器進行控制,如圖2 所示。
圖2 智能監(jiān)控系統(tǒng)中變頻器接線示意圖
監(jiān)控系統(tǒng)PLC 控制程序主要在STEP7-Micro/WIN SMART 環(huán)境中進行編寫,從而實現(xiàn)PLC 控制器能夠完成數(shù)據(jù)采集、處理以及處理后的數(shù)據(jù)能夠上傳至出控制繼電器、變頻器;PLC 控制器利用傳感器進行數(shù)據(jù)采集,通過移動字指令、雙整數(shù)轉(zhuǎn)為浮點數(shù)指令DIR 等;如風(fēng)量傳感器對風(fēng)量數(shù)據(jù)進行采集后傳送至PLC 內(nèi)并進行儲存,PLC 對數(shù)據(jù)處理后上傳至上位機并顯示風(fēng)機風(fēng)量數(shù)值;開關(guān)量狀態(tài)主要包括開和關(guān),代表控制器件的通斷情況;模擬量輸出后通過變頻器精確計算后得出參數(shù)值[7-8]。
智能監(jiān)控系統(tǒng)PLC 控制器采用網(wǎng)絡(luò)接口與組態(tài)網(wǎng)進行連接,系統(tǒng)配備了建立連接的專用OPC 專用軟件,以及專用文件主要包括PLC 變量文件、開關(guān)量以及對應(yīng)地址等;在通信過程中OPC 專用軟件中變量對應(yīng)類型必須與組態(tài)網(wǎng)變量一致,才能保證數(shù)據(jù)讀取以及輸出時不會出錯。
監(jiān)控系統(tǒng)顯示界面不僅能夠直觀地顯示主通風(fēng)機運行狀況,便于監(jiān)控人員遠程對通風(fēng)機實時運行狀況進行監(jiān)控,同時監(jiān)控人員可根據(jù)井下傳輸?shù)谋O(jiān)控數(shù)據(jù)以及變化趨勢,及時對通風(fēng)機運行工況參數(shù)進行修改,從而實現(xiàn)風(fēng)機遠程監(jiān)控的目的;遠程界面顯示的內(nèi)容主要包括風(fēng)機運行情況、通風(fēng)量、風(fēng)壓、風(fēng)速以及進風(fēng)閘門開啟情況等;監(jiān)控人員可根據(jù)主界面中的按鈕完成監(jiān)控界面的切換,并對風(fēng)機運行各類報表進行打印。
2020 年7 月白洞礦對井下主通風(fēng)機原監(jiān)控系統(tǒng)進行優(yōu)化改造,安裝了一套智能化遠程監(jiān)控系統(tǒng)通,通過6 個月實際應(yīng)用效果來看,該系統(tǒng)投入使用后運行穩(wěn)定,故障率低,數(shù)據(jù)傳輸及時且精準(zhǔn)度高;系統(tǒng)在運行過程中共計檢測到風(fēng)機故障4 次,其中風(fēng)閘門故障1 起、電機高溫停機2 起以及風(fēng)量不足故障1 起,未出現(xiàn)1 起因系統(tǒng)故障失靈、監(jiān)測失誤造成風(fēng)機故障停機現(xiàn)象;而且該系統(tǒng)投入應(yīng)用與傳統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)相比,系統(tǒng)維運人員由原來的4 人減少至2 人,降低了系統(tǒng)維護勞動作業(yè)強度,大大提高了主通風(fēng)機運行效率,保證了煤礦進行供風(fēng)穩(wěn)定性。