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        窯尾脫硝降氮改造措施的應(yīng)用

        2022-07-08 10:35:16劉芬靜汪峰峰文縣祁連山水泥有限公司甘肅隴南746408
        水泥工程 2022年1期
        關(guān)鍵詞:煙氣效率

        劉芬靜,汪峰峰(文縣祁連山水泥有限公司,甘肅 隴南 746408)

        關(guān)鍵字:水泥企業(yè);氮氧化物;氨水;噴槍;分級(jí)燃燒;自動(dòng)控制

        0 前言

        文縣祁連山水泥有限公司2500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線,采用帶分解爐的單系列五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器,分解爐采用柱體加鵝頸管形式,窯頭采用鄭州奧通的高動(dòng)壓低流量的低氮燃燒器。公司水泥窯脫硝治理項(xiàng)目于2014年6月完成施工,并通過(guò)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的驗(yàn)收。該工程采用國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)的選擇性非催化還原(SNCR)煙氣脫硝技術(shù),主要使用20%左右濃度的氨水與煙氣中的氮氧化物混合來(lái)降低氮氧化物。隨著水泥窯煅燒火力不斷增強(qiáng),產(chǎn)生的NOx增多,窯尾降低NOx措施中未設(shè)計(jì)窯尾分級(jí)燃燒技術(shù),噸熟料氨水消耗2.3kg/t以上,2020年初通過(guò)公司管理人員結(jié)合公司實(shí)際工況對(duì)脫硝系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化改造,噸熟料氨水降低1.1kg,節(jié)氨效果較好。

        1 SNCR原理與原有系統(tǒng)問(wèn)題分析

        水泥企業(yè)NOx的治理方法主要是根據(jù)燃燒過(guò)程的特點(diǎn)來(lái)設(shè)計(jì)的,所以NOx的控制技術(shù)可分為三大類分別為:燃燒前、燃燒中、燃燒后的控制技術(shù),其中水泥企業(yè)主要依靠燃燒中和燃燒后的控制措施。

        SNCR脫硝技術(shù)即選擇性非催化還原(Selective Non-Catalytic Reduction,以下簡(jiǎn)寫為SNCR)技術(shù),是一種不用催化劑,在850~1100℃的溫度范圍內(nèi),將還原劑(如氨水、尿素溶液等)噴入爐內(nèi),將煙氣中的NOx還原脫除,生成氮?dú)夂退那鍧嵜撓跫夹g(shù)。在合適的溫度區(qū)域,且氨水作為還原劑時(shí),其反應(yīng)方程式為:4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O。當(dāng)反應(yīng)溫度過(guò)高時(shí),由于氨的分解會(huì)使NOx還原率降低;反應(yīng)溫度過(guò)低時(shí),氨的逃逸增加,也會(huì)使NOx還原率降低。SNCR煙氣脫硝工藝技術(shù)的關(guān)鍵點(diǎn),在于還原劑噴入系統(tǒng)必須盡可能地將還原劑噴入到爐內(nèi)最有效溫度窗區(qū)域內(nèi),盡可能的保障噴入還原劑的利用率。我公司原脫硝SNCR系統(tǒng),共有6根噴槍,噴槍位置在預(yù)熱器分解爐鵝頸管入口,在運(yùn)行中存在氨水消耗量大、效率低等問(wèn)題。

        因氨水消耗量大,通過(guò)與脫硝廠家技術(shù)交流,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行工況,確定我公司脫硝效率低主要有以下4個(gè)原因:

        (1)原分解爐噴槍位置不合理。分解爐鵝頸管內(nèi)粉塵濃度和CO濃度較高,氨水噴入后霧化靠近內(nèi)壁,部分氨水迅速被飛灰吸附,且氨水還原NOx反應(yīng)的過(guò)程受CO濃度影響,氨水利用率低,影響脫硝效率。

        (2)氨水噴槍采用的噴頭霧化差,噴槍穿透力不夠,噴射距離不足,脫硝效率低。在氨水噴入煙道內(nèi)后,實(shí)際噴射距離不足1m,導(dǎo)致噴出的氨水無(wú)法完全覆蓋水平煙道橫截面,氨水利用率不高,影響脫硝效率。

        (3)水泥窯系統(tǒng)煅燒火力增強(qiáng),產(chǎn)生的NOx增加,窯尾未實(shí)施分級(jí)燃燒,氨水消耗較高。

        (4)脫硝控制系統(tǒng)自動(dòng)化程度低。原SNCR控制系統(tǒng)為人工調(diào)節(jié)噴氨量,導(dǎo)致在NOx變化劇烈的情況下,操作員大幅度的調(diào)整氨水用量,存在人工控制滯后性,且為了維持氮氧化物排放不超標(biāo),將氮氧化物排放值長(zhǎng)期控制在300×10-6以下,這樣就造成氨水使用量增加。

        2 降氮措施

        2.1 優(yōu)化脫硝氨水噴槍的位置,提高脫硝效率

        預(yù)熱器五級(jí)錐部具有適宜的反應(yīng)溫度(850~950℃)時(shí)間和煙氣經(jīng)過(guò)錐部氣料分離后較低的粉塵濃度,脫硝的效率較粉塵濃度大的分解爐鵝頸管和五級(jí)出口要高。因此,將原脫硝噴槍的位置分解爐鵝頸管入口改到五級(jí)錐部平臺(tái),在五級(jí)錐部設(shè)置6組噴槍,按照?qǐng)A周方向等分布置,相鄰兩根噴槍上下交錯(cuò)高差0.5m,插入深度1.5~1.7m,(見(jiàn)圖1)保持水平入內(nèi),確保無(wú)死角,可以避免相鄰的噴槍噴出的氨水扇面發(fā)生碰撞,造成霧化后的氨水顆粒再次聚集和分布不均;噴槍噴出面積可覆蓋五級(jí)旋風(fēng)筒錐部的截面,使氨水和NOx高度混合。

        圖1 現(xiàn)場(chǎng)改造后噴槍位置

        2.2 選用新型雙流體脫硝專用噴槍

        新型雙流體脫硝專用噴槍(見(jiàn)圖2),脫硝噴槍的液、氣介質(zhì)獨(dú)立接入,脫硝溶液和壓縮空氣在噴槍內(nèi)部進(jìn)行混合,在噴射時(shí)高效霧化,氣液比小,節(jié)能顯著;霧滴粒徑細(xì)密均勻,噴霧穿透性強(qiáng)、覆蓋面大,能充分保障脫硝溶液與煙氣混合充分;噴槍液、氣接管采用快拆式接頭,安裝簡(jiǎn)單方便。具體的技術(shù)參數(shù)及特點(diǎn)如下:

        圖2 新型雙流體脫硝專用噴槍結(jié)構(gòu)

        (1)脫硝噴槍數(shù)量6套,噴槍直徑20mm、噴槍長(zhǎng)度2200mm。

        (2)噴槍、噴頭材質(zhì)為310S4,該材質(zhì)具有耐高溫(最高耐熱溫度1400℃)、耐磨損的特性,快捷套筒直徑50mm、長(zhǎng)度40cm。

        (3)霧化:一字扣霧化,流量40~600L/h,壓力:氨水:0.4MPa 氣:0.5MPa。

        (4)霧化顆粒:35~70μm ,軟管長(zhǎng)度:3000mm,霧化角度:30~90°,霧場(chǎng)半徑:500~1000mm。

        (5)噴射距離:3~5m,液滴出口流速:40m/s,工作溫度:850~1200℃,運(yùn)行周期:10000h。

        (6)噴槍具有停用防堵功能,確保噴頭在高溫、高濃度粉塵、復(fù)雜的氣流環(huán)境中,不致堵塞;具有快裝、檢修拆卸方便的功能,工作運(yùn)行更安全可靠。

        2.3 增加分級(jí)燃燒,降低氮氧化物NOx

        原理:將水泥窯系統(tǒng)尾煤引一路到煙室上方合適位置喂入,因水泥窯窯尾煙氣是貧氧狀態(tài)(煙氣中O2含量在1%左右),加入煤粉后,在煙室至分解爐的錐部形成還原區(qū),將窯內(nèi)產(chǎn)生的NOx進(jìn)行還原,脫硝效果取決于窯尾煙氣在還原區(qū)的停留時(shí)間。

        具體方案:噴煤主管道上安裝一分三的煤粉分配器,各分路管道上安裝閘閥,保留原分解爐錐部的噴煤點(diǎn)位置,新增噴煤點(diǎn)位置在分解爐縮口上方600mm,噴煤點(diǎn)的燃燒器水平插入深度150mm,對(duì)接點(diǎn)利用法蘭連接,連接管道采用高壓鋼絲軟管。為提高煤粉的分散效果,避免新增煤粉打到對(duì)面爐壁上,造成結(jié)皮,為此在噴煤點(diǎn)燃燒器頭部加裝定位旋流塊(見(jiàn)圖3),原兩路噴煤點(diǎn)的閘閥開度100%,新增噴煤點(diǎn)運(yùn)行后通過(guò)不斷調(diào)試使用目前閘閥開度30%左右,實(shí)現(xiàn)了分級(jí)燃燒節(jié)省氨水用量的效果。

        圖3 噴煤點(diǎn)燃燒器頭部加裝自制定位旋流塊

        2.4 增加自動(dòng)調(diào)節(jié)噴氨系統(tǒng)

        智能脫硝控制系統(tǒng)已經(jīng)在國(guó)內(nèi)多家水泥廠投入運(yùn)行。智能控制系統(tǒng)通過(guò)其內(nèi)置的強(qiáng)大算法,可以大幅提高生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵變量的穩(wěn)定性,經(jīng)長(zhǎng)期運(yùn)行驗(yàn)證,與手動(dòng)控制相比,智能控制系統(tǒng)脫硝控制器能夠有效降低煙囪出口氮氧化物濃度波動(dòng)范圍,在氮氧化物濃度達(dá)標(biāo)的前提下,降低噸熟料氨水用量。

        增加1套XZK-1型脫硝自動(dòng)調(diào)節(jié)升級(jí)模塊和操作界面,將在線監(jiān)測(cè)的氮氧化物數(shù)值接入,將模塊的輸出接到控制氨水噴量的變頻器或調(diào)節(jié)閥上,對(duì)原脫硝系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)節(jié),通過(guò)控制NOx濃度值,自動(dòng)調(diào)整氨水噴射泵的頻率,確保小時(shí)NOx濃度值在合理范圍,控制精度和適應(yīng)性都大大提高,達(dá)到節(jié)氨效果。

        3 實(shí)施后的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益

        通過(guò)本次對(duì)煙氣脫硝系統(tǒng)分層次的改造,投入少,效果較好,大大提高了SNCR脫硝的效率,降低了氨水消耗,改造前后系統(tǒng)參數(shù)見(jiàn)表1。

        表1 改造前后系統(tǒng)參數(shù)

        按年熟料生產(chǎn)80萬(wàn)t計(jì)算,噸熟料氨水降低1.1 kg,可節(jié)約880t氨水,氨水無(wú)稅價(jià)876.1元/t,每年節(jié)約成本77萬(wàn)元,脫硝效率提高。

        4 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)以上脫硝系統(tǒng)的優(yōu)化改造,打破了常規(guī)SNCR工藝在分解爐鵝頸管入口或五級(jí)出口安裝噴槍的理論,在脫硝效率上有較大提升,且噴槍重新布點(diǎn)后,運(yùn)行穩(wěn)定,脫硝效果好;結(jié)合系統(tǒng)特點(diǎn)設(shè)計(jì)應(yīng)用分級(jí)燃燒;采用自動(dòng)化控制取代人工控制,大幅度降低中控操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,將操作人員從日常繁雜的簡(jiǎn)單操作中解放出來(lái),從“操作員”的層面轉(zhuǎn)化為“監(jiān)督者/優(yōu)化者”的角色。對(duì)水泥企業(yè)而言,這意味著熱工制度的穩(wěn)定,進(jìn)一步意味著資源和能源浪費(fèi)減少、產(chǎn)品質(zhì)量提高和設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率提高。

        在窯尾煙氣脫硝技術(shù)應(yīng)用上建議關(guān)注原燃料中氮的含量,氨水噴槍布置上需根據(jù)自身預(yù)熱器特征和實(shí)際燃燒情況,合理優(yōu)化布置噴槍位置數(shù)量,不能一味按照常規(guī)位置布置。

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