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        常減壓裝置減頂抽真空系統(tǒng)擴(kuò)能改造

        2022-07-07 05:37:58吳利軍
        石油石化綠色低碳 2022年3期
        關(guān)鍵詞:冷器真空度柴油

        吳利軍

        (中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉化分公司,浙江寧波 315207)

        某煉化企業(yè)800萬(wàn)噸/年常減壓裝置(以下簡(jiǎn)稱Ⅰ常)原設(shè)計(jì)加工能力為250萬(wàn)噸/年,加工勝利原油。投產(chǎn)后經(jīng)歷過(guò)多次擴(kuò)能改造,2008年進(jìn)行了以伊輕原油為設(shè)計(jì)油種的技術(shù)改造,采用三塔兩爐工藝(閃蒸塔+常壓爐+常壓塔+減壓爐+減壓塔),改造后裝置加工能力達(dá)到800萬(wàn)噸/年。Ⅰ常為燃料型常減壓蒸餾裝置,目前是該煉化企業(yè)生產(chǎn)道路瀝青的核心裝置。由于壓減柴油的需要,需采用降低常減壓裝置柴油95%溫度指標(biāo)的措施來(lái)降低柴油產(chǎn)量(柴油95%溫度指標(biāo)由365~380℃降至≤345℃),常壓塔更多柴油組分因此進(jìn)入減壓塔,導(dǎo)致減壓塔負(fù)荷高、減頂真空度低,進(jìn)而影響瀝青產(chǎn)品質(zhì)量[1];實(shí)際生產(chǎn)操作只能通過(guò)降低裝置加工負(fù)荷來(lái)維持減頂真空度,以保證渣油瀝青產(chǎn)品質(zhì)量合格。為了滿足壓產(chǎn)柴油的條件下盡可能提高裝置加工負(fù)荷,同時(shí)考慮未來(lái)柴油加氫轉(zhuǎn)化裝置投產(chǎn)后的生產(chǎn)格局,該煉化企業(yè)決定利用Ⅰ常裝置2020年停工檢修期對(duì)減頂抽真空系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)能改造。

        1 Ⅰ常減頂抽真空系統(tǒng)改造前情況

        1.1 Ⅰ常減頂抽真空系統(tǒng)流程

        減壓塔頂油氣經(jīng)一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)蒸汽抽空器后,不凝氣一路與Ⅱ常減頂瓦斯合并后去減頂瓦斯羅茨機(jī),升壓后進(jìn)入低瓦管網(wǎng)系統(tǒng),一路或進(jìn)入汽抽抽空器EJ-104升壓后進(jìn)入低瓦管網(wǎng)系統(tǒng)。流程示意見(jiàn)圖1。

        圖1 減頂抽真空系統(tǒng)流程

        1.2 減頂系統(tǒng)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

        (1)塔頂操作條件

        T=65℃,P=2.67 kPa(A)[20 mmHg(a)]

        (2)工藝氣體流量(100%工況)

        空氣:100 kg/h,分子量:M=29、K=1.4、Cp=0.24

        不凝氣:835 kg/h,分子量:M=31、K=1.24、Cp=0.43

        水蒸氣:2 000 kg/h,分子量:M=18、K=1.35、Cp=0.45

        可凝油氣:2 180 kg/h,分子量:M=159.3、K=1.14、Cp=0.492

        注:K表示絕熱指數(shù);Cp表示定壓比熱容

        (3)動(dòng)力蒸汽條件

        最?。簤毫=0.8 MPa(G),溫度T=220℃

        正常:壓力P=1.0 MPa(G),溫度T=250℃

        正常:壓力P=1.2 MPa(G),溫度T=280℃

        (4)抽空器排出壓力:860 mmHg(a)

        1.3 減頂抽真空配置

        一級(jí)(EJ-101/1.2)、二級(jí)(EJ-102/1.2)和三級(jí)(EJ-103/1.2)抽空器均單獨(dú)設(shè)置后冷卻器,每級(jí)抽空器均按二組并聯(lián)配置,每組能力為總負(fù)荷的65%。

        2 改造方案的比選

        Ⅰ常于2016年4月停工檢修后生產(chǎn)運(yùn)行良好。自2018年6月份壓產(chǎn)柴油(常三線95%平均溫度指標(biāo)由368℃降至350℃)后,在減頂溫度基本無(wú)大幅變化情況下,減頂真空度均值由-99.6 kPa下降至-98.6 kPa,減頂污油量由1.7 t/h增加至2.9 t/h。為維持減頂真空度保證瀝青產(chǎn)品質(zhì)量,需降低裝置加工負(fù)荷,單組減頂抽空器能力不能滿足生產(chǎn)格局要求。根據(jù)測(cè)算及考慮改造工程量,決定將其中一組減頂抽空器能力提高至總負(fù)荷的80%[2,3]。

        2.1 改造方案一

        維持各級(jí)抽空器二組并聯(lián)配置的方案,將其中一組的一級(jí)抽空器和后冷器按照80%負(fù)荷配置,其余利舊不變[4,5]。

        當(dāng)80%負(fù)荷操作時(shí),一級(jí)抽空器80%這一組運(yùn)行,二級(jí)和三級(jí)抽空器兩組同時(shí)運(yùn)行,此時(shí)二級(jí)和三級(jí)抽空器蒸汽負(fù)荷都是130%。

        抽空器計(jì)算數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

        表1 方案一減頂抽空器計(jì)算數(shù)據(jù)

        抽空器后水冷器計(jì)算數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。

        表2 方案一減頂水冷器計(jì)算數(shù)據(jù)

        2.2 改造方案二

        維持各級(jí)抽空器二組并聯(lián)配置的方案,將其中一組按照80%負(fù)荷配置,另一組扔按65%配置。除80%負(fù)荷的一級(jí)抽空后冷器更新外,其他后冷器利舊不變[6]。

        當(dāng)80%負(fù)荷操作時(shí),一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)抽空器都運(yùn)行80%這組,但二、三級(jí)抽空器各需新增加一組80%能力的抽空器(即將原來(lái)的65%的一組抽空器更換)。

        抽空器計(jì)算數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。

        表3 方案二減頂抽空器計(jì)算數(shù)據(jù)

        抽空器后水冷器計(jì)算數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。

        表4 方案二減頂水冷器計(jì)算數(shù)據(jù)

        2.3 改造方案的確定

        2.3.1 投資費(fèi)用比較

        (1)方案一

        更換一級(jí)抽空器1臺(tái)、一級(jí)抽空器水冷器1臺(tái),費(fèi)用約100萬(wàn)。

        (2)方案二

        更換一級(jí)抽空器1臺(tái)、二級(jí)抽空器1臺(tái)、三級(jí)抽空器1臺(tái)及一級(jí)抽空器水冷器1臺(tái),費(fèi)用約170萬(wàn)。

        2.3.2 主要運(yùn)行費(fèi)用比較

        (1)方案一

        當(dāng)80%負(fù)荷操作時(shí)(二、三級(jí)抽空器及相應(yīng)水冷器均投用),1.0 MPa蒸汽耗量11 097 kg/h(4 871+1 569*2+1 544*2),循環(huán)水消耗2 592 t/h(746+510*2+413*2),同時(shí)二、三級(jí)抽空器無(wú)備用。

        (2)方案二

        當(dāng)80%負(fù)荷操作時(shí)(二、三級(jí)抽空器均投用一組80%設(shè)計(jì)負(fù)荷),1.0 MPa蒸汽耗量8 834 kg/h(4 871+1 905+2 058),循環(huán)水消耗1 905 t/h(746+609+550)。

        2.3.3 方案對(duì)比及結(jié)論

        方案二與方案一相比:1.0 MPa蒸汽耗量降低2 263 kg/h,減少費(fèi)用203.67元/h(按90元/t考慮);循環(huán)水耗量降低687 t/h,減少費(fèi)用137.4元/h(按0.2元/t考慮);含硫污水處理費(fèi)用減少22.6元/h(按10元/t考慮);其它運(yùn)行費(fèi)用變化忽略。設(shè)備投資僅增加70萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)比較,確定采用方案二進(jìn)行技術(shù)改造以消除瓶頸[7,8]。

        3 改造后標(biāo)定情況

        2020年3―4月裝置停工檢修期間,對(duì)減頂系統(tǒng)按方案二完成擴(kuò)能改造。2020年11月6―8日對(duì)裝置進(jìn)行改造后大處理量標(biāo)定。Ⅰ常標(biāo)定期間,裝置煉巴林沙中:卡斯蒂利亞(3∶1)混合原油,摻煉NWS凝析油100 t/h,加工負(fù)荷22 000 t/d,渣油生產(chǎn)A級(jí)70#道路瀝青。為了對(duì)比改造前后的實(shí)施效果,選取2019年10月裝置加工油性、生產(chǎn)工況與標(biāo)定工況相近進(jìn)行對(duì)比,具體見(jiàn)表5。

        表5 改造前后對(duì)比數(shù)據(jù)

        可以看出改造后,同樣工況下裝置加工負(fù)荷提高1 500 t/d,提高比例7.3%以上,能耗下降0.1 kg Eo/t。在壓產(chǎn)柴油背景下,裝置負(fù)荷提高明顯,能耗下降較多,改造達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

        4 減頂系統(tǒng)改造前后運(yùn)行情況(2019年9月-2021年8月)

        4.1 裝置主要生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù)變化情況

        減頂真空度變化見(jiàn)圖2。

        圖2 減頂真空度變化趨勢(shì)

        裝置加工負(fù)荷變化見(jiàn)圖3。

        圖3 加工負(fù)荷變化趨勢(shì)

        常三線95%溫度指標(biāo)變化趨勢(shì)見(jiàn)圖4。

        圖4 常三線95%溫度指標(biāo)變化趨勢(shì)

        減一線95%溫度指標(biāo)變化趨勢(shì)見(jiàn)圖5。

        圖5 減一線95%溫度指標(biāo)變化趨勢(shì)

        減壓渣油瀝青產(chǎn)品針入度指標(biāo)變化趨勢(shì)見(jiàn)圖6。

        圖6 瀝青產(chǎn)品針入度指標(biāo)變化趨勢(shì)

        減頂抽真空系統(tǒng)1.0 MPa蒸汽消耗變化趨勢(shì)見(jiàn)圖7。

        圖7 減頂1.0 MPa蒸汽消耗變化趨勢(shì)

        4.2 運(yùn)行情況分析

        從2019年9月―2021年8月之間裝置運(yùn)行情況可以看出,減頂抽真空系統(tǒng)中一組擴(kuò)能改造運(yùn)行近一年半以來(lái),在裝置原油油性、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本不變的情況下:

        (1)減壓塔頂系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,減頂真空度均值由改造前-98.5 kPa提高至-99.5 kPa;絕壓由2.8 kPa下降至1.8 kPa,下降35.7%。

        (2)裝置長(zhǎng)期主要生產(chǎn)A級(jí)70#道路瀝青,質(zhì)量穩(wěn)定。

        (3)1.0 MPa蒸汽實(shí)際消耗由7.9 t/h提高至8.3 t/h(設(shè)計(jì)蒸汽消耗8.8 t/h),低于設(shè)計(jì)值。

        (4)循環(huán)水實(shí)際消耗由826 t/h提高至1 000 t/h,增幅174 t/h(設(shè)計(jì)增幅362 t/h),低于設(shè)計(jì)增幅。

        (5)2019年裝置累計(jì)能耗8.578 kgEo/t,2020年7月―2021年8月裝置累計(jì)能耗8.469 kgEo/t,能耗降低0.101 kgEo/t。

        (6)經(jīng)運(yùn)行考察,同種原油產(chǎn)同牌號(hào)瀝青時(shí),原油加工量提高約1 500 t/d,加工負(fù)荷提高約7.3%,7、8月份單月原油加工量連續(xù)創(chuàng)公司歷史新高。瀝青產(chǎn)量提高約20%以上,8月份生產(chǎn)瀝青17.7萬(wàn)噸,刷新了企業(yè)單月瀝青產(chǎn)量記錄。對(duì)公司完成2020年度原油加工任務(wù)(2月份因新冠疫情影響,裝置均降負(fù)荷,影響原油加工量約37萬(wàn)噸)、做大原油加工量和瀝青產(chǎn)量起著非常關(guān)鍵的作用,年創(chuàng)效約4 000萬(wàn)元以上。

        (7)減頂抽真空系統(tǒng)擴(kuò)能改造效果顯著,達(dá)到了創(chuàng)效增效、節(jié)能減排目的。

        5 結(jié)論

        (1)采用一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)抽真空系統(tǒng)能力擴(kuò)大至減頂油氣80%負(fù)荷,同時(shí)一級(jí)抽空器水冷器擴(kuò)大、二三級(jí)抽空器水冷器利舊的改造方案不僅達(dá)到了項(xiàng)目投入產(chǎn)出最優(yōu)的目的,而且滿足了公司壓產(chǎn)柴油、提高裝置加工負(fù)荷的生產(chǎn)要求。

        (2)經(jīng)運(yùn)行考察,同種原油產(chǎn)同牌號(hào)瀝青時(shí),原油加工量提高約1 500 t/d,加工負(fù)荷提高約7.3%,年創(chuàng)效約4 000萬(wàn)元以上。改造效果顯著。

        (3)項(xiàng)目投用后,裝置加工負(fù)荷、減頂真空度提高幅度高于設(shè)計(jì)值,1.0 MPa蒸汽消耗及循環(huán)水消耗均低于設(shè)計(jì)值,裝置能耗下降約0.101 kgEo/t,完全達(dá)到甚至超過(guò)預(yù)期目標(biāo),經(jīng)濟(jì)成效、節(jié)能減排效果顯著。

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