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        某型飛機液壓導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮減輕孔翻邊碰磨故障分析與預(yù)防

        2022-07-03 14:47:44王小龍郭喜軍楊興云
        航空維修與工程 2022年6期
        關(guān)鍵詞:預(yù)防

        王小龍 郭喜軍 楊興云

        摘要:液壓導(dǎo)管磨損問題偶有發(fā)生,導(dǎo)管與飛機結(jié)構(gòu)件間隙過小是造成導(dǎo)管磨損的重要影響因素。本文針對某型飛機減速板作動筒連接的液壓導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮減輕孔邊緣碰磨故障,清查產(chǎn)品修理過程,查找故障原因,分析其工作原理和故障模式,并提出預(yù)防措施,進(jìn)一步提高了產(chǎn)品質(zhì)量。

        關(guān)鍵詞:液壓導(dǎo)管;內(nèi)蒙皮減輕孔翻邊;碰磨;預(yù)防

        Keywords:hydraulic conduit;inner jacket relief hole flanging;abrasion;prevention

        0 引言

        液壓系統(tǒng)是飛機的重要組成部分,液壓系統(tǒng)中使用的導(dǎo)管用于傳遞飛機操作動力,其工作可靠性直接影響飛機整機的工作可靠性。減速板是飛機的增阻裝置,由液壓作動筒操作,減速板液壓導(dǎo)管磨損將給液壓系統(tǒng)的正常工作帶來隱患,進(jìn)而影響飛行安全。

        1 故障描述

        某型飛機在進(jìn)行脫發(fā)排故時,檢查發(fā)現(xiàn)減速板作動筒連接的液壓導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮減輕孔邊緣碰磨,導(dǎo)管磨出2條凹痕,如圖1所示。

        受損導(dǎo)管安裝在08段內(nèi)部,一端連接自封活門,另一端通過接頭連接其他導(dǎo)管,該管路給減速板供壓,主要用于控制減速板打開。

        內(nèi)蒙皮安裝在機身內(nèi)高溫區(qū),由M4的螺釘通過角片連接在飛機結(jié)構(gòu)框上,上部有直徑約為66mm的減輕孔,孔的翻邊高度約為6mm。內(nèi)蒙皮上開減輕孔可減少發(fā)動機高溫對機身結(jié)構(gòu)件的影響,防止機身結(jié)構(gòu)件在高溫環(huán)境下發(fā)生機械性能降低或失效,同時可增加剛度及防止熱皺損[1]。

        2 故障分析

        通過查看故障現(xiàn)象和現(xiàn)場修理情況,綜合分析認(rèn)為導(dǎo)致導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮碰磨的因素有:導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮減輕孔無間隙、材料受熱膨脹、飛機振動、應(yīng)力裝配等。根據(jù)各影響因素,列出故障樹如圖2所示。

        2.1 導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮減輕孔無間隙

        內(nèi)蒙皮內(nèi)側(cè)空間有限,依據(jù)圖樣制造的液壓導(dǎo)管在取形、裝配后若存在過多余量,與內(nèi)蒙皮減輕孔翻邊間隙小,在使用過程中可能使導(dǎo)管與減輕孔翻邊相互碰磨。經(jīng)現(xiàn)場查驗,導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮減輕孔的翻邊存在大于2mm的間隙。

        2.2 材料受熱膨脹

        2.3 飛機振動

        從液壓系統(tǒng)方面分析,受損導(dǎo)管為減速板打開供壓管路,額定工作壓力為20.6MPa。導(dǎo)管長度較長,約1635mm,查驗發(fā)生磨損部位兩端各200mm范圍內(nèi)無膠皮固定卡箍,手感有輕微晃動,在額定壓力下工作時,導(dǎo)管磨損處振動量相對較大。

        從飛行振動影響方面分析,內(nèi)蒙皮為850mm×540mm的平板,厚度為0.3mm,固定點在蒙皮四周,減輕孔在內(nèi)蒙皮中心,手壓蒙皮有鼓動。分析認(rèn)為,蒙皮隨飛行振動發(fā)生波動使導(dǎo)管間距縮短的可能性較大[2,3]。

        2.4 應(yīng)力裝配

        導(dǎo)管安裝過程中,安裝應(yīng)力較大會導(dǎo)致導(dǎo)管在使用過程中變形,從而影響與內(nèi)蒙皮之間的間隙。

        從安裝操作難度分析,導(dǎo)管安裝在08段內(nèi)部,附近僅有一根導(dǎo)管與之并列安裝在此處,空間較大,現(xiàn)場檢查導(dǎo)管安裝情況,并無安裝應(yīng)力,故此項可能性小[4]。

        通過上述查驗和分析論證,判定故障原因為導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮之間的間隙較小,在地面試車和試飛過程中,在環(huán)境因素(振動)作用下,導(dǎo)管與減輕孔翻邊相互碰磨,出現(xiàn)損傷。

        3 原因分析

        為了查明振動導(dǎo)致碰磨的原因癥結(jié),進(jìn)一步從修理符合性角度對相關(guān)零組件開展了工藝規(guī)程的設(shè)計符合性、修理工作記錄卡要素完整性、工藝執(zhí)行情況以及人員資質(zhì)等方面的復(fù)查活動[5]。

        3.1 復(fù)查情況

        查詢機械總裝通用修理工藝規(guī)程和安裝修理工藝規(guī)程,對導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮均有安裝時保證2mm間隙的要求,而內(nèi)蒙皮安裝工作卡卻沒有安裝時保證導(dǎo)管間隙的要求。

        按照修理工藝規(guī)程和修理工作卡,現(xiàn)場模擬操作發(fā)現(xiàn),導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮安裝為上下工序,即先安裝導(dǎo)管再覆蓋安裝內(nèi)蒙皮,由操作人員目視檢查,保證液壓導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮減輕孔翻邊的安裝間隙。

        3.2 復(fù)查結(jié)論

        通過復(fù)查、分析,認(rèn)為存在以下問題:

        1)導(dǎo)管振動中間隙值識別不到位。飛機振動不可避免,機上振動源包括發(fā)動機空中開車、空中飛行氣流及打彈等多種因素,振動作用機制復(fù)雜,振動幅度取決于多因素作用結(jié)果。因此,裝配時按固定件與固定件的間隙要求2mm進(jìn)行控制,難以保證兩故障件不會發(fā)生接觸。同時,故障部位在機身尾段,日常維護(hù)中無法檢查,若受發(fā)動機振動以及高溫影響間隙產(chǎn)生變化,無法及時發(fā)現(xiàn)。工藝規(guī)程編寫設(shè)計過程中沒有充分識別此處的風(fēng)險隱患。

        2)導(dǎo)管間隙無法有效檢測。液壓導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮減輕孔翻邊安裝間隙無測量工具,操作者僅憑目視難以保證其間隙可靠,缺乏檢查手段。

        4 措施制定

        確定故障原因后,制定下列管理和控制措施。

        1)優(yōu)化導(dǎo)管長度

        為避免因?qū)Ч茉O(shè)計過長造成導(dǎo)管振動過程中與內(nèi)蒙皮間隙過小的問題,對原導(dǎo)管設(shè)計長度進(jìn)行優(yōu)化:按照圖樣將該導(dǎo)管理論長度由1635mm改為1610mm,機上取樣,制作新導(dǎo)管作為樣件。導(dǎo)管修理時檢查原機導(dǎo)管長度,如未改進(jìn)則按樣件制造新導(dǎo)管交付。

        2)完善工藝規(guī)程

        為了加強間隙控制要求,完善工藝文件,明確和細(xì)化內(nèi)蒙皮安裝前后的檢查內(nèi)容,新增“08段下減速板導(dǎo)管安裝時,導(dǎo)管盡可能向外蒙皮方向靠攏;安裝后,通過使用專用工裝檢查導(dǎo)管相對內(nèi)蒙皮安裝固定框凹下量,保證導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮結(jié)構(gòu)減輕孔翻邊間隙不小于5mm”要求;調(diào)整導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮之間的間隙標(biāo)準(zhǔn);增設(shè)工裝檢查間隙和裝配后孔探儀復(fù)查要求。

        3)增加檢查工裝

        為了解決內(nèi)蒙皮安裝后不易檢查導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮之間間隙的問題,制作08段導(dǎo)管安裝定位工裝,以保證內(nèi)蒙皮安裝后導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮之間的間隙不小于5mm,如圖3所示。

        4)深入問題整改

        根據(jù)該質(zhì)量問題特點,舉一反三,開展對類似風(fēng)險隱患問題的識別分析,識別出因安裝不當(dāng)發(fā)生故障的導(dǎo)管、附件以及導(dǎo)管、附件安裝時容易引起故障的部位16處,更改完善相應(yīng)工藝規(guī)程,編寫警示教育圖冊并開展學(xué)習(xí)。

        5 總結(jié)

        目前,該型飛機減速板液壓導(dǎo)管磨損故障問題全部處理完畢。通過對該故障技術(shù)分析,明確了故障產(chǎn)生的主要原因。通過完善工藝、增加檢查工裝及風(fēng)險識別等措施,有效預(yù)防了修理中同類問題的發(fā)生。作為裝備修理企業(yè)監(jiān)管方,以質(zhì)量問題為牽引,由表及里,逐層深入,追根溯源,督促企業(yè)采取有效整改措施,防止類似質(zhì)量問題發(fā)生,促進(jìn)裝備修理質(zhì)量提升,為裝備快速形成戰(zhàn)斗力和戰(zhàn)訓(xùn)任務(wù)遂行提供有力保障。

        參考文獻(xiàn)

        [1]楊華保.飛機原理與構(gòu)造[M].西安:西北工業(yè)大學(xué)出版社,2011.

        [2]陶劉遠(yuǎn),曾俊,張穎.某型飛機起落架艙上蒙皮振動測量與分析[J].裝備環(huán)境工程,2018(9):85-91.

        [3]文敏,郭海東,牛宏偉.基于假設(shè)檢驗的發(fā)動機振動值統(tǒng)計分析[J].現(xiàn)代機械,2019(3):79-83.

        [4]夏鶴鳴,周昌明,韓定邦.某型飛機機翼液壓管路優(yōu)化設(shè)計與分析[J].航空維修與工程,2012(4):48-50.

        [5]吉時雨.航空發(fā)動機液壓導(dǎo)管破裂故障分析與防控[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2019(21):116-117.

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