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        方坯鑄機結(jié)晶器銅管發(fā)黑常見原因分析

        2022-06-24 06:53:10王克生牛立峰王進仁
        冶金動力 2022年3期
        關(guān)鍵詞:銅管結(jié)晶器結(jié)垢

        王克生,牛立峰,王進仁

        (1.江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司,江蘇淮安 223002;2.納爾科(中國)環(huán)保技術(shù)服務(wù)有限公司,上海 200063)

        前言

        煉鋼冶煉產(chǎn)出的1 500 ℃左右的高溫鋼水,需要通過連鑄機進行快速冷卻成坯,結(jié)晶器是連鑄設(shè)備中關(guān)鍵的部件,被稱為連鑄機的心臟,而該快速冷卻成坯的關(guān)鍵設(shè)備就是連鑄機結(jié)晶器的銅管,銅管傳熱效果好壞直接影響鑄坯產(chǎn)品質(zhì)量,銅管在高溫傳熱過程中受到水溫、流速、水質(zhì)、拉速、銅管本身質(zhì)量等多種因素的影響,易出現(xiàn)表面發(fā)黑、結(jié)垢現(xiàn)象,銅管發(fā)黑、結(jié)垢后必然影響到傳熱效果,并影響到鑄坯產(chǎn)品質(zhì)量[1]。通過對結(jié)晶器銅管發(fā)黑、結(jié)垢原因進行分析和排除,在實踐中分析查找產(chǎn)生結(jié)晶器銅管發(fā)黑、結(jié)垢的原因,采取措施控制和減緩銅管表面發(fā)黑、結(jié)垢,以滿足鑄坯冷卻要求。

        1 結(jié)晶器銅管冷卻水系統(tǒng)簡介

        淮鋼公司共有6 臺方坯連鑄機,鑄坯斷面以150×150、200×200為主,6臺連鑄機結(jié)晶器都是采用軟化水敞開式循環(huán)冷卻,每臺鑄機結(jié)晶器冷卻水工藝流程基本相同,即:合格的冷卻水經(jīng)水泵提供壓力能夠達到1.2~1.3 MPa,根據(jù)鑄機流數(shù)不同,其水流量也不同,供水溫度小于34 ℃,冷卻水經(jīng)水泵、過濾器過濾后送入到連鑄機分配器分配到各流的結(jié)晶器銅管使用,冷卻水經(jīng)銅管換熱后,高溫回水利用余壓進入冷卻塔進行冷卻降溫,然后回到水池。水池附近有自動加藥系統(tǒng)和水質(zhì)檢測取樣裝置,水池配有提升泵進行閉路循環(huán)清洗過濾,處理合格的水再次通過水泵供結(jié)晶器冷卻循環(huán)使用。其中1#方坯鑄機系統(tǒng)循環(huán)水量1 300 m3/h,保有水量約800 m3,結(jié)晶器銅管水縫寬度4 mm,銅管出水流量127~135 m3/h,冷卻水流速11.6~12.3 m/s,銅管冷卻進水溫度小于34 ℃,出水溫度43 ℃,系統(tǒng)循環(huán)水異養(yǎng)菌數(shù)控制在小于5×104個/mL,水系統(tǒng)運行過程中嚴格控制其指標在標準范圍內(nèi),表1 為6 臺連鑄機結(jié)晶器銅管水系統(tǒng)運行控制指標。

        表1 軟水系統(tǒng)水質(zhì)數(shù)據(jù)運行指標

        2 結(jié)晶器銅管使用現(xiàn)狀

        淮鋼公司連鑄機銅管在正常使用情況下,工藝要求過鋼量控制在5 000~6 000 t,實際銅管過鋼量能夠滿足工藝技術(shù)要求,完成過鋼量下線的銅管80%以上表面光潔,效果較好,偶爾也會出現(xiàn)銅管發(fā)黑、結(jié)垢現(xiàn)象,在觀察下線銅管發(fā)黑、結(jié)垢位置時發(fā)現(xiàn),銅管發(fā)黑、結(jié)垢位置和發(fā)黑面積并不完全一樣,有時同一臺鑄機僅出現(xiàn)個別流中的單支銅管發(fā)黑,且基本是有規(guī)律的,銅管下半部有一圈明顯界面往上出現(xiàn)發(fā)黑;有時同一鑄機多流銅管相繼發(fā)黑,嚴重時甚至出現(xiàn)通體發(fā)黑;有時僅是倒三角高溫區(qū)局部發(fā)黑,具體見圖1 三種具有代表性的發(fā)黑銅管圖片。

        圖1 下線結(jié)晶器銅管

        3 結(jié)晶器銅管發(fā)黑原因分析與排查

        3.1 排查水系統(tǒng)運行參數(shù)

        針對發(fā)黑、結(jié)垢銅管進行分析排查,依次排查產(chǎn)生銅管發(fā)黑、結(jié)垢的冷卻水系統(tǒng)運行參數(shù);排查銅管冷卻水壓力和流量是否滿足工藝要求;排查水溫是否低于34 ℃,事故水塔水有沒有進入冷卻水系統(tǒng);同時排查結(jié)晶器冷卻水流速變化情況。

        排查結(jié)果顯示,水系統(tǒng)運行參數(shù)基本正常,有時銅管冷卻水系統(tǒng)出現(xiàn)事故水進入系統(tǒng)并帶有雜質(zhì);銅管冷卻水流速11.2 m/s,沒有達到推薦流速(12 m/s)。上述二種異常情況中,事故水進入系統(tǒng)由于雜質(zhì)較多,會產(chǎn)生銅管發(fā)黑、結(jié)垢;關(guān)于流速偏小問題,雖然大流速有利于形成湍流,降低層流區(qū)厚度,加速熱交換,避免銅管表面過熱,對有效控制銅管表面發(fā)黑影響重大,但是淮鋼公司連鑄機冷卻水流速一直處于此狀態(tài),并沒有產(chǎn)生銅管膜態(tài)沸騰,造成銅套局部過熱,甚至出現(xiàn)銅管發(fā)黑現(xiàn)象,但此次排查間斷性的銅管發(fā)黑,冷卻水流速問題可能是引起銅管發(fā)黑、結(jié)垢的原因之一。

        3.2 冷卻水指標

        根據(jù)結(jié)晶器冷卻水質(zhì)指標要求來核對運行過程情況,水中pH、鈣離子、氯離子、電導(dǎo)率、總堿都處于合格狀態(tài),濁度和鐵含量有時處于指標控制的上限,水中磷含量有時波動,在銅管發(fā)黑水系統(tǒng)中檢測發(fā)現(xiàn)有油存在。對造成銅管發(fā)黑嚴重的水系統(tǒng)取樣檢查,發(fā)現(xiàn)水中異養(yǎng)菌數(shù)量有4.96×104個/mL,雖沒有超出控制范圍,但也處于上限邊緣。

        針對上述排查結(jié)果,可知:磷、異養(yǎng)菌、油、鐵離子等都有可能是產(chǎn)生銅管發(fā)黑、結(jié)垢的原因。

        3.2.1 磷

        結(jié)晶器冷卻水系統(tǒng)采用磷酸鹽類藥劑處理方案,由于藥劑加入量會有波動,造成系統(tǒng)水中總磷也出現(xiàn)波動,磷在系統(tǒng)高溫部位容易產(chǎn)生磷酸鈣垢,同時水中的磷作為異養(yǎng)菌的營養(yǎng)物質(zhì),能夠促使異養(yǎng)菌快速繁殖,這些都有可能造成銅管發(fā)黑、結(jié)垢。

        3.2.2 異養(yǎng)菌

        冷卻水中異養(yǎng)菌易導(dǎo)致在結(jié)晶器銅管表面形成粘液層對設(shè)備進行覆蓋降低換熱效率,銅管表面高溫區(qū)域附著的粘液層在銅管高溫表面結(jié)垢發(fā)黑;異養(yǎng)菌可產(chǎn)生酸,降低pH 同時產(chǎn)生腐蝕,同時異養(yǎng)菌還易將冷卻水系統(tǒng)中的有機物轉(zhuǎn)成酸,進一步降低pH 值產(chǎn)生腐蝕,系統(tǒng)碳鋼受到腐蝕后,水中產(chǎn)生較多的鐵離子,這些鐵離子結(jié)合成氧化鐵經(jīng)過銅管表面后,易形成沉積物附著在銅管表面產(chǎn)生黑色垢,垢最先易在銅管的倒三角最高溫部位產(chǎn)生。

        6月份,在分析圖1(b)銅管發(fā)黑原因時,有選擇性地對3臺鑄機結(jié)晶器冷卻水系統(tǒng)中作異養(yǎng)菌含量分析,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生銅管發(fā)黑的1#鑄機(圖2)異養(yǎng)菌數(shù)為49 600 個/mL,而檢查銅管沒有發(fā)黑的3#鑄機、電爐0 號鑄機,其異氧菌數(shù)分別為12 100 個/mL,和6 300 個/mL,異養(yǎng)菌含量偏差很大。從分析數(shù)據(jù)判斷,產(chǎn)生圖1(b)銅管發(fā)黑的主要原因是異養(yǎng)菌造成的,隨后采取對水中的異養(yǎng)菌進行滅殺處理方案,并采取旁流過濾異養(yǎng)菌粘泥,降低濁度等措施,異養(yǎng)菌被滅殺后,銅管發(fā)黑情況得到消除。

        圖2~4為當時分析異養(yǎng)菌數(shù)的圖片。

        圖2 1#軟水異養(yǎng)菌數(shù) 圖3 3#軟水異養(yǎng)菌數(shù) 圖4 電爐軟水異養(yǎng)菌數(shù)

        3.2.3 油的控制情況

        結(jié)晶器銅管冷卻水正常情況下是沒有油的,當循環(huán)水冷卻塔減速機出現(xiàn)故障,其潤滑油泄漏后就進入冷卻水中,系統(tǒng)水中進入少量油后被迅速乳化,乳化的油隨冷卻水經(jīng)過結(jié)晶器銅管表面,油在高溫銅管表面被碳化,形成黑色垢附著在銅管表面,根據(jù)水中油含量的不同,其附著的量和位置也不同,黑垢最先在銅管的倒三角高溫部位產(chǎn)生。

        11 月1#鑄機再次出現(xiàn)類似圖1(b)銅管發(fā)黑現(xiàn)象,當時進行了快速排查異養(yǎng)菌數(shù),發(fā)現(xiàn)異養(yǎng)菌數(shù)幾乎為零,沒有出現(xiàn)上述的異養(yǎng)菌問題,隨后抽取水樣進行油分析,針對性取了3 臺鑄機結(jié)晶器冷卻水進行油含量的檢測,見表2。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生銅管發(fā)黑的1#鑄機油含量0.195 mg/L,2#、3#鑄機油含量全部為零,排查發(fā)現(xiàn)1#鑄機循環(huán)冷卻塔減速機油泄漏,隨后立即采取措施去除水中的油,不久下線的銅管發(fā)黑情況得到消除。

        表2 結(jié)晶器冷卻水油含量檢測

        3.2.4 鐵

        循環(huán)冷卻水中氧化鐵含量增多,這些氧化鐵也會隨著循環(huán)水經(jīng)過結(jié)晶器銅管時,受到高溫銅管的吸附作用,形成沉積物附著在銅管表面產(chǎn)生黑色垢,從對銅管結(jié)垢物分析結(jié)果可以得到驗證。

        3.2.5 濁度和懸浮物

        水的沉積大都來自于懸浮物,雖然濁度和懸浮物是兩個不同的概念,但它們之間還是有關(guān)聯(lián)的,當循環(huán)水中的濁度較高時,懸浮物也會隨之升高,雖然水系統(tǒng)運行過程中濁度沒有超標,但當事故水進入冷卻水系統(tǒng)后,會造成懸浮物含量升高,懸浮物超標,也就意味著水中粘泥、生物污垢、藻類等含量發(fā)生變化,當然懸浮物中也會貢獻一些礦物質(zhì)(CaCO3),懸浮物在經(jīng)過結(jié)晶器銅管表面粘結(jié)聚積,經(jīng)過高溫銅管燒結(jié)形成黑色垢附著在銅管表面,經(jīng)長期觀察發(fā)現(xiàn),此類懸浮物影響類似于圖1 銅管發(fā)黑現(xiàn)象。

        3.3 排查結(jié)晶器配套工藝設(shè)備運行情況

        造成結(jié)晶器銅管發(fā)黑不僅與冷卻水水質(zhì)有關(guān),還與銅管材質(zhì)、水縫、冷卻水流速等因素有關(guān)[2]。無論敞開系統(tǒng)還是密閉系統(tǒng),在0~80 ℃的范圍內(nèi),碳鋼的腐蝕速率隨著溫度的升高而增大,這主要是因為,隨著溫度的升高,溶解氧向碳鋼表面的擴散速度增加,從而加速氧的去極化作用[3]。而銅管的冷卻效果還受銅管與冷卻水界面之間的對流換熱系數(shù)的影響有關(guān),而該對流系數(shù)與冷卻水的流速、水縫寬度等因素有關(guān);對于鑄坯拉速1.5 m/min 的方坯連鑄機來說,總長只有1.0 m 的銅管,鋼水在結(jié)晶器銅管中冷卻的時間只有不到40 s,結(jié)晶器在此很短的時間內(nèi)需要帶走鋼水20%以上的熱量,必然要求冷卻水流速足夠大。經(jīng)過分析對比3臺鑄機的冷卻水流速情況,發(fā)現(xiàn)在同樣水質(zhì)情況下,6 臺鑄機中冷卻水流速最高的電爐連鑄機,其冷卻水流速達到13 m/s,該臺鑄機的銅管就始終明顯好于其它幾臺鑄機;很明顯冷卻水流速小易造成銅管冷卻強度不足,并影響到銅在高溫和腐蝕性水環(huán)境中逐漸被氧化,形成黑色氧化亞銅,氧化物形成進一步促進導(dǎo)熱能力下降,造成溫度升高,形成惡性循環(huán)。

        結(jié)晶器維護后需要進行水壓檢測,工藝要求修好待用的結(jié)晶器需要吹干結(jié)晶器銅管水縫中的余水,若銅管水縫中的余水沒有清出,結(jié)晶器存放超過一周或更長時間,水縫中的死水易產(chǎn)生異養(yǎng)菌、水銹等附著物在銅管表面,這樣的銅管一旦上線使用,易出現(xiàn)類似圖1的有規(guī)則的發(fā)黑、結(jié)垢現(xiàn)象。

        3.4 銅管表面結(jié)垢物

        為了驗證銅管發(fā)黑、結(jié)垢原因,對發(fā)黑、結(jié)垢的銅管表面附著物進行電鏡掃描分析,檢測結(jié)果見表3。

        表3 銅管附著物重量百分比

        從表3 銅管表面附著物分析結(jié)果可以看出,銅管表面附著物主要成分為鐵的氧化物75%,結(jié)晶器表面沉積物鐵元素含量很高,說明系統(tǒng)管道腐蝕較重;其次是可燒損的粘泥類有機物,有機物重量百分比雖然只有13%,但由于有機物本身比重較小,含量13%的有機物其在銅管表面附著物中的體積比已經(jīng)非常高了,這應(yīng)該是造成銅管發(fā)黑的另一個重要因素,同時化驗異養(yǎng)菌數(shù)超標,兩者結(jié)合可以進一步驗證,異養(yǎng)菌也是產(chǎn)生銅管發(fā)黑的一個主要因素。粘泥附著銅管后造成銅管冷卻效果不好,銅管表面的銅被氧化腐蝕生成黑色的氧化銅沉積在結(jié)晶器表面。

        4 改進措施

        為了讓連鑄結(jié)晶器銅管始終具有良好的導(dǎo)熱性,穩(wěn)定鑄坯產(chǎn)品質(zhì)量,需要盡可能較少或消除銅管表面垢的形成。垢物質(zhì)生成原因已初步查明,在實踐中需針對產(chǎn)生銅管發(fā)黑、結(jié)垢的原因分別采取有針對性的解決措施。

        首先保證水泵、冷卻塔、旁流過濾器、加藥裝置等設(shè)備滿足工藝要求進行運行,水泵出口流量和壓力大于工藝要求,以此來保證銅管冷卻水的流速;定期檢查冷卻塔冷卻風機,一方面防止出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,另一方面確保冷卻效果,讓水溫始終小于34℃,同時定期維護冷卻塔,防止周圍生長異養(yǎng)菌;縮短待用結(jié)晶器待機時間,防止待用銅管內(nèi)部出現(xiàn)異養(yǎng)菌生長。

        其次,控制異養(yǎng)菌生長,一方面加強異養(yǎng)菌的化驗檢查頻次,出現(xiàn)異養(yǎng)菌隨即進行滅殺,另一方面,從補水源頭控制異養(yǎng)菌來源。

        加強水質(zhì)管理,控制水質(zhì)指標在工藝要求范圍內(nèi),另外,逐步優(yōu)化藥劑品質(zhì),逐步使用無磷藥劑;密切關(guān)注水中總鐵含量的變化,杜絕油類物質(zhì)進入污染冷卻水。

        5 結(jié)束語

        針對產(chǎn)生銅管發(fā)黑、結(jié)垢的原因分別采取有針對性的解決措施后,連鑄結(jié)晶器銅管發(fā)黑、結(jié)垢的問題已得到有效控制,下線銅管表面無明顯發(fā)黑、結(jié)垢現(xiàn)象。

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