徐德坤,白宗正,胡國(guó)安,禹金龍
(寧波鋼鐵有限公司,浙江寧波 315807)
寧波鋼鐵有限公司是一家鋼鐵聯(lián)合企業(yè),為充分利用富余煤氣,企業(yè)建成一套135 MW 汽輪發(fā)電機(jī)組,配套400 t/h 超高壓全燃煤氣鍋爐,燃料為高、轉(zhuǎn)混合煤氣及焦?fàn)t煤氣。鍋爐排放煙氣中的SO2濃度在80∽100 mg/m3,最高時(shí)超過(guò)200 mg/m3,顆粒物濃度6~8 mg/m3,不能滿足生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見(jiàn)》(環(huán)大氣(2019)35號(hào))和《關(guān)于執(zhí)行國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)大氣污染物特別排放限值的通告》(浙環(huán)發(fā)(2019)14 號(hào))中排放限值SO2≤35 mg/m3,顆粒物≤5 mg/m3的要求。見(jiàn)表1。
表1 某天機(jī)組負(fù)荷及對(duì)應(yīng)的煙氣SO2濃度
通過(guò)對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外脫硫工藝的分析研究,脫硫方法一般可分為燃燒前脫硫、燃燒中脫硫和燃燒后脫硫等三類。經(jīng)檢測(cè),寧鋼余能發(fā)電廠燃?xì)忮仩t煙氣中的硫主要有兩個(gè)來(lái)源,分別是焦?fàn)t煤氣中H2S以及高爐煤氣中的H2S和羥基硫。受目前公司內(nèi)部條件所限,短期內(nèi)無(wú)法實(shí)現(xiàn)煤氣含硫的源頭治理,故燃燒前脫硫不予考慮;燃燒中脫硫則對(duì)工藝改動(dòng)較大,也難以實(shí)現(xiàn);因此,燃燒后脫硫(煙氣脫硫)就成了唯一的選擇。
電廠燃?xì)忮仩t作為公司煤氣系統(tǒng)的緩沖用戶,負(fù)荷受全公司煤氣平衡影響,大幅度頻繁波動(dòng),煙氣量也隨之實(shí)時(shí)變化;煤氣作為一種相對(duì)潔凈的燃料,煙氣中的SO2濃度也遠(yuǎn)低于燃煤鍋爐。
上述因素決定了余能發(fā)電廠燃?xì)忮仩t煙氣中SO2總量較少,且隨著機(jī)組負(fù)荷變化而變化,因此,脫硫工藝的選擇也需適應(yīng)機(jī)組負(fù)荷變化的特點(diǎn)。在滿足超低排放要求的前提下,綜合考慮項(xiàng)目特點(diǎn)和廠區(qū)工藝布局的實(shí)際情況,遵循流程簡(jiǎn)化、操作簡(jiǎn)單、節(jié)約投資、固廢處理方便、節(jié)省占地等原則,確定了碳酸氫鈉干法脫硫工藝,并配套布袋除塵系統(tǒng)。
2.1.1 碳酸氫鈉干法脫硫原理
碳酸氫鈉干法脫硫技術(shù)基本原理是酸堿反應(yīng)。在除塵器前段煙道噴入經(jīng)研磨處理后的碳酸氫鈉粉末,粉末在高溫?zé)煔獾淖饔孟录せ?,NaHCO3在溫度達(dá)到140 ℃時(shí)迅速發(fā)生爆米花反應(yīng),表面積迅速增加,具備極高的反應(yīng)活性,煙氣與激活的碳酸氫鈉粉末充分接觸發(fā)生化學(xué)反應(yīng),煙氣中的SO2及其他酸性介質(zhì)被吸收凈化。
碳酸氫鈉干法脫硫技術(shù)主要由以下幾步組成。
鈉鹽熱激活
與酸性氣體反應(yīng)
2.1.2 碳酸氫鈉干法脫硫工藝流程
碳酸氫鈉研磨輸送系統(tǒng)包括料倉(cāng)、旋轉(zhuǎn)給料閥、螺旋給料器(計(jì)量裝置)、研磨機(jī)、分級(jí)機(jī)和離心風(fēng)機(jī)等。碳酸氫鈉原料由原料倉(cāng)通過(guò)螺旋給料器(進(jìn)入研磨機(jī)的物料量取決于煙氣中SO2濃度,通過(guò)調(diào)整給料螺桿的速度來(lái)調(diào)節(jié)進(jìn)料量)均勻進(jìn)料至研磨機(jī)中,研磨后進(jìn)行分級(jí)篩選,符合細(xì)度的物料由輸送風(fēng)機(jī)噴入鍋爐尾部煙道,碳酸氫鈉粉噴入熱煙氣中后會(huì)迅速反應(yīng),生成具有高比表面積和多孔的活性碳酸鈉,活性碳酸鈉與煙氣中的SO2、SO3在高溫下充分反應(yīng),脫除酸性物質(zhì),同時(shí)生成硫酸鈉顆粒,隨煙氣一同進(jìn)入除塵器[1][2]。
2.2.1 布袋除塵原理
布袋除塵器通過(guò)濾袋將粉塵從濁煙氣中分離出來(lái)。含塵煙氣從外向內(nèi)流過(guò)濾袋,在增壓風(fēng)機(jī)的抽吸作用下,緩慢而均勻地穿過(guò)濾袋,塵粒被擋在濾袋外面,潔凈煙氣經(jīng)凈氣室匯集到出口煙道后外排。當(dāng)布袋除塵器的前后壓差或時(shí)間達(dá)到某一設(shè)定值時(shí),通過(guò)脈沖壓縮空氣將濾袋外面捕集到的粉塵吹落到除塵器底部的灰斗內(nèi)。
2.2.2 布袋除塵工藝流程
含塵煙氣進(jìn)入除塵器的進(jìn)口煙道后,通過(guò)進(jìn)口導(dǎo)流板進(jìn)入各個(gè)濾室。速度較高的含塵氣流在導(dǎo)流板的作用下降速并均勻分布于整個(gè)濾室,之后,在增壓風(fēng)機(jī)的作用下氣流以緩慢的速度穿過(guò)濾袋,粉塵被攔截在濾袋表面,煙氣在經(jīng)過(guò)凈化后排出。附著在濾袋表面的粉塵在壓縮空氣的作用下脫離濾袋并落入灰斗內(nèi)?;叶穬?nèi)的粉塵由星型給料閥排出,以羅茨風(fēng)機(jī)為動(dòng)力經(jīng)輸灰系統(tǒng)送入灰倉(cāng)[3][4]。
新增煙道從原有鍋爐引風(fēng)機(jī)出口引出,之后匯總到總煙道,經(jīng)研磨后的碳酸氫鈉粉末噴入總煙道,脫硫反應(yīng)后生成的Na2SO4和未及反應(yīng)的Na2CO3(或NaHCO3)隨煙氣一道進(jìn)入布袋除塵器,通過(guò)布袋除塵后的凈煙氣經(jīng)風(fēng)機(jī)增壓后由煙囪排入大氣。見(jiàn)圖1。
圖1 脫硫除塵系統(tǒng)工藝流程圖
(1)系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)單,操作維護(hù)方便,調(diào)節(jié)靈活,可控性好,自動(dòng)化程度高。
(2)適應(yīng)性強(qiáng),可根據(jù)濁煙氣中的SO2濃度,調(diào)節(jié)進(jìn)入煙道的脫硫劑量來(lái)適應(yīng)各種工況,達(dá)到脫除煙氣中SO2的目的。
(3)脫硫效率可達(dá)95%以上,脫硫劑利用率高,脫硫劑用量少,副產(chǎn)物量少,副產(chǎn)物Na2SO4是化工產(chǎn)品。
(4)系統(tǒng)全干態(tài)運(yùn)行,沒(méi)有廢水處理和排放問(wèn)題,也不存在濕法脫硫技術(shù)導(dǎo)致的“白煙”問(wèn)題,無(wú)二次污染。
(5)無(wú)需建設(shè)脫硫塔,脫硫劑直接噴入煙道,不額外增加占地面積。
(6)脫硫劑制備設(shè)施占地面積小,布置靈活,運(yùn)行能耗較濕法脫硫、半干法脫硫低,節(jié)約能耗。
(7)脫硫系統(tǒng)溫降低,僅10 ℃左右,可直接由原煙囪排放,煙囪不需要做防腐處理。
(8)脫硫劑成本相對(duì)較高,但煙氣總的含硫量低,成本增加有限。
改造前鍋爐煙氣SO2含量在80∽100 mg/m3,異常時(shí)超過(guò)200 mg/m3,煙氣總量隨機(jī)組負(fù)荷變化;顆粒物含量在6∽8 mg/m3。均不能滿足超低排放的要求。改造前鍋爐煙氣污染物排放數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
表2 改造前鍋爐煙氣排放數(shù)據(jù)
改造后,調(diào)試期間煙氣SO2含量可低于5 mg/m3,脫硫效率超過(guò)95%。為節(jié)約運(yùn)行成本,將煙氣SO2目標(biāo)值設(shè)定為25 mg/m3。實(shí)際煙氣SO2含量小于30 mg/m3,顆粒物含量小于3 mg/m3,均滿足超低排放要求。改造后鍋爐煙氣污染物排放數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
表3 改造后鍋爐煙氣排放數(shù)據(jù) mg/m3
對(duì)某天鍋爐煙氣污染物整點(diǎn)瞬時(shí)值分析,詳見(jiàn)表4,均能滿足超低排放要求。
表4 某天鍋爐煙氣污染物整點(diǎn)瞬時(shí)值數(shù)據(jù)
脫硫灰主要成分為Na2SO4,以及少量未經(jīng)脫硫反應(yīng)的Na2CO3(或NaHCO3)和煤氣中帶來(lái)的粉塵。不含危險(xiǎn)化學(xué)品物質(zhì),Na2SO4可作為水玻璃、元明粉的生產(chǎn)原料,也可以作為水泥助劑的生產(chǎn)原料。因用戶用量較少,供過(guò)于求,所以處理脫硫灰還需另付處置費(fèi),每噸約500 元。在滿足超低排放要求的基礎(chǔ)上,應(yīng)合理控制脫硫劑的噴吹量。
項(xiàng)目自2020 年10 月份投產(chǎn)以來(lái),電廠燃?xì)忮仩t煙氣污染物實(shí)現(xiàn)了超低排放。據(jù)估算,累計(jì)實(shí)現(xiàn)SO2減排56 t,顆粒物減排3.67 t,為公司實(shí)現(xiàn)大氣污染物總體減排目標(biāo)和創(chuàng)建“綠色寧鋼”作出了重要貢獻(xiàn)。
碳酸氫鈉干法脫硫工藝簡(jiǎn)單,一次性投資少,占地面積小,操作維護(hù)簡(jiǎn)單,全干法治理,脫硫效率高,運(yùn)行成本低,負(fù)荷適應(yīng)性強(qiáng),有效避免煙囪“白煙”產(chǎn)生,可以滿足更嚴(yán)格的排放指標(biāo),逐漸成為國(guó)內(nèi)大部分鋼鐵企業(yè)燃?xì)忮仩t煙氣治理的首選工藝。寧波鋼鐵有限公司余能發(fā)電廠燃?xì)忮仩t采用該工藝,取得了良好的減排效果。