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        焦爐煤氣變壓吸附制氫工藝優(yōu)化應用實踐

        2022-06-24 06:53:02胡云濤胥中平史小勇
        冶金動力 2022年3期
        關鍵詞:壓機制氫氫氣

        胡云濤,胥中平,陳 勇,史小勇,楊 濤

        (攀鋼釩能源動力分公司燃氣作業(yè),四川攀枝花 617067)

        1 冷軋氣體保護站概況

        攀鋼釩能源動力分公司冷軋氣體保護站生產(chǎn)冷軋廠罩式爐、1#鍍鋅生產(chǎn)線、2#~3#鍍鋅鋁生產(chǎn)線保護、還原性氣體——高純氫氣和高純氮氣。產(chǎn)品氣純度99.999%;氧含量≤5×10-6;總碳雜質(zhì)含量≤5×10-6;露點≤-60 ℃。

        2 2#制氫裝置工藝過程及步驟

        2.1 原料氣及產(chǎn)品組成

        (1)原料氣組成

        原料焦爐煤氣來源于煉焦生產(chǎn)副產(chǎn)品,各組分及微量雜質(zhì)含量相對穩(wěn)定,見表1、表2。

        表1 原料氣組份 %

        表2 雜質(zhì)含量 單位:mg/m3

        (2)產(chǎn)品氣主要參數(shù)

        該裝置產(chǎn)品為工業(yè)純氫,用于冷軋廠罩式爐及鍍鋅鋁生產(chǎn)線做保護還原氣體用,副產(chǎn)品為解吸 氣。產(chǎn)品氫氣純度達99.999%,基本參數(shù)見表3。

        表3 產(chǎn)品氫氣主要參數(shù)

        2.2 主要工藝流程

        吸附分離一般分為變溫吸附(TSA)和變壓吸附(PSA)兩大類[1],變溫吸附工藝通常用于微量雜質(zhì)或難解吸雜質(zhì)的凈化;變壓吸附工藝則廣泛用于大氣量組份氣體的分離與提純,在實際應用中,通常TSA+PSA 工藝配合使用[2][3]。該套裝置共分為四個主要工序:100#預凈化、200#TSA 預處理、300#PSAH2、400#脫氧干燥。

        100#預凈化:原料焦爐煤氣經(jīng)煤氣壓縮機一級加壓送入脫萘裝置脫除萘、焦油和部分H2S、HCN、NH3等微量雜質(zhì)及壓縮機油后,進行二、三級壓縮至約1.52 MPa,送入100#工序,該凈化部分不采用再生方式,每年定期更換。

        200#TSA 預處理:200#工序由4 座吸附塔組成,每2 個塔一組,交替工作,采用變溫吸附(TSA)工藝。由吸附(A)、逆向放壓(D)、加熱(H)、冷卻(C)、充壓(R)五個工藝步驟循環(huán)實現(xiàn)吸附與再生。

        300#PSA-H2:300#PSA-H2工序是變壓吸附制氫裝置的核心,由增加的四臺吸附器與原有四臺吸附器合并成八塔組成,二塔為一組,分為四組,有8-2-3/P、7-2-3/P、6-2-3/P 及4-1-2/P 四種運行方式選擇。

        由吸附(A)、第1次均壓降(E1D)、第2次均壓降(E2D)、第3 次均壓降(E3D)、順放一(PP1)、順放二(PP2)、逆放(D)、沖洗二(P2)、沖洗一(P1)、第3 次均壓升(E3R)、第2 次均壓升(E2R)、第1 次均壓升(E1R)和終充(FR)等步序組成。依次交替循環(huán)操作,達到原料氣不斷輸入,產(chǎn)品氣不斷輸出的目的。

        400#脫氧干燥:此工序脫除微量氧氣并經(jīng)等壓干燥獲得露點和純度合格的產(chǎn)品氫氣進入氫氣主管網(wǎng)。

        3 2#制氫裝置工藝參數(shù)優(yōu)化

        2#制氫裝置采用新的八塔工藝后,找出最優(yōu)工藝參數(shù),確定吸附時間最佳范圍,指導2#制氫裝置運行操作,是必須解決的現(xiàn)實問題。

        3.1 影響裝置吸附能力的主要因素

        2#制氫裝置是TSA+PSA 工藝配合使用,吸附主要受原料氣組分、操作壓力、操作溫度、產(chǎn)品純度的影響。原料氣組分相對穩(wěn)定,主要探討系統(tǒng)運行壓力、200#(TSA)、300#(PSA)參數(shù)優(yōu)化。

        3.2 系統(tǒng)操作壓力優(yōu)化

        制氫裝置煤壓機設計額定排氣壓力為1.8 MPa,裝置設計運行壓力為1.7 MPa,裝置運行初期即按運行壓力1.7 MPa 組織生產(chǎn),一段時間后,出現(xiàn)系列問題。

        (1)裝置運行壓力1.7 MPa,煤壓機三級出口壓力1.72 MPa,十分接近額定排氣壓力,煤壓機出力接近設計極限值,各級運行參數(shù)逼近報警及保護聯(lián)鎖值。導致煤壓機故障率極高,保產(chǎn)十分困難。

        (2)煤壓機電機采用的380 V 低壓電機,大負荷運行,電流大,電機本體及配電系統(tǒng)發(fā)熱嚴重,對安全運行十分不利。

        (3)制氫裝置對密封性能要求非常高,且裝置工藝管線復雜,塔、罐及各式閥門設備多,系統(tǒng)高壓狀態(tài)下運行,導致裝置本身發(fā)生泄漏幾率大大增加,威脅裝置運行安全。

        (4)冷軋廠對氫氣壓力需求最高僅0.4 MPa,需調(diào)壓站兩級降壓后才能正常使用。高壓運行導致制氫耗電量居高不下,運行極不經(jīng)濟。

        綜合冷軋用氫氣壓力及用量情況,利用2 座200 m3氫氣球罐儲存氫氣量保證制氫系統(tǒng)全停情況下能滿足用戶8 h 正常生產(chǎn)為前提,經(jīng)計算最終確定裝置運行壓力1.5 MPa。

        3.3 原料氣溫度對吸附能力的影響

        在一定的溫度和壓力下,吸附劑與吸附質(zhì)充分接觸,最后吸附質(zhì)在兩相中的分布達到平衡的過程稱之為吸附平衡,可用吸附平衡曲線圖進行描述[4],由吸附平衡曲線圖可知,在其他條件相同的情況下,原料氣溫度越高,吸附平衡曲線就越靠下,吸附劑容量越小,吸附、解吸、再生的循環(huán)時間越短,吸附塔的處理能力越低。

        原料氣經(jīng)活塞式壓縮機經(jīng)三級加壓后送入裝置,三級出口排氣溫度高達130 ℃,不滿足系統(tǒng)常溫下吸附要求,在煤壓機出口設置冷卻器冷卻后,確保原料氣的入口溫度為≤40 ℃,保證了吸附裝置的吸附能力。

        3.4 200#(TSA)工序參數(shù)優(yōu)化

        200#TSA預處理系統(tǒng)有4臺處理器(新增2臺),脫除少量硫化物、氨、苯、HCN及CnHm高烴組分等。一組塔吸附、另一組塔再生。設計原料氣處理能力1 500 m3/h。吸附時間為8 h,可保證為300#工序輸送合格原料氣。設計各步序運行時間如表4。

        表4 200#TSA設計運行參數(shù)

        對表4設計運行參數(shù)經(jīng)實際運行驗證:逆放(D)和沖壓(R)均為0.5 h,參數(shù)合理,均能滿足工藝需求;加熱(H)和冷吹(C)時間各3.5 h,經(jīng)實際運行觀察發(fā)現(xiàn),冷吹(C)時間只需3 h 即可將吸附劑溫度降至40 ℃以下而滿足吸附溫度要求,于是縮短至3 h,而將加熱時間延長至4 h,保證總的吸附時間8 h 不變。延長加熱時間后,吸附劑再生加熱出口溫度由設計的環(huán)境溫度+30 ℃,提高到環(huán)境溫度+50 ℃,且保持時間延長了20 min。讓吸附劑吸附的硫化物、氨、苯、HCN 及CnHm 等雜質(zhì)充分解吸,提高再生質(zhì)量。優(yōu)化后各步序運行時間如表5。

        表5 200#TSA優(yōu)化后運行參數(shù)

        3.5 300#(PSA)工序各分周期時間參數(shù)設定

        2#制氫改造為八塔工藝后主要運行方式為8-2-3/P,為了處理裝置零星故障而設置了另外三種臨時運行方式,即7-2-3/P、6-2-3/P、4-1-2/P。臨時運行方式不宜長期運行,故障處理完后,應恢復主要運行方式運行。故主要探討8-2-3/P 運行工藝參數(shù)設定。

        3.5.1 300#(PSA)工序8-2-3/P工藝步驟

        300#(PSA)工序由8 臺吸附器、程序控制閥以及調(diào)節(jié)閥構(gòu)成。每臺吸附器與7 臺程序控制閥相連,入口端連接2 臺、出口端連接5 臺。程序控制閥位號的編制說明如圖1。

        圖1 程序控制閥位號的編制說明

        以8-2-3/P方式運行時,總有2臺吸附器處于進入原料氣、產(chǎn)出氫氣的吸附步驟,其余6臺吸附器處于吸附器再生的不同步驟。每臺吸附器經(jīng)歷相同的步驟程序,表6反映了8-2-3/P具體工藝步驟及開始給定的運行時序。

        表6 8-2-3/P工藝步驟及開始給定的運行時序

        300#(PSA)工序程序運行共設置10 個分周期,時間分別用T1~T10進行表示。

        3.5.2 8-2-3/P工藝步驟與各分周期時間關系

        分周期吸附時間:A=T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7+T8+T9+T10

        其中T1=2 s、T4=3 s、T5=3 s、T6=2 s、T8=3 s、T10=2 s 為程序設置滯后時間,為固定值。T9 為運行操作人員根據(jù)原料氣量、產(chǎn)品氣質(zhì)量等進行操作調(diào)整的修改值,通過修改分周期時間T9,實現(xiàn)逆放、順放1、順放2、終充及吸附時間調(diào)整目的。

        (1)E1D=E1R=T2;

        (2)E2D=E2R=T7+T8;

        (3)E3D=E3R=T2+T3;

        (4)D=T7+T8+T9+T10;

        (5)PP1=T7+T8+T9+T10;

        (6)PP2=T2+T3+T4+T5;

        (7)FR=T3+T4+T5+T6+T7+T8+T9。

        在裝置投運初期由表6 給定的運行時序可知:E1D、E2D、E3D、PP1、PP2、D、P2、P1、E3R、E2R、E1R、FR 所設置時間均為45 s。因煤壓機無負荷調(diào)節(jié),額定排氣量相對穩(wěn)定,分周期吸附時間A也就相對固定。開始給定的運行時間經(jīng)實際運行驗證,設置不合理,系統(tǒng)壓力波動大;各步驟運行結(jié)束時,無法滿足所需要的壓力要求,根本無法產(chǎn)出合格氫氣。

        3.5.3 8-2-3/P工藝各步驟時間設置分析

        E1D(E1R)、E2D(E2R)、E3D(E3R)設置時間過長,在分周期吸附時間“A”一定的情況下,嚴重擠占其余步驟時間,可修改分周期時間T9調(diào)整范圍十分有限,由工藝步驟與各分周期時間關系可知,這直接導致逆放(D)、順放(PP1/PP2)及終充(FR)時間不足,而這三個步驟是PSA 工藝最為核心的三步,直接關系吸附效果、再生效果。

        3.5.3.1 逆放(D)時間不夠造成的影響

        (1)逆放速度過快,加速吸附劑磨損,嚴重時可沖破篩網(wǎng)導致吸附劑漏入工藝管線而堵塞管道、卡澀閥門。

        (2)逆放效果不佳,影響吸附分壓的進一步降低,導致雜質(zhì)解吸不夠。

        (3)影響沖洗效果,沖洗時壓力越低越好,理想狀態(tài)是在表壓為“0”的狀態(tài)下沖洗,但最高不能高于50 kPa。

        3.5.3.2 順放(PP1/PP2)時間不夠造成的影響

        (1)順放結(jié)束達不到該步驟結(jié)束所需的低壓力要求,直接影響下一步驟逆放效果。

        (2)順放時間短意味著沖洗時間也短,無法讓吸附劑吸附的雜質(zhì)充分解吸。

        3.5.3.3 終充(FR)時間不足造成的影響

        終充(FR)時間不足導致終充結(jié)束,達不到系統(tǒng)設定吸附壓力要求,造成系統(tǒng)吸附壓力波動大,而吸附壓力相對穩(wěn)定是PSA 工藝最核心的要素,直接關系能否產(chǎn)出質(zhì)量合格的氫氣。

        3.5.4 8-2-3/P工藝各步驟時間優(yōu)化設置

        分周期吸附時間“A”為T1~T10 之和,其中T1、T4、T5、T6、T8、T10為程序設置滯后時間,固定不變;T9 為運行操作人員根據(jù)原料氣量、產(chǎn)品氣質(zhì)量等因素進行操作調(diào)整的可修改值。故只需對T2、T3 及T7合理設置即可完成8-2-3/P工藝各步驟時間的優(yōu)化設置,經(jīng)反復摸索、驗證,最終確定各步驟時間如下為最優(yōu)運行參數(shù):

        (1)T2=25 s;T3=10 s;T7=25 s

        (2)E1D=E1R=T2=25 s;

        (3)E2D=E2R=T7+T8=28 s;

        (4)E3D=E3R=T2+T3=35 s;

        (5)D=T7+T8+T9+T10=30 s+T9(運行設定);

        (6)PP1=T7+T8+T9+T10=30 s+T9(運行設定);

        (7)PP2=T2+T3+T4+T5=41 s;

        (8)FR=T3+T4+T5+T6+T7+T8+T9=46 s+T9(運行設定)。

        同理,對7-2-3/P、6-2-3/P、4-1-2/P 另三種運行方式也依據(jù)該方法找出了最優(yōu)運行參數(shù),不再贅述。

        4 優(yōu)化后運行效果

        4.1 系統(tǒng)操作壓力1.7 MPa→1.5 MPa后

        (1)2#制氫裝置氫氣產(chǎn)能及質(zhì)量完全滿足用戶需求。

        (2)煤壓機故障、電氣故障及裝置故障均大幅下降,提高了制氫裝置運行穩(wěn)定性,增強了氫氣系統(tǒng)保產(chǎn)能力。

        (3)煤壓機運行電流降低30 A,日均節(jié)約用電約380 kWh/日·臺,節(jié)能降耗效益十分顯著。

        4.2 200#(TSA)工序參數(shù)優(yōu)化后

        (1)優(yōu)化后,吸附劑再生加熱出口溫度由環(huán)境溫度+30 ℃提高到環(huán)境溫度+50 ℃,且保持時間延長了20 min。雜質(zhì)解吸充分,活性炭再生效果更優(yōu)。

        (2)因活性炭每次再生較徹底,僅微量殘留,大大延長了活性炭使用壽命。由設計使用18 個月延長至30 個月更換一次,以裝置運行20 年計可減少更換次數(shù)5 次,節(jié)約活性炭(變壓吸附制氫專用)約45 t。

        (3)推廣應用于400#脫氧干燥工序及5 套氮氣精制裝置,干燥劑(活性氧化鋁、粗孔硅膠、細孔硅膠)使用壽命由設計使用36 個月延長至72 個月更換一次。以裝置運行20 年計可減少更換次數(shù)3 次,節(jié)約干燥劑約21 t。

        4.3 8-2-3/P工藝各步驟時間優(yōu)化設置后

        (1)滿足300#8-2-3/P 工藝各步驟運行壓力要求,裝置氫氣產(chǎn)能及質(zhì)量完全滿足需求。

        (2)將各步驟時間T1~T8、T10 固化入程序,操作人員只需對T9一個時間參數(shù)進行調(diào)整即可,讓制氫系統(tǒng)操作變得簡單、快捷、易學易懂。

        (3)將“運行2 臺機T9 調(diào)整范圍55~60 s;運行一臺機T9 調(diào)整范圍100~105 s”寫入運行技術(shù)操作規(guī)程、標準化作業(yè)程序表卡,規(guī)范操作。

        5 結(jié)論

        2#制氫裝置自建成以來,經(jīng)參數(shù)優(yōu)化調(diào)試投入運行后,運行效果良好。氫氣產(chǎn)能及質(zhì)量完全滿足用戶需求,氫氣收得率一直穩(wěn)定在85%以上。

        (1)系統(tǒng)操作壓力由1.7 MPa 降至1.5 MPa 后,經(jīng)實際運行驗證是非常成功的。煤壓機、電氣及裝置故障均大幅下降,且煤壓機運行電流降低30 A,日均節(jié)約用電約380 kWh/臺,節(jié)能降耗效益顯著。

        (2)200#(TSA)工序調(diào)整加熱、冷吹時間分配,由各3.5 h 改為加熱4 h,冷吹3 h。提高吸附劑再生質(zhì)量,延長吸附劑使用周期,經(jīng)實際運行驗證效果良好。

        (3)300#(PSA)工藝各步驟時間優(yōu)化:E1D(E1R)由45 s 調(diào)整為25 s;E2D(E2R)由45 s 調(diào)整為28 s;E3D(E3R)由45 s 調(diào)整為35 s;D(PP1)由45 s調(diào)整為30 s+T9(運行設定);PP2 由45 s調(diào)整為41 s;FR 由45 s 調(diào)整為46 s+T9(運行設定)。優(yōu)化后經(jīng)實際運行驗證,裝置氫氣產(chǎn)能及質(zhì)量完全滿足要求,系統(tǒng)操作變得簡單、快捷、易學易懂。

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