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        關于溫度對塑料風葉轉軸影響分析

        2022-06-24 07:38:58陳昌中
        日用電器 2022年5期
        關鍵詞:風葉轉軸溫升

        鄧 勇 田 朋 陳昌中

        (珠海格力電器股份有限公司 珠海 519070)

        引言

        離心風葉由于通風效果好,維護方便等特點廣泛應用于空調室內機中。離心風葉轉軸在使用過程中受力主要為切向方向即離心力,當轉軸在溫度升高至塑料變形溫度時,離心風葉離心力受力特性會發(fā)生突變,可靠性降低。本文以某款空調室內機離心風葉為研究對象,初步分析了溫度對風葉嵌件穩(wěn)定性的影響,并通過實驗驗證了風葉在高溫情況下風葉嵌件會脫離,為電機溫升設計提供指導性意見。

        1 離心風葉受力特性

        風葉的葉輪在旋轉時,葉片上受到的主要是離心力和由氣流流動的氣動載荷力,在風葉高速運轉時離心力遠大于氣動載荷,因此離心力為風葉高速運轉時的主要載荷[1],所以風葉嵌件主要受力為切向離心力F:

        式中:

        m—為葉片質量kg;

        r—為風葉嵌套至葉輪中心的距離m;

        ω—為葉輪角速度rad/s。

        2 離心風葉轉軸破裂分析

        某型空調內機風葉售后反饋,風葉因局部高溫根部已發(fā)生形變,且風葉內圈已經熔化,如圖1所示,風葉嵌件與風葉發(fā)生脫落,如圖2所示。從圖中可以看出風葉嵌件與轉軸處發(fā)生了滑移。

        圖1 風葉轉軸融化

        圖2 風葉嵌件脫落

        2.1 風葉強度分析

        2.1.1 材料分析

        該離心風葉材料為AS-GF20,具有很強的承受載荷的能力、抗化學反應能力、抗熱變形特性和幾何穩(wěn)定性,耐水、耐油、耐酸、耐堿、耐醇類[2]。AS中加入玻璃纖維添加劑可以增加強度和抗熱變形能力,減小熱膨脹系數,其維卡軟化溫度約為110 ℃。載荷下撓曲變形溫度約為100 ℃,熔化溫度 200 ~ 270 ℃,拉伸強度 72 ~ 78 MPa,完全能滿足風葉使用要求。使用材料分析儀對風葉材料進行成分分析,結果顯示材料符合圖紙要求,如圖3所示。

        圖3 風葉成分分析

        2.1.2 風葉結構強度分析

        在實際使用中,軸流風葉葉片因高速運轉而撕裂和破碎現象比較常見。行業(yè)中通常以高速運轉實驗來檢驗軸流風葉的強度,即風葉以實際使用最高轉速的2~3倍運行5~10 min,以風葉是否出現結構損壞為標準來檢驗軸流風葉的強度[3],即風葉不能有破損、裂紋、拉白等現象。

        經查該機組風葉工作轉速為800 r/min,在測試臺上測試條件為1 880 r/min,運行5分鐘,風葉無異常,轉軸嵌件也未出現脫落現象,驗證了風葉滿足設計強度要求。實驗測試條件如圖4所示。

        圖4 風葉結構強度測試

        2.2 電機溫升失效分析

        2.2.1 電機溫升測試

        測試同種兩個機組的溫升,一臺為正常機組,一臺為售后反饋的更換電機及風葉的機組。

        1)換電機及風葉機組測試結果如下:

        冷態(tài)電阻:環(huán)溫26℃,高檔60.5/71.4 Ω,中檔121.5/132.3 Ω,低檔129.8/140.7 Ω;

        熱態(tài)電阻:環(huán)溫26 ℃,高檔73.2/86.7;

        溫升:54.7/55.8 K。

        2)正常機組測試結果如下:

        熱態(tài)電阻:環(huán)溫26 ℃,高檔73.1/86.6 Ω。由于機組一直運行無法測試冷態(tài)電阻,根據熱態(tài)電阻值及另外一臺電機的冷態(tài)電阻,可計算出溫升為54.3/55.5 K。

        以上兩個機組電機溫升都符合企標要求,電機最高溫度在81 K左右,這種溫度沒有達到注塑材料變形溫度,對風葉結構產生的影響幾乎可以忽略。所以,正常電機的運行溫度無法破壞風葉結構造成燒毀。

        2.2.2 電機失效分析

        正常電機運行帶動風葉轉動,電機散熱效果良好,電機溫升控制正常范圍內。但當電機出現異常時,溫升異??蛇_到風葉結構失效溫度,如果電機溫升持續(xù)上升,高溫會導致風葉損壞。對損壞電機進行解剖發(fā)現后端蓋電機軸磨損,有凸凹現象,可能由于軸與軸承之間產生偏心轉動,持久摩擦所致。前端蓋軸承,手可輕松左右移動。如圖5所示,對以上電機解剖進行分析風葉、電機損壞原因:

        圖5 電機解剖分析

        1)電機結構異常

        出廠電機內部結構異常,電機運轉不正常,導致溫升上升過快,加之內置熱保護器出廠異常,達到130 ℃后,熱保護器未啟動,電機溫升持續(xù)上升,從而漸漸引起電機周邊溫度過高,通過電機軸傳導到風葉根部。

        分析該電機轉軸外徑偏小導致裝配軸承后出現軸磨損,引發(fā)轉子異常摩擦導致電機運行異常高溫發(fā)熱,結合保護器動作點飄移,電機長時間高溫工況下工作運行,最終漆包線漆膜快速老化絕緣失效,引發(fā)燒毀電機導致電機軸持續(xù)升溫。在電機不運轉情況下電機無法散熱,電機局部溫度過高,電機軸持續(xù)高溫導致風葉轉軸局部高溫而達到熱變形溫度,風葉由于慣性繼續(xù)旋轉,導致轉軸與嵌件發(fā)生滑移,最后風葉旋轉失效,引起風葉融化。

        2)電機匝間短路

        電機內部匝間短路燒毀了熱保護器,繞組持續(xù)燒毀,引起電機周邊溫度過高,導致與電機結構異常情況類似,風葉融化。

        綜上分析可能由于電機內置保護器在電機異常后未及時保護,導致電機溫升持續(xù)上升通過電機軸過高,熱量傳遞給鋁制嵌件,溫度過高達到變形溫度點,在離心力作用下使嵌件與風葉脫離滑移,此時風葉不再工作,而電機持續(xù)工作,電機溫度持續(xù)上升無法散熱,最終導致風葉局部高溫軟化到電機上,最后出現風葉融化現象。

        3 實驗方案設計

        通過上述分析極有可能為電機失效導致電機溫升異常造成風葉融化,根據摸底實驗發(fā)現電機內置保護器在142 ℃斷開,風葉材料變形溫度在100 ℃,由此判斷電機軸溫度可能在130~140 ℃之間,嵌件脫落可能性更大。

        根據以上分析,確定實驗方案為:風葉存儲高溫實驗箱中(將整個風葉(帶嵌件)靜止放入實驗溫度中,實驗時長根據實驗結果做調整),達到預設的時間后從試驗箱中拿出,在風葉旋轉規(guī)定轉速下的扭矩大小進行測試,實驗臺上觀察嵌件脫落情況,并記錄實驗狀態(tài),具體實驗方案如表1所示。

        表1 實驗方案

        4 實驗結果及分析

        為快速找準風葉嵌件失效溫度,結合AS軟化溫度110 ℃和電機內置保護器失效斷開溫度142 ℃,對風葉在120 ℃加熱時間間隔30 min,對130~140 ℃加熱時長間隔15 min左右,其測試結果如下:

        1)溫度為120 ℃,時間30 min時,風葉形狀并無明顯變化,嵌件也未脫落;

        2)溫度為130 ℃,時間15 min時,風葉形狀并無明顯變化,嵌件也未脫落;

        3)溫度為130 ℃,時間20、25 min時,風葉形狀變形較明顯,嵌件也未脫落(但在25 min時嵌件已能擰動);

        4)溫度為130 ℃,時間30 min時,風葉形狀有明顯變化,嵌件脫落;

        5)溫度為130 ℃,時間45 min時,風葉形狀有明顯變化,嵌件脫落;

        6)溫度為140 ℃,時間15 min時,風葉形狀有明顯變化,嵌件未脫落;

        7)溫度為140 ℃,時間30 min時,風葉形狀有明顯變化,嵌件脫落。

        各實驗條件及實驗結果照片如表2所示。從表中可以看出風葉與嵌件在130 ℃時,放在干燥箱內30 min嵌件會脫落,而在同樣溫度下每隔5 min取出再擰嵌件,嵌件卻未脫落。原因可能是干燥箱外溫度很低。頻繁把風葉拿出放入對風葉會有影響;在溫度140 ℃,溫度為30 min時,嵌件與風葉很容易就脫落,因此實驗當溫度為130~140 ℃,時間為30~40 min時,嵌件與風葉會脫落。

        表2 實驗結果及圖片

        5 結論

        本文以某款空調室內機離心風葉為研究對象,分析了風葉受力主要為切向離心力,并分析了風葉材料和結構強度滿足設計要求,同步對電機溫升和失效原因也進行了分析,鎖定了電機溫升過高會對風葉運行產生不可逆轉的損壞,并通過實驗驗證了溫度對風葉嵌件穩(wěn)定性的影響,風葉在電機高溫(130~140)℃情況下風葉嵌套會有脫離隱患。由于測試設備無法在高溫試驗箱中進行,測試溫度數據會存在一定的波動,但不影響整個實驗結果,本文的失效分析和實驗驗證為電機溫升設計提供了一定的指導。

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