涂?? 林?? 侯路 羅?
摘要:某輕卡?型在可靠性壞路路?負荷試驗中發(fā)?發(fā)動機ECU?架斷裂問題,經(jīng)查為ECU?架未按照設計要求進?焊接,導致?階模態(tài)與整?怠速頻率較為接近,?架發(fā)?振動疲勞失效。調(diào)件換裝滿?設計要求的?架進?路試再次發(fā)?振動疲勞失效,針對發(fā)?的?架開裂問題進?詳細解析,并通過仿真分析制定優(yōu)化?案并在臺架試驗上進?驗證,最終解決?架開裂問題。
關鍵詞:ECU?架;失效;仿真分析;臺架驗證
中圖分類號:U464 收稿?期:2022-01-15
DOI:10.19999/j.cnki.1004-0226.2022.06.004
1 問題描述某輕卡?型在耐久路試中出現(xiàn)發(fā)動機ECU?架斷裂現(xiàn)象,故障?程為12 000 km(試驗要求達到25 000 km),查看故障件發(fā)現(xiàn)?架底部安裝板位置焊縫與設計狀態(tài)不?致,如圖1所?。
初步判定為供應商未按照圖紙設計要求進?焊接,導致發(fā)動機ECU?架模態(tài)、強度及剛度性能?幅下降,耐久試驗出現(xiàn)斷裂。與供應商溝通協(xié)調(diào)后,調(diào)換按照圖紙設計要求的?架進?換裝試驗,換裝后試驗進??8 000 km后,發(fā)動機ECU?架再次發(fā)?開裂,如圖2所?。
針對此發(fā)動機ECU?架斷裂問題展開詳細解析。
2 發(fā)動機ECU?架斷裂解析對發(fā)動機ECU?架進?強度模態(tài)分析。模型建?:有限元模型僅包含發(fā)動機ECU?架、部分?架、ECU。其中ECU?架、?架采?5 mm的殼單元?格,發(fā)動機ECU使?mass點進?配重。?架使?08AL材料,料厚為3.0 mm,?架使?DL510材料,料厚為6.0 mm,螺栓孔均使?RBE2連接。使?整?坐標系,按照右?法則,+X指向?尾?向,+Y指向?右側(cè),+Z指向?上?,如圖3所?。
模態(tài)分析:約束所截取?架邊界123456?由度,提交求解器Optistruct進?模態(tài)計算。計算結(jié)果前三階模態(tài),發(fā)動機ECU?架下底板半焊和滿焊的?階模態(tài)如圖4所?。
強度分析:分別計算制動(X-1gZ-1g)、轉(zhuǎn)向(Y0.6gZ-1g)、上跳(Z-3g)?況下?架的應?情況。計算結(jié)果如圖5所?。
分別測試半焊樣件狀態(tài)和原設計?案狀態(tài)搭載在整?狀態(tài)下的實際模態(tài)。將仿真分析的模態(tài)、強度分析結(jié)果和實測模態(tài)匯總?cè)绫?所?。
由表1可看出仿真分析的模態(tài)結(jié)果與試驗實測結(jié)果偏差較?,推斷主要原因為仿真分析中未考慮ECU與?架間的軟墊,因此連接軟墊剛度在設計中未進?定義,設計部??法給出剛度值,故前期仿真分析校核時未進?建模。此連接軟墊在仿真中使?CBUSH單元進?模擬,通過調(diào)整軟墊剛度對仿真模型進?修正。修正后將模態(tài)、強度結(jié)果匯總?cè)绫?所?。
通過表1和表2對?可知,模型修正后仿真和試驗的前兩階模態(tài)偏差值較小。強度分析結(jié)果在修正前后差別不?。
解析第?次?架斷裂:在制動、轉(zhuǎn)向、上跳?況下最?應?值均遠小于強度判定標準( 材料的抗拉強度×0.4=108 MPa);?階實測模態(tài)為26 Hz,與整?怠速頻率存在重疊,推斷失效原因可能為怠速共振失效。
解析第?次?架開裂:在制動、轉(zhuǎn)向、上跳?況下最?應?值均遠小于強度判定標準( 材料的抗拉強度×0.4=108 MPa);?階實測模態(tài)為40 Hz,與整?怠速頻率相距較遠,排除了怠速共振失效的可能。推測失效原因可能是ECU?架位于發(fā)動機前懸置安裝點附近,發(fā)動機某常?轉(zhuǎn)速下與ECU?架形式共振。
3 優(yōu)化對策在修正模型的基礎進??案優(yōu)化,制定優(yōu)化對策:優(yōu)化?案1為肋板延??底板邊緣,且底板增加2 mm墊板,如圖6所?。優(yōu)化?案2為板延??底板邊緣,且底板增加2 mm墊板,同時材料變更為DL510。
優(yōu)化?案1、優(yōu)化?案2的?階模態(tài)由40.4 Hz提升?46.3 Hz。匯總模態(tài)和強度分析結(jié)果如表3所?。
疲勞仿真分析:建?頻響分析模型,在截取?架邊界位置分別加載1g的X、Y、Z三?向的加速度激勵,掃頻范圍為1~200 Hz。同時以實?采集的發(fā)動機ECU?架安裝位置處?架的加速度激勵為輸?建?疲勞仿真模型。各?案疲勞壽命分析結(jié)果如圖7所?。
4 臺架試驗驗證
試驗?況的制定:使?上?所搭建的疲勞仿真分析模型,分別以XYZ向激勵、單獨X向激勵、單獨Y向激勵、單獨Z向激勵作為輸?計算損傷占?,計算結(jié)果如圖8所?。由分析結(jié)果可知,Y向激勵損傷占絕對主導,故臺架試驗僅進?Y向加載。
將原設計?案、優(yōu)化?案1、優(yōu)化?案2分別按照制定的?況進?臺架試驗。
ECU?架總成和ECU軟墊連接固定,并通過?裝固定在電磁振動臺上,ECU?架總成底板與?裝接觸寬度保持與實際裝配寬度?致,樣件試驗采?Y向隨機振動。振動信號使?實?采集的發(fā)動機ECU?架安裝位置處?架的加速度激勵,觀察振動過程中發(fā)動機ECU?架總成是否出現(xiàn)斷裂。樣件固定及加載?式如圖9所?。
分別完成原設計?案樣件、優(yōu)化?案1樣件、優(yōu)化?案2樣件試驗后將試驗結(jié)果匯總?cè)绫?所?。
由試驗結(jié)果可知,原設計?案樣件斷裂位置和失效?式與整?耐久試驗完全?致,故可根據(jù)臺架振動試驗時?和整?耐久試驗?程建?量化關系,即臺架試驗8 h等效于整?耐久試驗8 000 km。通過等效換算,優(yōu)化?案1 可滿?整?耐久?程23 333 km。臺架振動試驗中?架失效位置為?板位置,且靠近肋板上沿位置。失效位置與整?耐久試驗不?致,分析原因為下部底板加強后,ECU?架的薄弱點發(fā)?轉(zhuǎn)移。優(yōu)化?案2因?裝夾具損壞,試驗未達到破壞,但可確定優(yōu)化?案2可滿?整?耐久?程45 750 km以上。
5 結(jié)語
通過臺架試驗驗證可知,優(yōu)化?案1等效整?耐久?程23 333 km,不滿?25 000 km的耐久?程要求。若采??案1需將肋板上延,并重新制作樣件驗證。優(yōu)化?案2可滿?整?25 000 km的耐久?程要求。綜合考慮各??因素,最終選擇優(yōu)化?案2為最終對策?案。
此類?架的模態(tài)和強度的仿真分析判定標準為:?階模態(tài)≥30 Hz;制動、轉(zhuǎn)向、上跳各?況的最?應?<0.4×材料的抗拉強度。但在本案例中,發(fā)動機ECU?架的原設計?案狀態(tài)滿?此判定基準。實際裝?進?整?耐久性試驗時仍發(fā)??架開裂問題(第?次換裝原設計?案狀態(tài)樣件進?驗證)。對于第?次整?耐久試驗?架開裂,?前推測為?架安裝位置(如動?總成)存在30 Hz以上的振動激勵,導致此?架發(fā)?共振,并發(fā)?振動疲勞失效。而在數(shù)據(jù)設計階段要避免此類問題的發(fā)?,除了要滿?基本的模態(tài)強度要求外還需對整?各系統(tǒng)的模態(tài)分布進?規(guī)劃,通過搭建整?NVH模型并進?仿真分析,避免相鄰系統(tǒng)零部件產(chǎn)?共振。
作者簡介:涂??,男 ,1988年?,?程師,研究?向為?輛被動安全。1BC97061-43C9-4F96-AE78-52F8B3DA5AE7