廣東水電云南投資有限公司 艾永俊
水輪發(fā)電機(jī)是電力系統(tǒng)發(fā)、變、輸、配電重要環(huán)節(jié)中的重要發(fā)電設(shè)備,其安全運(yùn)行可靠性對(duì)電網(wǎng)安全保供電和國(guó)家改革、快速發(fā)展具有舉足輕重的作用。水輪發(fā)電機(jī)各軸承油主要起軸承潤(rùn)滑、軸瓦冷卻作用,其運(yùn)行油位真實(shí)、可靠監(jiān)測(cè)對(duì)機(jī)組安全、可靠運(yùn)行具有極其重要的控制、保護(hù)作用[1]。軸承運(yùn)行油位測(cè)值跳變、失真必然會(huì)給水輪發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行帶來不利影響,及時(shí)做好相關(guān)處理工作十分關(guān)鍵,也是本文研究的重點(diǎn)所在。
在電力行業(yè)中,常需要測(cè)量各種液體高度(如水位、油位)參數(shù),但由于測(cè)量是瞬時(shí)動(dòng)態(tài)信號(hào),數(shù)據(jù)精確性、穩(wěn)定性、可靠性受到諸多環(huán)境因素影響,如水壓、油壓,水管、油管管徑(截面積),開展液位真實(shí)、可靠測(cè)量研究具有一定的研究?jī)r(jià)值。
位測(cè)量技術(shù)和測(cè)量傳感器研究國(guó)外起步早,發(fā)展迅速,到目前為止,國(guó)外一些公司都研制出各型能齊全、自動(dòng)化、智能化程度高、精度高測(cè)量系統(tǒng)與產(chǎn)品,如美國(guó)DREXELBROOK 公司。
在我國(guó),受歷史影響,液位測(cè)量技術(shù)及測(cè)量傳感器研究開發(fā)起步晚,導(dǎo)致測(cè)量技術(shù)和產(chǎn)品自動(dòng)化程度、精度可靠性、功能等多方面與國(guó)外同類產(chǎn)品存在較大差距。
近年來,伴隨著改革開放,我國(guó)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)水平迅猛發(fā)展,測(cè)量技術(shù)和測(cè)量傳感器研究獲得較大發(fā)展,產(chǎn)品性能指標(biāo)、功能都有了質(zhì)的飛躍,但是與國(guó)外同類相比還有待進(jìn)一步改進(jìn)和發(fā)展[2]。
通過網(wǎng)絡(luò)查詢和行業(yè)區(qū)域調(diào)查,獲知水輪發(fā)電機(jī)軸承油位測(cè)值跳變、失真、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確問題屬于行業(yè)普遍現(xiàn)象(如南沙水電廠50MW×3、寶X 水電廠12.5MW×2等),而對(duì)其進(jìn)行分析研究和可借鑒的技術(shù)方案較少。為此,對(duì)其進(jìn)行深入分析研究,探索及問題根源,采取有效措施加以解決是有必要的。
馬堵山水電廠屬區(qū)域內(nèi)較大水電廠,承擔(dān)電力系統(tǒng)區(qū)域調(diào)峰、調(diào)頻、黑啟動(dòng)保供電任務(wù),其3臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)(96MW×3)上、下導(dǎo)軸承運(yùn)行油位自投運(yùn)以來,均存在測(cè)值跳變、失真共性問題。承運(yùn)行油位測(cè)值跳變、失真引發(fā)的水輪發(fā)電機(jī)無法正常按時(shí)開機(jī),油位傳感器(油位計(jì))過高或過低電氣接點(diǎn)報(bào)警誤動(dòng),軸承加油過量導(dǎo)致的甩油、跑油,軸承少油不能及時(shí)被發(fā)現(xiàn)而導(dǎo)致機(jī)組軸承瓦溫升高的非計(jì)劃停機(jī)等問題,在馬堵山水電廠實(shí)際運(yùn)行中已出現(xiàn)數(shù)次。2012-2015年,通過采取分別更換磁翻板液位計(jì)、差壓式油介質(zhì)液位計(jì)和同時(shí)安裝兩種液位計(jì)等手段進(jìn)行監(jiān)測(cè)均未徹底解決。
3.2.1 準(zhǔn)備工作
一是結(jié)合研究背景、研究目的、研究的主要內(nèi)容,整合公司技術(shù)人才資源,成立項(xiàng)目研究組,開展項(xiàng)目攻關(guān),同期部署項(xiàng)目研究任務(wù)。
二是通過查閱馬堵山水電廠3臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)上、下導(dǎo)軸承油槽圖紙(上導(dǎo)軸承裝配圖號(hào):GMS0320000;下導(dǎo)軸承裝配圖號(hào)GMS0603000)、水輪機(jī)發(fā)電機(jī)技術(shù)文件(文檔號(hào):GMS0000000JT)、設(shè)備技術(shù)臺(tái)賬、運(yùn)行臺(tái)賬記錄獲取設(shè)備實(shí)際運(yùn)行工況和運(yùn)行技術(shù)條件如下:
①上、下導(dǎo)軸承、油槽結(jié)構(gòu)、尺寸、各軸承油位計(jì)安裝位置(高程)自投運(yùn)以來未變更。上下導(dǎo)軸承中心油位為設(shè)計(jì)原始值(軸瓦中心孔),各軸承中心油位遷移至軸承油位計(jì)安裝高程復(fù)核標(biāo)定值(顯示值)不變:#1機(jī)組上導(dǎo)330mm;下導(dǎo)215mm、#2機(jī)組上導(dǎo)490mm;下導(dǎo):350mm;#3機(jī)組上導(dǎo)200mm;下導(dǎo):250mm,油位運(yùn)行允許變化幅值均為:中心油位±20mm,復(fù)核正常。
②軸承油位測(cè)量管選材、結(jié)構(gòu)、管徑與設(shè)計(jì)圖紙相符(測(cè)量管徑DN25),自投運(yùn)以來未變更。
③水輪發(fā)電機(jī)整體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,水輪發(fā)電機(jī)運(yùn)行中,額定轉(zhuǎn)速與設(shè)計(jì)圖紙、水輪機(jī)技術(shù)文件給定值142.9r/min 相符。
④軸承油位測(cè)量管取油口高程、尺寸與設(shè)計(jì)圖紙相符,(取油口開孔尺寸與測(cè)量管徑DN25一致,開口位置位于油槽側(cè)邊最底部),自投運(yùn)以來未變更。
⑤各軸承使用#46透平油,每年定期委托第三方有資質(zhì)單位進(jìn)行油質(zhì)檢測(cè),檢測(cè)報(bào)告顯示油運(yùn)動(dòng)粘度等各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。運(yùn)行、檢修過程中,各軸承每次加油總量始終與實(shí)際油位保持不變(以軸瓦中心孔進(jìn)行測(cè)量復(fù)核)。
⑥同型磁翻板液位計(jì)和差壓式液位計(jì)在馬堵山水電廠其他液位測(cè)量對(duì)象應(yīng)用中工作穩(wěn)定,未見數(shù)據(jù)跳變、失真情況。
⑦分別采取更換磁翻板液位計(jì)、差壓式油介質(zhì)液位計(jì)或同時(shí)安裝兩種液位計(jì)等手段進(jìn)行監(jiān)測(cè)時(shí),馬堵山水電廠上、下導(dǎo)軸承運(yùn)行油位測(cè)量均存在測(cè)值跳變、失真現(xiàn)象。
⑧通過3臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)上、下導(dǎo)軸承運(yùn)行油位跳變、失真數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析得出:3臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)上、下導(dǎo)軸承運(yùn)行油位測(cè)值跳變、失真幅度ΔHmax:110mm。
3.2.2 理論分析
根據(jù)第一階段獲知的設(shè)備參數(shù)、運(yùn)行工況、數(shù)據(jù)分析結(jié)果,參考《流體力學(xué)》[3],應(yīng)用流體運(yùn)動(dòng)伯努利方程:p+ρgh+1/2ρv2=C 及其推導(dǎo)公式S1V1=S2V2和國(guó)內(nèi)、國(guó)外測(cè)量技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí),進(jìn)一步分析研究,形成研究結(jié)論。
3.2.2.1 主要研析過程
機(jī)組運(yùn)行中,各軸承運(yùn)行油位為動(dòng)態(tài)瞬時(shí)值,根據(jù)流體運(yùn)動(dòng)伯努利方程:p+ρgh+1/2ρv2=C 和軸承油位測(cè)量原理(以差壓式油位計(jì)為例:將油位形成的壓強(qiáng)(壓強(qiáng)總和)變化傳感為電阻變化,經(jīng)信號(hào)變換電路變換為4~20mA 輸出信號(hào),用于進(jìn)行油位顯示、控制、報(bào)警等),在準(zhǔn)備工作中①、③、④、⑤調(diào)查成果基礎(chǔ)上進(jìn)行分析得知:
①各軸承運(yùn)行油位測(cè)值變化幅度ΔH 受位勢(shì)能(P)、壓力勢(shì)能(ρgh)的影響較小,可以忽略,ΔH 受動(dòng)能(1/2ρv2)形成的動(dòng)壓變化ΔP 影響較大,而動(dòng)壓在油介質(zhì)密度不變的情況下,變化幅值主要取決于液位計(jì)安裝點(diǎn)油流變化速度(即測(cè)量管路油流變化速度)。
②根據(jù)流體運(yùn)動(dòng)伯努利方程:p+ρgh+1/2ρv2=C 及其推導(dǎo)公式S1V1=S2V2,將軸承油位測(cè)量傳感器或液位計(jì)測(cè)量管路取油口開孔截面積定義為S1、取油口油流速度定義為V1,測(cè)量傳感器或液位計(jì)測(cè)量管路截面積定義為S2、傳感器或液位計(jì)安裝點(diǎn)油流速定義為V2。
由準(zhǔn)備工作⑧已知3臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)上、下導(dǎo)軸承運(yùn)行油位測(cè)值跳變、失真幅度ΔH 最大值ΔHmax:110mm 和油位運(yùn)行允許變幅值(中心油位±20mm)。
由準(zhǔn)備工作①、③、④、⑤,可視S1、V1為恒定值。此時(shí),V2大小取決于測(cè)量傳感器或液位計(jì)測(cè)量管路截面積S2。即測(cè)量管路截面積增大,V2減小,反之增大。
所以,解決馬堵山水電廠3臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)上、下導(dǎo)軸承運(yùn)行油位測(cè)值跳變、失真問題的關(guān)鍵是:
將ΔH 調(diào)控至允許范圍(中心油位±20mm,將±20定義為:ΔHb)內(nèi),故應(yīng)取ΔHmax/ΔHb進(jìn)行調(diào)幅系數(shù)計(jì)算(ΔHmax 滿足,變化幅度≦ΔHmax 的測(cè)值一定滿足)。
在此,以#3機(jī)組上導(dǎo)軸承運(yùn)行油位跳變?chǔ)max=110mm 為例進(jìn)行具體分析、研究(其他機(jī)組相關(guān)導(dǎo)軸承油位分析方法和過程相同):
ΔH 調(diào)幅系數(shù)k 值計(jì)算:k=ΔHmax/ΔHb=110/20=5.5。
調(diào)幅前動(dòng)壓變化ΔP 定義為ΔP1;ΔP1=1/2 ρv2=ρgΔHmax(V 取研究前測(cè)量管路油流速度,定義為V2,ΔHmax 取值110mm)。
調(diào)幅后動(dòng)壓變化ΔP 定義為ΔP2;ΔP2=1/2 ρv2=ρgΔHb(V 取研究前測(cè)量管路油流速,定義為V2’,ΔHb 取技術(shù)文件允許幅值20mm)。
則:動(dòng)壓變化ΔP 調(diào)幅系數(shù)ΔPt=ΔP1/ΔP2=(V2)2/(V2’)2。
根據(jù)伯努利方程推導(dǎo)公式:S1V1 S2V2,得出:V2=S1V1/S2;V2‘=S1V1/S2’( 其中, 根據(jù)前述條件S1V1不變,S2為調(diào)幅前油位測(cè)量管路截面積;S2’為調(diào)幅后油位測(cè)量管路截面積),代 入:ΔPt=(V2)2/(V2‘)2=(S1V1/S2)2/(S1V1/S2’)2=(S2’)2/(S2)2=ρgΔHmax/ρgΔHb=ΔHmax/ΔHb=k=110/20=5.5。
即:動(dòng)壓變化ΔP 調(diào)幅系數(shù)ΔPt=ΔH 調(diào)幅系數(shù)=k。
計(jì)算得出:S2’/S2=2.34。
根據(jù)管路截面積計(jì)算公式及已知原管徑(DN25):
得出:S2=(1/4)×π×25×25=490mm2;
則:S2’=S2×2.34=1146.6mm2;
得出:D’22=S2’/(π/4)=(1146.6×4)/3.14=1460.6;
D’2=38.2mm。
3.2.2.2 主要結(jié)論
通過分析、研究,獲得解決水輪發(fā)電機(jī)軸承運(yùn)行油位測(cè)值跳變、失真問題的研究結(jié)論和技術(shù)方案:①研究結(jié)論:水輪發(fā)電機(jī)上、下導(dǎo)軸承、油槽結(jié)構(gòu)、尺寸、各軸承油位計(jì)安裝位置(高程)不變;水輪發(fā)電機(jī)整體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,水輪發(fā)電機(jī)運(yùn)行額定轉(zhuǎn)速穩(wěn)定;軸承油位測(cè)量管取油口高程、尺寸不變;各軸承油質(zhì)(油運(yùn)動(dòng)粘度等)符合行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)值的前提下,水輪發(fā)電機(jī)軸承運(yùn)行油位測(cè)值跳變、失真程度ΔH 主要取決于軸承運(yùn)行油位測(cè)量管路油動(dòng)壓變化(即動(dòng)壓ΔP)幅度。其跳變、失真系數(shù)k(也可稱調(diào)幅系數(shù))可由運(yùn)行油位變化ΔH 最大幅值ΔHmax 與技術(shù)文件規(guī)定的軸承運(yùn)行油位允許變化幅值ΔHb 求得:k=ΔHmax/ΔHb;
②技術(shù)方案:解決(減?。┹S承運(yùn)行油位測(cè)值跳變、失真問題,可通過增大軸承運(yùn)行油位測(cè)量管路截面積S2’來實(shí)現(xiàn)跳變、失真幅度調(diào)控。其中S2’應(yīng)滿足(S2:調(diào)幅前油位測(cè)量管路截面積;S2’:調(diào)幅后油位測(cè)量管路截面積;ΔHmax:運(yùn)行油位油跳變最大幅值;ΔHb:運(yùn)行油位允許變化幅值,一般由水輪機(jī)組技術(shù)文件確定;k=ΔHmax/ΔHb)。
因此,本項(xiàng)目中,調(diào)幅后管徑D’2應(yīng)滿足:D’2≥38.2mm。查閱《管徑尺寸對(duì)照表》,管徑≥38.2mm 可取值:DN40、DN50。 綜合考慮ΔHmax、ΔHb 理論分析計(jì)算時(shí)均按最大值取值,DN40處于接近≥38.2mm 臨界,為使軸承運(yùn)行油位測(cè)值跳變、失真程度調(diào)控品質(zhì)更優(yōu),本項(xiàng)目選擇管徑DN50進(jìn)行調(diào)幅驗(yàn)證。
3.2.3 研究結(jié)論和技術(shù)方案驗(yàn)證
試驗(yàn)時(shí)間:2016年1 ~5月、2017年1 ~5月、2018年1~5月。
試驗(yàn)過程:試驗(yàn)結(jié)合3臺(tái)機(jī)組計(jì)劃性A 修順序進(jìn)行,2016年完成#3機(jī)組;2017年完成#2機(jī)組;2018年完成#1機(jī)組。
根據(jù)階段二形成理論研究結(jié)論,結(jié)合檢修工期,在保持準(zhǔn)備工作①、③、④、⑤不變的情況下,通過變更3臺(tái)機(jī)組上、下導(dǎo)軸承運(yùn)行油位測(cè)量管徑(由DN25增大至DN50),對(duì)理論研究結(jié)論進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,并記錄數(shù)據(jù),進(jìn)行分析整理。
圖2 2019年#2機(jī)組軸承油位運(yùn)行曲線
圖3 2019年#3機(jī)組軸承油位運(yùn)行曲線
試驗(yàn)結(jié)論:理論研究結(jié)論經(jīng)運(yùn)行試驗(yàn)、分析,馬堵山水電廠3臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)各軸承運(yùn)行油位測(cè)值跳變、失真問題得到解決,后續(xù)需進(jìn)行應(yīng)用成果跟蹤評(píng)估[4]。
3.2.4 應(yīng)用成果跟蹤評(píng)估
2019年,項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目成果應(yīng)用進(jìn)行持續(xù)跟蹤評(píng)估,各機(jī)組軸承運(yùn)行油位測(cè)值數(shù)據(jù)跟蹤分析評(píng)估如圖1~3。
圖1 2019年#1機(jī)組軸承油位運(yùn)行曲線
評(píng)估結(jié)論:馬堵山水電廠3臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)各軸承運(yùn)行油位測(cè)值跳變、失真問題研究應(yīng)用成果穩(wěn)定,提升了機(jī)組安全運(yùn)行可靠性。
一是徹底解決馬堵山水電廠3臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)各軸承運(yùn)行油位測(cè)值跳變、失真問題,提高水輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行可靠性,減少運(yùn)維人員工作量。
研究前:維護(hù)頻次1次/臺(tái)班,維護(hù)工時(shí)1工時(shí)/臺(tái)班。研究后:維護(hù)頻次0次/臺(tái)班,維護(hù)工時(shí)0工時(shí)/臺(tái)班,提高水輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行可靠性,減少運(yùn)維人員工作量。
二是有利于改善機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行,降低運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。①減少軸承運(yùn)行油位問題帶來的非計(jì)劃停機(jī)和燒瓦事故,降低機(jī)組運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),改善運(yùn)行條件。②提高對(duì)電網(wǎng)安全保供電和國(guó)家改革、快速發(fā)展服務(wù)能力。
三是同類型機(jī)組可借鑒參考應(yīng)用。項(xiàng)目成果已在同屬母公司的南沙水電廠推廣應(yīng)用,可在同屬母公司的和諧、新寨水電廠和行業(yè)內(nèi)同類機(jī)型上參考應(yīng)用。
四是有利于控制生產(chǎn)成本和提高經(jīng)濟(jì)效益。①減少維護(hù)工時(shí)1工時(shí)/臺(tái)班。3工時(shí)/天、單價(jià)300元/工時(shí),每年可節(jié)約:150天1.5工時(shí)/天300元/工時(shí)=13.5萬元。②減少非計(jì)劃停機(jī)3臺(tái)次/年,停機(jī)時(shí)間24小時(shí)/臺(tái)次。節(jié)約電網(wǎng)考核費(fèi)用:Q=3249.6萬kWh0.010.235元/kWh=1.62萬元。③減少發(fā)電損失:9.6萬kWh3240.235元/kWh=162.43萬元。
合計(jì)節(jié)約生產(chǎn)成本和提高經(jīng)濟(jì)效益:13.5+1.62+162.43=177.55萬元/年。
綜上所述,水輪發(fā)電機(jī)運(yùn)行中,軸承運(yùn)行油位測(cè)值跳變、失真極易導(dǎo)致油位計(jì)過高或過低電氣接點(diǎn)報(bào)警誤動(dòng),影響水輪發(fā)電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè);或是因軸承少油、補(bǔ)/加油過量等問題,引發(fā)機(jī)組事故,導(dǎo)致嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失[5]。本文針對(duì)馬堵山水電廠3臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)上、下導(dǎo)軸承運(yùn)行油位跳變、失真問題開展理論分析、計(jì)算、研究,找到解決水輪發(fā)電機(jī)軸承運(yùn)行油位跳變、失真問題的研究結(jié)論和方法;結(jié)合馬堵山水電廠3臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)計(jì)劃性A 修,分階段、分臺(tái)次開展研究結(jié)論和方法的試驗(yàn)驗(yàn)證,驗(yàn)證其可行性、有效性。解決了馬堵山水電廠3臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)上、下導(dǎo)軸承運(yùn)行油位跳變、失真問題,并為行業(yè)解決同類問題提供可參考的研究、應(yīng)用成果。