唐永紅,李炳岳,劉建渭,席文強
針對目前國內(nèi)鐵精粉選礦成本高、外礦含鐵原料市場價格優(yōu)勢突出的現(xiàn)狀,為進一步優(yōu)化配比結(jié)構(gòu),在確保煉鐵高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上,最大程度地降低鐵前成本,實現(xiàn)生產(chǎn)效益最大化,呂梁建龍200m2燒結(jié)機于2021年9月9日組織進行全外礦燒結(jié)生產(chǎn)實踐。
(1)根據(jù)連鐵期貨2201及普氏(62%FE)指數(shù)走勢對外礦市場進行分析預測。
8月底外礦挺價交貨,拉動現(xiàn)貨市場情緒,在一波上漲行情后,港口現(xiàn)貨市場成交明顯有所減量,再加上當前環(huán)保組進場,限產(chǎn)加嚴趨勢下,鐵礦石需求繼續(xù)被壓制,上周進口鐵礦石市場震蕩偏弱運行。截至9月3日,大連商所期貨鐵礦石2201收盤價從8月30日的835降到3日786,下降49點;普氏指數(shù)由8月30日的157.75美元/噸降低到3日的145.05美元/噸,下降12.7美元/噸。全國45個港口進口鐵礦庫存為13099.15萬噸,環(huán)比增178.25萬噸;日均疏港量291.68萬噸降4.8萬噸。據(jù)此推測外礦市場繼續(xù)看跌。
圖1 連鐵期貨2201日均線
圖2 普氏(62%FE)指數(shù)趨勢圖
(2)國內(nèi)精粉、外礦粉性價比綜合測算。根據(jù)國內(nèi)精粉、外礦粉市場價格,在當前燒結(jié)配礦結(jié)構(gòu)和高爐爐料結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,測試同比例置換基準主礦粉(麥克粉比例26.5%),測算燒結(jié)礦品位、燒結(jié)礦成本、綜合入爐品位、鐵水成本和成本排名(見表1),確定全外粉燒結(jié)主配礦結(jié)構(gòu)和降本經(jīng)濟礦種。
表1 精粉、外粉性價比綜合測算排序表
(1)根據(jù)各礦粉基礎(chǔ)特性(見表2)進行互補搭配,確定中高品位外粉礦種:巴混BRBF粉、麥克粉,中等品位外粉:FMG混合粉、超特粉。
表2 外礦粉基礎(chǔ)特性數(shù)據(jù)
因混勻料場正在建設(shè)、燒結(jié)配料礦槽數(shù)量不足,限制礦粉種類選用,燒結(jié)配礦方案選用3種~4種外礦粉。
表3 燒結(jié)配礦調(diào)整方案
成本對比燒結(jié)礦成本對比 - -38.00 -53.17 -15.30 -85.21鐵水成本對比 - -41.39 -49.32 5.39 -56.49鐵水成本排序 4 3 2 5 1渣中鋁渣比 374 382 390 385 401渣比對比 - 9 16 11 28渣中鋁 16.11 16.04 15.99 16.25 15.97渣中鋁對比 - -0.06 -0.12 0.14 -0.14
(2)進行燒結(jié)杯實驗對配礦方案可行性論證。對方案1、方案2、方案4進行燒結(jié)杯實驗論證其可行性(見圖3)。
圖3 配礦方案燒結(jié)杯實驗報告
根據(jù)系統(tǒng)的燒結(jié)杯實驗論證,最終確定方案2為全外粉燒結(jié)配礦方案,并進行工業(yè)生產(chǎn)。
(1)針對全部使用外礦粉后,易出現(xiàn)的燒結(jié)粒度碎、燒結(jié)礦強(1)針對全部使用外礦粉后,易出現(xiàn)的燒結(jié)粒度碎、燒結(jié)礦強度差、轉(zhuǎn)鼓指數(shù)下降等問題,從燃料粒度控制、混合料水分、燒結(jié)終點溫度等方面采取了一系列的工藝優(yōu)化措施。
①提高焦粉燃料破碎粒度。焦粉破碎粒度0mm~3mm粒度比例由原≥72%提高至≥75%,進一步改善外礦粉大顆粒粘附焦粉效果,利于燒結(jié)料層垂直方向上燃料分布均勻。②燒結(jié)礦FeO由原8.5~9.0%上調(diào)至9.0%~9.5%,保證燒結(jié)礦粒度和強度同時避免影響燒結(jié)礦還原性。③加強一次配料、二次配料工藝管理,保持各物料下料穩(wěn)定精確,并對FMG混合粉、麥克粉褐鐵礦和熱返礦進行水霧預潤濕,改善制粒效果。④加強一混、二混、燒結(jié)機看火崗位和配料崗位之間的聯(lián)系,保持混合料水分穩(wěn)定,嚴禁跑干、濕料,控制燒結(jié)機泥輥處混合料水分波動<0.2%。⑤全外粉燒結(jié)后,為適應(yīng)褐鐵礦比例大幅增加對燒結(jié)工藝參數(shù)要求,將混合料水分由8.0%調(diào)整至8.5%。⑥強化燒結(jié)布料管控,堅持厚料層燒結(jié),燒結(jié)料層厚度控制在850mm,滿鋪適當壓料,料面布平、均勻,充分利用厚料層燒結(jié)的蓄熱作用,大煙道負壓由原15.5kPa~16.0kPa提高至16.0kPa~16.5kPa。⑦嚴格控制燒結(jié)終點溫度,要求終點控制在倒數(shù)第二個風箱,終點溫度控制在350℃~400℃,機尾紅層控制在1/4~1/3,確保燒好燒透。
圖4 刮料板及燒結(jié)料面點火效果
(2)適應(yīng)全外粉燒結(jié)的設(shè)備改造。
①將原高比例精粉燒結(jié)時燒結(jié)機九輥布料器下方的松料器(兩層),撤掉下層松料器。全外粉燒結(jié)后燒結(jié)料層透氣性明顯改善,松料器對燒結(jié)料層帶來二次過分疏松引起的燒結(jié)料層透氣性不均勻,減少臺車寬度方向上的風量分布不均勻引起的燒結(jié)過程不均勻。②一混、二混加蒸汽預熱,在一混、二混原分段加水管鋼絲繩上加設(shè)蒸汽管道,每隔50公分增設(shè)一組蒸汽噴嘴,向下噴灑蒸汽。同時為降低預熱蒸汽中冷凝水對混合料水分波動影響,對預熱蒸汽管道加設(shè)脫水器,減少蒸汽帶水,穩(wěn)定混合料水分控制。③燒結(jié)機臺車增設(shè)刮料壓料一體壓料板。使用三塊寬度40公分格柵板,長度分別為120公分、100公分、120公分錯位放置由鐵鏈固定至點火器之前。通過格柵板對料層的壓覆平整,并將表層大顆粒(粘附燃料少)刮至表層以下。減少料面不平對點火火焰的折射散射,同時可增加料面表層的含碳量,利于改善點火效果,提高燒結(jié)料面成礦率。
(1)燒結(jié)生產(chǎn)參數(shù)對比。(表4)。
表4 變料前后燒結(jié)生產(chǎn)參數(shù)
(2)燒結(jié)成品礦成分、質(zhì)量指標對比。(表5)。
表5 變料前后燒結(jié)礦成分、質(zhì)量指標
(3)燒結(jié)成品礦高溫性能指標對比。(表6)。
表6 變料前后燒結(jié)礦高溫性能指標
通過以上措施,全外粉厚料層燒結(jié),因褐鐵礦、赤鐵礦比例增加,磁鐵礦精粉比例降低,燒結(jié)礦還原性得到一定的提高。上調(diào)燃料配比,燒結(jié)礦FeO適量上控至9.0%~9.5%,保證燒結(jié)礦還原性前提下,消除粒度和強度指標變差情況。
全外粉燒結(jié)低溫還原粉化RDI+3.15指標略降3.1%,處于較優(yōu)水平,遠滿足高爐生產(chǎn)用料要求,故不犧牲還原性指標提高低溫還原粉化指標。
全外粉燒結(jié)礦開始軟化溫度T10降低24℃,軟化區(qū)間變寬增大11℃,熔滴開始溫度Ts降低16℃,熔滴區(qū)間變窄減小7℃,對高爐軟熔帶滴落帶寬度和位置帶來一定影響,需通過微調(diào)高爐操作方針、優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)消除。
(1)呂梁建龍使用全外粉燒結(jié),摒棄之前經(jīng)驗配礦理念,確(1)呂梁建龍使用全外粉燒結(jié),摒棄之前經(jīng)驗配礦理念,確定“市場跟蹤預測、礦粉性價比測算、礦粉基礎(chǔ)特性測定、制定配礦方案、燒結(jié)杯實驗論證、工業(yè)生產(chǎn)實驗”整套科學性配礦研究至工業(yè)化生產(chǎn)流程。
(2)通過系統(tǒng)的燒結(jié)杯實驗及高溫性能實驗,對多個配礦方案進行實驗論證,提前總結(jié)全外礦粉燒結(jié)工藝控制標準,并確定了最佳的全外粉燒結(jié)生產(chǎn)配比,為進一步優(yōu)化配料結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定燒結(jié)生產(chǎn)、降低燒結(jié)礦成本積累了寶貴的經(jīng)驗。