袁治國
(神華蒙西煤化工股份有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 016100)
重介質(zhì)洗選技術(shù)因其高效的洗選過程[1-2]而在我國得到了廣泛的使用。近年來,棋盤井洗煤廠主要洗三產(chǎn)品的重介旋流器存在著較低的壓力、中損和矸損高(中損通常在5%~10%,矸損率在2%~3%之間),造成了分選指標(biāo)不理想(分選效率低于90%),并且煤泥重介旋流器工作不穩(wěn)定,煤泥合介桶液面變化較大。因此需要對其進行檢查,根據(jù)檢查結(jié)果提出對應(yīng)建議。
按照《煤炭篩分試驗方法》(GB/T 477-2008)的規(guī)定,對三產(chǎn)品重介旋流器入料、精煤、中煤、矸石樣品分別進行25 mm、13 mm、6 mm、3 mm、1 mm、0.5 mm 粒級的篩分試驗,并對-0.5 mm 的煤泥進行了小篩分試驗得到試驗結(jié)果[3]。
(1)原料中的主要顆粒等級是+25 mm 的產(chǎn)量和灰分分別為49.44%和66.60%,隨著粒徑的減小,各個顆粒的產(chǎn)量和灰分都在逐步下降[4]。
(2)-0.5 mm 的 煤 渣 中 的0.5~0.25 mm 是 主要的顆粒級別,其產(chǎn)率和灰分分別為36.10%和29.55%。產(chǎn)率隨粒度的減小逐漸降低,而其灰分的變化情況不是很大。
(3)精煤的顆粒級數(shù)隨著粒徑的減小而增大,產(chǎn)量先增加后下降,灰分先下降再上升。
(4)-0.5 mm 的煤渣隨著粒徑的減小而增加,主要顆粒等級在0.5~0.25 mm 之間。收率73.41%,其中,灰分為12.11%。
(5)隨著粒徑的減小,中煤的產(chǎn)量逐步下降,灰分先降后升[5]。
(6)中煤煤漿中的主要顆粒級在0.5~0.25 mm之間;產(chǎn)率74.04%,灰分41.75%,每一種的產(chǎn)量都隨顆粒尺寸的減小而下降,灰分則是先下降后上升的。
(7)矸石中的顆粒級隨著粒徑的減小,其產(chǎn)率逐漸下降,而灰分則整體上呈下降趨勢。
(8)隨-0.5 mm 粒徑的煤泥粒度減小,產(chǎn)率逐步下降,灰分含量先下降后上升。
分粒級浮沉試驗結(jié)果:
根據(jù)《煤炭篩分試驗方法》(GB/T 477-2008)這一標(biāo)準(zhǔn),對三產(chǎn)品重介旋流器進行篩分試驗,其主要是針對入料煤泥、精選煤、中煤以及主要矸石樣品進行25 mm、13 mm、6 mm、3 mm、1 mm、0.5 mm 粒級的篩分試驗,選擇對-0.5 mm 的煤泥進行了小篩分試驗,最終得到試驗結(jié)果如下。
針對入料煤泥中的最大粒徑+25 mm 中,低密度級產(chǎn)率很低,僅為5%,然而高密度級產(chǎn)率能夠達到70%;隨粒徑的變小,低密度級產(chǎn)率上升,高密度級產(chǎn)率卻降低,然而針對1~0.5 mm 的粒級,-1.4 g/cm3密度級產(chǎn)率達到45%,+2.0 g/cm3密度級產(chǎn)率降低到22%。結(jié)果說明煤較易發(fā)生破碎,但低灰精煤主要集中在細粒級產(chǎn)品中;矸石很硬,并且主要是以體積較大的形式存在。
運用相同方法對精煤、中煤以及矸石樣品中的+25 mm、25~13 mm、13~6 mm、6~3 mm、3~1 mm、1~0.5 mm 各粒度級樣品進行縮分、浮沉試驗,得到試驗結(jié)果如下所示。
由于粒徑的變小,精煤中低密度級產(chǎn)率先上升后下降,在粒級為中度即13~6 mm 時達到最大值90%,灰分則為10%,隨著粒徑逐漸變小,低密度級的產(chǎn)率慢慢降低,但與入料中低密度級產(chǎn)率的規(guī)律有些矛盾,其原因可能是因為-6 mm 細粒級煤炭在三產(chǎn)品重介旋流器中沒有得到有效分選,這充分表明中煤產(chǎn)品中損失了大量的細粒度精煤。
中煤的每一粒級都有少量的低密度級產(chǎn)品,尤其是在細粒級上,6~3 mm 和3~1 mm 低密度級的產(chǎn)量約為20%,這表明中煤產(chǎn)品中損失了大量的細粒級精煤。
矸石制品的各個顆粒級別都有一段灰分,約30%的中間密度,表明其中有一定的中煤損耗。
浮沉試驗綜合結(jié)果:
通過對精煤、中煤和矸石等不同粒級浮沉試驗的分析,得出精煤中平均密度級的產(chǎn)率為17%,灰分含量為22%,精煤中有中煤的污染;中煤產(chǎn)品的低密度級收率分別為13%和12%,表明中煤精煤損耗較大;矸石產(chǎn)物中-1.8 g/cm3密度級的產(chǎn)率為3%,灰分占36%,表明中煤的損耗也相當(dāng)大。
根據(jù)《煤炭可選性評定方法》(GB/T 16417-2011),采用分選密度δ±0.1 含量來定量判斷原煤50~0.5 mm 粒級的可選性,得出入料50~0.5 mm粒級可選性曲線如圖1。
圖1 入料50~0.5 mm 粒級可選性曲線
由圖1 可知:
(1)在精煤灰比例為10%時,精煤的理論產(chǎn)率和理論分選密度分別為38%和1.43 g/cm3。
(2)在精煤灰比例為10.50%時,精煤的理論產(chǎn)率和理論分選密度分別為37 %和1.44 g/cm3。
(3)在精煤灰按11.00%的要求下,精煤的理論產(chǎn)率是20%,理論分選密度是1.45 g/cm3,而δ±0.1 的含量是35.9%。以上可選性均為難選。
原煤50~0.5 mm 粒級可選性見表1。
表1 原煤50~0.5 mm 粒級可選性
根據(jù)《煤用重選設(shè)備工藝性能評定方法》(GB/T 15715-2014),對三產(chǎn)品旋流器進行工藝性能評價[3],各產(chǎn)品產(chǎn)率計算見表2。
表2 三產(chǎn)品旋流器產(chǎn)率計算表
將g01、g11、g02、g12、g22的合計值代入以下公式計算:
根據(jù)表2 和表3 中數(shù)據(jù)并通過計算可知:50~0.5 mm 精 煤、 中 煤、 矸 石 的 產(chǎn) 率 分 別 為12.94%、31.89%、55.17%。
表3 計算入料50~0.5 mm 粒級可選性計算表
根據(jù)《煤用重選設(shè)備工藝性能評定方法》(GB/T 15715-2014),對入料50~0.5 mm 粒級入料生成、數(shù)量效率及灰分誤差進行計算,結(jié)果見表3。
由表可知:
精煤灰分為11.25 %時,精煤的理論產(chǎn)率為17.35 %,因此數(shù)量效率為74.58%。
精煤產(chǎn)率為12.94 %時,精煤灰分為9.20 %,因此灰分誤差為2.05 %。
根據(jù)《煤用重選設(shè)備工藝性能評定方法》(GB/T 15715-2014),對三產(chǎn)品旋流器的錯配量進行計算,則可畫出錯配物曲線如圖2、圖3。
圖2 第一段錯配物曲線
圖3 第二段錯配物曲線
由圖2 可知:一段的等誤密度1.34 g/cm3,總錯配物含量為7.47%。
由圖3 可知:二段的等誤密度為2.03 g/cm3,總錯配物含量為4.87%。
上述結(jié)果表明,單一體系三產(chǎn)品重介旋流器的分選效果不佳,其原因是原料中的細顆粒沒有被有效地分選,中煤中大量的細顆粒含量較低,導(dǎo)致了精煤的回收率較低。因此,提出了三種重介旋流器的改造方案(結(jié)構(gòu)和工作條件的優(yōu)化比較困難),改用對目前煤質(zhì)更好、性能更好的超級旋流器。