高 飛
(晉能控股煤業(yè)集團鐵峰煤業(yè)有限公司,山西 右玉 037200)
5300-1 工作面位于53 盤區(qū)中東部,南起53 盤區(qū)皮帶巷,北面距F35 斷層35 m,西鄰已采5300工作面,東部為實煤體。工作面標(biāo)高為1252~1304 m,煤層厚度9.05~12.73 m,平均11.5 m,煤層傾角0°~7°,平均2.5°,傾斜長150 m,走向長度1095 m,可采走向長度840 m,可采儲量約189 萬t。工作面推進至頭349 m、尾333 m 時工作面受斷層影響,52#~57#支架范圍底板松軟,導(dǎo)致支架下沉傾斜,工作面狀態(tài)差,頂板支撐力小,造成局部煤壁片幫,甚至誘發(fā)漏冒頂。
5300-1 工作面采取的治理軟泥底板方案主要包括直接治理、注漿加固和挖底替換三種,其方案優(yōu)缺點對比見表1。
表1 治理軟泥底板方案優(yōu)缺點對比
對比以上三種治理軟泥底板方案,通過分析及結(jié)合工作面現(xiàn)場施工情況來看,挖底替換方案雖挖槽強度相對較大,但是加固料的凝固時間短,硬化明顯,同時不影響綜采工作面正常推進,最終選取挖底替換方案。
(1)每循環(huán)施工段巷道長10 m、寬1 m,先將巷道底板開挖0.6 m 深,然后加入工字鋼,鋪上鋼筋網(wǎng)并用鉛絲捆扎牢固,之后充填加固材料。開挖施工采用風(fēng)鎬、洋鎬作業(yè),注漿采用風(fēng)動注漿泵進行施工。
(2)現(xiàn)場施工條件準(zhǔn)備。在巷道布設(shè)風(fēng)管為風(fēng)鎬供風(fēng),風(fēng)管采用DN25 高壓膠管,輸水管路采用一趟DN25 高壓膠管。
(3)技術(shù)參數(shù)。① 加固充填料采用濕式噴入方式,水灰比0.6~0.8,凝固4 h 后預(yù)計抗壓強度15~18 MPa。② 工字鋼規(guī)格不限(廢棄的鋼梁、回收舊錨桿都可代替),搭接不得少于200 mm,鋪設(shè)2 排,盡量平整;鋼筋網(wǎng)采用鋼筋Ф6 mm,網(wǎng)格規(guī)格100 mm×100 mm,覆蓋全部底板。工鋼及鋼筋網(wǎng)必須采用14#鉛絲捆扎牢固(如圖1)。③加固施工示意圖如圖1。
圖1 處理方案示意圖(mm)
充填加固材料[1-5]主要是為了在工作面回采軟底區(qū)域時,能夠保證不大面積破碎,有效支撐支架,防止支架歪斜、傾倒,能夠支撐頂板,保證工作面正?;夭伞榱诉_到良好的應(yīng)用效果,通過理論計算、數(shù)值模擬和現(xiàn)場調(diào)查等手段,確定了充填加固材料的性能要求。具體性能要求如下:
(1)凝結(jié)時間要求。在切槽充填施工過程中,為了保證良好的施工效果,初凝時間不能過早,經(jīng)綜合考慮為20 min,確保有足夠的輸送和施工時間。
(2)強度性能要求。為保證工作面高效推進,必須確保材料有較高的早期強度,這與施工期間的緩凝是矛盾的,也是材料配比的難點和關(guān)鍵點。綜合考慮工程特點,要確定材料能在2 h 時內(nèi)達到8.4 MPa 以上,即完成切槽、鋪底后材料強度需快速增長,短時間內(nèi)達到足夠的支撐效果。
充填加固主料為硫鋁酸鹽水泥熟料、石膏、生石灰。為了便于施工,保證漿液具有較好流動性的同時又具有速凝效果,將充填支柱材料設(shè)計為雙液施工。外加劑確定:減水劑、增稠劑、緩凝劑、早強劑。注漿材料主料中,石膏和石灰的比例對材料的性能會產(chǎn)生較大的影響,因此,試驗首先對不同比例的石灰、石膏進行性能分析。固定減水劑、增稠劑、緩凝劑、早強劑的摻量,變化石膏、熟石灰的比例以及水灰比,測試石膏、熟石灰的質(zhì)量比例不同,水灰比為0.6、0.8、1.0 時,漿體硬化4 h 的抗壓強度。測試結(jié)果見表2 和圖2。
表2 不同石膏/熟石灰比時4 h 的抗壓強度(單位:MPa)
圖2 石膏/熟石灰對4 h 抗壓強度的影響
從表2 和圖2 可以看出,水灰比一定時,石膏/熟石灰低于7 時,抗壓強度隨石膏/熟石灰的增大而逐漸增大。抗壓強度在石膏/熟石灰為7 時達到峰值,之后又開始降低,每種水灰比的抗壓強度均在石膏/熟石灰為7 時達到最大值,因此,將石膏/熟石灰確定為7:1。
主料確定后,經(jīng)過大量的配比試驗和優(yōu)化,最終確定復(fù)合添加劑的配比,見表3。
表3 充填支柱材料最終配比
分別采用0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0 的水灰比測試漿液流動度、漿液粘稠度,見表4、表5 和圖3。
圖3 水灰比測試漿液流動圖
表4 不同水灰比漿液對流動性的影響
表5 充填支柱材料抗壓強度對比 (單位:MPa)
從表4、表5 和圖3 可以看出,隨著水灰比的增大,流動度近似呈線性增大,表明隨著水灰比在0.6 到0.8 時流出時間迅速降低,水灰比再增大時流出時間降低較慢。即水灰比越大,則流動度就越大,可注性就越好,但是水灰比越大,離析、泌水的可能性就越大,而且在其他摻量不變時,水灰比越大強度越低。因此,將水灰比確定為1.0~1.2。
目前,5300-1 工作面已順利通過軟泥區(qū)域。通過實際的應(yīng)用效果可以發(fā)現(xiàn),注完加固料2 h 后,支架可以在上方行走,支架不發(fā)生下沉,同時能夠調(diào)整工作面錯茬,有效縮短通過該區(qū)域時間,在施工過程中沒有發(fā)生事故,設(shè)備損壞率為5%,有效降低了設(shè)備的維修成本,實現(xiàn)了工作面安全、快速通過地質(zhì)影響區(qū),取得了顯著的成果。
為了治理綜采工作面底板軟巖,防止支架下沉,保證綜放工作面正常推進,以增子坊煤礦5300-1 工作面為試驗對象,進行挖底替換、采用加固料進行泥化底板處理的設(shè)計方案。經(jīng)過實踐證明,該工藝能夠減小軟泥的影響,實現(xiàn)工作面快速推進。