李江威, 張遼新, 李天宇
(中國石油獨(dú)山子石化公司塔里木石化分公司, 新疆庫爾勒 841000)
中石油獨(dú)山子石化公司塔里木石化分公司(簡稱塔石化公司)尿素裝置采用斯納姆氨汽提工藝,設(shè)計(jì)能力為年產(chǎn)80萬t尿素。氨汽提工藝具有技術(shù)可靠、自動(dòng)化程度高、耐腐蝕性好、操作彈性大等特點(diǎn)。在尿素生產(chǎn)過程中,在高溫、高壓條件下,由于尿液、甲銨等多種物質(zhì)共同作用導(dǎo)致的裝置腐蝕問題十分嚴(yán)重,已經(jīng)成為制約裝置連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素。
尿素生產(chǎn)裝置的防腐離不開各種防腐材料、設(shè)備的應(yīng)用,例如合成塔、汽提塔的襯里都采用新型的防腐材料,裝置建成后,每臺(tái)設(shè)備與管線的耐腐蝕能力就基本固定了。在生產(chǎn)過程中,裝置加工何種原料(原料腐蝕性)、采取何種工藝路線(工藝操作條件)決定了裝置將會(huì)承受的腐蝕風(fēng)險(xiǎn),因此從工藝控制方面進(jìn)行防腐是防腐工作的重要部分。通過原料優(yōu)化,降低腐蝕性介質(zhì)的濃度,使原料中的腐蝕性介質(zhì)濃度符合裝置設(shè)計(jì)值和材質(zhì)耐腐蝕能力;在滿足工藝需要的同時(shí)設(shè)定相應(yīng)的生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù)界限,破壞或改變主要腐蝕風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件,通過工藝參數(shù)調(diào)控改變腐蝕環(huán)境,阻止或減緩腐蝕反應(yīng)。
合成尿素的原料氨和二氧化碳,以及成品尿素,單獨(dú)存在時(shí)對(duì)不銹鋼和鈦材均沒有顯著的腐蝕作用,但尿素合成反應(yīng)中的尿液腐蝕性較強(qiáng)。腐蝕的類型屬于電化學(xué)腐蝕,發(fā)生腐蝕的原因可能有兩個(gè)方面。
(1)
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第二,在高溫、高壓下,尿素及其同分異構(gòu)體氰酸銨有互變反應(yīng)存在,氰酸銨在水中離解產(chǎn)生強(qiáng)還原性的氰酸根(CNO-),這種產(chǎn)物對(duì)金屬表面的鈍化膜也能產(chǎn)生活化腐蝕,腐蝕性很強(qiáng)。具體反應(yīng)式為:
(3)
尿素合成塔是尿素高壓系統(tǒng)的核心設(shè)備,是整個(gè)裝置中發(fā)生尿素合成反應(yīng)的場所。一方面,尿素合成塔大多為多層包扎,筒體的筒節(jié)之間采用深環(huán)焊縫,在焊接和使用過程中容易產(chǎn)生缺陷;另一方面,尿素合成塔內(nèi)介質(zhì)成分復(fù)雜,包括氨、二氧化碳、水、甲銨、尿素等,具有極強(qiáng)的腐蝕性,并且尿素合成塔內(nèi)反應(yīng)劇烈,溫度高、壓力高,運(yùn)行中會(huì)產(chǎn)生多種形式的腐蝕。尿素合成塔頂封頭的環(huán)焊帶部位經(jīng)常出現(xiàn)針孔腐蝕;固定合成塔出液管線上的卡子及相關(guān)部件經(jīng)常出現(xiàn)磨蝕;襯里焊縫的邊沿處由于焊接時(shí)母材受溫度的影響,導(dǎo)致局部貧鉻等,運(yùn)行幾年后就會(huì)出現(xiàn)刀狀腐蝕;合成塔上封頭的人孔處存在垢下腐蝕,由于保溫不佳也有一定的冷凝腐蝕;合成塔塔盤與塔壁的環(huán)隙之間存在著一定的沖刷腐蝕等[1]。
從尿素合成塔整體情況來看,尿素合成塔中部的腐蝕最嚴(yán)重,上部和下部的腐蝕程度基本相當(dāng)。尿素合成塔中部為溫度最高的區(qū)域,而且該區(qū)域甲銨的濃度相對(duì)較高,因此中間部位的腐蝕最嚴(yán)重,襯里的減薄量最大。尿素合成塔的頂部雖然溫度比較高,但是尿液濃度比較高、甲銨液濃度比較低,所以腐蝕情況小于中部。
在氨汽提尿素裝置中,氨汽提塔是一個(gè)直立的管殼式換熱器,作用是通過將過剩氨在氨汽提塔受熱釋放出來,使氣相中的氨分壓增加、二氧化碳分壓降低,打破原來的氣液平衡。液相中的二氧化碳不斷解吸到氣相,從而使甲銨不斷分解。氨汽提塔換熱管頂部安裝有外插結(jié)構(gòu)的分布管,塔內(nèi)的介質(zhì)成分包括氨、二氧化碳、水、甲銨、尿素等,操作溫度高、壓力高,運(yùn)行條件苛刻。
從國內(nèi)外尿素裝置的運(yùn)行情況來看,氨汽提塔中易腐蝕的部位有:(1)換熱管頂端800 mm區(qū)域。該區(qū)域換熱管內(nèi)部被腐蝕,管壁減薄均勻,尿素、甲銨溶液從換熱管頂部的汽提分布管小孔進(jìn)入換熱管內(nèi), 使液體形成螺旋降液膜;流體的旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生動(dòng)能,沖刷換熱管內(nèi)壁。該區(qū)域換熱管采用鈦材,相對(duì)于其他金屬,鈦的抗沖蝕能力差,因此沖刷腐蝕比較嚴(yán)重,且隨著負(fù)荷加大,管內(nèi)流量升高, 腐蝕更加嚴(yán)重。換熱管上部是操作溫度最高的區(qū)域,溶液中溶解的氨、二氧化碳和惰性氣體在此區(qū)域蒸發(fā), 腐蝕速率成倍增長,化學(xué)腐蝕最為劇烈,在沖刷腐蝕和化學(xué)腐蝕2種腐蝕環(huán)境下,換熱管上端成為整個(gè)設(shè)備中腐蝕最嚴(yán)重的部位[2]。(2)換熱管頂部封頭區(qū)域。該區(qū)域換熱管內(nèi)壁容易形成沖刷腐蝕,塔石化公司尿素裝置氨汽提塔的上封頭在2015年腐蝕泄漏,不得不停工處理。(3)換熱管與管板焊縫處區(qū)域。該區(qū)域易腐蝕,塔石化公司尿素裝置在2014年發(fā)生過換熱管和下管板焊縫融合處有腐蝕裂紋,造成裝置停工。
尿素裝置中壓分解器為配套三合一設(shè)備,上部是分離器(V-102),中部是加熱器(E-102A/B),下部是液體儲(chǔ)罐(L-102)。其中,加熱器又分為兩段,上段E-102A采用0.55 MPa的增壓蒸汽作為熱源,下段E-102B采用氨汽提塔蒸汽冷凝液分離器(V-109)的蒸汽冷凝液作為熱源,其壓力為1.6~2.0 MPa,溫度為219 ℃。
從歷史運(yùn)行情況來看,加熱器的換熱管比較容易發(fā)生腐蝕。一方面由于氨汽提塔液位的頻繁波動(dòng)使進(jìn)入分離器的介質(zhì)量不穩(wěn)定,對(duì)換熱管內(nèi)壁造成沖擊;另一方面氨汽提塔殼側(cè)加熱蒸汽的波動(dòng),同樣對(duì)加熱器的換熱管外壁造成沖擊,極易產(chǎn)生沖刷腐蝕,尤其是在加熱蒸汽的進(jìn)出口位置,沖刷更加嚴(yán)重。塔石化公司尿素裝置加熱器的換熱管曾發(fā)生嚴(yán)重的腐蝕泄漏事件,2011年4月發(fā)現(xiàn)加熱器換熱管可能泄漏,之后造成數(shù)次停車,同年8月檢修時(shí)堵管242根,運(yùn)行4個(gè)月后再次發(fā)生腐蝕爆管事件,最終不得不更換設(shè)備。
尿液(甲銨溶液)是一種還原性介質(zhì),不銹鋼和鈦在不通氧的條件下,在尿液中屬活化腐蝕,而在通氧條件下,其表面生成一層完整致密的鈍化膜,把母材和腐蝕介質(zhì)隔離,將活化腐蝕變?yōu)殁g化腐蝕,腐蝕速度成千倍下降。鈍化的具體過程是鈍化膜以鈍化腐蝕的速度溶解,同時(shí)新的鈍化膜以一定速度產(chǎn)生,使鈍化膜能保持一定厚度,形成動(dòng)平衡,使材料具有耐腐蝕性。
尿素裝置的鈍化空氣加入點(diǎn)有2個(gè),一個(gè)在壓縮機(jī)一段入口進(jìn)入二氧化碳管線,隨二氧化碳進(jìn)入尿素合成塔,為高壓合成系統(tǒng)及中壓分解系統(tǒng)提供防腐空氣,另一個(gè)在氨汽提塔下部,主要為氨汽提塔提供鈍化空氣。根據(jù)斯納姆氨汽提工藝要求,二氧化碳?xì)怏w的氧體積分?jǐn)?shù)為0.2%~0.4%,氨汽提塔的鈍化空氣體積流量為65~84 m3/h。2020年塔石化公司二氧化碳?xì)怏w的氧體積分?jǐn)?shù)化驗(yàn)分析統(tǒng)計(jì)見表1。
表1 2020年二氧化碳?xì)怏w的氧體積分?jǐn)?shù)化驗(yàn)分析統(tǒng)計(jì)表
由表1可以看出:2020年裝置運(yùn)行期間,二氧化碳?xì)怏w的氧體積分?jǐn)?shù)滿足工藝要求,但是一直靠近指標(biāo)下限,多數(shù)時(shí)間在0.20%~0.25%,全年有3次二氧化碳?xì)怏w的氧體積分?jǐn)?shù)達(dá)到0.19%,低于控制指標(biāo)。
由于儀表流量計(jì)的問題,進(jìn)氨汽提塔的鈍化空氣量指示不準(zhǔn),2020年生產(chǎn)期間,尿素操作人員只能憑借鈍化空氣壓縮機(jī)(K-102)出口的壓力判斷鈍化空氣量是否滿足工藝生產(chǎn)。
超溫會(huì)加速設(shè)備腐蝕,超溫幅度越大,腐蝕速率越快;超溫時(shí)間越長,腐蝕越嚴(yán)重。因此,在正常生產(chǎn)中,要嚴(yán)格控制設(shè)備的運(yùn)行溫度,盡量避免超溫現(xiàn)象的發(fā)生,若運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)超溫,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,將溫度控制到正常指標(biāo)范圍。根據(jù)生產(chǎn)工藝要求及設(shè)備材質(zhì)的限制,塔石化公司尿素裝置將氨汽提塔出液溫度(TI-1017)控制在 202~206 ℃,將中壓分解器出液溫度(TIC-1021)控制在155~160 ℃。
2020年塔石化公司尿素裝置關(guān)鍵溫度控制情況統(tǒng)計(jì)見表2。由表2可以看出:在2020年運(yùn)行期間,TI-1017超溫次數(shù)較多,最高溫度達(dá)到了210.8 ℃,超過208 ℃的次數(shù)也較多。TI-1017超溫基本發(fā)生在開工階段,尿素合成塔反應(yīng)不佳,出料不穩(wěn)定,導(dǎo)致氨汽提塔液位不穩(wěn)定,TI-1017難以控制,造成超溫,但是超溫時(shí)間都很短,多數(shù)情況下超溫在1 min以內(nèi)。相較而言,TIC-1021超溫次數(shù)很少,最高溫度為163.2 ℃,幾次超溫也都發(fā)生在開工階段,原因同樣是系統(tǒng)出料不穩(wěn)定,溫度難以控制。
表2 2020年尿素裝置關(guān)鍵溫度控制情況統(tǒng)計(jì)表
在尿素(甲銨溶液)中含有一定量的過剩氨,對(duì)降低腐蝕是有利的。氨的存在可以中和溶液的酸性,提高系統(tǒng)溶液的pH,使系統(tǒng)的酸性降低,從而抑制了氰酸和氰酸銨的生成,減少設(shè)備腐蝕。而水碳比增高降低了溶液中的氨濃度,易使氰酸或氰酸銨生成,同時(shí)也降低了溶液的pH,加劇了設(shè)備的腐蝕速度。根據(jù)生產(chǎn)工藝要求及材料限制,塔石化公司尿素裝置氨碳比控制在3.2~3.6,水碳比控制在0.5~0.7。
2020年塔石化公司尿素裝置氨碳比統(tǒng)計(jì)見表3。由表3可以看出:在2020年裝置運(yùn)行中,尿素生產(chǎn)裝置的平均氨碳比在指標(biāo)范圍內(nèi),靠近指標(biāo)下限,同時(shí)氨碳比低于3.2的情況也存在,說明裝置的氨碳比總體滿足防腐的要求,但是還可以再優(yōu)化。
表3 2020年尿素裝置氨碳比統(tǒng)計(jì)表
2020年尿素裝置水碳比統(tǒng)計(jì)見表4。由表4可以看出:系統(tǒng)的水碳比均在指標(biāo)控制范圍內(nèi),沒有超出指標(biāo)的情況,而且總體來看,水碳比靠近指標(biāo)下限的情況偏多,說明該裝置對(duì)水碳比的控制較為合理,能達(dá)到較好的防腐效果。
表4 2020年尿素裝置水碳比統(tǒng)計(jì)表
封塔停車期間的防腐蝕控制也十分重要,如果操作和維護(hù)不當(dāng),一次停車造成的腐蝕,有可能比正常運(yùn)行幾個(gè)月產(chǎn)生的腐蝕都嚴(yán)重。因此,掌握停車期間設(shè)備減緩腐蝕的方法和措施,對(duì)保護(hù)尿素高壓設(shè)備是非常重要的。
3.4.1 停車期間系統(tǒng)氨碳比的控制
由于高氨碳比可以減緩設(shè)備的腐蝕,因此,在停車前或停車時(shí),適當(dāng)增加系統(tǒng)氨的加入量,有利于停車封塔期間設(shè)備的防腐。計(jì)劃停車時(shí),可以在停車之前適當(dāng)提高送入系統(tǒng)的氨量,以提高系統(tǒng)停車期間的氨碳比。緊急停車時(shí),只要不是因高壓氨泵引起的系統(tǒng)停車,可以在停車封塔時(shí),適當(dāng)延長氨泵向系統(tǒng)的送氨時(shí)間,以提高封塔期間系統(tǒng)的氨碳比。
塔石化分公司尿素裝置嚴(yán)格執(zhí)行封塔停車時(shí)系統(tǒng)加氨的操作,以2020年3月30日裝置封塔停車為例,停車時(shí)系統(tǒng)加氨的情況見圖1。
圖1 2020年3月30日裝置停車時(shí)系統(tǒng)加氨的情況
由圖1可以看出:在二氧化碳退出后往尿素合成塔繼續(xù)加氨10 min,以達(dá)到提高氨碳比的目的。2020年塔石化公司尿素裝置封塔停車后加氨時(shí)間及封塔時(shí)間統(tǒng)計(jì)見表5。
表5 2020年尿素裝置封塔停車后加氨時(shí)間及封塔時(shí)間統(tǒng)計(jì)表
由表5可以看出:尿素裝置2020年共停工7次,封塔停車時(shí)系統(tǒng)加氨時(shí)間均達(dá)到10 min,提高了封塔期間系統(tǒng)內(nèi)的氨碳比,起到了減緩腐蝕的作用。
3.4.2 停車期間封塔時(shí)間的控制
封塔時(shí)間對(duì)不銹鋼的腐蝕影響很大,正常生產(chǎn)過程中因加氧使鈍化膜保持穩(wěn)定,而停車后不再加氧,系統(tǒng)壓力下降,部分液相轉(zhuǎn)向氣相,溶液中氧濃度減少,平衡狀態(tài)被打破,隨之固相中形成的不銹鋼表面的氧化膜被溶液溶解而破壞,造成腐蝕[3-4]。根據(jù)斯納姆氨汽提工藝的要求,尿素裝置封塔時(shí)間應(yīng)盡量控制在24 h以內(nèi),最長不超過48 h。2020年塔石化尿素裝置封塔停車6次,排塔1次,封塔時(shí)間最短5 h,最長24.5 h,符合裝置的工藝防腐要求(見表5)。
對(duì)尿素裝置工藝防腐工作的建議如下:
(1)根據(jù)尿素裝置的腐蝕機(jī)理及運(yùn)行現(xiàn)狀,進(jìn)一步確定裝置的易腐蝕部位,包括易腐蝕的設(shè)備、設(shè)備附件、管線、法蘭等,制定有效的措施,持續(xù)進(jìn)行監(jiān)控。
(2)在儀表方面,分析鈍化空氣壓縮機(jī)出口流量計(jì)指示不準(zhǔn)的原因,進(jìn)行技術(shù)改造,使流量計(jì)能夠正常投用,以幫助操作人員判斷空氣壓縮機(jī)鈍化空氣量是否滿足生產(chǎn)要求。考慮增加氨碳比、水碳比的在線監(jiān)測系統(tǒng),使操作人員更加及時(shí)準(zhǔn)確地判斷系統(tǒng)的氨碳比、水碳比,及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,不斷優(yōu)化系統(tǒng)的工藝防腐條件。
(3)根據(jù)不同的封塔停車條件,嚴(yán)格限定封塔的時(shí)間。系統(tǒng)因斷氨而出現(xiàn)緊急停車,若停車前系統(tǒng)氨碳比一直控制在指標(biāo)的下限運(yùn)行,停車時(shí)又不能向系統(tǒng)多加氨,這種狀況下,封塔時(shí)間一般不宜超過12 h;緊急停車,若封塔時(shí)可以向系統(tǒng)加入一定量的氨,且停車前系統(tǒng)的氨碳比控制正常,則封塔時(shí)間不超過24 h;如果計(jì)劃停車,停車前2~3 h,逐漸將系統(tǒng)氨碳比、加空氣量控制在指標(biāo)的上限,將水碳比控制在指標(biāo)的下限運(yùn)行,封塔時(shí)再保持向系統(tǒng)多送一定時(shí)間的氨,這種情況下封塔時(shí)間可以延長到48 h;若因鈍化空氣中斷而停車,或因設(shè)備出現(xiàn)不明原因的嚴(yán)重腐蝕而停車,則不宜封塔,應(yīng)立即做排塔處理,查明原因、處理完成后重新升溫后鈍化開車。
尿素裝置易腐蝕的部位有尿素合成塔、氨汽提塔、中壓分解器等設(shè)備及相關(guān)的尿液、甲銨管線,這些部位需要在生產(chǎn)中重點(diǎn)監(jiān)控。尿素裝置易發(fā)生腐蝕的時(shí)間階段為裝置波動(dòng)及啟停階段。在生產(chǎn)中,應(yīng)保證有足夠量的防腐空氣連續(xù)加入系統(tǒng),使設(shè)備管道內(nèi)壁生成完整的氧化膜,同時(shí)優(yōu)化系統(tǒng)的物料配比,穩(wěn)定生產(chǎn),避免出現(xiàn)局部超溫、超壓現(xiàn)象。另一方面,應(yīng)做好停工開工期間的工藝防腐控制,特別是嚴(yán)格控制封塔的時(shí)間,以及投料階段各工段的溫度控制,避免溫度驟升、驟降,使腐蝕加劇。