姚 喆,王 濤
(山西潞光發(fā)電有限公司,山西 長治 046000)
隨著CCS與DEH控制技術(shù)的日趨成熟,現(xiàn)階段火力發(fā)電廠已能夠很好地適應電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻等要求。但當快速響應電網(wǎng)負荷、頻率等要求的同時,對于電廠控制系統(tǒng)自身的穩(wěn)定性要求也越來越嚴。傳統(tǒng)的一次調(diào)頻機組通常采用汽機側(cè)調(diào)門快速響應完成,隨著CCS控制技術(shù)的引進與成熟,也要求鍋爐側(cè)參與一次調(diào)頻功能。鍋爐側(cè)一次調(diào)頻回路的設計與實現(xiàn),使得大機組對于電網(wǎng)一次調(diào)頻響應變得游刃有余。但一次調(diào)頻動作過程中鍋爐側(cè)、汽機側(cè)自身動作的穩(wěn)定即成了新的研究課題。由于控制系統(tǒng)穩(wěn)定性差,調(diào)頻過程中導致機組快速降負荷、甚至解列的嚴重事故也偶爾發(fā)生?;诖?,對一次調(diào)頻展開深入研究分析具有重要的應用價值[1]。
火力發(fā)電機組參與電網(wǎng)一次調(diào)頻原理分析如下:fr為汽輪發(fā)電機組額定頻率,fture為電網(wǎng)實際頻率,該頻率經(jīng)過模擬量三選中及濾波處理后,送至DCS系統(tǒng)調(diào)頻回路。頻率偏差Δf直接送至F(x)函數(shù)發(fā)生器,其原理如圖1所示[2]。
圖1 一次調(diào)頻動作函數(shù)發(fā)生器
圖1中,±Δf1之間為調(diào)頻死區(qū),該區(qū)間內(nèi),機組調(diào)頻回路不動作。頻率偏差超出±Δf1后,即觸發(fā)調(diào)頻回路,頻率偏差超過最大±Δf2時,調(diào)頻回路不再繼續(xù)調(diào)整,即機組最大調(diào)頻功率為+Pmax或-Pmax。
研究對象為東方電機、東方鍋爐、東方汽輪機組合,即“東-東-東”組合某660 MW超超臨界火力發(fā)電機組,發(fā)電機出線接入華北電網(wǎng)。鍋爐側(cè)采用低熱值煤三層對沖燃燒技術(shù),鍋爐為東方鍋爐廠設計制造。汽機側(cè)采用三缸兩排汽東方汽輪機廠汽輪機。機組DCS系統(tǒng)為GE新華控制系統(tǒng),其中,DEH控制部分也采用GE新華MVP50卡。該機組參調(diào)頻設置如下:
1)機組汽輪機調(diào)速系統(tǒng)調(diào)頻死區(qū)為±0.033 Hz,即±2 r/min;
2)機組汽輪機調(diào)速系統(tǒng)轉(zhuǎn)速不等率δ為4.5%;
3)機組汽輪機調(diào)速系統(tǒng)最大一次調(diào)頻負荷調(diào)整量為6%額定出力,即±39.6 MW;
4)機組調(diào)頻為鍋爐一次調(diào)頻及汽輪機一次調(diào)頻;
5)機組一次調(diào)頻投入范圍為可調(diào)范圍。
調(diào)頻爐側(cè)動作回路原理圖2所示。當DEH控制系統(tǒng)中檢測到fture與fr頻差超出死區(qū)時,即觸發(fā)調(diào)頻回路動作。
圖2 CCS鍋爐側(cè)一次調(diào)頻工作邏輯
調(diào)頻回路投入情況下,頻差信號經(jīng)F(x1)折線函數(shù)將頻差信號轉(zhuǎn)換成CCS側(cè)調(diào)頻負荷ΔP,ΔP再經(jīng)折線函數(shù)F(x2),轉(zhuǎn)換鍋爐側(cè)增加或減少的Δpms,該壓力疊加到鍋爐滑壓設定值回路中。其中,pms,r為機組滑壓參數(shù)設定值,pms,ture為機組機前壓力過程值,設定值與過程值偏差,經(jīng)鍋爐主控PID控制器運算,經(jīng)高低限后,疊加機前滑壓調(diào)節(jié)前饋值pFF,作為鍋爐主控輸出值,直接疊加在鍋爐主控輸出。。此種方式鍋爐參與一次調(diào)頻回路動作,主要通過爐主控調(diào)節(jié)主汽壓力,使之能夠快速響應汽機側(cè)快速開大、關(guān)小調(diào)門帶來的主汽壓力波動,達到快速動作效果。
一次調(diào)頻能夠快速動作,響應電網(wǎng)頻率變化,主要得益于汽輪機調(diào)速系統(tǒng)的快速動作。試驗研究的660 MW機組汽機側(cè)一次調(diào)頻動作回路原理如圖3所示。此次調(diào)頻試驗背景為該套機組首次并網(wǎng),在進入168 h滿負荷試運前,按照華北電網(wǎng)要求進行的一次調(diào)頻能力涉網(wǎng)試驗。
其中,DEH檢測到轉(zhuǎn)速頻率差,當頻率差大于死區(qū)時,觸發(fā)汽機側(cè)一次調(diào)頻動作。當“DEH一次調(diào)頻”功能投入后,該轉(zhuǎn)速偏差經(jīng)F(x3)折線函數(shù),直接轉(zhuǎn)換成對應需調(diào)節(jié)功率ΔP。此時DEH側(cè)無調(diào)頻增益,即調(diào)頻增益系數(shù)K=1。作為汽機主控前饋,直接疊加在汽機主控PID控制回路中,經(jīng)限幅回路輸出,直接動作高調(diào)門,進而實現(xiàn)快速動作效果。
圖3 汽機側(cè)DEH一次調(diào)頻工作邏輯
優(yōu)化前一次調(diào)頻分別在60%負荷及90%負荷兩種工況下進行。采取強制模擬轉(zhuǎn)速差值方案,觸發(fā)機組一次調(diào)頻動作。機組一次調(diào)頻結(jié)果見表1、表2。
表1 400 MW工況一次調(diào)頻試驗數(shù)據(jù)
表2 600 MW工況一次調(diào)頻試驗數(shù)據(jù)
通過對60%負荷、90%負荷兩種工況下一次調(diào)頻試驗分析得出,該機組基本具備投入一次調(diào)頻的能力。但在相應響應一次調(diào)頻時,一般超出60 s才能完成一次調(diào)頻動作,且在前30 s內(nèi),負荷變化低于最終負荷變化的70%~80%。但發(fā)現(xiàn)控制邏輯存在如下問題:
1)不同工況負荷下,CCS側(cè)汽輪機PID一次調(diào)頻前饋疊加量恒定不變,不能實現(xiàn)變動負荷下一次調(diào)頻疊加需求;
2)CCS側(cè),鍋爐主控部分表現(xiàn)滯后,在一次調(diào)頻發(fā)生后,存在長時間欠壓現(xiàn)象,低負荷時,一次調(diào)頻動作,鍋爐欠壓大于0.2 MPa超過1 min。
優(yōu)化方案1:改善不同工況下一次調(diào)頻性能的差異性
分析表1、表2發(fā)現(xiàn),雖然90%負荷工況下,基本可以在60 s左右完成一次調(diào)頻動作;但在60%負荷工況下,系統(tǒng)穩(wěn)定時間有所延長。從現(xiàn)有的邏輯可知,汽機側(cè)一次調(diào)頻邏輯主要基于斜率為1 的一次調(diào)頻前饋,即不同負荷下,調(diào)頻前饋系數(shù)不變。試驗發(fā)現(xiàn),不同負荷下的一次調(diào)頻需要不同前饋開關(guān)門量,即不同負荷需要不同的前饋增益系數(shù),此舉可以很好地快速動作調(diào)門,進而更加改善不同負荷下一次調(diào)頻30 s內(nèi)負荷變化量及最終變化量[3]。通過研究機組滑壓參數(shù)及機組的蒸汽參數(shù),得到不同負荷下一次調(diào)頻修正系數(shù)β,通過將F(x3)折線函數(shù)乘修正系數(shù),最終得到新的DEH側(cè)增益權(quán)重Knew,具體算式如下:
Knew=K·β
優(yōu)化方案2:提高鍋爐側(cè)響應速度
該機組采用中速磨煤機直吹,直流爐形式。鍋爐采用基于負荷指令的滑壓運行方式,經(jīng)三階慣性到鍋爐主控PID設定值。CCS工況下,鍋爐主控主調(diào)壓力,汽機PID主調(diào)負荷。由于短時間內(nèi),鍋爐通過調(diào)節(jié)給煤機出力,很難增加汽輪機參與一次調(diào)頻所需要的能量,加之一次風流量的調(diào)節(jié)滯后。以上由于壓力慣性的存在,一定程度上制約鍋爐主控參與一次調(diào)頻的能力[4]。鑒于此,考慮增加鍋爐磨煤機一次風量前饋邏輯及一次風壓前饋邏輯,工作邏輯如圖4和圖5所示。調(diào)頻功率ΔP經(jīng)F(x4)折線函數(shù),生成一次風壓調(diào)節(jié)前饋量。pture與pr經(jīng)偏差運算后,經(jīng)風壓控制PID運算,疊加調(diào)頻前饋量。使機組在參與電網(wǎng)調(diào)頻時,一次風機動葉超前動作,一次風壓快速適應負荷需要。
圖4 一次風壓設定前饋邏輯
圖5 磨煤機熱一次風調(diào)門指令前饋邏輯
調(diào)頻功率ΔP經(jīng)F(x5)折線函數(shù),生成一次風量前饋量。Qms與Qr經(jīng)偏差運算后,經(jīng)風量控制PID計算,疊加調(diào)頻前饋量以在瞬間增加機組一次風壓力和磨煤機進口風量,進而增加吹入爐膛的燃料量,快速增加、減少鍋爐出力,達到快速響應調(diào)頻能量的效果[5]。
通過分別優(yōu)化鍋爐側(cè)邏輯、汽機側(cè)邏輯后,優(yōu)化后一次調(diào)頻分別在60%負荷及90%負荷兩種工況下進行。采取加入模擬轉(zhuǎn)速差值方法,觸發(fā)機組一次調(diào)頻動作。機組一次調(diào)頻結(jié)果見表4、表5。
表4 400 MW工況下一次調(diào)頻試驗數(shù)據(jù)
表5 600 MW工況下一次調(diào)頻試驗數(shù)據(jù)
通過對60%負荷、90%負荷兩種工況下一次調(diào)頻試驗結(jié)果分析,該機組已經(jīng)具備投入一次調(diào)頻的能力。在響應一次調(diào)頻時,可以在60 s內(nèi)完成一次調(diào)頻動作,且在前30 s內(nèi),負荷變化處于最終負荷變化的70%~80%,滿足華北電網(wǎng)一次調(diào)頻性能要求。
對660 MW機組一次調(diào)頻控制回路進行分析,基于不同負荷工況下,一次調(diào)頻動作汽輪機主控PID疊加量不同,實現(xiàn)變動負荷一次調(diào)頻快速、準確響應。此外,發(fā)現(xiàn)低負荷工況下一次調(diào)頻動作,鍋爐存在長時間欠壓,導致一次調(diào)頻最終動作不達標。通過鍋爐側(cè)一次風壓及磨煤機熱風風量增加一次調(diào)頻前饋邏輯,使鍋爐側(cè)能夠更好、更快地響應一次調(diào)頻汽機側(cè)的能量需求。系統(tǒng)優(yōu)化后試驗結(jié)果表明,增加前饋邏輯后,能夠很好適應不同負荷下一次調(diào)頻需求。在前30 s內(nèi),負荷變化處于最終負荷變化的70%~80%左右,系統(tǒng)穩(wěn)定時間為52~56 s,達到電網(wǎng)調(diào)度規(guī)范要求,實現(xiàn)機組調(diào)頻優(yōu)化效果。