陳 德
(華能應(yīng)城熱電有限責(zé)任公司,湖北 孝感 432400)
某火力發(fā)電廠350 MW鍋爐是東方鍋爐廠制造的超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流鍋爐,一次再熱、平衡通風(fēng)、單爐膛、尾部雙煙道,采用煙氣擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫,固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、前后墻對(duì)沖燃燒的全懸吊結(jié)構(gòu)π型鍋爐。鍋爐排渣采用較為先進(jìn)的風(fēng)冷干式排渣系統(tǒng),此系統(tǒng)具有占地少、耗水量少、運(yùn)行費(fèi)用低、煤渣綜合利用價(jià)值高等優(yōu)點(diǎn),系統(tǒng)與兩個(gè)漏斗形渣斗間采用非金屬膨脹節(jié)進(jìn)行密封,主要包含爐底排渣裝置、液壓破碎機(jī)、鋼帶機(jī)、碎渣機(jī)、渣倉(cāng)等。2021年2月初,該電廠2號(hào)機(jī)組發(fā)生了一起鋼帶機(jī)鋼帶嚴(yán)重跑偏事故。
2021-02-04T09:45,電廠2號(hào)機(jī)組鋼帶機(jī)異常跳閘。檢修人員現(xiàn)場(chǎng)檢查未發(fā)現(xiàn)明顯異?,F(xiàn)象,于是就地方式啟動(dòng)鋼帶機(jī)運(yùn)行,10 min左右鋼帶機(jī)再次跳閘,檢修運(yùn)行人員就地排查故障原因,排除了非電氣及熱工保護(hù)信號(hào)誤動(dòng)作跳閘的同時(shí),發(fā)現(xiàn)鋼帶機(jī)頭部鋼帶向爐前嚴(yán)重跑偏出軌,爐后側(cè)承載鋼板垂直部分(立板)與導(dǎo)料板發(fā)生錯(cuò)位,爐前側(cè)局部耳板存在單獨(dú)或連續(xù)變形、翹起等現(xiàn)象。
鋼帶機(jī)主要參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 鋼帶機(jī)主要參數(shù)
初步判斷鋼帶機(jī)跳閘直接原因?yàn)榱迮c導(dǎo)料板錯(cuò)位卡死所致。
為查明立板與導(dǎo)料板開(kāi)始錯(cuò)位的初始位置,決定從鋼帶機(jī)頭部開(kāi)始往下沿鋼帶上升段上殼體依次開(kāi)面積約0.4 m2的天窗孔,同步通過(guò)鋼帶機(jī)頭部的主動(dòng)滾筒軸承座進(jìn)行鋼帶中心調(diào)偏工作。由于鋼帶內(nèi)部溫度很高且為受限空間,搶修初期不具備進(jìn)入條件,故增加開(kāi)孔至4處由外向內(nèi)觀察,基本查明錯(cuò)位初始點(diǎn)在爐后鋼帶機(jī)頭部向下大約20 m處,同時(shí)發(fā)現(xiàn)頭部至開(kāi)始錯(cuò)位點(diǎn)間的立板均已向?qū)Я习逋鈧?cè)連續(xù)傾斜變形,爐前側(cè)鋼帶承載鋼板連帶立板連續(xù)或單獨(dú)變形損壞20 m左右。
檢修人員告知運(yùn)行人員需穩(wěn)定鍋爐負(fù)荷并暫時(shí)停止?fàn)t膛吹灰等操作,以便開(kāi)展緊急搶修,。
檢修人員為加快檢修速度,組織了3組人員進(jìn)行火割作業(yè)的同時(shí),執(zhí)行錯(cuò)位初始點(diǎn)到頭部干涉立板的導(dǎo)料板邊條割除工作;組織另外一組人員將頭部爐后側(cè)主動(dòng)滾筒向尾部調(diào)整了4 mm,經(jīng)過(guò)4次少量往復(fù)調(diào)整后,頭部鋼帶中心基本回正。
19:30,錯(cuò)位導(dǎo)料板邊條割除工作完成;23:20,鋼帶中心已基本穩(wěn)定在中心線位置,同時(shí)已將鋼帶機(jī)上余渣排空至渣倉(cāng),使得鋼帶機(jī)具備了空轉(zhuǎn)試運(yùn)行條件。
空轉(zhuǎn)至2021-02-05T00:40,由于爐底渣斗大量結(jié)焦、積渣,鋼帶機(jī)開(kāi)始排渣運(yùn)行。2月5日03:20,鋼帶機(jī)再次跳閘。嘗試反轉(zhuǎn)兩次均未成功,且反轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)生鋼帶打滑現(xiàn)象。
(1) 檢查發(fā)現(xiàn)鋼帶頭部和尾部未出現(xiàn)明顯跑偏,但爐后側(cè)再次出現(xiàn)錯(cuò)位,繼續(xù)向下開(kāi)第5處天窗孔發(fā)現(xiàn)此次初始錯(cuò)位點(diǎn),較上次下移大約5 m。
(2) 檢查發(fā)現(xiàn)鋼帶上部尤其是過(guò)渡段焦量較多,且立板與割除邊條后的導(dǎo)料板間夾渣過(guò)多。分析認(rèn)為本次跳閘的直接原因是運(yùn)行人員放渣過(guò)快,渣量控制不均勻,短時(shí)排渣量過(guò)大,異常增大的夾渣處摩擦力加劇導(dǎo)料板變形與立板錯(cuò)位卡死。
在割除新增的干涉立板導(dǎo)料板邊條后,鑒于缺失導(dǎo)料板邊條易使大焦渣進(jìn)入導(dǎo)料板內(nèi)側(cè)增大與立板的摩擦力,回焊寬厚度為60 mm×5 mm的扁鋼替補(bǔ)導(dǎo)料板邊條,以恢復(fù)導(dǎo)料板完整功能。
14:00,完成回焊,隨后進(jìn)行鋼帶機(jī)空轉(zhuǎn)試運(yùn),并通過(guò)控制液壓破碎機(jī)的擠壓頭開(kāi)關(guān)數(shù)量及擠壓頻次來(lái)控制放渣量。
(3) 現(xiàn)場(chǎng)檢查鋼帶輸渣正常,但上升段有明顯間斷性異音,認(rèn)真排查異音非輸運(yùn)焦渣間擠壓聲,判斷為鋼帶內(nèi)部金屬摩擦聲。
(4) 現(xiàn)場(chǎng)對(duì)鋼帶機(jī)托輪、托輥和防偏輪進(jìn)行逐一排查,發(fā)現(xiàn)爐前側(cè)鋼帶機(jī)頂部回程段前5處托輪軸承座斷裂、爐前側(cè)上升段多處防偏輪有明顯磨損劃傷及10處防偏輪軸承上蓋缺失。分析認(rèn)為,鋼帶向爐前側(cè)跑偏后將耳板與防偏輪的正常間隙12 mm縮小至零從而發(fā)生摩擦致相互干涉使耳板變形,部分變形耳板翹起導(dǎo)致防偏輪軸承上蓋刮掉,并且翹起變形耳板運(yùn)行至回程段時(shí)對(duì)托輪刮碰力較大,依次使前面托輪不正常受力致軸承座斷裂。
更換損壞托輪及防偏輪后,在鋼帶機(jī)尾部對(duì)爐前側(cè)變形的耳板進(jìn)行校正或割除,并對(duì)爐后的傾斜立板進(jìn)行校正恢復(fù)。此過(guò)程持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng),一方面由于校正恢復(fù)等工作量較大,且在校正恢復(fù)過(guò)程中還有新增異常變形情況發(fā)生,另一方面需間斷停止檢修以交叉適量放渣,避免渣斗滿焦、蓬焦等其他異常情況發(fā)生。連續(xù)工作至2月7日09:40,對(duì)爐前及爐后嚴(yán)重變形耳板割除200余件,回焊恢復(fù)耳板150余件,校正承載鋼板30余件。
大量輕微變形耳板校正完畢后,鋼帶機(jī)開(kāi)始交由運(yùn)行人員進(jìn)行受控放渣工作,但在輸渣過(guò)程中檢查發(fā)現(xiàn),爐后側(cè)鋼帶耳板又有不少偶發(fā)連帶立板嚴(yán)重變形的情況發(fā)生。
2021-02-08T02:00,檢修人員再次校正爐后側(cè)鋼帶變形耳板及立板并且切除超高點(diǎn),但校正切割后還存在其他少量新發(fā)立板陸續(xù)發(fā)生嚴(yán)重變形,專業(yè)人員分析推斷在爐后側(cè)鋼帶某處還存在不正常碰磨點(diǎn)。
臨時(shí)組建6組打焦人員輪番上陣進(jìn)行渣斗內(nèi)打焦掏焦外排,但渣斗內(nèi)渣量一直處于較高水平,隨時(shí)存在渣井內(nèi)大焦蓬焦搭橋風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過(guò)綜合考量,暫交運(yùn)行人員受控放渣,同時(shí)加強(qiáng)設(shè)備跟蹤檢查,又陸續(xù)發(fā)現(xiàn)爐后側(cè)部分耳板嚴(yán)重變形偶發(fā)連帶承載鋼板變形甚至撕裂、鋼板固定螺栓拔起等現(xiàn)象。
2021-02-10T11:00,鍋爐專業(yè)組織鋼帶機(jī)技術(shù)分析會(huì),重點(diǎn)分析5種可能致?tīng)t后側(cè)新增耳板等變形撕裂的原因,列出了相關(guān)原因查找技術(shù)方案并同步進(jìn)行方案執(zhí)行。
14:00左右,在爐后側(cè)從鋼帶過(guò)渡段至上升段方向側(cè)面外殼體處依次割開(kāi)300 mm×200 mm觀察孔,在線觀察導(dǎo)料板、立板、耳板、托輪、防偏輪等內(nèi)部構(gòu)件的運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)爐后側(cè)上升段存在立板與導(dǎo)料板間隙大小參差不齊且普遍較小,存在部分相互干涉點(diǎn)。進(jìn)一步觀察發(fā)現(xiàn)爐后側(cè)上升段距鋼帶頭部約10 m處一立板與導(dǎo)料板發(fā)生嚴(yán)重碰磨,立板變形并連帶鋼帶承載鋼板局部撕裂,同時(shí)發(fā)出“嘣”響聲。
停運(yùn)鋼帶機(jī),關(guān)閉爐底排渣裝置,做好相關(guān)安措后待鋼帶溫度降至50 ℃以下時(shí),通過(guò)殼體所開(kāi)天窗孔進(jìn)入鋼帶機(jī)內(nèi)部。檢查發(fā)現(xiàn)上升段爐前、爐后側(cè)導(dǎo)料板均存在異常變形情況,普遍成波浪形,兩側(cè)立板與導(dǎo)料板間隙存在多處小于10 mm甚至5 mm情況,遠(yuǎn)小于正常情況下的標(biāo)準(zhǔn)值50 mm。鋼帶機(jī)過(guò)渡段及爐底水平段導(dǎo)料板與立板間隙基本均勻、正常,導(dǎo)料板未見(jiàn)明顯變形現(xiàn)象。由此判斷導(dǎo)料板波浪形變形后與立板相互干涉為新增耳板變形等的直接原因。
組織兩組人員同時(shí)通過(guò)邊烘烤邊用葫蘆校正的方式對(duì)變形導(dǎo)料板進(jìn)行恢復(fù)以釋放干涉空間。22:20,校正完畢并完成鋼帶機(jī)搶修,使鋼帶機(jī)恢復(fù)正常運(yùn)行。
鋼帶機(jī)導(dǎo)料板受熱超限局部變形過(guò)大,導(dǎo)致承載鋼板立板與變形導(dǎo)料板發(fā)生碰磨并在大量排焦及焦塊擠壓作用下突發(fā)錯(cuò)位,是本次異常跳閘事故的主因。分析認(rèn)為,變形導(dǎo)料板與鋼帶立板一旦發(fā)生錯(cuò)位,會(huì)擠壓鋼帶后續(xù)立板逐次傾倒,傾倒立板進(jìn)入導(dǎo)料板外側(cè)反向擠壓導(dǎo)料板加劇立板外移。當(dāng)從錯(cuò)位點(diǎn)到頭部鋼帶都脫軌進(jìn)入導(dǎo)料板外側(cè)時(shí)鋼帶中心跑偏,渣塊進(jìn)入錯(cuò)位的鋼帶立板和導(dǎo)料板間進(jìn)一步加劇中心跑偏并帶動(dòng)初始錯(cuò)位點(diǎn)繼續(xù)向下延伸。隨著鋼帶的偏移跑偏,爐前側(cè)鋼帶耳板與限位輪開(kāi)始接觸刮碰,因爐后側(cè)的立板已錯(cuò)位至導(dǎo)料板外側(cè),導(dǎo)致鋼帶的大范圍不正常偏移,此時(shí)爐前側(cè)的限位輪已起不到鋼帶找正、限位作用。當(dāng)初始錯(cuò)位點(diǎn)向下延伸移動(dòng)時(shí)立板與導(dǎo)料板碰磨力、渣塊在錯(cuò)位鋼帶立板與導(dǎo)料板間摩擦力、鋼帶跑偏對(duì)側(cè)的鋼帶耳板與防偏輪接觸摩擦力、鋼帶立板與托輪接觸摩擦力等種種外力之和,超過(guò)電機(jī)設(shè)定的相應(yīng)力矩時(shí)則觸發(fā)跳閘。
鋼帶機(jī)導(dǎo)料板受熱超限主要原因?yàn)殇搸ь^部主冷卻風(fēng)風(fēng)門控制不合理,以及位于鋼帶兩側(cè)面對(duì)稱布置的60個(gè)輔助冷卻小風(fēng)門全部封堵起不到冷卻作用,導(dǎo)致鋼帶運(yùn)行溫度長(zhǎng)期過(guò)高。通過(guò)SIS歷史曲線追溯,發(fā)現(xiàn)事故發(fā)生前兩個(gè)月內(nèi)主冷卻風(fēng)門開(kāi)度均在3 %以內(nèi),基本接近關(guān)閉狀態(tài),鋼帶過(guò)渡段和頭部溫度最高達(dá)到了545 ℃,339 ℃,而事故發(fā)生時(shí)鋼帶過(guò)渡段和頭部溫度分別為367 ℃,230 ℃,均未嚴(yán)格執(zhí)行鋼帶過(guò)渡段溫度最高不超過(guò)200 ℃及頭部溫度最高不超過(guò)150 ℃的運(yùn)行規(guī)程。
鋼帶機(jī)上升段導(dǎo)料板結(jié)構(gòu)和材質(zhì)不良等因素加劇了導(dǎo)料板的不正常變形。上升段導(dǎo)料板材質(zhì)為16 Mn,厚度5 mm,耐熱性能劣于水平段和過(guò)渡段導(dǎo)料板(材質(zhì)為20鋼,厚度8 mm);上升段每段導(dǎo)料板長(zhǎng)約3 000 mm,遠(yuǎn)大于水平段和過(guò)渡段普遍的1 450 mm/段;每段導(dǎo)料板兩端均有三角鋼板滿焊固定,受熱超限后上升段過(guò)長(zhǎng)的導(dǎo)料板沿長(zhǎng)度方向的線性膨脹得不到完全釋放,加劇了導(dǎo)料板的不正常波浪形變形。
鋼帶機(jī)的電機(jī)跳閘保護(hù)整定不合理是本次事故擴(kuò)大的另一個(gè)原因。鋼帶機(jī)第一次跳閘即已發(fā)生立板與導(dǎo)料板錯(cuò)位,再次啟動(dòng)運(yùn)行10 min左右才再次觸發(fā)跳閘,說(shuō)明電機(jī)跳閘過(guò)流保護(hù)定值設(shè)置偏大,在此錯(cuò)位運(yùn)行期間未及時(shí)有效執(zhí)行跳閘保護(hù),加劇了錯(cuò)位點(diǎn)向下延伸,同時(shí)造成兩側(cè)大量耳板、立板變形、托輪、防偏輪等損壞。本次鋼帶機(jī)電機(jī)未及時(shí)跳閘保護(hù)直接導(dǎo)致鋼帶機(jī)爐后側(cè)頭部以下約20 m長(zhǎng)的鋼帶立板脫軌進(jìn)入導(dǎo)料板外側(cè),鋼帶爐前側(cè)立板連帶承載鋼板和耳板集中變形損壞長(zhǎng)達(dá)20 m左右。
鋼帶機(jī)承載鋼板下部的鋼絲襯網(wǎng)壽命超期是本次異常事故的潛在原因。
(1) 根據(jù)設(shè)備說(shuō)明書(shū)要求,鋼帶鋼絲網(wǎng)壽命為20 000 h,實(shí)際使用壽命已超35 000 h。
(2) 鋼帶鋼絲要求磨損達(dá)1/3時(shí)更換,實(shí)際鋼絲普遍磨損量已超1/3,部分鋼絲磨損達(dá)到1/2。
(3) 發(fā)現(xiàn)爐前側(cè)耳板下部鋼絲焊接頭存在大量脫開(kāi)情況,加劇了鋼帶中心爐前爐后兩側(cè)搖擺幅度,而且現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)最大搖擺幅度達(dá)到20 mm,遠(yuǎn)超說(shuō)明書(shū)要求整機(jī)中心線偏差小于8 mm的規(guī)定。
鋼帶機(jī)設(shè)備管理維護(hù)不力滋長(zhǎng)了事故的發(fā)生。
(1) 檢修維護(hù)人員未對(duì)2020年5月份2C+修期間已發(fā)現(xiàn)的局部鋼絲磨損超標(biāo)現(xiàn)象制定防范措施和密切跟蹤檢查。
(2) 設(shè)備管理和使用人員未對(duì)日常巡檢中發(fā)現(xiàn)的鋼帶內(nèi)部異音予以高度重視,且未進(jìn)一步查明異音的來(lái)源。
(3) 相關(guān)人員未對(duì)設(shè)備進(jìn)行深入有效的隱患排查和治理,未及時(shí)發(fā)現(xiàn)輔助冷卻小風(fēng)門全部封堵等較大隱患。
(1) 運(yùn)行人員應(yīng)通過(guò)密切監(jiān)視鋼帶機(jī)相關(guān)溫度,及時(shí)合理控制鋼帶機(jī)頭部主冷卻風(fēng)門及輔助冷卻風(fēng)門開(kāi)度,保證不超溫。
(2) 適當(dāng)控制放渣量,保證放渣平穩(wěn)均勻,尤其在吹灰運(yùn)行期間,放渣量不應(yīng)超過(guò)12 t/h。
(3) 干渣機(jī)鋼帶運(yùn)行頻率應(yīng)不超過(guò)20 Hz,不宜長(zhǎng)時(shí)間超過(guò)25 Hz等。
(1) 鋼帶機(jī)電機(jī)跳閘保護(hù)由過(guò)流1.5倍額定電流持續(xù)60 s保護(hù)來(lái)觸發(fā),此設(shè)置優(yōu)化需結(jié)合廠家意見(jiàn),并考慮鍋爐負(fù)荷及實(shí)際的燃煤煤質(zhì)特性結(jié)合相關(guān)試驗(yàn)確定,以確保擁有最大連續(xù)輸渣不停運(yùn)、異??ㄈ麜r(shí)及時(shí)停運(yùn)的能力。
(2) 鋼帶機(jī)電流實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)需上傳至SIS系統(tǒng)以方便各方參考監(jiān)視。
(1) 加強(qiáng)鋼帶機(jī)頭部和尾部跑偏情況檢查,發(fā)現(xiàn)鋼帶立板與導(dǎo)流板間隙小于15 mm時(shí),要及時(shí)停運(yùn)處理。
(2) 要重視對(duì)鋼帶機(jī)上升段內(nèi)部異音的辨別與排查。
(3) 發(fā)現(xiàn)鋼帶機(jī)頭部或尾部出現(xiàn)立板、耳板等明顯變形情況,要盡早查明原因并處理。
(4) 減少設(shè)備的超期服役,對(duì)超期服役的設(shè)備做好事故預(yù)想與防范措施。
(5) 要密切關(guān)注干渣機(jī)搶修時(shí)渣井的結(jié)焦、積焦情況。
(1) 要做好檢修項(xiàng)目和備品備件的準(zhǔn)備。
(2) 要做好導(dǎo)料板材質(zhì)升級(jí)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。在5月份進(jìn)行的2 A修已將過(guò)渡段和上升段導(dǎo)料板材質(zhì)升級(jí)更換為20鋼,厚度增加至8 mm,保留3個(gè)支撐固定,每節(jié)縮短至1.5 m,每節(jié)之間連接間隙保留5 mm,并由新增的導(dǎo)流護(hù)板保護(hù),導(dǎo)流護(hù)板一側(cè)固定在前導(dǎo)料板上,另一端在后導(dǎo)料板覆蓋,不固定。
(3) 要做好鋼帶材質(zhì)升級(jí)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。鋼帶承載板和鋼絲材質(zhì)由304不銹鋼升級(jí)為更耐溫、耐磨的316L不銹鋼,并同步進(jìn)行爐底排渣裝置、液壓系統(tǒng)、碎渣機(jī)等系統(tǒng)的檢修維護(hù),確保干渣機(jī)系統(tǒng)的本質(zhì)安全。
探索增加鋼帶跑偏在線監(jiān)測(cè)與制動(dòng)裝置,旨在方便運(yùn)行人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理鋼帶跑偏故障。