郝永輝
(唐山三友化工股份有限公司純堿分公司,河北 唐山 063305)
吸收塔是純堿生產(chǎn)中主要設(shè)備之一,塔內(nèi)氣液兩相逆向流動(dòng),淡氨鹽水從塔頂加入自上而下流動(dòng),經(jīng)過洗滌段、冷卻吸收段與從下向上流動(dòng)的NH3和CO2氣汽混合氣逆流接觸,生成熱氨鹽水從塔中部流出,反應(yīng)后的氣體從塔頂排出。
我公司采用直徑為φ2800的內(nèi)冷式吸收塔,塔高33.68 m,由洗滌段、冷卻吸收段、儲(chǔ)桶段組成,材質(zhì)為HT20-40。其中洗滌段目的是洗滌吸收剩余氨,由七節(jié)塔圈組成,頂部為空圈,下面五圈裝有五個(gè)泡罩,氣囪,旁邊設(shè)有溢流槽,最下部塔圈內(nèi)裝有分布器一個(gè)。冷卻段由8個(gè)冷卻水箱和兩節(jié)空圈組成,每個(gè)水箱有φ51×1.5鈦管378根,每根長2 762 mm,共有3 024根,不僅起冷卻氨鹽水的作用,而且還起到氣液接觸的作用。最下部是儲(chǔ)桶段,作用之一是增加位差,使吸收好的熱氨鹽水能靠靜壓自流入澄清桶內(nèi),之二是用于儲(chǔ)存冷卻好的氨鹽水供碳化使用。
我公司共有五臺(tái)吸收塔用于生產(chǎn),使用過程中相繼發(fā)生問題,如洗滌段泡罩松動(dòng),與氣囪撞擊產(chǎn)生噪音,甚至泡罩脫落,被迫停塔。工藝操作存在吸收效果差,塔內(nèi)阻力大,操作彈性小等缺點(diǎn)。在停塔檢查時(shí)還發(fā)現(xiàn)水箱內(nèi)漏問題,水箱兩側(cè)花板孔內(nèi)部O形圈定位臺(tái)全部腐蝕掉,內(nèi)徑由原來的φ52.5增大到了φ60,并有多根鈦管的密封脫落,密封部位長度由原來的35 mm,最小的變成15 mm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出冷卻鈦管與花板的密封尺寸要求,并出現(xiàn)了明顯的石墨化腐蝕,水箱中的冷卻水泄漏到塔內(nèi),造成氨鹽水濃度降低,也就是我們常說的水箱內(nèi)漏。
在使用過程中,原泡罩結(jié)構(gòu)由于液體的腐蝕、沖刷,容易造成氣囪與泡罩的連接位置出現(xiàn)縫隙,導(dǎo)致螺栓預(yù)緊力降低,固定螺栓松動(dòng)或脫落,再加上氣體的擾動(dòng),使泡罩產(chǎn)生振動(dòng),甚至偏斜或脫落在氣囪上,使塔不能正常運(yùn)行,必須停塔處理。(見圖1)
1.氣囪 2.隔套 3.菌帽 4.連接螺栓
由于我公司純堿產(chǎn)量日益增加,直接造成吸收塔負(fù)荷加大,特別是夏季經(jīng)常出現(xiàn)熱頂現(xiàn)象。氣液在塔內(nèi)接觸時(shí)改變了原有的穩(wěn)定狀態(tài),在水箱花板上下四角處,氣液形成湍流狀態(tài),氨鹽水、氨氣對(duì)水箱花板的沖刷腐蝕嚴(yán)重,鑄鐵水箱花板材質(zhì)不能滿足現(xiàn)在生產(chǎn)要求,抗沖刷、抗石墨化腐蝕能力差。這主要是由于吸收塔內(nèi)的氨鹽水中含有一定量的Cl-,鑄鐵中的鐵素體(α)被選擇性地溶解,即Fe2+與Cl-發(fā)生化學(xué)反應(yīng),因在鐵碳合金的基體組成中以鐵素體的化學(xué)穩(wěn)定性最差,進(jìn)而從金屬的表面開始向內(nèi)部均勻地發(fā)展,最后只留下一個(gè)多孔的石墨基體,也就是我們常說的鑄鐵的石墨化腐蝕。塔內(nèi)不穩(wěn)定的氣、液沖刷也有助于加快石墨化腐蝕的速度,這種局部腐蝕的后果對(duì)鑄鐵塔本身強(qiáng)度的影響是相當(dāng)嚴(yán)重的。其中第一、二層水箱花板四角處腐蝕最為嚴(yán)重,花板孔之間出現(xiàn)了大量被穿透的孔洞。
水箱中的每根冷卻鈦管直徑51 mm,長達(dá)2 762 mm,管壁只有1.5 mm,塔內(nèi)氣液的接觸,反應(yīng)劇烈,氣體流速較高,鈦管會(huì)產(chǎn)生一定的彎度,隨著氣流上下顫動(dòng),即鈦管產(chǎn)生了一定的撓度(我們可以把穿于兩花板之間的鈦管看成是兩端不受約束的簡支梁),在花板的O形圈定位臺(tái)被沖刷腐蝕變大后,密封圈就會(huì)向塔內(nèi)方向脫落,再加上冷卻水壓力要比塔內(nèi)介質(zhì)壓力高,這樣在此雙重作用下,導(dǎo)致密封失效,冷卻水進(jìn)入氨鹽水中,造成水箱內(nèi)漏。我們每年停塔檢修均發(fā)現(xiàn)此類問題。
水箱兩端頂部凹槽因雨水或漏液長期積存導(dǎo)致局部腐蝕嚴(yán)重,甚至銹透,將造成水箱外漏。
儲(chǔ)桶段相對(duì)問題較少,主要集中在各進(jìn)、出口連接法蘭及清理孔漏液上。法蘭口漏液造成密封面腐蝕損壞,使法蘭強(qiáng)度降低,更加劇泄漏問題的發(fā)生。
為有效解決洗滌段問題,我們對(duì)吸收塔進(jìn)行了篩板化改造,將原洗滌段塔圈五層菌帽、溢流槽結(jié)構(gòu)改為七層篩板式結(jié)構(gòu),篩孔板塔主要優(yōu)點(diǎn)是構(gòu)造簡單,處理能力大,設(shè)備阻力小,能耗低,具有足夠的機(jī)械強(qiáng)度和耐腐蝕能力,便于制造和檢修,運(yùn)行穩(wěn)定。不足之處是塔的安裝要求嚴(yán)格,塔板應(yīng)保持水平;操作彈性較小。為了保證塔內(nèi)氣體與液體應(yīng)有足夠的接觸面積和接觸時(shí)間。我們通過計(jì)算試驗(yàn),最終確定適宜篩板孔徑、孔間距及開孔率。保證氣液兩相應(yīng)具有強(qiáng)烈擾動(dòng),減少傳質(zhì)阻力,提高吸收效率。同時(shí)將原洗滌段下部分布器上移至篩板圈上部,對(duì)進(jìn)液進(jìn)行初次分布,為使篩板上液層厚度保持均勻,嚴(yán)格控制各層篩板的制作和安裝精度,以防止塔偏流。2009年3月2日,我車間1#吸收塔已由泡罩塔改為篩板塔,經(jīng)過一段時(shí)間試運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)1#吸收塔與其它塔相比阻力明顯降低,洗滌段壓力降約為0.41 kPa,只占總壓降的 10%。而未改造的3#吸收塔測(cè)定洗滌段阻力降為5.97 kPa,比1#吸收塔大5~6 kPa,由此可以認(rèn)定洗滌段改為篩板后能夠有效降低吸收塔阻力降。
1)增加一層水箱,將原八層水箱改為九層,提高塔的應(yīng)變能力,吸氨生產(chǎn)最大變動(dòng)因素是在冷熱季節(jié)中冷卻水溫相差懸殊,致使冷卻能力變動(dòng)幅度大,通過增加了一層水箱,加上及時(shí)調(diào)節(jié)冷卻水量,更能夠適應(yīng)反應(yīng)區(qū)移動(dòng),增大吸收區(qū),緩解夏季熱頂問題,同時(shí)可節(jié)約用水量,提高塔的工作效率。
2)在鑄造水箱時(shí),在鑄件中加入一定配比的抗石墨化腐蝕的Cr、Ni合金元素,提高水箱的耐腐蝕性,減緩水箱花板腐蝕速度,保證密封效果。同時(shí)保持鑄鐵塔本身強(qiáng)度。
3)對(duì)水箱進(jìn)行了分體式改造,保證原鈦管位置及數(shù)量的前提下,將水箱花板做成分體式,徹底解決因吸收塔水箱花板內(nèi)漏造成被迫停塔更換水箱的嚴(yán)重后果,改造后的分體水箱花板被沖刷腐蝕嚴(yán)重到不能使用時(shí),可以臨時(shí)停吸收塔,單獨(dú)更換備用的分體水箱花板,這樣將大大縮短了檢修時(shí)間,節(jié)約檢修費(fèi)用(如圖2)。
1.箱體 2.分體水箱花板Ⅰ 3.分體水箱花板Ⅱ 4.不帶水進(jìn)出口管水箱蓋 5.帶水進(jìn)出口管水箱蓋
4)對(duì)水箱花板及鈦管密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造。原花板與鈦管密封形式為O形圈與止推圈共同密封,這樣的密封結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)是:在花板定位臺(tái)被沖刷腐蝕后,密封O形圈容易脫落,造成密封失效。改造后的分體水箱花板孔取消了密封定位臺(tái),改為φ58的通孔,同時(shí)原密封O形圈、止推圈改為與鈦管尺寸相配套的一體式密封圈,安裝前先在鈦管孔涂油,密封圈選用天然膠,遇油膨脹,形成可靠密封,從而徹底解決了原花板與鈦管密封失效的問題。
5)為解決鈦管晃動(dòng)問題,我們將最下面一個(gè)水箱最下一排換熱管壁厚增加,提高每根鈦管的剛度,從而起到折流板的作用,對(duì)氣流進(jìn)行緩沖,使上面鈦管保持穩(wěn)定,保證密封效果。
6)在10#圈進(jìn)氣口加鈦材質(zhì)進(jìn)氣分布器一個(gè),同樣可以使進(jìn)氣更均勻,避免直接沖擊換熱管,減緩了氣流對(duì)鈦管的作用力,有效解決水箱內(nèi)漏問題(見圖3)。
圖3 10#塔圈進(jìn)氣分布器
7)為解水箱上部腐蝕問題,我們將水箱凹槽內(nèi)清理除銹,填充干砂,表面做玻璃鋼封閉處理,避免水箱外腐蝕。
8)再分布器改造,原再分布器開孔較集中,分布效果不好,我們對(duì)其也進(jìn)行了改造,在保持原有開孔數(shù)量的情況下,進(jìn)行合理布局(見圖4)。
圖4 吸收塔再分布器局部
儲(chǔ)桶段連接法蘭原為開口槽式改為翻邊法蘭式,這種結(jié)構(gòu)耐腐蝕性強(qiáng),密封效果好,方便拆卸。在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)后應(yīng)盡快安排消除,防止法蘭密封面腐蝕。法蘭外表面應(yīng)及時(shí)清理結(jié)疤,保持整潔干燥。
通過實(shí)施以上改進(jìn)措施,我公司吸收塔已平穩(wěn)運(yùn)行近10年,故障率明顯降低,效果良好,徹底消除了設(shè)備隱患,有效延長了運(yùn)行周期,穩(wěn)定了化工生產(chǎn),達(dá)到了預(yù)期的目的。