張林,譚建春,楊勇,劉波
我公司有兩條5000t/d 水泥熟料生產(chǎn)線,配備4 臺(tái)HRM3400 輥磨,預(yù)分解窯規(guī)格為?4.8m×72m,帶TDF 分解爐及第三代TC-12108 篦冷機(jī),配套建有25MW 純低溫余熱發(fā)電機(jī)組項(xiàng)目。其中,1 號(hào)生產(chǎn)線使用3臺(tái)開路水泥磨,配置為:1400mm×1000mm 輥壓機(jī)+V 型選粉機(jī)(JVX2500)+?4.2m×13m球磨機(jī);2號(hào)生產(chǎn)線使用2臺(tái)開路水泥磨,配置為:1600mm×1400mm輥壓機(jī)+V型選粉機(jī)(JVX3000)+?4.2m×13m 球磨機(jī);兩條生產(chǎn)線共計(jì)年產(chǎn)水泥400 萬(wàn)噸,年發(fā)電量1.5 億千瓦時(shí)。2021年,為供應(yīng)某機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目所需P·R7.5 級(jí)道路硅酸鹽水泥,公司成立了專項(xiàng)攻關(guān)小組,研究制定了從生產(chǎn)策劃、過(guò)程指標(biāo)控制到道路硅酸鹽水泥生產(chǎn)的技術(shù)方案,順利完成了生產(chǎn)任務(wù)。
表1 道路硅酸鹽熟料和水泥生產(chǎn)指標(biāo)要求
表2 原材料指標(biāo)要求
原材料使用高品位石灰石、低堿砂巖、粗粉煤灰及有色金屬灰渣,棄用堿含量高的粘土和常規(guī)砂巖。
對(duì)進(jìn)廠原材料進(jìn)行取樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)所得原材料化學(xué)成分見表3。由表3 可知,進(jìn)廠原材料的主要化學(xué)成分均在預(yù)期控制指標(biāo)要求范圍內(nèi),滿足生產(chǎn)實(shí)踐要求。
表3 原材料化學(xué)成分,%
道路硅酸鹽水泥性能要求較高,熟料率值與常規(guī)熟料差別較大。燃煤性能指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果見表4。由表4可知,生產(chǎn)道路硅酸鹽水泥熟料所使用燃煤為熱值和揮發(fā)分較高、灰分較低的燃煤,平均熱值為24 871kJ/kg,揮發(fā)分>30%,灰分<12%。
表4 煤的工業(yè)分析
道路硅酸鹽水泥生料配料方案見表5。由表5可知,道路硅酸鹽水泥生料配料中,低堿砂巖和有色金屬灰渣使用量較大,與常規(guī)生料相比,道路硅酸鹽水泥生料易磨性較差。此外,由于生料配料中,有色金屬灰渣和粗粉煤灰含水量較高,導(dǎo)致料耗系數(shù)高達(dá)103%。
表5 道路硅酸鹽水泥生料配料方案
經(jīng)研究,確定道路硅酸鹽水泥熟料采用中高硅率、低鋁氧率配料,以減輕熟料率值大幅度變化對(duì)煅燒的影響。經(jīng)計(jì)算,熟料礦物組成滿足項(xiàng)目要求。設(shè)計(jì)的熟料率值及礦物組成見表6。
表6 設(shè)計(jì)的熟料率值及礦物組成
(1)在普通水泥生料與道路硅酸鹽水泥生料切換生產(chǎn)初期,均化庫(kù)尚有65%的普通生料,庫(kù)位較高。從調(diào)整生料配比至道路硅酸鹽熟料生產(chǎn)檢測(cè)合格,換料共耗時(shí)12h,造成部分物料消耗。生產(chǎn)初期,熟料質(zhì)量不符合道路硅酸鹽水泥熟料指標(biāo)要求。后續(xù)生產(chǎn)需換料時(shí),先降低均化庫(kù)料位至55%再換料,可縮短換料時(shí)間,減少物料消耗。
(2)有色金屬灰渣比例較大。由于有色金屬灰渣含水率較高,生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生過(guò)一次下料口堵料事故,處理時(shí)長(zhǎng)7min。
(3)道路硅酸鹽水泥生料的易磨性較差,在后續(xù)大量生產(chǎn)時(shí),需測(cè)量生料生產(chǎn)前后,磨機(jī)襯板及輥套的磨損曲線,并將數(shù)據(jù)存檔建立臺(tái)賬,為工藝調(diào)整累積數(shù)據(jù)。同時(shí),為滿足道路硅酸鹽水泥的煅燒需求,生料細(xì)度控制得較細(xì),導(dǎo)致生料磨產(chǎn)量低、電耗高,生料制備工序數(shù)據(jù)見表7。
表7 生料制備工序數(shù)據(jù)
道路硅酸鹽水泥熟料的礦物組成及熟料率值見表8,熟料的物理性能見表9。道路硅酸鹽水泥熟料采用低堿配料,不用粘土,大量使用濕爐渣,SO3含量比普通熟料高0.07%,堿含量較低,為0.45%,硫堿比較高,為0.53%,導(dǎo)致道路硅酸鹽水泥熟料凝結(jié)時(shí)間比普通水泥熟料長(zhǎng)90min;道路硅酸鹽水泥熟料3d 抗壓強(qiáng)度比普通水泥熟料低6.5MPa,28d 抗壓強(qiáng)度卻比普通水泥熟料高2.1MPa。本次生產(chǎn)中,道路硅酸鹽水泥熟料質(zhì)量較穩(wěn)定,fCaO合格率為96.7%,fCaO含量平均為0.6%。
表8 道路硅酸鹽水泥熟料的礦物組成(%)及熟料率值
表9 熟料的物理性能
5.2.1 熟料煅燒過(guò)程中存在的問(wèn)題
熟料煅燒工藝數(shù)據(jù)見表10。
表10 熟料煅燒工藝數(shù)據(jù)
(1)道路硅酸鹽水泥熟料生產(chǎn)要求fCaO≤1.0%,對(duì)窯產(chǎn)量影響較大。生產(chǎn)普通水泥熟料時(shí),窯平均喂料量為400t/h,熟料產(chǎn)量平均為5 926t/d。生產(chǎn)道路硅酸鹽水泥熟料時(shí),窯平均喂料量為360t/h,熟料產(chǎn)量平均為5 333t/d,下降593t/d。
(2)生產(chǎn)普通水泥熟料標(biāo)煤耗為94.88kg/t,生產(chǎn)道路硅酸鹽水泥熟料標(biāo)煤耗98.76kg/t,標(biāo)煤耗增加3.88kg/t。
(3)為確保熟料質(zhì)量,生產(chǎn)道路硅酸鹽水泥熟料時(shí)窯系統(tǒng)減產(chǎn)運(yùn)行。生產(chǎn)普通水泥熟料電耗平均為28.36kW·h/t,生產(chǎn)道路硅酸鹽水泥熟料電耗平均為29.80kW·h/t,熟料電耗升高1.44kW·h/t。
(4)生產(chǎn)道路硅酸鹽水泥熟料時(shí),采取中高硅酸率、低鋁氧率配料,窯內(nèi)燒結(jié)范圍變窄,液相量平均約24.76%(普通水泥熟料在25%~26%)。為此,窯系統(tǒng)采用高熱值煤,喂料量最低減至340t/h。窯頭用煤量由10.5t/h 減至9.2t/h,一次風(fēng)壓由32kPa增加至35kPa,內(nèi)流風(fēng)開度由80%調(diào)至90%,外流風(fēng)全開。
(5)生產(chǎn)道路硅酸鹽水泥熟料過(guò)程中,易出現(xiàn)窯頭飛砂料,窯內(nèi)還原氣氛較強(qiáng),熟料結(jié)粒變差,窯尾高溫CO、NOx 濃度大幅升高,煙室CO 平均濃度在0.15%左右,NOx 平均濃度在1 200~1 500ppm。窯內(nèi)掉窯皮頻繁,導(dǎo)致篦冷機(jī)固定端頻繁積料,存在堆“雪人”情況。
(6)生產(chǎn)道路硅酸鹽水泥熟料時(shí),日發(fā)電量增加960kW·h,噸熟料發(fā)電量較之前增加2.7kW·h;熟料結(jié)粒差,篦冷機(jī)風(fēng)室漏料嚴(yán)重;上過(guò)渡帶窯皮不穩(wěn)定,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)窯筒體28m 位置溫度最高達(dá)400℃,較生產(chǎn)普通水泥熟料溫度增加25℃左右。
5.2.2 熟料煅燒解決方案
(1)微調(diào)篦冷機(jī)固定端西墻空氣炮“鴨嘴”角度,確保西墻空氣炮在固定端清掃無(wú)死角。
(2)生產(chǎn)道路硅酸鹽水泥熟料時(shí),可根據(jù)窯尾煙室CO濃度,適當(dāng)減少窯頭用煤量,以減輕窯內(nèi)還原氣氛。
(3)分解爐出口溫度不可長(zhǎng)時(shí)間控制在885℃以上,防止預(yù)熱器堵塞。
(4)在確保風(fēng)機(jī)電流穩(wěn)定的前提下,進(jìn)行篦冷機(jī)操作時(shí),應(yīng)保持適當(dāng)?shù)捏鞔擦蠈雍穸?,?yīng)盡可能提高二、三次風(fēng)溫,減少窯頭、窯尾用煤量。
(5)生產(chǎn)道路硅酸鹽水泥熟料時(shí),生料及煤粉細(xì)度應(yīng)比生產(chǎn)普通水泥熟料時(shí)控制得細(xì),盡可能使煤粉燃燒完全。
道路硅酸鹽水泥配料方案見表11。道路硅酸鹽水泥生產(chǎn)過(guò)程中,粉磨系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備運(yùn)行電流平穩(wěn),生產(chǎn)正常。
表11 道路硅酸鹽水泥配料方案
道路硅酸鹽水泥關(guān)鍵生產(chǎn)指標(biāo)見表12。由表12 可知,道路硅酸鹽水泥游離氧化鈣、鋁酸三鈣、鐵鋁酸四鈣、堿含量、28d 耐磨性、28d 干縮率及3d和28d 抗壓和抗折強(qiáng)度等各項(xiàng)指標(biāo)均符合項(xiàng)目指標(biāo)要求。
表12 道路硅酸鹽水泥關(guān)鍵生產(chǎn)指標(biāo)
(1)充分調(diào)研市場(chǎng)上的各種原材料,原材料進(jìn)廠后進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),選用合適的原材料配料。
(2)合理確定生料配料方案和熟料率值。結(jié)合生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)際,分析各種配料方案對(duì)煅燒制度的影響,確定最有利的生產(chǎn)配料方案及熟料率值。
(3)生料換料前,提前制定生產(chǎn)控制方案,優(yōu)化調(diào)整工藝參數(shù),將窯系統(tǒng)調(diào)整到最佳狀態(tài),按照配料方案,爭(zhēng)取一次性生產(chǎn)成功。
(4)加強(qiáng)生產(chǎn)試驗(yàn)數(shù)據(jù)檢測(cè),加大生料換料過(guò)程中的檢測(cè)頻次,熟料檢測(cè)合格后及時(shí)外倒儲(chǔ)存,減少浪費(fèi),為生產(chǎn)運(yùn)行提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支撐。
(5)統(tǒng)籌組織安排,協(xié)調(diào)部門合作,道路硅酸鹽水泥的一次性生產(chǎn)成功,為我公司的多元化發(fā)展開辟了新路徑?!?/p>