高 磊,馬彥平,王 利
(新疆昆玉鋼鐵有限公司,新疆 伊犁 833200)
新疆昆玉鋼鐵有限公司軋鋼廠全連軋100 萬(wàn)t棒材生產(chǎn)線于2011 年6 月開(kāi)始工程設(shè)計(jì),編制設(shè)備技術(shù)規(guī)格書,2011 年11 月設(shè)備訂貨,2012 年7 月份進(jìn)行土建鋼結(jié)構(gòu)施工、設(shè)備安裝,2013 年7 月投產(chǎn),1 個(gè)月達(dá)產(chǎn)達(dá)效。主軋線共布置有18 架軋機(jī),所有軋機(jī)均為平立交錯(cuò)、全連軋、短應(yīng)力線、高剛度軋機(jī)。其中,粗軋機(jī)6 架(1H~6V),輥徑Φ680mm~Φ580mm,中軋8 架(7H~14V),輥徑450 mm,15~18 架為4架精軋機(jī)組(15H,16H/V,17H,18H/V),輥徑350 mm,全線布置了3 臺(tái)平立轉(zhuǎn)換軋機(jī)。1H 粗軋件前配置夾送輥,夾送輥的作用是對(duì)軋件進(jìn)行夾送,使軋件順利咬入1 號(hào)軋機(jī)。全線優(yōu)化布置了3 臺(tái)啟停時(shí)飛剪。
1~12 架粗中軋減速機(jī)的軋機(jī)與減速機(jī)之間采用十字頭式萬(wàn)向連接軸連接。13~18 架為鼓形齒式(俗稱葫蘆頭)連接軸,規(guī)格為365 mm。萬(wàn)向式連接軸的優(yōu)點(diǎn):接軸允許傾角大,壽命長(zhǎng),更換效率高,維護(hù)量低;缺點(diǎn)是因傳動(dòng)間隙大造成高轉(zhuǎn)速情況下用在平軋機(jī)上振動(dòng)大,扁頭套損壞頻繁。葫蘆頭式接軸的優(yōu)點(diǎn)是:允許傾角小,在高低速工況下均運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)小;缺點(diǎn):用到立軋機(jī)上時(shí),與減速機(jī)相連的葫蘆頭易損壞,壽命短,維修工作量大。
主軋減速機(jī)為硬齒面減速機(jī),齒輪采用滲碳鋼,齒部表面淬火磨齒加工,機(jī)殼為鋼板組合焊接加工而成。其中,14 H/V、16 H/V、18 H/V 平立轉(zhuǎn)換軋機(jī)的減速機(jī)為雙速比的減速機(jī),通過(guò)撥叉進(jìn)行換擋,以實(shí)現(xiàn)主電機(jī)一定轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)(此范圍內(nèi)輸出扭矩和功率較大),軋機(jī)生產(chǎn)大小不同規(guī)格時(shí)對(duì)軋輥轉(zhuǎn)速的要求。
全線共布置了3 臺(tái)啟停式飛剪,其中,1 號(hào)飛剪布置在粗軋機(jī)與中軋機(jī)之間,承擔(dān)軋件切頭和事故碎斷工作,2 號(hào)飛剪布置在中軋機(jī)與預(yù)精軋機(jī)之間,承擔(dān)軋件切頭尾和事故碎斷工作。2 號(hào)飛剪在回轉(zhuǎn)過(guò)程中,存在加速、剪切、制動(dòng)、回位等四個(gè)過(guò)程,剪臂上的剪刃在剪切軋件時(shí),其剪切速度必須大于軋件的運(yùn)行速度,剪刃的剪切速度與軋件速度的比值稱為超前率(也稱超前量),軋件規(guī)格的不同,超前量的設(shè)定略有不同。3 號(hào)飛剪布置在成品軋機(jī)后,承擔(dān)倍尺分段工作。
1)軋機(jī)減速機(jī)、聯(lián)合齒輪箱軸承損壞、齒輪損壞故障,主要有:粗中軋4V、7H 減速機(jī)軸承損壞、低速大齒輪斷齒故障,一級(jí)螺旋齒輪損壞故障;昆玉17架、18 架換擋減速機(jī)軸斷故障,故障處理過(guò)程:生產(chǎn)線正常過(guò)鋼中,17 架、18 架軋機(jī)突然失速,停機(jī)拆解檢查,減速機(jī)齒輪軸斷裂,通過(guò)更改生產(chǎn)工藝,將前面架次不用的同類型換擋減速機(jī)拆解出齒輪軸或整體更換損壞的減速機(jī)進(jìn)行替代,臨時(shí)應(yīng)付生產(chǎn)。
2)成品軋機(jī)(18H/V)離合器對(duì)中性差,合不上故障。故障現(xiàn)象:18 架平立轉(zhuǎn)換軋機(jī)在立式軋機(jī)狀態(tài)需要換輥時(shí)和品種切換時(shí),需要立式轉(zhuǎn)平式或者平式轉(zhuǎn)立式,離合器開(kāi)合較為頻繁,平立轉(zhuǎn)換后機(jī)架定位發(fā)生變化,常發(fā)生離合器不對(duì)中問(wèn)題。特別是生產(chǎn)大規(guī)格產(chǎn)品(單線生產(chǎn)品種)時(shí),18 架處于立式狀態(tài),更換軋機(jī)時(shí)需要立式轉(zhuǎn)平式,開(kāi)合離合器時(shí)耗時(shí)長(zhǎng),影響車間正常生產(chǎn),離合器對(duì)中過(guò)程中,內(nèi)齒圈與外齒圈是否對(duì)中難以檢測(cè),只能靠合離合器來(lái)判斷,易造成齒受撞擊變形,此故障屬于頻發(fā)故障。
3)2 號(hào)飛剪帶頭故障。所謂飛剪帶頭,是指飛剪剪掉軋件頭部后,頭部上翻,落到軋件上,隨軋件一起進(jìn)入下個(gè)道次的軋機(jī),造成下道次軋機(jī)堆鋼故障。統(tǒng)計(jì)某一年,曾發(fā)2 號(hào)帶頭故障20 多次,平均每月造成軋廢2 支,造成停軋故障30 min 左右,對(duì)車間的生產(chǎn)影響較大。在處理帶頭過(guò)程中,人與紅鋼接觸較近,存在安全傷害危險(xiǎn)。因此找出真正原因加以解決,成為當(dāng)務(wù)之急。
多年來(lái),對(duì)此類故障認(rèn)真分析原因,從技術(shù)創(chuàng)新、設(shè)備革新方面入手,制定了如下解決措施,對(duì)以上故障逐一進(jìn)行消除。
粗軋減速機(jī)軸承、齒輪損壞故障損壞后,由于前6 個(gè)軋制道次不可或缺,無(wú)法甩開(kāi)軋機(jī)進(jìn)行生產(chǎn),處理不及時(shí),容易形成事故。
因軋線減速機(jī)承受的載荷巨大,軸承設(shè)計(jì)要求為外國(guó)著名品牌,軸承采購(gòu)渠道有問(wèn)題,無(wú)法證明是外國(guó)原裝進(jìn)口,軸承質(zhì)量差,造成齒輪軸軸承內(nèi)外圈過(guò)早磨損、軸承游隙變大超標(biāo)準(zhǔn)[1],進(jìn)而造成齒輪軸徑向跳動(dòng)大,造成與之相嚙合的大齒輪嚙合接觸面積減少,輪齒局部載荷過(guò)大,造成齒面因擠壓而剝落損壞。今后避免措施:軸承供應(yīng)部門要完善招投標(biāo)制度,采購(gòu)?fù)鈬?guó)原裝軸承,需附報(bào)關(guān)單,對(duì)出事故的軸承供貨中間商建立淘汰機(jī)制;周期性地對(duì)粗中軋減速機(jī)開(kāi)窺視孔蓋檢查,對(duì)齒輪和軸承的狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn),發(fā)現(xiàn)斷裂前兆及時(shí)進(jìn)行處理。
平軋減速機(jī)一級(jí)軸軸承選用有問(wèn)題,特別表現(xiàn)在7H 減速機(jī)上,小齒軸兩盤軸承選用雙列調(diào)心短圓柱滾子軸承,這種軸承能補(bǔ)償軸的彎曲變形,但是承受軸向負(fù)荷的能力不大,由于軋機(jī)減速機(jī)齒輪為斜齒輪,重負(fù)載下,小齒軸承受很大的軸向力,造成了一軸輸入定位軸承保持架的破裂。采取將7H 減速機(jī)一軸(輸入軸)軸承改為雙列向心圓錐滾子軸承,另一端(悶蓋端)不改,將雙列向心圓錐滾子軸承安裝并調(diào)整好軸向游隙后,能承受很大的軸向力、徑向力,解決了這一問(wèn)題。
減速機(jī)一二級(jí)的螺旋傘齒輪裝配調(diào)整不合理,是造成本次螺傘損壞的直接原因。解決措施:利用崗位練兵、技術(shù)比武的手段,提高維修工螺傘調(diào)整的技巧和經(jīng)驗(yàn),螺傘調(diào)整過(guò)程中,采用紅丹粉涂抹到嚙合面上,計(jì)算齒輪的嚙合面積,單個(gè)齒的嚙合面積要不低于齒面總面積60%,如果達(dá)不到,通過(guò)在螺傘齒輪軸軸承定位側(cè)增減調(diào)整墊的辦法來(lái)解決。
齒輪軸的設(shè)計(jì)原因所致,軸的設(shè)計(jì)強(qiáng)度不足,安全系數(shù)不夠,分析是由于廠家對(duì)軋機(jī)減速機(jī)、聯(lián)合齒輪箱設(shè)計(jì)缺陷造成了軸的斷裂。解決措施:將17 架、18 架軋機(jī)減速機(jī)的高速齒輪軸改為件一根整體軸,鍛件加工,合理確定軸上鍵槽尺寸,避免尖角銳角在軸上出現(xiàn)[2],改進(jìn)后的齒軸如圖1 所示。
圖1 改進(jìn)后的齒軸圖(mm)
通過(guò)對(duì)平立轉(zhuǎn)換軋機(jī)機(jī)架的定位結(jié)構(gòu)形式仔細(xì)研究分析,在原來(lái)靠導(dǎo)輪支撐,滑道定位塊和機(jī)架鎖緊缸定位的基礎(chǔ)上,機(jī)架兩側(cè)增加液壓輔助定位系統(tǒng),保證了離合器對(duì)中快速調(diào)整和輔助定位。
利用大項(xiàng)修時(shí)機(jī)更換磨損、變形的旋轉(zhuǎn)框架及底座,更換滑道里的托輪部套,重新調(diào)整旋轉(zhuǎn)框架軋機(jī)的標(biāo)高、錐箱輸入軸與變速箱輸出軸的同軸度。
2 號(hào)飛剪帶頭故障、原因分析及解決措施:
1)前后導(dǎo)槽的形狀的大小、高度位置的不合適,對(duì)帶頭有重要影響。特別是前導(dǎo)槽口的形狀尺寸和高度不合適,易造成軋件在通過(guò)飛剪時(shí)不穩(wěn)定,造成切頭飛行下落的軌跡不穩(wěn)定,易造成帶頭。解決措施:對(duì)飛剪前后導(dǎo)槽喇叭口的形狀、大小進(jìn)行優(yōu)化,將前導(dǎo)槽靠近剪刃的導(dǎo)槽出口改小,導(dǎo)槽與下面的腿部支座采用4 個(gè)螺栓連接,導(dǎo)槽高度可調(diào),確保無(wú)論是生產(chǎn)大小規(guī)格材時(shí),軋件實(shí)際的中心線高度在軋制線上,確保剪切時(shí)上下剪刃同時(shí)接觸軋件,確保剪切過(guò)程的穩(wěn)定性。
2)超前量設(shè)定不合理,會(huì)造成飛剪帶頭。解決辦法:研究飛剪位置控制的控制過(guò)程,優(yōu)化停止位置角度,根據(jù)飛剪位置控制機(jī)理合理設(shè)定超前系數(shù),將超前西數(shù)設(shè)定在1.07%~1.08%之間,在1.08%為最佳。
3)飛剪剪前輥道的輥?zhàn)幽p、卡阻,前后導(dǎo)槽的磨損、高度位置不合適。解決辦法:將飛剪前磨損嚴(yán)重的輥?zhàn)尤扛鼡Q,禁止焊輥面,確保軋機(jī)在輥道里運(yùn)行的穩(wěn)定性。
多年來(lái),通過(guò)上述故障解決、預(yù)防改進(jìn)措施的實(shí)施,很好地解決了昆玉棒材軋線減速機(jī)的典型設(shè)備故障,確保了軋機(jī)傳動(dòng)大設(shè)備的安全完好運(yùn)行,以上故障及解決方案為國(guó)內(nèi)同類棒材設(shè)備故障的解決提供了一個(gè)很好的解決思路,具有借鑒意義。