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        四川某污水處理廠提標(biāo)改造及擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)

        2022-06-03 08:39:38袁茜周梁曹彥龍
        關(guān)鍵詞:沉池推進(jìn)器沉淀池

        袁茜,周梁,曹彥龍

        (1.西安水務(wù)(集團(tuán))規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司,西安 710082;2.核工業(yè)西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司,成都 610042)

        1 工程概況

        四川省某污水處理廠一期工程于2010 年投入運(yùn)行,污水處理規(guī)模為1.0×104m3/d,粗格柵及污水提升泵房、細(xì)格柵及鐘式沉砂池等、倉(cāng)庫(kù)及機(jī)修間、配電間、綜合樓等污水預(yù)處理構(gòu)筑物及廠區(qū)建筑物按照2.0×104m3/d 進(jìn)行建設(shè)。污水主體處理工藝采用改良型卡魯塞爾氧化溝二級(jí)處理工藝,消毒采用紫外線消毒工藝,出水水質(zhì)滿足GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的一級(jí)B 標(biāo)準(zhǔn),尾水排放至凱江,污泥處理采用離心式濃縮脫水一體機(jī),且預(yù)留了二期的發(fā)展用地。根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)的要求,對(duì)該廠進(jìn)行提標(biāo)改造和二期擴(kuò)建,出水水質(zhì)達(dá)到一級(jí)A 標(biāo)準(zhǔn),處理規(guī)模增加至2.0×104m3/d。

        考慮到處理效果、對(duì)現(xiàn)狀運(yùn)行產(chǎn)生的影響及工程經(jīng)濟(jì)性等因素[1],確定本污水處理廠提標(biāo)改造及擴(kuò)建的工藝流程,詳見(jiàn)圖1。

        圖1 污水處理工藝流程圖

        2 工程改造前存在的問(wèn)題

        2.1 進(jìn)水水質(zhì)偏低

        根據(jù)該污水處理廠2015 年的進(jìn)水水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),各水質(zhì)指標(biāo)的濃度偏低,詳見(jiàn)表1。運(yùn)行中通過(guò)外加碳源以保證微生物所需的營(yíng)養(yǎng),廠區(qū)的單位運(yùn)營(yíng)成本偏高,為0.72 元/m3。如何實(shí)現(xiàn)在無(wú)外加碳源的情況下保證污水生化處理效果是本次改造設(shè)計(jì)的一個(gè)重點(diǎn)。

        表1 污水處理廠進(jìn)出水水質(zhì)mg/L

        2.2 氧化溝存在問(wèn)題及分析

        根據(jù)一期改良型卡魯塞爾氧化溝實(shí)際運(yùn)行情況,存在如下主要問(wèn)題:(1)氧化溝進(jìn)水端未設(shè)置閘門(mén),不便于檢修和放空;(2)氧化溝好氧段混合液依靠自流回流至缺氧段,導(dǎo)致混合液回流量較小且不可控。同時(shí),一期改良型卡魯塞爾氧化溝也存在好氧段水下推進(jìn)器推力不足、好氧段轉(zhuǎn)碟曝氣機(jī)安裝平臺(tái)尺寸太小導(dǎo)致檢修困難、僅用膨脹螺釘固定水下推進(jìn)器使得走道板混凝土被拉裂進(jìn)而導(dǎo)致吊臂失衡、好氧段曝氣轉(zhuǎn)碟存在濺泥現(xiàn)象等問(wèn)題。

        2.3 二沉池負(fù)荷偏高

        一期工程二沉池采用周進(jìn)周出式向心輻流沉淀池,直徑D=25 m。根據(jù)一期實(shí)際運(yùn)行情況,二沉池出水SS 濃度較高、泥位較高、處理效果較差。經(jīng)核算,一期二沉池的表面負(fù)荷為1.3 m3(/m2·h),固體負(fù)荷為244 kg/(m2·d),出水堰負(fù)荷為2.21 L(/s·m),負(fù)荷均偏高。

        2.4 缺少配水調(diào)節(jié)設(shè)施

        該污水處理廠一期工程未修建二沉池配水井,一期、二期2 組二沉池之間無(wú)法實(shí)現(xiàn)靈活地切換,也無(wú)法平衡新建二沉池與已建二沉池之間的負(fù)荷不均。

        2.5 其他問(wèn)題

        (1)現(xiàn)狀污水提升泵按一期規(guī)模10 000 m3/d 進(jìn)行安裝,無(wú)法滿足二期擴(kuò)建的需求;(2)一期工程紫外線消毒渠由于設(shè)備老化及位置需調(diào)整,需進(jìn)行改建;(3)現(xiàn)有污泥濃縮池?zé)o排空管道、污泥脫水機(jī)進(jìn)泥管道易堵塞;(4)一期污泥回流池剩余污泥采用剩余污泥泵抽入污泥濃縮池,運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)同時(shí)開(kāi)啟污泥回流泵和剩余污泥泵會(huì)導(dǎo)致出水流量大幅度減??;(5)回用水泵位于巴氏計(jì)量槽前端,影響污水廠出水總量的計(jì)量。

        3 改擴(kuò)建思路及工程設(shè)計(jì)

        3.1 進(jìn)水水質(zhì)偏低解決措施

        近期通過(guò)外加乙酸鈉等碳源的方式補(bǔ)充微生物營(yíng)養(yǎng),進(jìn)而解決進(jìn)水水質(zhì)偏低的問(wèn)題[2]。羅江縣縣城排水管網(wǎng)建設(shè)不完善,且老城區(qū)排水體制為雨、污合流制,故對(duì)縣城排水管網(wǎng)分片區(qū)、逐段地進(jìn)行排查及改造,完善污水處理廠配套管網(wǎng),改造原有合流制排水系統(tǒng),實(shí)施排水管網(wǎng)雨污錯(cuò)接混接點(diǎn)治理和老舊小區(qū)排水管網(wǎng)改造等,提高生活污水收集率并減少進(jìn)入污水處理廠的雨水流量;同時(shí),進(jìn)行破舊管網(wǎng)修復(fù)改造、加強(qiáng)工程施工監(jiān)管等以減少滲入污水管網(wǎng)的地下水及排入污水管網(wǎng)的施工降水,從而實(shí)現(xiàn)提高進(jìn)水水質(zhì)污染物濃度,有效地保證微生物所需的營(yíng)養(yǎng),進(jìn)而降低單位運(yùn)營(yíng)成本。

        3.2 改良型卡魯塞爾氧化溝改進(jìn)設(shè)計(jì)

        新建一座改良型卡魯塞爾氧化溝,設(shè)計(jì)流量為416.7 m3/h,與原有氧化溝并聯(lián)運(yùn)行。新建氧化溝在參照原有氧化溝的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)。氧化溝由進(jìn)水池、選擇池、厭氧池、缺氧池、好氧池組成,詳見(jiàn)圖2。氧化溝污泥濃度為4 g/L,污泥負(fù)荷為0.095 kgBOD5/(kgMLSS·d),污泥齡為18.80 d,水力停留時(shí)間為16 h,根據(jù)本次設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì),重新核算氧化溝運(yùn)行參數(shù),氧化溝污泥回流比調(diào)整為75%,內(nèi)回流比為100%~150%。

        圖2 氧化溝工藝平面圖

        由于細(xì)格柵及鐘式沉砂池尾端設(shè)有配水井,僅于2 座氧化溝前各增設(shè)1 座進(jìn)水閥門(mén)井,方便氧化溝的檢修以及放空。

        為實(shí)現(xiàn)好氧段混合液的可控制回流,于好氧池與缺氧池的隔墻上增加了1 臺(tái)內(nèi)回流泵,內(nèi)回流泵選用穿墻泵,并在出水管口設(shè)置拍門(mén)防止缺氧區(qū)混合液非正常倒流。

        選擇區(qū)、厭氧區(qū)分別設(shè)置1 臺(tái)及2 臺(tái)φ500 mm(功率N=3 kW)的潛水?dāng)嚢柰七M(jìn)器實(shí)現(xiàn)攪拌或推流,缺氧區(qū)設(shè)置2 臺(tái)φ1 800 mm(N=3 kW)的潛水推進(jìn)器;為解決好氧區(qū)水下推力不足的問(wèn)題,好氧區(qū)增設(shè)1 臺(tái)潛水推進(jìn)器,并增大了其他推進(jìn)器的功率及葉輪尺寸,共設(shè)3 臺(tái)φ1 800 mm(N=3 kW)的潛水推進(jìn)器;所有推進(jìn)器采用預(yù)埋件固定吊臂,用絞盤(pán)代替手拉葫蘆,解決了膨脹螺栓固定導(dǎo)致的吊臂失衡問(wèn)題。

        好氧區(qū)采用曝氣轉(zhuǎn)碟進(jìn)行曝氣,共設(shè)置6 臺(tái)曝氣轉(zhuǎn)碟,充氧量≥40 kgO2/h(標(biāo)準(zhǔn)狀況),其中4 臺(tái)定速(N=22 kW),另外2 臺(tái)變頻控制(N=30 kW);同時(shí),為便于安裝和檢修,增大了氧化溝轉(zhuǎn)碟曝氣設(shè)備兩端的檢修平臺(tái)空間,并于曝氣轉(zhuǎn)碟后方及側(cè)方設(shè)置了擋水板。

        氧化溝出水采用旋轉(zhuǎn)式可調(diào)節(jié)堰門(mén)進(jìn)行控制。此外,分別于厭氧區(qū)、缺氧區(qū)及好氧區(qū)池壁增加鋼爬梯,方便日常的維護(hù)及檢修。

        3.3 二沉池的改進(jìn)設(shè)計(jì)

        新建1 座周進(jìn)周出向心輻流式沉淀池,與原有二沉池并聯(lián)運(yùn)行。為解決已建沉淀池水力負(fù)荷、固體負(fù)荷及出水堰負(fù)荷均偏高的問(wèn)題,提高其沉淀效果,新建沉淀池在設(shè)計(jì)上降低了上述負(fù)荷。新建沉淀池設(shè)計(jì)流量為625 m3/h,直徑增大為30 m,池邊水深為4 m,表面負(fù)荷為0.9 m3(/m2·h),固體負(fù)荷為99 kg(/m2·d),出水堰負(fù)荷為1.84 L(/s·m),澄清區(qū)水力停留時(shí)間為2.5 h,污泥區(qū)水力停留時(shí)間1.5 h,污泥回流比R=75%。二沉池浮渣改用排渣斗進(jìn)行排除,排渣斗設(shè)置塑料網(wǎng)框攔截浮渣并定期清理。

        3.4 增設(shè)配水調(diào)節(jié)井

        于改良型卡魯塞爾氧化溝與二沉池之間新建1 座配水井,配水井采用薄壁堰分配2 座二沉池的進(jìn)水流量,并在配水井出水管之前分別設(shè)置閘門(mén),通過(guò)閘門(mén)的開(kāi)啟度調(diào)節(jié)進(jìn)入一期、二期沉淀池的流量,進(jìn)而可減少分配進(jìn)入一期沉淀池的流量,降低其負(fù)荷,增加進(jìn)入二期沉淀池的流量,在不增加水頭損失的情況下,可使一期、二期二沉池的負(fù)荷達(dá)到相同,實(shí)現(xiàn)2組二沉池的并聯(lián)運(yùn)行,處理效果達(dá)到最佳。

        3.5 其他問(wèn)題的解決措施

        1)經(jīng)核算,廠區(qū)預(yù)處理構(gòu)筑物土建尺寸、粗細(xì)格柵及鐘式沉砂池的處理量均滿足二期擴(kuò)建的需求,僅對(duì)原有污水提升泵進(jìn)行更換,更換后的污水提升泵流量Q=420 m3/h,揚(yáng)程H=15 m,功率N=30 kW,共4 臺(tái),3 用1 備。

        2)新建紫外線消毒池1 座,選用先進(jìn)、優(yōu)質(zhì)的消毒設(shè)備,采用機(jī)械自動(dòng)清洗裝置及鎮(zhèn)流器控制系統(tǒng),水位控制裝置采用固定溢流堰;巴氏計(jì)量槽與消毒池合建。

        3)新建污泥濃縮池1 座,與新建二沉池對(duì)應(yīng),采用間歇式重力污泥濃縮池,污泥負(fù)荷為45 kg(/m2·d),于池底設(shè)置放空管道。此外,在污泥脫水機(jī)房進(jìn)泥泵(螺桿泵)的進(jìn)口端增設(shè)污泥切割機(jī),解決進(jìn)泥管道極易堵塞的問(wèn)題。

        4)新建污泥回流井內(nèi)剩余污泥泵設(shè)計(jì)流量減小,解決同時(shí)開(kāi)啟混合液回流泵及剩余泵會(huì)導(dǎo)致出水流量大幅度減小的問(wèn)題。

        5)新建紫外線消毒渠及巴氏計(jì)量槽將回用水泵調(diào)整至巴氏計(jì)量槽跌水后端,盡量避免對(duì)污水處理廠出水計(jì)量產(chǎn)生影響。

        6)增加纖維轉(zhuǎn)盤(pán)濾池深度處理工藝,最大濾速為15 m3/(h·m2),有效過(guò)濾面積100.8 m2,使出水水質(zhì)從一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到一級(jí)A 標(biāo)準(zhǔn)。

        4 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

        本次工程共改造排水管網(wǎng)節(jié)點(diǎn)29 處,污水管網(wǎng)8.5 km,雨水管渠3.6 km,排水管網(wǎng)建安費(fèi)為2 354 萬(wàn)元;污水處理廠的改擴(kuò)建工程并未新征用地,工程的建安費(fèi)1 354 萬(wàn)元,按處理規(guī)模為2×104m3/d 核算,改造后的單位運(yùn)營(yíng)成本為0.46 元/m3。

        5 結(jié)語(yǔ)

        本工程確定了污水處理廠提標(biāo)改造和擴(kuò)建的工程方案,改善了污水處理廠進(jìn)水水質(zhì),優(yōu)化了污水處理工藝流程,對(duì)同工藝污水處理廠提標(biāo)改造及擴(kuò)建提供了一定的技術(shù)參考和借鑒。

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