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        屏式過熱器泄漏原因分析及對(duì)策

        2022-06-01 12:53:34曹忠旭
        設(shè)備管理與維修 2022年8期
        關(guān)鍵詞:裂紋

        曹忠旭

        (長安益陽發(fā)電有限公司,湖南益陽 413000)

        1 機(jī)組及異常設(shè)備簡況

        某電廠3#機(jī)組采用是哈爾濱鍋爐廠(以下簡稱“哈鍋廠”)生產(chǎn)的HG-1913/25.4-PM8 型超臨界直流鍋鍋爐。屏式過熱器管規(guī)格:Φ38×6.6WMT,材料為SA-213TP347H;Φ38×6.5WMT,材料為SA-213T91。

        2 事件經(jīng)過

        2019 年10 月17 日中班,值長電話通知3#爐爐管檢漏第9點(diǎn)(爐膛右側(cè)6~7 樓間)檢查信號(hào)突然增大。隨后到現(xiàn)場進(jìn)行檢查,分別在6 樓爐前看火孔和爐右屏式過熱器吹灰器處可聽到明顯有泄漏聲音。在4~8 樓之間其他區(qū)域也可聽到有泄漏聲。從聲音位置可大致判斷泄漏點(diǎn)在屏式過熱器底部或水冷壁中間集箱位置。因泄漏在運(yùn)行可控范圍內(nèi),暫維持機(jī)組運(yùn)行,要求運(yùn)行檢修人員加強(qiáng)檢查和監(jiān)視。10 月22 日,接調(diào)度令:3#機(jī)組晚高峰后停運(yùn),23:19 時(shí)分機(jī)組解列。

        10 月25 日,在爐內(nèi)溫度降至安全范圍內(nèi)后,安排搭架子進(jìn)入爐內(nèi)進(jìn)行檢查,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),屏式過熱器右數(shù)第11(與第12屏相對(duì))、第12、第13 屏有明顯泄漏點(diǎn),右數(shù)第10、第14 屏有不同程度的吹損(圖1~圖4)。經(jīng)過檢查分析和測(cè)厚后,對(duì)存在問題的管屏進(jìn)行更換和補(bǔ)焊處理。本次共計(jì)更換34 根管,焊口共106 個(gè),另外進(jìn)行補(bǔ)焊2 處,所有焊口經(jīng)透視探傷檢查合格。

        圖1 右數(shù)第11 屏

        圖2 右數(shù)第12 屏

        圖3 第13 屏管受損

        圖4 第12 屏外往內(nèi)第8 根管裂紋

        10 月29 日22:10,3#機(jī)組點(diǎn)火開機(jī)。10 月30 日7:13,并網(wǎng)運(yùn)行。

        在檢修過程中,聯(lián)系電科院材料所專業(yè)人中員對(duì)爆管情況進(jìn)行檢查和分析,并將采集部分管子進(jìn)行金屬化驗(yàn)和分析。

        3 事件原因分析

        3.1 金屬檢驗(yàn)和分析

        根據(jù)電科院對(duì)送樣管的金屬檢驗(yàn)和分析:右數(shù)第12 屏外圈第8、第9 根管鰭片開裂,并延伸至母材,且為貫穿性裂紋,裂紋上部管子存在吹損(圖5)。

        圖5 第12 屏外圈第8、第9 根管鰭片開裂泄漏形貌

        對(duì)第12 屏外圈第1 根、第8 根2 根管進(jìn)行金相分析,金相組織均為奧氏體,第8 根管整個(gè)裂紋截面存在明顯氧化皮。管的力學(xué)性能、化學(xué)成分符合標(biāo)準(zhǔn)要求,管子材料正常(圖6、圖7)。

        圖6 裂紋截面處金相組織

        圖7 裂紋終端區(qū)金相組織

        第12 屏外圈第8 根管裂紋截面存在明顯氧化皮,說明裂紋已產(chǎn)生較長時(shí)間,并發(fā)生泄漏,應(yīng)為原始泄漏口。第12 屏外圈第8 根管裂紋開裂后,長期吹損附近管,造成附近管爆管,繼而附近管繼續(xù)吹爆附近其他管子。所以,屏式過熱器管第12 屏外圈第8根管鰭片裂紋延伸至母材,是導(dǎo)致此次泄漏的直接原因。

        11 月5 日,聯(lián)系哈鍋廠設(shè)計(jì)處技術(shù)人員在現(xiàn)場進(jìn)行勘察,并通過照片和描述情況,得出分析結(jié)論:①第12 屏外圈第8 根管應(yīng)該為原始爆口,主要原因是鰭片拉應(yīng)力造成管子裂紋,應(yīng)其他泄漏口均為相互吹損所致;②屏過底部管排采用鰭片焊接固定方式存在結(jié)構(gòu)問題,在機(jī)組長期運(yùn)行后容易出現(xiàn)應(yīng)力集中、老化拉裂的隱患,此設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)在2005 年后哈鍋廠不再采用;③屏過異種鋼接頭外移至頂棚外的改造對(duì)結(jié)構(gòu)無變化,對(duì)設(shè)備不產(chǎn)生影響;④在異種鋼外移施工過程中,切管及對(duì)口焊接,由于管子存在長短偏差和焊接應(yīng)力,對(duì)底部管屏應(yīng)力有一定影響,但影響量無法評(píng)估。

        3.2 U 形彎存在泄漏口

        (1)經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),屏過右數(shù)第12 屏外圈第1 根管U 形彎水平管存在一個(gè)較大泄漏口(圖8)。泄漏口周圍管壁有一定的減薄,管壁凹凸不平、管外壁存在較厚的黑色氧化膜等現(xiàn)象,未見明顯脹粗及變形。對(duì)泄漏口位置及外觀進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)管子存在局部的磨損、腐蝕或吹損減薄的因素,在受到周圍汽流沖刷的影響下出現(xiàn)泄漏。

        圖8 右數(shù)12 屏第1 根管泄漏形貌

        (2)屏過、末過高溫區(qū)域部分吹灰器槍頭存在缺陷,槍頭破損、槍管穿孔的現(xiàn)象較多,在吹灰過程中吹灰蒸汽有可能對(duì)管屏存在不規(guī)則的吹掃、導(dǎo)致管壁受損減薄,是本次泄漏的間接原因(圖9)。

        圖9 屏過吹灰器槍頭破裂

        (3)各管理人員,對(duì)屏過、末過等高溫區(qū)域的受熱面防磨防爆管理不到位,對(duì)有可能存在的吹損和鰭片裂紋情況未提前預(yù)防和發(fā)現(xiàn),存在管理漏洞,是造成本次泄漏的管理原因。

        4 暴露出的問題

        (1)各級(jí)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)鍋爐設(shè)備結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)可能存在的安全隱患掌握不夠透徹,與鍋爐廠及各電廠同行之間交流溝通欠缺。

        (2)鍋爐“四管”防磨防爆工作不到位,未做到徹底全面的檢查。對(duì)管壁吹損和鰭片裂紋的情況未及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理,存在安全隱患。

        (3)吹灰器維護(hù)單位工作存在漏洞,不能及時(shí)掌握和了解高溫區(qū)域吹灰器設(shè)備的完好情況。

        5 防范措施

        (1)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)屏式過熱器U 形彎下部水平段鰭片焊縫(重點(diǎn)是鰭片焊縫與母材交界應(yīng)力集中區(qū)域)進(jìn)行100%檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)存在裂紋的管應(yīng)及時(shí)更換或打磨處理。

        (2)及時(shí)與制造廠聯(lián)系,優(yōu)化管屏結(jié)構(gòu),避免采用膜式過熱器或優(yōu)化膜式結(jié)構(gòu)(鰭片厚度應(yīng)小于母材厚度等),以避免高溫作用下鰭片與管屏應(yīng)力造成母材開裂的現(xiàn)象發(fā)生。

        (3)由于屏式過熱器吹灰器區(qū)域部分管表面存在吹損減薄的現(xiàn)象,應(yīng)對(duì)吹灰器區(qū)域管進(jìn)行100%檢查,對(duì)減薄超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更換處理。

        (4)加強(qiáng)吹灰器的運(yùn)行管理與調(diào)整,避免吹灰器造成對(duì)受熱面管的損傷,加強(qiáng)現(xiàn)場檢修各質(zhì)量把控點(diǎn)的驗(yàn)收:對(duì)檢修范圍內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真全面檢查,不留死角。

        (5)加強(qiáng)班組培訓(xùn),每次“四管”檢修工作開工前,組織防磨防爆小組成員共同學(xué)習(xí)防磨防爆檢查任務(wù)書,對(duì)受熱面做到全面檢查。

        6 結(jié)論

        通過對(duì)屏式過熱器U 形彎下部水平段鰭片焊縫打磨檢查、處理,吹灰器的綜合整治等一系列措施,治理效果明顯。成功杜絕屏式過熱器因相同原因出現(xiàn)的泄漏,提高設(shè)備運(yùn)行的可靠性,為機(jī)組長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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