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        柴油加氫裝置產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)增高原因分析

        2022-05-28 02:30:32蘇建海
        遼寧化工 2022年5期
        關(guān)鍵詞:空速柴油反應(yīng)器

        蘇建海

        (中國(guó)石化石家莊煉化分公司,河北 石家莊 050032)

        汽柴油加氫精制裝置加工能力100 萬(wàn)t·a-1。2004年4月投產(chǎn),2017年裝置進(jìn)行升級(jí)改造,增加一臺(tái)三床層的第一加氫反應(yīng)器R-1100,在R-1100 出口增加一級(jí)反應(yīng)產(chǎn)物與混氫油換熱器E-1107,原有反應(yīng)器R-1101 改作二反,換熱后的反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)入R-1101,新增一臺(tái)流量為16 700 Nm3·h-1的新氫壓縮機(jī)作為裝置備機(jī)。改造后裝置采用石油化工科學(xué)研究院推薦的SSHT 技術(shù)。第一反應(yīng)器為高溫反應(yīng)區(qū),在第一個(gè)反應(yīng)區(qū)中完成大部分易脫硫硫化物和氮化物的脫除;第二反應(yīng)區(qū)為較低溫反應(yīng)區(qū),在第二個(gè)反應(yīng)區(qū)中完成剩余硫化物的脫除和多環(huán)芳烴進(jìn)一步加氫飽和,并改善油品顏色。SSHT 技術(shù)的柴油產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)<10 μg·g-1、多環(huán)芳烴<11%,色度號(hào)(D1500)<2.5。

        裝置技術(shù)改造開工后柴油產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,但從2020年7月15日7:00 開始柴油產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)出現(xiàn)逐漸上漲,7月18日裝置降低處理量和提高反應(yīng)器床層溫度后硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)略有好轉(zhuǎn),26日柴油產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)又開始上漲,8月1日4:00 柴油產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)漲至11.8 mg·kg-1,而且居高不下,裝置將反應(yīng)器床層溫度提高到催化劑允許的最高值,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)仍然居高不下,已經(jīng)超出餾出口檢驗(yàn)指標(biāo)8 mg·kg-1。

        1 柴油產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)增高原因分析

        1.1 反應(yīng)產(chǎn)物與混氫原料高壓換熱器內(nèi)漏因素分析

        汽柴油加氫裝置原料由倒油泵(P-1101)加壓后,依次經(jīng)過濾器(SR-1101/A.B.C)、(SR-1102)、原料油脫水器(G-1101)濾去雜質(zhì)和切除微量水后進(jìn)入緩沖罐(D-1101),再經(jīng)原料泵(P-1102/1.2)抽出升壓至與壓縮機(jī)壓縮至的新氫和循環(huán)氫混合后與反應(yīng)產(chǎn)物換熱(E-1103(殼)、E-1101(殼)、E1107(殼程)),進(jìn)入反應(yīng)加熱爐(F-1101)經(jīng)加熱到所需溫度,進(jìn)入加氫反應(yīng)器(R-1100),R-1100 底部一級(jí)反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)E-1107 與混氫油原料換熱之后進(jìn)入R-1101。

        在加氫精制反應(yīng)器中,混合原料油在RS-2100/RS2000 催化劑的作用下,進(jìn)行加氫脫硫、脫氮和烯烴飽和等精制反應(yīng)。上述反應(yīng)過程總體為放熱反應(yīng),在反應(yīng)床層之間分兩段注入急冷氫,以控制反應(yīng)溫度,確保整個(gè)反應(yīng)過程按照工藝所需的方向進(jìn)行。

        經(jīng)過與混氫原料油、分餾塔進(jìn)料換熱(E-1101、E-1102、E-1103)再經(jīng)空冷器(A-1101)冷至50 ℃進(jìn)入高壓分離器(D-1103)進(jìn)行油、水、氣三相分離,在高分中經(jīng)過氣、水、油三相分離后,循環(huán)氫進(jìn)入凝聚器(D-1110)進(jìn)行氣液分離,氣相進(jìn)入循環(huán)氫脫硫塔(C-1101)底部,與升壓后的自塔上部進(jìn)入的貧胺液逆流接觸,脫除硫化氫之后,從C-1101 上部流出,并進(jìn)入循環(huán)氫壓縮機(jī)入口分液罐(D-1105)送至壓縮機(jī)循環(huán)段。水從高分底部出來(lái)經(jīng)減壓后與低壓分離器分離出來(lái)的含硫污水一道送至裝置外含硫污水汽提裝置處理。油從高分出來(lái)經(jīng)減壓后進(jìn)入低壓分離器(D-1104)分離出在高壓下溶解的富氣和含硫污水。富氣經(jīng)壓控(PIC-1114)送至2#氣分脫硫裝置,生成油與塔底出來(lái)的精制油換熱(E-1201/1-4管程),再經(jīng)反應(yīng)產(chǎn)物換熱器(E-1102)殼程換熱溫度達(dá)到200 ℃,進(jìn)入汽提塔(C-1201)第16 層塔盤后,進(jìn)入抽真空系統(tǒng)。塔底柴油由P-1203 抽出,經(jīng)E-1201/1-4、A-1202/1-4)換熱冷卻至50 ℃,作為合格柴油送出裝置。

        換1103、換1101、換1107 內(nèi)漏都將導(dǎo)致柴油硫增高,由于原料壓力比反應(yīng)產(chǎn)物壓力高,未經(jīng)過加氫的原料直接進(jìn)入反應(yīng)產(chǎn)物中,可能導(dǎo)致柴油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)增高、柴油色度、堿氮不合格。2009年10月裝置發(fā)生過由于E1103 內(nèi)漏導(dǎo)致柴油顏色、堿氮不合格,而且石腦油烯烴到1.0%以上,8月5日、8月6日在反應(yīng)器出口和換熱器后進(jìn)行采樣,采樣數(shù)據(jù)見表1。

        表1 反應(yīng)器及換熱器前后采樣數(shù)據(jù)表

        1.2 原料組分變化因素分析

        加氫精制是在一定的溫度、壓力、氫油比和空速條件下,借助加氫精制催化劑的作用把焦化汽、柴油中的雜質(zhì)硫、氮、氧轉(zhuǎn)化成為相應(yīng)的烴類及易于除去的H2S、NH3和H2O 而脫除,重金屬及雜質(zhì)被截留在催化劑中,同時(shí)烯烴、芳烴得到加氫飽和,從而得到安定性、燃燒性都比較好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。原料性質(zhì)對(duì)加氫精制反應(yīng)有著嚴(yán)重的影響,溴價(jià)高,含硫、氮、氧高及干點(diǎn)高的原料油,產(chǎn)生溫升大,要求精制條件苛刻,對(duì)有機(jī)硫化物、氧化物和氮化物的精制,硫最容易脫除而氮較難脫除,其中堿性氮更難脫除。

        對(duì)于硫化物加氫其容易程度:硫醇>硫醚,環(huán)狀>鏈狀;同類硫化物:分子量?。痉肿恿看螅粚?duì)于烯烴而言:分子量?。痉肿恿看?;烯烴比多環(huán)芳烴容易加氫,芳烴的環(huán)越多越易加氫,但在一般加氫條件下單環(huán)芳烴加氫幾乎不可能。

        2020年7月8日-2020年8月5日加氫原料和柴油產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)見表2。

        由表2可看出,原料總硫從7月27日開始呈逐漸下降趨勢(shì),與27日前比較原料硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低、原料終餾點(diǎn)除7月20日達(dá)到最高值351 ℃,終餾點(diǎn)無(wú)明顯變化基本持平,原料性質(zhì)穩(wěn)定,對(duì)應(yīng)柴油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)不隨原料總硫、密度和終餾點(diǎn)變化而明顯變化,說明裝置當(dāng)期控制反應(yīng)條件和原料性質(zhì)不是導(dǎo)致柴油偏高的原因。

        表2 加氫原料和柴油產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表

        1.3 反應(yīng)溫度、反應(yīng)壓力、空速、氫油比因素分析

        反應(yīng)溫度一般是指反應(yīng)器入口溫度,加氫反應(yīng)是放熱反應(yīng),提高溫度不利于加氫反應(yīng)的化學(xué)平衡,反而有利于脫氫和裂化反應(yīng)。但在一定溫度范圍內(nèi),提高溫度可以加快反應(yīng)速度成為矛盾的主要方面,使生成油的含硫含氮量很低,隨著運(yùn)動(dòng)時(shí)間的延續(xù),催化劑活性會(huì)下降,也需要提高溫度予以補(bǔ)償,但溫度過高易產(chǎn)生過多的裂化反應(yīng),氣體產(chǎn)率增加,而生成油收率降低,并且還會(huì)對(duì)催化劑壽命及設(shè)備都有不利影響。若溫度過低,低于280 ℃,會(huì)使反應(yīng)速度變慢,只有降低處理量,才能保證產(chǎn)品質(zhì)量合格,從而失去經(jīng)濟(jì)意義。

        反應(yīng)壓力不僅指總壓力,主要是指氫分壓,即在加氫過程中的有效壓力,是氫分壓。由于加氫反應(yīng)屬體積縮小過程,提高壓力有利于加氫反應(yīng)的進(jìn)行。還可以減少縮合和迭合反應(yīng),改善碳平衡向著有利于減少積碳方向進(jìn)行,延長(zhǎng)催化劑壽命。由于原料起加氫作用的難易與反應(yīng)壓力成正比關(guān)系,提高反應(yīng)壓力,有利于擴(kuò)大加氫原料來(lái)源,使在低壓下不易加氫的物質(zhì),可以在較高壓力下進(jìn)行加氫,由于提高反應(yīng)壓力,氣體體積可縮小,因此在設(shè)備一定的條件下,可提高設(shè)備的處理能力,但是過高的反應(yīng)壓力,將促進(jìn)加氫裂化反應(yīng)的進(jìn)行,選擇性變差,造成液收下降耗氫增加,氫純度降低,還會(huì)增加設(shè)備投資和操作費(fèi)用,對(duì)設(shè)備制造也帶來(lái)一定困難。

        空速分體積空速和重量空速,通常使用體積空速,反應(yīng)器催化劑裝量一定之后,空速隨進(jìn)料量變化而變化,空速不易過大或過小,空速低,增加氫耗和催化劑積炭,降低空速,降低了處理量,爐管內(nèi)流速不夠,容易結(jié)焦,使催化劑壽命縮短;空速過大,造成加氫深度也不夠,影響精制效果,產(chǎn)品質(zhì)量降低??账僖话憧刂圃?.0~1.5 h-1之間,反應(yīng)空速的改變是通過調(diào)整反應(yīng)進(jìn)料來(lái)實(shí)現(xiàn)的。

        氫油比,在工業(yè)裝置上通用的是體積氫油比,是指工作氫在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下(0.1 MPa,0 ℃)體積流率與原料油體積流率之比。氫氣量為循環(huán)氣流量與循環(huán)氣中氫濃度的乘積。控制合適的氫油比對(duì)催化劑起保護(hù)作用,大量的氫氣通過反應(yīng)器可以把反應(yīng)生成熱攜帶走,保證反應(yīng)器內(nèi)溫度均衡,另外,大量氫氣與原料混合,使原料經(jīng)過催化劑床層時(shí),分布更均勻。在正常操作中,應(yīng)保持一定的氫油比,要求不小于400∶1。提高氫油比,一般可增大氫分壓,有利于加氫反應(yīng),也有利于減少催化劑積炭,有利于帶走系統(tǒng)反應(yīng)熱,保護(hù)催化劑,延長(zhǎng)催化劑使用壽命,但氫油比過大,原料與催化劑接觸時(shí)間縮短,反而不利于加氫反應(yīng),導(dǎo)致反應(yīng)深度下降,產(chǎn)品質(zhì)量變壞,同時(shí)使系統(tǒng)壓力降增大,循環(huán)機(jī)功率增加,加熱爐和冷卻器負(fù)荷增加,使能耗相應(yīng)增加。

        2020年7月11日-2020年8月6日數(shù)據(jù)對(duì)比見表3,反應(yīng)溫度、反應(yīng)壓力、空速、氫油比向提高加氫深度的方向深度調(diào)整,有利于硫的脫除,但通過表3工藝條件和產(chǎn)品柴油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)可以看出,通過降低新鮮進(jìn)料量降低空速、提高反應(yīng)溫度、提高氫分壓后柴油產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)沒有明顯降低,說明柴油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增大不是反應(yīng)深度不夠造成的。

        表3 不同操作參數(shù)和柴油產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表

        1.4 催化劑活性下降因素分析

        2018年3月中旬,裝置柴油產(chǎn)品頻繁發(fā)生顏色過深的問題。當(dāng)時(shí)通過提高一反入口溫度,降低了柴油產(chǎn)品的顏色。2018年3月中旬至5月中旬,反應(yīng)器入口溫度由285 ℃提高到315 ℃。5月中旬之后,通過調(diào)整3#催化柴油的餾程,柴油產(chǎn)品顏色過深的情況得到緩解,一反入口溫度逐漸降低至290~295 ℃。2018年1月至3月中旬,柴油產(chǎn)品密度在880~885 kg·m-3之間。2018年3月,柴油產(chǎn)品的密度由885 kg·m-3逐漸升高到 905 kg·m-3。柴油產(chǎn)品密度的變化情況與反應(yīng)器入口溫度的變化情況基本一致,表明裝置的加氫深度在逐漸降低。

        2019年9月,裝置加工純催化柴油,部分催化柴油在渣油加氫和蠟油加氫裝置進(jìn)行加工,新鮮原料的加工量?jī)H20~30 t·h-1,總進(jìn)料量維持在50~60 t·h-1。在2019年5月底之前一反出入口溫差始終在80 ℃左右,整個(gè)裝置的總溫升始終維持在105~110 ℃左右。由于循環(huán)油量自2017年12月份至2019年5月份逐漸由30 t·h-1降至10~15 t·h-1,裝置的加氫飽和能力略有下降,裝置實(shí)際放熱量在逐漸降低,產(chǎn)品總硫合格,偶爾出現(xiàn)柴油色度質(zhì)量變差。2019年8月份開始,由于裝置新鮮原料的加工量逐漸由50 t·h-1降低到25 t·h-1左右,總加工量適終維持在50~60 t·h-1,即循環(huán)量逐漸增加,因此一反的反應(yīng)溫升逐漸降低,一反入口溫度不斷提高,目前一反總溫升僅30 ℃左右;二反溫升始終維持在15~20 ℃。

        隨著催化劑活性降低催化劑的加氫飽和性能逐漸降低,產(chǎn)品顏色將逐漸變深。2019年8月至2020年7月15日裝置原料組成僅為催化柴油及罐區(qū)污油,處理量維持在25~35 t·h-1,結(jié)合運(yùn)行情況,裝置進(jìn)料30 t·h-1,操作壓力在7.6 MPa,原料及產(chǎn)品的分析數(shù)據(jù)顯示柴油色度、硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)合格穩(wěn)定,從分析數(shù)據(jù)看,裝置超深度加氫脫硫性能還具有裕量,隨著催化劑加氫飽和性能的逐漸降低。2019年-2020年7月催化劑運(yùn)行過程中一反平均溫度,每月平均上漲0.85 ℃·月-1,催化劑運(yùn)行末期溫度為397 ℃,維持現(xiàn)有處理量催化劑還可運(yùn)行9 個(gè)月至2021年4月左右。因此柴油產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)增高不是催化劑活性低造成的。

        1.5 分餾塔進(jìn)料因素分析

        由于原料裝置只加工一催化、三催化柴油和少量9#罐區(qū)柴油,原料中攜帶的汽油量少,裝置塔頂汽油干點(diǎn)無(wú)法保證做重整原料而只能通過裝置不合格汽油線返回罐區(qū),利用穩(wěn)定去氣分的反抽提線和閃蒸油線將穩(wěn)定石腦油改進(jìn)2#加氫分餾塔補(bǔ)充輕組分,實(shí)現(xiàn)分餾塔平衡及汽柴油干點(diǎn)和閃點(diǎn)合格。汽油干點(diǎn)合格去穩(wěn)定處理后做重整原料。穩(wěn)定石腦油于7月15日引進(jìn)分餾塔,7月15日產(chǎn)品柴油硫略有升高后下降,8月1日出現(xiàn)明顯上升且達(dá)到1.8 mg·kg-1,而且出現(xiàn)連續(xù)高于8 mg·kg-1。塔201進(jìn)料為反應(yīng)生成油、抽真空閃蒸油和少量穩(wěn)定石腦油,穩(wěn)定塔進(jìn)料為初頂油和2 t·h-1左右的2#加氫塔頂粗汽油,E1103前后采樣分析反應(yīng)生成油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)合格,抽真空閃蒸油為塔1202頂抽真空抽出極少量輕烴,因此造成柴油產(chǎn)品硫不合格原因初步判定為穩(wěn)定引進(jìn)的石腦油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)偏高所致。通過查詢初頂油分析數(shù)據(jù):2020年6月-8月初頂油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)最高0.072 0%,最低0.045 1%,均值為0.056 0%;因此可以斷定柴油產(chǎn)品硫不合格原因?yàn)橐M(jìn)的穩(wěn)定石腦油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)偏高所致。

        2 柴油產(chǎn)品硫偏高的臨時(shí)處理及效果

        通過以上分析確定柴油產(chǎn)品硫不合格原因?yàn)榉€(wěn)定引進(jìn)的石腦油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)偏高所致。裝置8月6日 19:30 關(guān)閉穩(wěn)定至塔1201 石腦油閥門,22:00柴油產(chǎn)品加樣硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)恢復(fù)到2 mg·kg-1,8月7日7:00 柴油產(chǎn)品硫恢復(fù)到1.5 mg·kg-1。為了解決原料中攜帶的汽油量少問題,裝置不停工的情況下裝置通過流程改動(dòng)增加隔離盲板,將穩(wěn)定石腦油并入2#加氫原料罐,為經(jīng)過加氫的初頂油與加氫原料混合經(jīng)過加氫后進(jìn)入分餾塔內(nèi),即解決原料中無(wú)汽油,分餾系統(tǒng)無(wú)法運(yùn)行問題,同時(shí)消除不經(jīng)過加氫石腦油直接進(jìn)分餾塔而導(dǎo)致柴油產(chǎn)品硫高的質(zhì)量隱患,8月14日9:30 閃蒸油由C1201 改至原料罐;9:45 穩(wěn)定汽油通過閃蒸油線改進(jìn)原料罐流程改動(dòng)后柴油產(chǎn)品質(zhì)量和粗汽油干點(diǎn)全部合格且控制穩(wěn)定。

        3 結(jié)束語(yǔ)

        1)造成柴油產(chǎn)品硫不合格根本原是分餾塔引進(jìn)穩(wěn)定的石腦油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)偏高。加氫催化劑失活首先表現(xiàn)在粗汽油產(chǎn)品烯烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)升高上,而脫硫仍能表現(xiàn)良好活性。

        2)裝置不停工的情況下裝置通過流程改動(dòng)增加隔離盲板,將穩(wěn)定石腦油并入2#加氫原料罐,為經(jīng)過加氫的初頂油與加氫原料混合經(jīng)過加氫后進(jìn)入分餾塔內(nèi),即解決原料中無(wú)汽油,分餾系統(tǒng)無(wú)法運(yùn)行問題,同時(shí)消除不經(jīng)過加氫石腦油直接進(jìn)分餾塔而導(dǎo)致柴油產(chǎn)品硫高的質(zhì)量隱患,通過我裝置實(shí)踐是可行的。

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