王永星
(潞安化工集團有限公司陽泉五礦,山西 陽泉 045000)
陽泉五礦8508 工作面15#煤層整體為褶皺構(gòu)造,回采前期為背斜構(gòu)造形態(tài),回采后期為向斜構(gòu)造形態(tài)。煤層傾角為2°~15°,平均6°左右,采用了綜合機械化低位放頂煤采煤工藝,實行“兩采一放,追機放頂煤”的作業(yè)方式。在工作面存在4個陷落柱:距切巷92 m、115 m、281 m、609 m 處分別存在回風巷揭露的陷落柱X1(42 m×16 m)、高抽巷揭露的陷落柱X2(38 m×31 m)、進風巷揭露的陷落柱X3(60 m×58 m)、陷落柱X4(266 m×83 m)。過陷落柱區(qū)域的巖層強度較大,因此綜采作業(yè)時主要采用淺孔爆破、平推硬過的方案,采煤機的截齒磨損極為嚴重,綜采效率低,且存在安全隱患。
為了解決上述不足,項目組提出了深孔預裂技術(shù)方案,采用組合裝配式的擴裂彈體,提升了陽泉五礦綜采面在過陷落柱區(qū)域的作業(yè)效率和安全性。
爆破藥在爆破孔內(nèi)的位置直接影響到爆破效果和安全性,傳統(tǒng)的爆破過程中所用的爆破藥為柔性較大的乳化藥[1],在裝藥時需要人工慢慢放入炮眼內(nèi),而在陷落柱區(qū)域,炮孔內(nèi)的巖石碎裂性大、鉆孔時的巖粉清洗不徹底,導致在推送藥包時很容易出現(xiàn)卡阻。藥包推進不到位或者藥包不連續(xù),不僅影響爆破預裂效果而且給爆破作業(yè)造成安全隱患。
新的組合裝配式的擴裂彈體[2],用于解決藥包推送不到位、藥包不連續(xù)的難題。新的擴裂彈體采用了PVC 外殼結(jié)構(gòu),彈體的外徑為62 mm,最大裝藥長度為1 m,PVC 外殼壁厚為1.6 mm,彈體之間能夠通過快速連接裝置連接,從而滿足不同深度爆破孔的裝藥需求;彈體的端部采用了圓柱形結(jié)構(gòu),便于通過不光滑的爆破孔;彈體為PVC 材質(zhì),不僅具有良好的阻燃、抗潮性,而且不會與瓦斯、粉塵發(fā)生反應,穩(wěn)定性高。
深孔預裂爆破的工藝參數(shù)選擇直接決定了爆破效果。目前多數(shù)煤礦爆破參數(shù)的制定主要是依據(jù)傳統(tǒng)爆破經(jīng)驗,缺乏科學的理論分析和指導,安全性較差。本文提出利用LS-DYNY 力學仿真分析軟件[3]對不同爆破工藝參數(shù)進行仿真分析的方案。根據(jù)井下地質(zhì)調(diào)研,設置巖層的容重為2835 kg/m3,設置其彈性模量為34 MPa,泊松比為0.29,巖層的動態(tài)抗壓強度為39.6 MPa。
根據(jù)陽泉五礦井下的實際情況,對裝藥半徑為20 mm、30 mm、40 mm、50 mm、60 mm、70 mm情況下的爆破預裂效果進行仿真分析,結(jié)果如圖1。
圖1 不同裝藥直徑情況下的爆破效果圖
由仿真分析結(jié)果可知,隨著裝藥直徑的增加,爆破后的影響范圍隨之擴大,爆破影響范圍約為裝藥直徑的23 倍。在爆破時炮孔周圍的圍巖先被沖擊波強烈壓縮,然后再向外擴散,對爆破孔周圍巖石的毀傷效果也隨著裝藥量的增加而增大。當爆破孔直徑為70 mm 時,雖然爆破效果更好,但巖石碎裂范圍過大,而且碎裂程度過高會導致爆破后四周圍巖不穩(wěn)定性增加,影響井下綜采安全,因此爆破藥直徑選擇為60 mm。
根據(jù)仿真分析結(jié)果及煤礦井下的實際地質(zhì)情況,在井下陷落柱邊緣約10.56 m 的位置開始設置爆破孔,爆破孔的間距設置為2000 mm,每個爆破孔的深度設置為9 m,孔與孔之間的距離為2.4 m,炮孔直徑為91 mm??紤]到過陷落柱區(qū)域的地層條件較為敏感,因此一次爆破時的裝藥量不易過多,防止出現(xiàn)垮塌事故。根據(jù)仿真分析及驗算,其單次爆破時的裝藥量不大于180 kg。為了提高爆破的安全性,各個炮孔內(nèi)的裝藥全部采用正向裝藥結(jié)構(gòu)[4],所有的雷管均采用串聯(lián)的形式設置在起爆器上。炮孔布置結(jié)構(gòu)如圖2。
圖2 陷落柱區(qū)域深孔爆破孔設置示意圖(m)
為了保證爆破藥設置后不受潮,且保證爆破時能量不被分散,對爆破孔的填塞工藝要求較高。對多種封孔方案進行驗證后,確定封孔材料用黃土和砂石按3:1 的比例混合后加入1%組分的防潮劑構(gòu)成,用模具加工成直徑為60 mm、長度為300 mm的圓柱形結(jié)構(gòu)。封孔時的封孔長度選擇6.3 m,保證封堵的可靠性。裝藥結(jié)構(gòu)如圖3[5]。
圖3 深孔爆破裝藥結(jié)構(gòu)示意圖
在陷落柱區(qū)域進行爆破后,只有4 號孔內(nèi)炮泥被沖出,分析為填充時填充質(zhì)量差導致;在17、18、20 號孔內(nèi)出現(xiàn)了爆破漏斗拋擲,主要是該區(qū)域內(nèi)巖石碎裂性較高,而且裝藥量偏大導致的;其他各個爆破孔內(nèi)爆破后未發(fā)生異常,表明了該深孔爆破工藝設置合理。
采用改進技術(shù)后,綜采過陷落柱區(qū)域平均每天推進3.62 m,比優(yōu)化前的3.14 m 提升了15.3%。在推進過程中,平均每米消耗的截齒數(shù)量為4.1 把/米,比優(yōu)化前的16.9 把/米降低了75.7%,極大地提升了過陷落柱的綜采效率和安全性。
為了解決陽泉五礦綜采面過陷落柱時推進速度慢、安全性差的不足,提出了一種新型的深孔預裂技術(shù)方案,對該方案的工藝參數(shù)選擇和實際應用情況進行了分析,主要結(jié)論:
(1)新的組合裝配式的擴裂彈體采用PVC 外殼及半圓形端部,能夠有效解決傳統(tǒng)方案藥包推送不到位、藥包不連續(xù)的難題。
(2)LS-DYNY 力學仿真分析軟件能真實模擬井下爆破的實際效果,為優(yōu)化爆破方案提供理論依據(jù)。
(3)新的深孔預裂技術(shù),將陽泉五礦井下過陷落柱區(qū)域的推進速度提升了15.3%,將采煤機截齒磨損量降低了75.7%。